印染污水處理廠改造工程設(shè)計(jì)_厭氧水解
導(dǎo)讀::為其配套的印染污水處理廠于2007年2月建成。對(duì)印染污水處理廠進(jìn)行達(dá)標(biāo)改造勢(shì)在必行。厭氧水解池效果不佳。水量水質(zhì)調(diào)節(jié)問題。
關(guān)鍵詞:印染污水處理廠,達(dá)標(biāo)改造,厭氧水解,水量水質(zhì)調(diào)節(jié)
1 污水處理廠概況
改革開放以來,慈溪市針織漂印染產(chǎn)業(yè)得到了前所未有的發(fā)展,為此,慈溪市有關(guān)部門決定在杭州灣新區(qū)內(nèi)建設(shè)一個(gè)集生產(chǎn)、開發(fā)、銷售為一體的漂印染工業(yè)生產(chǎn)基地,將原先分散在慈溪各地的39家針織漂印染企業(yè)遷建集中至園區(qū)內(nèi)統(tǒng)一管理。為其配套的印染污水處理廠于2007年2月建成,設(shè)計(jì)處理能力3萬m3/d,總占地67畝。
原考慮建成一座預(yù)處理水廠,處理出水達(dá)到城鎮(zhèn)接管標(biāo)準(zhǔn)后輸送至市政污水處理廠,進(jìn)行二級(jí)處理后達(dá)標(biāo)排海。但考慮到印染廢水的色度和CODcr值均較高,對(duì)市政污水處理廠的污染負(fù)荷沖擊較大,為滿足園區(qū)企業(yè)投產(chǎn)需要,并解決園區(qū)工業(yè)廢水及時(shí)處置,后決定將3萬m3/d印染污水預(yù)處理廠改建為二級(jí)處理廠厭氧水解,采用“吸附沉淀 + 厭氧水解 + 接觸氧化 + 高效澄清”工藝,將污水處理達(dá)到GB4287-92《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排海。工藝流程見圖1。污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1
表1 污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
Tab.1
指標(biāo) |
CODcr(mg/l) |
BOD5(mg/l) |
NH3-N(mg/l) |
TP (mg/l) |
SS (mg/l) |
色度 (度) |
pH |
進(jìn)水 |
≤1200 |
≤300 |
≤30 |
— |
≤700 |
≤400 |
8-11 |
出水 |
100 |
25 |
8(15) |
1 |
70 |
40 |
6-9 |
注:括號(hào)外數(shù)值為水溫>12℃時(shí)的控制指標(biāo),括號(hào)內(nèi)數(shù)值為水溫≤12℃時(shí)的控制指標(biāo)。
圖1 污水處理廠工藝流程
Fig.1
2 存在的問題
印染污水處理廠建成投入運(yùn)行后,出水水質(zhì)一直未能達(dá)到GB4287-92《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求,2009年8月(改造前)污水處理廠實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)見表2。
表2 污水處理廠2009年8月進(jìn)出水水質(zhì)情況
Tab.2
項(xiàng)目 日期 |
進(jìn)水水質(zhì) |
出水水質(zhì) |
||||
CODcr(mg/L) |
SS (mg/L) |
色度(倍) |
CODcr(mg/L) |
SS (mg/L) |
色度(倍) |
|
8.1 |
1288 |
247 |
512 |
158 |
42 |
40 |
8.3 |
1405 |
223 |
512 |
160 |
46 |
40 |
8.5 |
1173 |
257 |
512 |
140 |
48 |
40 |
8.7 |
1442 |
197 |
512 |
144 |
16 |
40 |
8.9 |
1286 |
270 |
512 |
142 |
12 |
40 |
8.11 |
1314 |
327 |
512 |
175 |
28.5 |
40 |
8.13 |
1265 |
247 |
512 |
155 |
36 |
40 |
8.15 |
1255 |
253 |
512 |
