蒸汽節(jié)能器在服裝生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)用
通過對浙江南派服飾有限公司應(yīng)用納利斯蒸汽節(jié)能器項目的研究,著重從產(chǎn)品性能、運行效果和經(jīng)濟效益及市場潛力等方面分析其推廣應(yīng)用的可行性和必要性。
項目總投資
浙江南派服飾有限公司共安裝納利斯蒸汽節(jié)能器4套,項目總投資9.48萬元。
節(jié)能效果
浙江南派服飾有限公司應(yīng)用納利斯蒸汽節(jié)能器后,年可節(jié)煤183噸,節(jié)約用水1678噸,節(jié)約用電7888千瓦時,共節(jié)約各項能源支出131379元,年可減排二氧化碳103186千克(以碳計),減排二氧化硫11384千克。
投資回收期
項目投資回收期0.72年。
適用對象
納利斯蒸汽節(jié)能器系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于服裝制造業(yè)、服裝洗滌業(yè)、服裝印染業(yè)等需要大量使用蒸汽的行業(yè)。
案例源企業(yè)
浙江南派服飾有限公司
監(jiān)測單位
北京節(jié)能環(huán)保中心
案例研究概述
浙江南派服飾有限公司引進國際先進生產(chǎn)線,是具有年生產(chǎn)能力20萬套(件)的專業(yè)服裝加工企業(yè)。車間用汽設(shè)備采用傳統(tǒng)的終端冷凝水回收安裝法,將所有熨斗排出的含水尾汽經(jīng)排汽管輸送到回水箱,雖然可以回收部分冷凝水,但實際熱能的回收利用非常少,大部分熱能被散失掉了。
為降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率,2007年2月公司采用納利斯蒸汽節(jié)能器和“一汽三用”技術(shù)對原蒸汽系統(tǒng)進行了改造,結(jié)果表明設(shè)備運行穩(wěn)定,安全可靠,有效地解決了以前蒸汽熱能損失嚴重的問題,改造取得了良好的 節(jié)能效果和經(jīng)濟效益。
納利斯蒸汽節(jié)能器工作原理
裝生產(chǎn)企業(yè)目前的蒸汽熨燙系統(tǒng)安裝方式有兩種。
1、用汽直接取及尾汽直接排的傳統(tǒng)安裝法
目前服裝行業(yè)在用的、未經(jīng)改造的熨斗都由主管道直接供應(yīng)蒸汽,熨斗排出的尾汽經(jīng)排汽管道直接排放到工作車間外,這種傳統(tǒng)的做法對蒸汽及其熱量的浪費相當(dāng)嚴重。所有熨斗都由主管道直接供汽,在鍋爐房旁邊增加了一個回水箱,將所有熨斗排出的尾汽經(jīng)排汽管送到回水箱。熨斗排出的尾汽熱能非常高,但由于這些尾汽在經(jīng)過遠距離的排汽管送到回水箱時已大部分受冷變成冷凝水,再經(jīng)過回水箱的冷卻,熱能大部分散失,這種方法只回收部分冷凝水,實際回收利用的熱能很少。
2、分段取汽及凝水回收安裝法
針對傳統(tǒng)安裝方式蒸汽熱能損耗嚴重的問題,納利斯蒸汽節(jié)能器采用“一汽三用”和“串聯(lián)流程法”的技術(shù)原理,有效地解決了上述問題。“一汽三用”安裝法是蒸汽節(jié)能器在服裝生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)高效節(jié)能的重要環(huán)節(jié),其基本原理是將N只用汽設(shè)備劃分為一個編組,每個編組分為三個部分,前部分約2/3N只用汽設(shè)備排出的“尾汽”經(jīng)蒸汽節(jié)能器回收處理后,提取純干蒸汽供中間和后部分約1/3N只用汽設(shè)備使用,使熱能逐級就近循環(huán)利用。“串聯(lián)流程法”使熨斗處于雙管道供汽狀態(tài),提高了蒸汽在熨斗使用時的有效利用率。同時管道終端處于封閉狀態(tài),提升了管道整體蒸汽壓力,矩陣式地加快了蒸汽流速,使出汽更加干燥。
項目實施情況
浙江南派服飾有限公司作為一家具有年生產(chǎn)能力20萬套(件)的服裝加工企業(yè),蒸汽消耗是其產(chǎn)品的主要成本之一,長期以來公司都十分關(guān)注蒸汽的節(jié)約問題。但車間用汽設(shè)備采用的傳統(tǒng)終端冷凝回收裝置,使蒸汽熱能散失嚴重。
2007年2月公司采用4套納利斯蒸汽節(jié)能器和“一汽三用”技術(shù)對車間用汽系統(tǒng)進行了改造。一年來設(shè)備運行穩(wěn)定可靠,在節(jié)約能源消耗、降低生產(chǎn)成本的同時,保持蒸汽出汽干燥,提高了工人的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量,改善了工人的工作環(huán)境。
