鐵床 氣浮 活性炭吸附法處理染料廢水
1原水水質(zhì)
某廠(生產(chǎn)染料及染料中間體)染料車間排出的綜合廢水(含30%左右的沖洗水)近100m3/d,中間體車間排出的綜合廢水(含30%~40%的沖洗水)約90m3/d。
原水是含鹽量較大的高色度有機(jī)廢水,無機(jī)鹽濃度為15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有機(jī)物主要是苯系、萘系化合物,所以水體可生化性差(BOD5/COD一般為0.02~0.2),并具有很強(qiáng)的毒性,因此染化廢水一直是治理難度最大的工業(yè)廢水之一。
2方案的確定
通過試驗(yàn),對幾種處理方案進(jìn)行了研究,但都不能得到令人滿意的效果,如混凝脫色法用藥量大,運(yùn)行費(fèi)用高,亦難使出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);生化法需加入大量稀釋水以降低含鹽量,基建投資大,廠家難以承受;膜分離法由于膜易堵塞,反沖洗頻繁,并且需進(jìn)口NF膜,因此運(yùn)行費(fèi)用太高(達(dá)30元/m3原水)。經(jīng)過大量調(diào)研分析,擬采用微電解的方法破壞原水中有機(jī)物的分子結(jié)構(gòu),達(dá)到易于脫色和降低COD的目的。通過小試、中試,最后采用鐵床—氣浮—活性炭吸附的處理工藝,工藝流程見圖1。
2.1調(diào)節(jié)池
采用調(diào)節(jié)池既充分調(diào)節(jié)了水量、水質(zhì),又省去了一沉池,從而節(jié)省了投資。廢水中的一部分染料及其中間體物質(zhì)經(jīng)沉淀后得以去除,COD有所降低。為解決排泥問題,保證調(diào)節(jié)池的有效容積,采用了行車式吸泥機(jī),污泥進(jìn)入集泥池與氣浮池的浮渣一起泵入壓濾機(jī),濾餅焚燒處理。設(shè)計染料及其中間體廢水調(diào)節(jié)池各一座,有效容積為100m3,HRT為24h。
2.2鐵床
鐵床主要是利用鐵、炭組合的填料與原水反應(yīng),破壞原水中有機(jī)物的分子結(jié)構(gòu)及其性質(zhì)。其原理是:鐵與炭的腐蝕電位不同,鐵作陽極、炭作陰極、原水作電解質(zhì)而形成千千萬萬個原電池。電極反應(yīng)如下:
Fe-2e=Fe2+(陽極反應(yīng))
E0(Fe2+/Fe)=-0.44V
2H++2e=H2↑(陰極反應(yīng))
E0(H+/H2)=0V
當(dāng)有氧存在時陰極反應(yīng)如下:
O2+4H++4e=H2O
O2+2H2O+4e=5OH-
E0(O2/OH-)=0.40V
從上述反應(yīng)可知,原水在酸性、充氧的條件下以一定流速流經(jīng)鐵炭填料時,染料的發(fā)色基團(tuán)被氧化,硝基還原為氨基,偶氮鍵斷裂,這為下一步處理提供了可靠有效的條件。在設(shè)計時因考慮到充氧的重要性,所以在原水進(jìn)入鐵床前設(shè)置溶氣罐,并采用空壓機(jī)供氣。鐵床(Ⅰ)的HRT為1h,鐵床(Ⅱ)的HRT為2h。
2.3混凝脫色系統(tǒng)
鐵床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,當(dāng)將其出水pH值調(diào)至7~8時,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3膠體,但形成的礬花較小,需加入助凝劑PAM以利氣浮處理。在此過程中,可加入季銨型陽離子高效脫色劑進(jìn)一步降低原水中的色度。該裝置為混合反應(yīng)罐,其HRT為4min。
2.4氣浮系統(tǒng)
加藥混凝后的原水含有大量的絮狀體,采用氣浮分離裝置將絮凝體浮于水面,利用刮渣機(jī)將其排入集渣池,從而完成固液分離。氣浮系統(tǒng)采用清水溶氣氣浮,溶氣水量為30%,氣浮池直徑為2.5m,HRT為40min。
2.5砂濾罐
設(shè)置了兩座砂濾罐(一用一備),主要目的是去除懸浮物,使水質(zhì)達(dá)到進(jìn)活性炭罐的基本要求。濾料為單層石英砂,反沖洗水排至調(diào)節(jié)池。
2.6活性炭罐
為保證出水水質(zhì)達(dá)到GB8978—1996二級標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置活性炭罐,這可以充分有效地吸附水中殘留的有機(jī)物,從而使COD、色度等指標(biāo)達(dá)到要求。設(shè)置兩座活性炭罐(一用一備),活性炭再生周期為36d,HRT為30min。
3處理效果分析
①德州市環(huán)保局于1999年11月17日—18日對該廠水樣進(jìn)行了48h的16次取樣檢測,檢測結(jié)果見表1,表明該設(shè)施的處理出水達(dá)到了GB8978—1996二級標(biāo)準(zhǔn)。
表1處理出水檢測結(jié)果項(xiàng)目pH值COD(mg/L)色度(倍)苯胺(mg/L)
染料中間體染料中間體染料中間體染料中間體
原水7.895.007988104050300010.959.29
鐵床出水7.937.367867911900100029.0819.12
去除率(%)1.52.353.166.7
氣浮池出水7.563401101.79
去除率(%)56.789.090.6
活性炭罐出水8.09141110.22
去除率(%)58.590.087.7
總?cè)コ?%)84.099.697.6
注:表中數(shù)值均為平均值。
從鐵床的處理原理分析,其形成的原電池可將多環(huán)化合物分解成單環(huán)化合物,但苯環(huán)很難被破壞,加之原水設(shè)計氣量偏小,致使原水經(jīng)鐵床處理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率幾乎為0。從苯胺的檢測結(jié)果來看,原水經(jīng)鐵床處理后苯胺含量反而成倍升高,這說明萘系化合物被分解為苯系化合物,使苯胺含量增加。
原水經(jīng)鐵床處理后,兩股廢水合為一股,經(jīng)中和池及脫色、氣浮處理后,各污染物含量都明顯降低,處理效果較好。
②問題的探討
a.由于產(chǎn)生強(qiáng)酸性廢水的翠蘭GL和雙介酸沒有正常生產(chǎn),導(dǎo)致鐵床的進(jìn)水pH值較設(shè)計值高,這樣影響了鐵床的處理效果。
b.在中試時發(fā)現(xiàn),鐵床填料因表面被固著而使處理效果降低,產(chǎn)生鐵床的鈍化現(xiàn)象,因此采用6%~8%的稀硫酸進(jìn)行浸洗活化。在實(shí)際工程中,每隔25~30d對鐵床填料進(jìn)行一次活化,歷時2~3h。
4經(jīng)濟(jì)分析
工程總投資為97萬元,其中土建投資為25萬元,設(shè)備管件及配電投資為60萬元,其余部分為12萬元。處理成本為3.51元/t,其中:①折舊費(fèi)為0.86元/t;②人工費(fèi)為0.27元/t;③電費(fèi)為0.49元/t;④藥劑費(fèi)為1.02元/t;⑤鐵炭填料費(fèi)為0.22元/t;⑥活性炭填料費(fèi)為0.65元/t。
對于此類色度高、含鹽量大、可生化性差、毒性大的有機(jī)染料化工廢水,若采用大量稀釋水稀釋的生化方法處理,工程投資較大;若采用鐵床—氣浮—活性炭吸附工藝,則工程投資較少。
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