西安第五污水處理廠卵形消化池的調(diào)試及運行
陜西西安市第五污水處理廠卵形消化池采用單級中溫厭氧消化工藝,具有攪拌水力條件好、能耗低、消化效率高和運行成本較低等特點。該廠消化池于2013年8月啟動調(diào)試,迄今已進入穩(wěn)定運行期。介紹了卵形消化池的啟動調(diào)試過程,統(tǒng)計分析了卵形消化池的主要運行數(shù)據(jù)和試運行期間出現(xiàn)的問題及解決方案,以供其他類似污水處理廠污泥消化系統(tǒng)設(shè)計和運行管理時參考。
1、工程概況
西安市第五污水處理廠一期工程設(shè)計規(guī)模為20×104m3/d,采用改良A2/O二級生物處理工藝,污泥處理采用濃縮、中溫厭氧消化和機械脫水工藝(見圖1)。其中厭氧消化采用單池容量為12000m3的雙曲線、無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力張拉結(jié)構(gòu)的卵形消化池,共3座,其總高為53m,地下部分深為4m,最大內(nèi)徑為43m。
該工程于2012年5月建成,2013年8月正式啟動調(diào)試。
圖1污泥處理工藝流程
2、調(diào)試階段
2.1單機調(diào)試
包括攪拌器調(diào)試、燃燒器調(diào)試、沼氣鍋爐系統(tǒng)調(diào)試、干式脫硫和濕式脫硫系統(tǒng)調(diào)試等。
2.2消化池系統(tǒng)整體調(diào)試
2013年8月1日,在消化池保持一半清水的情況下,開始對1#消化池進行加熱(以柴油為燃料)。待水溫達(dá)到35℃后,于8月7日開始進泥。至進泥液位達(dá)到池頂溢流位置,于8月25日開啟攪拌器。這樣可縮短投泥時間,減少爆炸性氣體存在時間。
因1#消化池已經(jīng)有污泥外溢,為最大限度節(jié)約能量,直接將此部分污泥接入到2#消化池,同時因天氣溫度適宜,9月1日2#消化池開始進生泥。
經(jīng)對消化池所產(chǎn)生沼氣進行持續(xù)分析,8月17日1#消化池所產(chǎn)生的沼氣已經(jīng)可以滿足燃燒條件,但是產(chǎn)氣量不足以供應(yīng)沼氣鍋爐,同時干式脫硫塔的脫硫效果還在檢測中。
9月3日已初步認(rèn)為1#及2#消化池沼氣達(dá)到燃燒條件,干式脫硫塔后的氣體含硫量也減少到滿足鍋爐運行的條件。9月17日,沼氣鍋爐順利投入運行,并持續(xù)給進泥加熱。9月18日1#消化池的溢流污泥不再進入2#消化池,而是進入3#消化池。9月25日2#消化池液位達(dá)到溢流液位,溢流污泥直接接入3#消化池,同時2#消化池頂部的攪拌器開始運行。9月28日開始對3#消化池進行循環(huán)加熱。
10月7日3#消化池進生泥。10月12日,1#、2#消化池的溢流污泥不再進入3#消化池,而是直接溢流到2#儲泥池,經(jīng)污脫車間離心機脫水后運出。10月15日3#消化池的攪拌器開啟。
沼氣中的甲烷(CH4)與空氣混合濃度達(dá)到5%~15%(體積分?jǐn)?shù))時,遇明火或700℃以上的熱源即發(fā)生爆炸。在消化池的氣相、沼氣柜以及沼氣管道中,隨著消化污泥的培養(yǎng),甲烷從無到有,濃度從低到高,必然會經(jīng)過5%~15%這一濃度區(qū)間(常稱“爆炸區(qū)間”),所以在消化污泥培養(yǎng)之前應(yīng)進行氮氣置換。對于第五污水處理廠的規(guī)模,應(yīng)采用液氮罐車進行氮氣置換,并采用連續(xù)置換的方式,沿沼氣工藝流程順向吹入氮氣,將系統(tǒng)中的氧氣推出。
3、監(jiān)測化驗項目及測試方法
