USR-UASB-好氧工藝處理酒糟廢液及沼氣高值利用
導(dǎo)讀::厭氧出水經(jīng)好氧工藝及混凝沉淀池處理后排放。最大限度的回收沼氣。
關(guān)鍵詞:]酒糟廢水,升流式厭氧固體反應(yīng)器,好氧工藝,沼氣
山東某酒精廠以薯干為原料生產(chǎn)酒精,日排酒糟廢液2600 m3。以薯干為原料的酒精生產(chǎn)排放的酒糟廢水是一種粘度大、有機(jī)物濃度高、溫度高、懸浮物含量高的酸性有機(jī)廢水,固液分離效果差,有機(jī)物成分主要為淀粉、 粗蛋白、 纖維素和菌絲體等物質(zhì), 可生化性好,蛋白含量低、生物質(zhì)能回收潛力大。因此,該廠酒精糟液處理工程采用“全糟厭氧 +UASB+ 曝氣池” 工藝,最大限度的回收沼氣,并對(duì)沼氣進(jìn)行凈化提純使其達(dá)到車用天然氣的標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)運(yùn)行證明,該工藝運(yùn)行穩(wěn)定可靠、 經(jīng)濟(jì)可行,實(shí)現(xiàn)了污染物的達(dá)標(biāo)排放和能源回收的目的,符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求,也為生物質(zhì)能的高值利用提供了一條途徑。
1. 廢水水質(zhì)及水量
該廠酒精生產(chǎn)排放的酒糟廢液日平均廢水量為2600m3,廢水含固量高,總固體中有機(jī)物含量在 90%以上,主要是碳水化合物,其次是含氮有機(jī)物。酒糟廢水的溫度在 80~90 ℃之間,pH 值為 3~5,COD約為50000mg/L左右,其中以懸浮固體狀態(tài)存在的約占 60%~80%,BOD/COD為0.4~0.6,具有良好的可生物降解性。該廠污水處理出水進(jìn)入城市污水廠,產(chǎn)生的沼氣50%用于發(fā)電,另外50%進(jìn)入沼氣凈化提純站生產(chǎn)生物天然氣。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1,生物天然氣純度見表2.。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
pH |
COD (mg/L) |
BOD (mg/L) |
SS (mg/L) |
|
酒糟廢水 |
4~5 |
50000 |
25000 |
25000 |
出水水質(zhì) |
6~9 |
≤300 |
≤100 |
≤150 |
表2 設(shè)計(jì)沼氣與天然氣成分
甲烷含量(%) |
硫化氫含量(mg/Nm3) |
|
沼氣 |
55 |
120~200 |
生物天然氣 |
≥90 |
≤ 30 |
2. 工藝流程及技術(shù)參數(shù)改進(jìn)
2.1 污水處理與沼氣凈化流程
根據(jù)酒糟廢液的粘度大不易分離的水質(zhì)特點(diǎn)[1]和回收沼氣的目的,采用全糟厭氧發(fā)酵工藝作為一級(jí)厭氧,采用經(jīng)過改進(jìn)的高效上流式固體厭氧反應(yīng)器,由于該反應(yīng)器出水COD仍然較高,一級(jí)厭氧出水進(jìn)入U(xiǎn)ASB反應(yīng)器進(jìn)一步降解有機(jī)物并產(chǎn)生沼氣,厭氧出水經(jīng)好氧工藝及混凝沉淀池處理后排放,工藝主體流程如下:
酒精廢渣 → 降溫塔 → 降溫沉砂池 → 集水井 → 上流式固體厭氧反應(yīng)器→沉淀濃縮池 → 中間池 → UASB反應(yīng)器 → 曝氣池 → 二沉池 → 混凝池→ 沉淀池 →達(dá)標(biāo)排放。
沼氣凈化與提純工藝主體流程如下:
沼氣→ 沼氣儲(chǔ)柜 →沼氣加壓 →氣液分離器→沼氣脫硫 →沼氣脫碳 → 沼氣深度脫水→ 生物天然氣供應(yīng)
2.2 工藝流程說明及參數(shù)
(1) 降溫塔及沉砂降溫渠
由于酒糟廢水溫度較高,為了保證厭氧反應(yīng)器的高效運(yùn)行,采用降溫塔進(jìn)行降溫;由于酒糟廢水中含有較多的砂粒及細(xì)小顆粒(木薯原料摻雜物),在重力作用下廢水中的泥沙在沉砂渠內(nèi)自然沉降,以減少對(duì)設(shè)備的磨損,保護(hù)后續(xù)反應(yīng)器,同時(shí)水溫進(jìn)一步得到降低。為了保證后續(xù)厭氧罐內(nèi)處于高溫發(fā)酵高效區(qū),且保持反應(yīng)溫度基本恒定,進(jìn)罐水溫一般在60℃以上,且根據(jù)季節(jié)調(diào)控廢水的降溫幅度。
