制糖廢水處理工藝
1工程概況
某糖廠是一家以甘蔗為原料的制糖企業(yè),該企業(yè)的廢水主要來自酒精車間。廢水包括糖蜜酒精生成槽液、地面和設備清洗水及酵母分離時的廢水,其中糖蜜酒精生成槽液是高濃度的有機廢水,直接排放水域會造成嚴重的污染。
2廢水水質及水量
2.1廢水水質水量
排水量為每天200m3,平均時流量為8.3m3/h。根據糖廠的調查報告顯示,廢水水質如下:CDO115000mg/L,BOD555000mg/L,SS11000mg/L,pH4.1~4.5,溫度:>90℃。
2.2排水要求
根據環(huán)保部門對廠方的要求,排放水應達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級標準。其具體指標如下:
COD≤300mg/L,BOD5≤150mg/L,SS≤200mg/L,pH6~9。
3廢水處理工藝流程的確定
3.1廢水處理工藝流程的選擇
糖蜜酒精廢液是一種量大、顏色深、帶有較高酸性的高濃度有機廢液,本方案采用厭氧+好氧的處理工藝,即高濃度廢水經UASB反應器[1-4],再進入SBR池進行好氧處理[3-6]。
3.2工藝流程
廢水經冷卻塔、沉砂池,進入調節(jié)池調節(jié)水質后進入兼氧處理系統(tǒng),出水進入絮凝沉淀池,由污水泵提升進入UASB厭氧裝置,UASB處理后廢水中大部分有機物得到有效的去除;厭氧出水,然后由泵提升至SBR裝置,再進行沉淀后廢水達標排放。工藝流程見圖1。
3.3主要構筑物設計及設備選型
①沉砂池
數量1座,設計流量200m3/d,尺寸2×1.2×1.3m。
②格柵井
數量1座,尺寸0.50×1.2×1.0m,格柵柵隙10mm,格柵傾角60°,柵前水深0.3m。
③廢水調節(jié)池
數量1座,尺寸10.0×5.0×4.5m,有效容積200m3,HRT24h。內設潛污泵兩臺(一用一備),潛污泵型號WQ10-10-1,揚程10m,流量10m3/h,功率1KW,過流最大粒徑25mm。
④兼氧處理系統(tǒng)
數量1座,HRT12小時,單池尺寸5.0×5.0×4.5m,超高0.5m。
⑤絮凝沉淀池
數量1座,尺寸3.6×2.5×3.5m,有效容積28.8m3。
⑥UASB反應器
數量2座,單池尺寸5.4×5.4×5.5m,容積負荷5.0kgCOD/(m3·d),布水系統(tǒng)采用PVC穿孔管布水器。
⑦SBR反應池
數量2座,每池運行周期12h,每周期進水時間0.5h,每周期曝氣時間10h,每周期沉淀時間1h,每周期排水時間0.5h,最高水位反應池平均污泥濃度3000mg/L,最低水位反應池平均污泥濃度5500mg/L,每天運行周期數2,充水比0.44,最低水位.9m,最高水位4.0m。單池尺寸:15.0×11.0×4.5m,超高0.5m,每座SBR反應池設潷水器1臺,共2臺潷水器,排水量200m3/h。
⑧鼓風機房
數量1間,設鼓風機三臺(二用一備),型號JTS-150,電機功率33KW,流量18.8m3/min。
⑨沉淀池
數量1座,尺寸3.6×2.5×3.5m,有效容積28.8m3。
4工藝運行
4.1工藝運行效果分析
該廢水處理工藝經調試,出水水質穩(wěn)定,COD263mg/L,BOD5115mg/L,SS130mg/L,pH6~9。達到了《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級標準,即:COD≤300mg/L,BOD5≤150mg/L,SS≤200mg/L,pH6~9。
4.2經濟分析
廢水處理成本主要包括電費、人工費、試劑費等。每日電費為226.2元/天。廢水水處理站設工作人員4人,日工資50元/天,則人工工資為200元/天。藥劑費90元,折合噸水成本為2.58元/噸水。
4.3環(huán)境效益分析
該廢水處理站的穩(wěn)定運行,大大減輕了排放廢水對環(huán)境的污染,提高了企業(yè)的競爭力。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。
5結語
采用UASB/SBR工藝處理制糖廢水,能有效處理廢水中的主要污染物,出水水質穩(wěn)定并達到了《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級標準。該廢水處理工藝的穩(wěn)定運行為類似廢水的處理提供了實際參考。
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