垃圾滲濾液深度處理方法
隨著城市的不斷擴(kuò)張,城市垃圾越來越多,垃圾焚燒法已經(jīng)被廣泛應(yīng)用,但是焚燒法所產(chǎn)生的垃圾滲濾液極難處理,它具有COD高、氨氮高、BOD/COD比值偏低等特點[1-3],因此通常使用生化法處理。由于垃圾滲濾液組成成分的復(fù)雜性,單一的處理方法不能使其達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),在生物法處理后的出水中仍含有很多難降解物質(zhì)和重金屬,使用膜法進(jìn)行深度處理是目前比較有效的方法之一。一般常用的是超濾膜、納濾膜[4-6]、反滲透膜[7],由于垃圾滲濾液的難處理性,通常使用多種膜集成工藝處理。
韓國的Ahn等[8]采用管式MBR+RO工藝對某省垃圾場滲濾液進(jìn)行了試驗研究,COD平均去除率為97%,處理效果很好。王薇等[9]采用MBR和納濾集成工藝處理垃圾滲濾液結(jié)果表明,納濾對COD、色度的脫除情況很好,試驗過程中膜性能穩(wěn)定,透過通量和脫鹽率的變化不大。左俊芳等[10]采用碟管式反滲透(DTRO)處理垃圾滲濾液,出水水質(zhì)穩(wěn)定且能達(dá)到國家生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)中水污染物排放控制要求。
綜上所述,膜法應(yīng)用于垃圾滲濾液已是比較成熟的辦法,但膜法也有其缺點。武江津等[11]分析了膜分離技術(shù)在垃圾滲濾液處理中的優(yōu)勢和不足,該技術(shù)具有受原水水質(zhì)影響小、出水水質(zhì)好、運行穩(wěn)定和占地面積小等優(yōu)點,在垃圾滲濾液等高濃度、難降解廢水的處理中具有明顯的優(yōu)勢,但是存在運行費用高以及濃縮液需要進(jìn)一步處理的問題。
本文采用T-MBR+NF+RO工藝處理垃圾焚燒廠滲濾液,目標(biāo)是使出水達(dá)到國家生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)中水污染物排放控制的要求。納濾濃縮水因其COD、含鹽量很高并且呈堿性,適合采用石灰混凝法處理,處理后的上清液重新回到系統(tǒng)中繼續(xù)深度處理,排出的混凝劑進(jìn)行干燥處理,從而提高了水的回收率并解決了膜法水處理中濃縮水處理的問題。
1試驗部分
1.1試劑與儀器
試驗設(shè)備和材料:微型高壓隔膜泵,型號DP-130;納濾膜為陶氏NF270-400,膜材料為聚酰胺,有機(jī)物脫除率在80%以上,Ca2+脫除率在40%~60%,操作壓力0.6MPa時純水通量64.36L·m-2·h-1,pH適用范圍2~11,總有效面積為0.0018m2。
反滲透膜為沃頓產(chǎn)品,脫鹽率95.3%,操作壓力1MPa時,純水通量32.5L·m-2·h-1,總有效面積為0.0018m2。
試驗試劑:鹽酸,氫氧化鈉,氫氧化鈣,過硫酸鉀,重鉻酸鉀,硫酸亞鐵氨等,均為分析純。
1.2試驗用水
試驗處理的是天津雙港垃圾焚燒處理廠垃圾滲濾液經(jīng)管式膜MBR處理后的出水,大部分COD、氨氮、懸浮物等污染物已被去除,其水質(zhì)為:COD為507~1635mg·L-1,氨氮質(zhì)量濃度10~186mg·L-1,電導(dǎo)6.43~10.09mS·cm-1,pH為8.06~9.20,色度300~700倍,硬度1998~2717mg·L-1,濁度0.603~0.874NTU,基本滿足納濾進(jìn)水水質(zhì)要求。
1.3試驗裝置
工藝流程如圖1所示。工藝采用序批式間歇進(jìn)水,T-MBR出水進(jìn)入進(jìn)水箱,經(jīng)隔膜泵加壓后通過納濾膜分離,納濾系統(tǒng)回收率為80%,納濾產(chǎn)水進(jìn)入中間水箱經(jīng)隔膜泵加壓通過反滲透膜分離,反滲透系統(tǒng)回收率為77%,產(chǎn)水進(jìn)入產(chǎn)水箱,濃水回流到進(jìn)水箱;積蓄到一定量的納濾濃水放入混凝水箱,投入一定量的石灰乳,先快速攪拌30~60s(轉(zhuǎn)速300r·min-1),接著中速條件攪拌10min(轉(zhuǎn)速100r·min-1),最后慢速攪拌15min(轉(zhuǎn)速50r·min-1),攪拌結(jié)束并靜置沉降30min后,50%的清液調(diào)節(jié)pH呈中性后回到進(jìn)水箱繼續(xù)深度處理,沉淀物排出。整個系統(tǒng)水的總回收率為86%。試驗過程在常溫下進(jìn)行,試驗溫度20~30℃。清洗使用0.01mol·L-1鹽酸,無壓力沖洗。
圖1納濾反滲透試驗裝置及工藝流程
Fig.1Theexperimentalsetupandflowchartofnanofiltrationandreverseosmosis