165 |
68 |
40 |
8.17 |
1303 |
160 |
512 |
168 |
45 |
40 |
8.19 |
1313 |
223 |
512 |
168 |
36 |
40 |
8.21 |
1245 |
223 |
512 |
153 |
32 |
40 |
8.23 |
1024 |
173 |
512 |
176 |
45 |
40 |
8.25 |
1281 |
227 |
512 |
172 |
38 |
40 |
8.27 |
1295 |
253 |
512 |
135 |
31 |
32 |
8.29 |
1246 |
236 |
512 |
147 |
40 |
32 |
8.31 |
1258 |
223 |
512 |
168 |
32 |
40 |
平均值 |
1271 |
256 |
512 |
157 |
36 |
39 |
注:表中平均值為全月平均值。
由上表可以看出,污水處理廠出水水質(zhì)中,SS、色度均已達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),但CODcr一直未能達(dá)標(biāo)。說明整體處理系統(tǒng)中,沉淀池、澄清池,以及氧化劑氧化脫色等均取得了一定的效果,也就是說系統(tǒng)中的物化作用起到了預(yù)想的效果;CODcr不達(dá)標(biāo)說明系統(tǒng)中的生物處理由于受到某些因素的影響,未能發(fā)揮到預(yù)想值。
通過檢測(cè)污水進(jìn)水狀況,發(fā)現(xiàn)污水處理廠存在如下問題:
1)進(jìn)水水溫過高。
污水處理廠進(jìn)水水溫檢測(cè)值為45℃~55℃,夏季甚至達(dá)到60℃左右,水溫過高。由于進(jìn)水溫度過高,造成排污企業(yè)進(jìn)入污水處理廠的管道發(fā)生變形、坍塌;潛水提升泵過熱,無法正常工作;調(diào)節(jié)池由于水位不斷變化,造成由于驟然的熱脹冷縮,使得池體存在開裂的風(fēng)險(xiǎn);生化系統(tǒng)微生物的生長環(huán)境無法達(dá)到最佳等等。
2)進(jìn)水水量不均勻,對(duì)處理系統(tǒng)造成較大的沖擊。
下圖反映了污水處理廠一天中,進(jìn)水的流量情況??梢钥闯觯捎诖认?dāng)?shù)仉娰M(fèi)存在時(shí)間性差異,致使大部分漂印染企業(yè)均夜間生產(chǎn),造成污水處理廠夜間水量遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)水量的情況,對(duì)處理系統(tǒng)造成了較大的沖擊。
圖2 污水處理廠進(jìn)水流量規(guī)律圖
Fig.2
3)厭氧水解池效果不佳。
下表為污水處理廠某五日各主要處理構(gòu)筑物進(jìn)出水CODcr處理情況,可以看出厭氧水解,為提高印染廢水可生化而建的厭氧水解池并未達(dá)到理想的處理效果。CODcr去除率較低,有時(shí)甚至出現(xiàn)CODcr濃度倒置。
表3 污水處理廠某五日各主要處理構(gòu)筑物進(jìn)出水CODcr濃度(單位mg/L)
Tab.3
目標(biāo) 日期 |
進(jìn)水 |
吸附池 |
水解池 |
新建生化池 |
改造生化池 |
生化池出水平均 |
澄清池Ⅰ |
澄清池Ⅱ |
總出水平均 |
標(biāo)準(zhǔn) |
2.8 |
660 |
378 |
418 |
132 |
132 |
153 |
153 |
100 |
||
2.9 |
714 |
407 |
328 |
147 |
147 |
155 |
155 |
100 |
||
2.10 |
701 |
331 |
259 |
153 |
136 |
145 |
100 |
|||
2.11 |
861 |
288 |
339 |
113 |
131 |
122 |
100 |
|||
2.12 |
882 |
300 |
289 |
89 |
122 |
106 |
100 |
3 解決方案
3.1 冷卻降溫問題
針對(duì)水溫過高,污水處理廠新增了冷卻塔設(shè)備。考慮到如將冷卻塔置于調(diào)節(jié)池后,冬季時(shí),由于進(jìn)水水溫與當(dāng)?shù)貧鉁販夭钶^大,及調(diào)節(jié)池的液位變化,將會(huì)造成調(diào)節(jié)池池體開裂等嚴(yán)重后果,因此將冷卻塔設(shè)備置于調(diào)節(jié)池前,優(yōu)先考慮進(jìn)水降溫。