項目監(jiān)測情況
浙江南派服飾有限公司積極配合項目的監(jiān)測工作,并提供了項目實施以來的相關(guān)資料。
根據(jù)實際應(yīng)用情況與運行條件,監(jiān)測單位對蒸汽節(jié)能器和“一汽三用”技術(shù)進行了實地查看,對于鍋爐運行時間和燃煤量、耗電量進行現(xiàn)場檢驗驗證,并結(jié)合用汽量統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以分析研究,得出了以下監(jiān)測結(jié)論:
1、節(jié)能效益
近年來,該廠產(chǎn)品主要以西裝為主,在滿足車間用汽設(shè)備正常工作,工人正常生產(chǎn)的前提下,測試了改造后2007年下半年的運行參數(shù),并與改造前2006年下半年的參數(shù)進行對比分析,結(jié)果顯示,應(yīng)用蒸汽節(jié)能器和“一汽三用”技術(shù)后節(jié)能效果十分顯著,鍋爐房的各項能源消耗均呈下降趨勢,其中單件西服耗煤下降31.28%,水耗下降30.46%,電耗下降27.65%。
2、經(jīng)濟效益
浙江南派服飾有限公司應(yīng)用4套蒸汽節(jié)能器和“一汽三用”技術(shù)后,與傳統(tǒng)的終端冷凝水回收方式相比,年可節(jié)約煤炭183噸,節(jié)約用水1678噸,節(jié)約用電7888千瓦時。
3、環(huán)境效益
以每年節(jié)約煤炭183噸,節(jié)約用電7888千瓦時計,年可減少碳排量103186千克,減排二氧化硫11384千克
4、投資回收期
以當(dāng)?shù)貎r格煤650元/噸、電0.98元/千瓦時、水2.8元/噸計算,年節(jié)能收益131379元。
投資回收期=投資額/年收益=94800/ 131379=0.72年
推廣潛力
根據(jù)中國服裝協(xié)會統(tǒng)計,2006年中國全行業(yè)實際完成服裝產(chǎn)量512億件,服裝業(yè)低端競爭是以消耗大量資源為代價,隨著中國勞動力成本的逐步提高,以及能源、水等資源價格的提高,高能耗帶來的高成本正嚴重削弱紡織服裝業(yè)的競爭力。
蒸汽應(yīng)用到服裝制造業(yè)已有幾十年的歷史,但傳統(tǒng)的安裝方式使蒸汽余熱不能得以充分利用,造成能源和水的大量浪費,加大了企業(yè)的經(jīng)營成本。蒸汽節(jié)能器和“一汽三用”技術(shù)應(yīng)用后實現(xiàn)蒸汽的逐級就近利用,使蒸汽得到了有效充分利用,節(jié)能效果顯著,降低了運行費用,同時保障出汽干燥,提高了工作效率,改善了工作環(huán)境,該產(chǎn)品在服裝加工、制造等大量使用蒸汽的行業(yè)前景廣闊,值得推廣。
案例源企業(yè)簡介
浙江南派服飾有限公司座落在浙江省樂清市北象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)園區(qū),1993年創(chuàng)建以來,發(fā)展成為擁有占地面積13000平方米,建筑面積16000多平方米的現(xiàn)代化花園式的標(biāo)準廠房。公司擁有員工500多人,高級專業(yè)技術(shù)人員60多人,從事設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)各系列服裝產(chǎn)品,年生產(chǎn)能力達20萬套(件)。
案例源單位評價
浙江南派服飾有限公司于2007年2月對車間用汽設(shè)備進行改造,應(yīng)用了納利斯公司的蒸汽節(jié)能器和“一汽三用”技術(shù)。經(jīng)過了近1年的使用,設(shè)備運行穩(wěn)定,安全可靠。我們有1/3的用汽設(shè)備就近利用回收的尾汽,降低了生產(chǎn)成本,最直觀的效果在于鍋爐房每天用煤量的減少,同時減輕了鍋爐工的勞動強度;生產(chǎn)線上尾汽被充分利用,廠區(qū)避免了“白云翻滾”的浪費現(xiàn)象。蒸汽節(jié)能器使出汽更干燥,在熨燙過程中,不需要時常調(diào)整熨斗的尾汽閥門,提高了職工的工作效率。
這一技術(shù)能對我們服裝生產(chǎn)企業(yè)帶來直接效益,真正做到節(jié)約能源,保護環(huán)境,促進社會可持續(xù)發(fā)展,是我們履行社會責(zé)任的重要標(biāo)志,值得大力推廣。
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