1.4分析方法和儀器
試驗主要監(jiān)測水質(zhì)指標(biāo)包括:COD、NH3-N、pH、硬度,各項水質(zhì)指標(biāo)均按照《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版)中的分析方法分析。
COD:重鉻酸鉀法;氨氮:納氏試劑法;總氮:UV2450紫外分光光度法;pH:PHS-25玻璃電極pH計;電導(dǎo):DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀;硬度:EDTA-絡(luò)合滴定法;濁度:2011N濁度儀;重金屬:180-80原子吸收光譜儀。
2結(jié)果與討論
2.1濁度去除效果
管式膜出水作為納濾膜的進(jìn)水,其濁度為1.40NTU,符合納濾膜進(jìn)水的濁度要求,納濾的出水濁度為0.185NTU,說明納濾膜對水中懸浮物有很好的去除效果,為后續(xù)反滲透膜正常運行提供了保證。反滲透膜出水濁度為0.095NTU,說明反滲透膜對懸浮物去除的更徹底。
2.2電導(dǎo)率
電導(dǎo)率反映了水體中的含鹽量,可作為納濾膜去除離子性能的重要指標(biāo)。納濾過程中電導(dǎo)率的變化如圖2所示。
由圖2可以看出,進(jìn)水電導(dǎo)率為3080~8240S·cm-1,納濾出水電導(dǎo)率為2660~6700μS·cm-1,納濾膜的脫鹽率相對穩(wěn)定,保持在10%~20%。納濾膜的脫鹽率較低,這是由于MBR出水中含有大量的一價離子,而二價及其以上的離子所占比例相對較小的緣故。
反滲透出水電導(dǎo)率的平均值為418μS·cm-1,對鹽類去除率初期達(dá)96%,隨著運行時間的延長,膜受到一定污染截留率會有所下降,但平均去除率為90.7%,這證實了反滲透脫鹽的高效性。
2.3COD去除效果
COD的去除效果如圖3所示,可以看出進(jìn)水COD在597~1087mg·L-1之間,在操作壓力為0.6MPa時,經(jīng)過納濾膜處理后,出水COD降到了200mg·L-1以下,平均去除率為85.8%,這對于垃圾滲濾液這種高濃度的有機(jī)廢水而言是相當(dāng)高效的。這是由于經(jīng)過了MBR的生化降解和過濾,MBR出水中的大分子及可生化有機(jī)物濃度已經(jīng)大大降低,但仍然含有大量的難以降解的腐殖酸、棕黃酸等,其分子量大于納濾膜截留的分子量,所以納濾處理可以取得很好的去除效果。但是根據(jù)垃圾滲濾液排放限值的規(guī)定,納濾出水未達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),需要反滲透膜進(jìn)行深度處理,經(jīng)反滲透膜處理COD降到50mg·L-1以下,平均去除率為76.7%,反滲透膜COD去除率低于納濾膜可能是因為進(jìn)水經(jīng)過納濾膜處理后COD低的緣故。
2.4總氮去除效果
總氮的去除效果如圖4所示,納濾膜處理對總氮的處理效果因進(jìn)水而異,進(jìn)水高則出水高,進(jìn)水低則出水低,平均去除率為30%,這是由于納濾膜的孔徑大,不能截住離子狀態(tài)的硝態(tài)氮。反滲透出水總氮小于40mg·L-1,平均去除率為75%,說明反滲透對總氮的去除效果很好。
2.5硬度去除效果
硬度的去除效果如圖5所示,進(jìn)水硬度在1860~3580mg·L-1之間,納濾膜對二價的Ca2+和Mg2+等硬度離子的平均去除率為67%,納濾出水中硬度在702~1081mg·L-1,這是由于納濾膜孔徑大,對二價離子的截留不夠徹底,但是為后續(xù)的反滲透工藝去除了大部分硬度,延長了反滲透膜的使用壽命。反滲透膜的硬度平均去除率為94.8%,反滲透出水硬度在26.8~87.4mg·L-1,說明反滲透膜對硬度脫高效性。
2.6重金屬
經(jīng)過生物反應(yīng)器處理后的出水,經(jīng)納濾膜處理后,Ni、Cr的出水質(zhì)量濃度分別為0.12、0.06mg·L-1,重金屬含量基本能夠達(dá)標(biāo)。
試驗數(shù)據(jù)表明,納濾和反滲透可以有效去除COD、總氮、硬度、重金屬等,出水各指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到垃圾滲濾液排放限值(GB16889-2008)。
2.7通量
2.7.1納濾純水通量
納濾是以壓力為驅(qū)動力的膜分離過程,在壓力分別為0.5、0.6、0.7、0.8MPa時,納濾膜純水通量為93.01、117.25、133.77、147.99L·m-2·h-1??梢钥闯觯瑝毫υ酱?,通量越大,但是隨著壓力越大,濃差極化也會越大,另外由于膜的壓密化,通量與壓力不是成正比增加的,也不會無限制的擴(kuò)大。隨著壓力的提高,膜通量的增大有減緩的趨勢。