進(jìn)水泵房置于冷卻塔前,由于結(jié)構(gòu)形式為地埋式,水溫對(duì)池體影響較小,但提升泵需采用耐高溫潛污泵。
高溫廢水經(jīng)進(jìn)水泵房中耐高溫潛水泵提升送入冷卻塔降溫后,自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池,進(jìn)行后續(xù)處理。但運(yùn)行時(shí)存在兩種情況,一種是夏季水溫較高,必須送入冷卻塔降溫;另一種是冬季水溫較低,無需進(jìn)入冷卻塔,即便關(guān)閉冷卻塔的風(fēng)機(jī),停止冷卻功能,但進(jìn)水仍送入冷卻塔,則存在提升上面的浪費(fèi)。
因此,污水處理廠在進(jìn)水泵房耐高溫潛水提升泵后串聯(lián)管道泵,以提高揚(yáng)程參考文獻(xiàn)格式。水溫過高需冷卻時(shí),兩種泵同開,增加揚(yáng)程,送入冷卻塔;若無需冷卻厭氧水解,則只開潛污泵,揚(yáng)程降低,直接將污水送入調(diào)節(jié)池,進(jìn)行后續(xù)處理。這樣將大大降低能耗,從節(jié)能及可持續(xù)發(fā)展角度考慮,是可行的。
另外,由于污水排入收集管網(wǎng)的溫度超過國家標(biāo)準(zhǔn),且超過污水管道所采用HDPE管材的使用條件,從而導(dǎo)致某些路段污水管道出現(xiàn)不同程度的變形、坍塌。
對(duì)此,污水處理廠將污水均采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土暗渠收集,所有污水接戶支管均采用d400鋼管,鋼管內(nèi)外壁均采用科鑫防腐并采用360°混凝土全包封處理。
3.2 水量水質(zhì)調(diào)節(jié)問題
根據(jù)最新發(fā)布的《紡織工業(yè)企業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50425-2008對(duì)調(diào)節(jié)池的規(guī)定——“在無確切的數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)選用8~12小時(shí)平均小時(shí)流量設(shè)計(jì)。”污水處理廠現(xiàn)有的調(diào)節(jié)池結(jié)構(gòu)尺寸為56×36×5.3m,有效水深4.8m,按污水處理廠總規(guī)模5萬m3/d(現(xiàn)為一期工程3萬m3/d,遠(yuǎn)期再增建2萬m3/d)水量調(diào)節(jié),則停留時(shí)間為4.64小時(shí),按目前3萬m3/d水量調(diào)節(jié),則停留時(shí)間為7.74小時(shí),調(diào)節(jié)水量均偏低。
但新規(guī)范對(duì)調(diào)節(jié)池8~12h停留時(shí)間的規(guī)定,是在無確切數(shù)據(jù)的情況下,而污水處理廠有大量的水量水質(zhì)數(shù)據(jù),根據(jù)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,可以得出以下三種調(diào)節(jié)池容積及停留時(shí)間的結(jié)果:
(1)按單日時(shí)變化系數(shù)計(jì)算
由污水處理廠目前的進(jìn)水水量情況得出污水處理廠單日時(shí)變化系數(shù)平均值為Kz=1.26,即超出平均水量(按全廠總規(guī)模5萬m3/d計(jì)算)為0.26×50000m3/d=13000 m3/d,大于現(xiàn)有調(diào)節(jié)池容量56×36×4.8=9676.8 m3厭氧水解,按這種變化系數(shù)考慮,調(diào)節(jié)池停留時(shí)間至少應(yīng)為0.26×24h/d =6.24 h。
(2)按待調(diào)節(jié)流量變化系數(shù)計(jì)算