對2013年8月—2014年4月的實際運行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和取樣檢測分析。主要監(jiān)測項目:消化池進泥有機分;消化池內(nèi)泥樣的揮發(fā)性脂肪酸、總堿度、pH、溫度;消化池內(nèi)氣體含量,如CH4、CO2等。VFA采用蒸餾后滴定法測定,堿度采用指示劑滴定法測定,pH和溫度采用玻璃電極法測定,氣體含量采用四合一氣體分析儀測定法測定。正常指標(biāo)見表1。
表1消化池內(nèi)污泥分析檢測指標(biāo)
4、調(diào)試及運行期間監(jiān)測數(shù)據(jù)分析
4.1pH值及進泥量
圖2為監(jiān)測分析期間卵形消化池pH值及進泥量的變化曲線。pH值是污泥厭氧消化過程中的一個重要控制參數(shù),其變化對產(chǎn)氣有極大影響。
圖2污水廠卵形消化池pH值及進泥量的變化曲線
4.2酸度和堿度
圖3為監(jiān)測分析期間卵形消化池VFA和堿度的變化曲線。
圖3卵形消化池VFA和堿度的變化曲線
由圖3可知,從消化池調(diào)試開始VFA多數(shù)集中在20~250mg/L,低于相關(guān)文獻(50~500mg/L),但消化反應(yīng)后的產(chǎn)氣量(平均為7m3/m3)和甲烷含量(平均為60%)都很正常。該廠進泥量設(shè)計值為單池600m3/d,而進泥量的實際值與設(shè)計值相比偏離較大,污泥負(fù)荷較低,導(dǎo)致?lián)]發(fā)酸濃度較低。
8月7日開始進泥,堿度隨著進泥量的增加不斷增加,8月26日消化池高位排泥,堿度值達(dá)到1293.75mg/L,直到11月13日穩(wěn)定在2000mg/L左右。堿度一般控制在1500~3000mg/L。由于VFA一直較低,導(dǎo)致酸堿比也遠(yuǎn)低于理論值(0.1~0.3),實際為0.025~0.12。在正常運行時,酸堿比一般小于0.3,當(dāng)酸堿比>0.3時,預(yù)示著系統(tǒng)出現(xiàn)異常,造成VFA的積累,并將導(dǎo)致pH值<6.5。
4.3TS和VSS
圖4為卵形消化池TS和VSS的變化曲線。
圖4卵形消化池TS和VSS的變化曲線
由圖4可以看出,污水廠卵形消化反應(yīng)1#池TS為10.17~45.73mg/L,平均值為17.40mg/L;2#池TS為5.49~28.8mg/L,平均值為14.99mg/L;3#池TS為6.46~29.09mg/L,平均值為15.25mg/L。1#池VSS最大值為64.93mg/L,最小值為30.8mg/L,平均值為46.86mg/L;2#池VSS最大值為64.59mg/L,最小值為28.86mg/L,平均值為46.13mg/L;3#池VSS最大值為61.55mg/L,最小值為38.02mg/L,平均值為46.03mg/L。
4.4氣體成分
卵形消化池氣體成分變化曲線見圖5。
圖5卵形消化池氣體成分變化曲線
由圖5可以看出,在消化池運行穩(wěn)定期間,甲烷含量為55%~70%,二氧化碳含量為28%~36%,氧氣含量保持在1%左右。該廠卵形消化池的沼氣成分比較正常和穩(wěn)定。
在卵形消化池運行期間,污泥負(fù)荷較低,對于厭氧產(chǎn)甲烷過程,重要的是揮發(fā)酸濃度,因為揮發(fā)酸濃度基本在正常范圍內(nèi),所以產(chǎn)氣比較正常。
5、存在的問題以及對策
5.1進水水質(zhì)
第五污水處理廠實際進水水質(zhì)見表2。
表2進水水質(zhì)對比