2.7.2納濾運行及清洗通量
操作壓力為0.6MPa時,連續(xù)運行280min,膜通量由46.90L·m-2·h-1下降到22.83L·m-2·h-1,將壓力降為0,用濃度0.01mol·L-1的鹽酸清洗5min,再用清水沖洗15min,繼續(xù)運行時,通量恢復(fù)到41.98L·m-2·h-1。
2.7.3反滲透純水通量
在壓力分別為0.7、0.8、0.9、1.0MPa時,反滲透純水通量為28.86、30.8、31.7、32.5L·m-2·h-1。可以看出,壓力越大,反滲透膜的純水通量越大。隨著壓力的提高,膜通量的增大有減緩的趨勢。這是因為過高的操作壓力會加速膜的壓密化,使膜通量過快衰減,影響膜的使用壽命。在實際使用過程中回收率過高,會使?jié)馑畟?cè)流量過小,濃度過高,不利于水垢排出,加劇濃差極化使膜表面結(jié)垢。
2.7.4反滲透運行及清洗通量
操作壓力為0.8MPa時,連續(xù)運行280min,膜通量由7.27L·m-2·h-1下降到3.38L·m-2·h-1,將壓力降為0,用0.01mol·L-1的鹽酸清洗5min,再用清水沖洗15min,繼續(xù)運行時,通量恢復(fù)到6.95L·m-2·h-1。
2.8濃縮水處理
納濾濃縮水因其COD、含鹽量等均很高,污染性很大,所以不能隨意排放。本文中納濾系統(tǒng)回收率為80%,其濃縮水pH為9.30,偏堿性且硬度高,使用石灰混凝能夠軟化水質(zhì)并且去除COD、重金屬等污染物,偏堿性的水中HCO3-較少,石灰乳中的Ca2+能夠直接和CO32-生成沉淀,因此采取石灰混凝法能夠更高效,更經(jīng)濟(jì)的處理濃縮水。
試驗時,用氫氧化鈣粉末配成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%的石灰乳溶液,按照不同投加量依次投加并攪拌,石灰乳所產(chǎn)生的混凝作用能夠降低濃水中的硬度和COD,其上清液加酸調(diào)節(jié)pH后回到納濾進(jìn)水處繼續(xù)進(jìn)行深度處理,這樣不僅減少了濃縮水的排出,而且提高了整個系統(tǒng)的水回收率。
由圖6可以看出,隨著石灰投加量的增加,COD的去除率逐漸增加,當(dāng)石灰投加量為3g·L-1時,COD去除率達(dá)到31%。繼續(xù)增加石灰的投加量仍可以使COD去除率增加,但其增加幅度不明顯。這是由于隨著石灰投加量的增加,水樣中的CO32-和一些金屬離子(如Fe3+、Mg2+)會生成具有較大吸附能力的CaCO3和氫氧化物沉淀,將水樣中的污染物吸附網(wǎng)捕下來,從而達(dá)到去除COD的目的。
同時石灰對硬度的去除也有顯著效果,當(dāng)石灰投加量為3g·L-1時,硬度的去除率達(dá)到89%,但繼續(xù)投加石灰,水中硬度反而有所升高。這是因為向水中投加石灰,可以與水中的HCO3-離子反應(yīng),生成CO32-,再與水中的Ca2+生成CaCO3沉淀,同時,石灰還與水中的Mg2+及其它重金屬離子(如Fe3+、Al3+)生成沉淀而被去除,導(dǎo)致水硬度的降低。隨著石灰加入量的增加,相應(yīng)的離子去除率升高,水的硬度去除率增加。當(dāng)石灰投加到一定量時,相應(yīng)離子基本被完全去除,繼續(xù)加入石灰,水中Ca2+增加,硬度也就相應(yīng)增加了,硬度去除率降低。
綜上所述,石灰投加量在3g·L-1時,COD去除率為31%,硬度去除率為89%,COD去除率增長最快并且硬度去除率最高,建議石灰投加量為3g·L-1,其上清液pH為10.36,需要加酸調(diào)節(jié)pH成中性后,再回到納濾系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行深度處理,這樣減少了濃縮水的排放,使系統(tǒng)的水總回收率比濃水全部排放時提高了14%。
3結(jié)論
探討了經(jīng)過MBR法處理后的垃圾滲濾液采用納濾-反滲透法垃進(jìn)行深度處理的可行性,并對產(chǎn)生的納濾濃縮水進(jìn)行了石灰混凝處理。結(jié)果表明,納濾和反滲透可以有效去除污水中的COD、總氮、硬度、重金屬等,出水各指標(biāo)能夠穩(wěn)定達(dá)到垃圾滲濾液排放限值,通量在較長時間內(nèi)能夠保持穩(wěn)定,清洗后可以有效恢復(fù)其通量。納濾濃縮水經(jīng)過石灰混凝后,當(dāng)石灰投加量為3g·L-1時COD去除率為31%,硬度去除率達(dá)到89%?;炷蟮纳锨逡夯氐郊{濾系統(tǒng)繼續(xù)處理,系統(tǒng)的水總回收率為86%。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”