仍由污水處理廠目前的進(jìn)水水量情況得出污水處理廠待調(diào)節(jié)流量變化系數(shù)平均值為Kz=1.15,調(diào)節(jié)池一天的調(diào)節(jié)能力至少應(yīng)該不小于一天中一次連續(xù)超出當(dāng)日平均流量的流量總和,而這個(gè)流量總和與對(duì)應(yīng)累積時(shí)間的比值,便為當(dāng)日需調(diào)節(jié)的每小時(shí)平均流量,(需調(diào)節(jié)單小時(shí)平均流量 / 日平均流量)+ 1 = 待調(diào)節(jié)流量變化系數(shù)。該變化系數(shù)反映了工業(yè)廢水每日需調(diào)節(jié)工業(yè)廢水的情況,是建設(shè)調(diào)節(jié)池的重要依據(jù)。按此方法,需調(diào)節(jié)水量(按全廠總規(guī)模5萬m3/d計(jì)算)為0.15×50000m3/d=7500m3/d,調(diào)節(jié)池停留時(shí)間至少應(yīng)為0.15×24 h/d =3.7 h。
(3)按水質(zhì)(COD)變化系數(shù)計(jì)算
對(duì)污水處理廠進(jìn)水CODcr濃度數(shù)據(jù)取平均值,得CODcr的平均濃度為905.7mg/L。CODcr設(shè)計(jì)濃度 / 平均濃度=1200 / 905.7 = 1.32。因此水質(zhì)變化系數(shù)為1.32,即調(diào)節(jié)池容積至少為0.32×50000m3/d=12500m3/d,調(diào)節(jié)池停留時(shí)間至少應(yīng)為0.32×24 h/d =7.9 h。
考慮到污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)的復(fù)雜性及運(yùn)行穩(wěn)定可靠的重要性,必須保證有充足的調(diào)節(jié)時(shí)間和足夠的抗沖擊負(fù)荷能力,因此以上三組結(jié)果取最大值,并結(jié)合《紡織工業(yè)企業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50425-2008對(duì)調(diào)節(jié)池的規(guī)定,污水處理廠新增設(shè)了調(diào)節(jié)池,使全廠調(diào)節(jié)總?cè)萘坎恍∮?小時(shí)。
3.3 水解酸化工藝的優(yōu)化
污水處理廠對(duì)水解酸化工藝做如下優(yōu)化:
1)增大水解酸化池容積,增加其水力停留時(shí)間。
2)增加二沉池回流污泥管,其作用有二:
一、將馴化污泥送入水解酸化池中進(jìn)行培養(yǎng),保證水解酸化段的污泥量,縮短水解酸化段的啟動(dòng)時(shí)間;
二、若生化污泥量較大時(shí),可將二沉污泥排入水解酸化池中進(jìn)行厭氧消化,減少生化污泥處理量,降低運(yùn)行成本。
3)采用升流式多點(diǎn)布水器布水方式,使布水更加均勻,并通過控制上升流速厭氧水解,使泥水充分混合,達(dá)到最佳處理效果參考文獻(xiàn)格式。
4)增加池深,調(diào)節(jié)池由曝氣攪拌改為機(jī)械攪拌,提供厭氧微生物最佳生長條件,提高水解酸化效率。
5)嚴(yán)格控制加藥后的物化污泥進(jìn)入水解酸化等生化系統(tǒng)的量,降低化學(xué)藥劑對(duì)微生物的抑制作用,提高水解酸化的處理效果。
4 改造后的效果
改造工程于2009年9月開始建設(shè),2010年3月完工,下表為近期(2010年9~10月)污水處理廠進(jìn)出水水質(zhì)情況??梢钥吹?,經(jīng)過改造后,印染污水處理廠出水各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)到GB4287-92《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。改造初見成果。
表4 污水處理廠2010年9月進(jìn)出水水質(zhì)情況
Tab.4
項(xiàng)目 日期 |
進(jìn)水水質(zhì) |
出水水質(zhì) |
||||
CODcr(mg/L) |
SS (mg/L) |
色度(倍) |
CODcr(mg/L) |
SS (mg/L) |
色度(倍) |
|
9.1 |