由表2可以看出:實際進水BOD5/COD與設(shè)計值相差較大,可生化性能有所下降,同時也是導(dǎo)致污泥有機分相對較低的直接原因。SS遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計指標(biāo),如果除砂效果不好,必將加劇設(shè)備的磨損。
5.2污泥有機物
第五污水處理廠實際運行檢測的污泥有機質(zhì)含量總體較低,初沉污泥有機物占39.4%,剩余污泥有機物占43.4%,混合污泥有機物僅占41.9%,這將直接影響沼氣產(chǎn)量。為了提高產(chǎn)氣量,應(yīng)考慮提高進池污泥有機物含量。
5.3影響產(chǎn)氣量的原因以及對策
污泥厭氧消化運行的好壞,最直觀地體現(xiàn)在產(chǎn)氣量上,當(dāng)產(chǎn)氣量減少時,說明系統(tǒng)可能出現(xiàn)了問題,主要原因可能有:
①pH值降低或升高
進泥量過大,VFA大量積累,pH值降低,產(chǎn)甲烷菌活性降低,產(chǎn)氣量自然下降。對策:減少進泥量或不進泥,必要時可向系統(tǒng)注水。進泥量過小,污泥停留時間過長,堿度增大,pH值升高,產(chǎn)氣量降低。對策是在一定的負(fù)荷內(nèi)適當(dāng)增大進泥量。
②有機物投配負(fù)荷太低
由于濃縮池運行不佳,濃縮效果較差,大量有機固體隨濃縮池上清液流失,導(dǎo)致進入消化池的污泥濃度降低,即相同體積進泥的情況下有機物數(shù)量減少。此時可通過加強對污泥濃縮工藝的控制,保證達(dá)到合格的濃縮效果。
③甲烷菌活性降低
水力負(fù)荷過大、有機物投配負(fù)荷過大、溫度波動過大、攪拌不均勻、進水存在毒物等因素均可使甲烷菌活性降低,要分析具體原因,采取相應(yīng)的對策。
④消化池有效容積減少
由于池內(nèi)液面浮渣的積累和池底泥沙的堆積使消化池有效容積減小,整體消化效果下降,產(chǎn)氣量也隨之降低。此時應(yīng)排空消化池進行清理,同時檢查浮渣消除設(shè)施的運行情況和預(yù)處理設(shè)施沉砂池的除砂效率,對存在的故障及時消除。
⑤沼氣泄漏
消化池和輸氣系統(tǒng)的管道或設(shè)施出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,使計量到的產(chǎn)氣量比實際產(chǎn)氣量小,此時應(yīng)立即查找漏點并予以修補,以防止出現(xiàn)沼氣爆炸等重大事故。
⑥消化池內(nèi)溫度降低或升高
進泥量過大或加熱設(shè)施出現(xiàn)故障使消化池內(nèi)溫度下降,產(chǎn)氣量也隨之降低。此時對策是把消化池內(nèi)的污泥加熱到規(guī)定的溫度,同時減少進泥量和排泥量;進泥量過小或加熱設(shè)施出現(xiàn)故障,產(chǎn)氣量下降。解決方法是檢查加熱設(shè)施恢復(fù)正常,同時加大進泥量。
⑦攪拌不均或攪拌過度
攪拌未能使污泥顆粒與厭氧微生物均勻地混合接觸,造成產(chǎn)氣量下降。對策是攪拌設(shè)計是否合理,延長攪拌時間,增設(shè)水力攪拌或沼氣攪拌;污泥顆粒在高強度的攪拌下破裂,甲烷菌群受到破壞,氣量下降。對策是縮短攪拌時間,改機械攪拌為水力或沼氣攪拌。
⑧營養(yǎng)物和微量元素不足
消化污泥菌群缺少必要的營養(yǎng)物和微量元素,造成菌種間的中間產(chǎn)物不能生成,影響后續(xù)反應(yīng),導(dǎo)致氣量下降。對策是增加營養(yǎng)物和微量元素(Fe、Co、Ni)。
作者:馬明華,李立軍,石鑫,程曉波,張文婷,盧江畔,夏靜,劉曉鵬,武少華,杜欣
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