1311 |
210 |
512 |
97 |
36 |
40 |
9.3 |
1200 |
220 |
512 |
98 |
46 |
32 |
9.5 |
1276 |
287 |
512 |
97 |
40 |
40 |
9.7 |
1265 |
207 |
512 |
96 |
37 |
40 |
9.9 |
1293 |
310 |
512 |
96 |
33 |
32 |
9.11 |
1224 |
1410 |
512 |
95 |
12 |
40 |
9.13 |
1322 |
217 |
512 |
95 |
18 |
40 |
9.15 |
1246 |
257 |
512 |
94 |
26 |
40 |
9.17 |
1285 |
380 |
512 |
96 |
52 |
40 |
9.19 |
1442 |
253 |
512 |
93 |
40 |
40 |
9.21 |
1521 |
213 |
512 |
95 |
50 |
40 |
9.23 |
1454 |
300 |
512 |
97 |
40 |
40 |
9.25 |
1327 |
193 |
512 |
97 |
28 |
40 |
9.27 |
1430 |
253 |
512 |
96 |
30 |
40 |
9.29 |
1275 |
163 |
512 |
96 |
37 |
40 |
平均值 |
1321 |
322 |
512 |
96 |
34 |
39 |
注:表中平均值為全月平均值。
表5 污水處理廠2010年10月進(jìn)出水水質(zhì)情況
Tab.5
項(xiàng)目 日期 |
進(jìn)水水質(zhì) |
出水水質(zhì) |
||||
CODcr(mg/L) |
SS (mg/L) |
色度(倍) |
CODcr(mg/L) |
SS (mg/L) |
色度(倍) |
|
10.2 |
1496 |
637 |
512 |
95 |
45 |
40 |
10.4 |
1397 |
320 |
512 |
96 |
41 |
32 |
10.6 |
1984 |
710 |
512 |
94 |
52 |
32 |
10.8 |
1394 |
250 |
512 |
93 |
46 |
32 |
10.10 |
1680 |
383 |
512 |
94 |
47 |
40 |
10.12 |
1565 |
300 |
512 |
98 |
48 |
40 |
10.14 |
1284 |
290 |
512 |
96 |
39 |
40 |
10.16 |
1307 |
403 |
512 |
93 |
46 |
40 |
10.18 |
1832 |
547 |
512 |
93 |
45 |
40 |
10.20 |
1408 |
233 |
512 |
93 |
33 |
40 |
10.22 |
1460 |
690 |
512 |
95 |
43 |
40 |
10.24 |
1576 |
447 |
512 |
97 |
48 |
40 |
10.26 |
1622 |
357 |
512 |
93 |
47 |
32 |
10.27 |
1606 |
327 |
512 |
92 |
44 |
32 |
10.30 |
1754 |
247 |
512 |
95 |
35 |
32 |
平均值 |
1505 |
377 |
512 |
95 |
43 |
37 |
注:表中平均值為全月平均值。
5 結(jié)語
隨著我國對(duì)環(huán)保力度的加強(qiáng),特別是對(duì)漂印染工業(yè)企業(yè)排污控制要求越來越高,對(duì)印染污水處理廠進(jìn)行達(dá)標(biāo)改造勢(shì)在必行。慈溪漂印染生產(chǎn)基地印染污水處理廠改造工程費(fèi)約1233萬元,通過達(dá)標(biāo)改造后提高了系統(tǒng)的處理能力,使印染污水處理廠穩(wěn)定達(dá)到GB4287-92《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),可為當(dāng)前印染污水處理廠的運(yùn)行管理提供參考。
參考文獻(xiàn):
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