(2)USR厭氧反應(yīng)器
由于該工程以充分回收沼氣資源為目的,因此,采用適于全糟發(fā)酵的上流式固體反應(yīng)器,并設(shè)計(jì)較低的有機(jī)負(fù)荷。為了充分利用水溫并提高厭氧反應(yīng)速率,提高產(chǎn)氣效率,采用高溫厭氧發(fā)酵方式,厭氧反應(yīng)溫度控制在53℃左右。采用 8 個(gè) Φ22 m ×18 m 的厭氧罐,總?cè)莘e 36000 m3。
接種污泥為其它酒廠污水站厭氧污泥和城市污水廠污泥,接種量為15gVSS/L,以0.5kgCOD/(m3.d)的負(fù)荷開始間歇進(jìn)水,并進(jìn)行回流循環(huán),逐步緩慢提高負(fù)荷到1.5kgCOD/ (m3.d)時(shí),即進(jìn)入正常提高負(fù)荷階段。酒精糟液的pH 值為4~5,為保證反應(yīng)器內(nèi)pH為中性和充足的堿度,在進(jìn)水中投加一定量的石灰調(diào)節(jié),調(diào)試階段向水中投加石灰量約為0.15kg CaO/m3,穩(wěn)定運(yùn)行過程中一般不需投堿,反應(yīng)器混合液堿度保持在3000mg/L左右,出水揮發(fā)酸一般在500mg/L以下,出水pH在6.9~7.6范圍,保證了反應(yīng)器的穩(wěn)定運(yùn)行。負(fù)荷從 1.5 kgCOD/ (m3.d)起,按每10天提高0.5 kgCOD/ (m3.d)的幅度提高負(fù)荷,全部高濃度廢水進(jìn)入?yún)捬醭,USR運(yùn)行的水力停留時(shí)間為13.5d,有機(jī)負(fù)荷為4kgCOD/(m3.d)環(huán)境保護(hù),單位體積廢水產(chǎn)氣量為25m3/m3廢水,單位池容產(chǎn)氣量為1.8 m3/m3。
該厭氧罐下部為錐體,利于攪拌混合及排泥。罐內(nèi)底部設(shè)置了水泵回流水力強(qiáng)制攪拌系統(tǒng),罐內(nèi)一定高度(中部)設(shè)置了沼氣集氣破殼裝置,出水設(shè)分離裝置與溢流堰。水力強(qiáng)制攪拌采用間歇運(yùn)行方式,保證了反應(yīng)罐下部區(qū)域混合液的攪拌混合,提高了基質(zhì)與微生物的接觸傳質(zhì)效率,提高了反應(yīng)速率和沼氣產(chǎn)率。罐內(nèi)設(shè)置集氣裝置,將罐中一定面積內(nèi)的沼氣收集后集中從集氣裝置頂部釋放,大大提高了沼氣的釋放強(qiáng)度,又防止了表面污泥結(jié)殼,保證了反應(yīng)器的運(yùn)行效率。
(3)沉淀濃縮池:USR出水中仍含有一定量的懸浮物, 為了保證后續(xù)UASB反應(yīng)器的運(yùn)行,因此沉淀裝置進(jìn)一步去除懸浮物, 使廢水得以澄清。沉淀污泥經(jīng)脫水處理后至鍋爐作為燃料燃燒。
(4)UASB 反應(yīng)器
采用1座 Φ26 m ×7 m 的UASB厭氧罐, 總?cè)莘e 3700m3,UASB發(fā)酵溫度 35℃左右。
(5)曝氣池
采用推流式活性污泥法,曝氣池池體尺寸為30m×39m×5m,曝氣系統(tǒng)采用微孔曝氣器,采用羅茨風(fēng)機(jī)供氣,曝氣池內(nèi)保持溶解氧為4~6 mg/L。
(6)二次沉淀池1座,池體直徑24m,總高度5m,表面負(fù)荷為0.5 m3/ (m2.h),
設(shè)回流泵將沉淀污泥提升回流至曝氣池,剩余污泥排入污泥濃縮池。
(7)沼氣凈化與提純:
沼氣首先經(jīng)過氣液分離器分離沼氣中的水分和油,然后經(jīng)脫硫罐(Fe2O3作為脫硫劑)脫除沼氣中的硫化氫,再經(jīng)過變壓吸附塔[2]除去沼氣中的CO2,使甲烷含量達(dá)到90%以上,吸附塔中裝填吸附劑為活性氧化鋁,提純后的氣體再經(jīng)過干燥器進(jìn)行深度脫水,得到高純甲烷含量的生物天然氣。
1)設(shè)置脫硫塔2個(gè),單塔容積4.2m3,設(shè)計(jì)溫度50℃,設(shè)計(jì)壓力0.4Mpa,以Fe2O3作為脫硫吸附劑。
2)變壓吸附脫碳塔共5個(gè),吸附劑為活性氧化鋁,設(shè)計(jì)壓力為0.5Mpa,單塔容積為7.4m3。使用真空泵抽真空使填料脫附,恢復(fù)填料吸附能力發(fā)表。
3. 運(yùn)行效果與效益分析
3.1 運(yùn)行效果
(1)對(duì)COD去除效果
進(jìn)水COD為45000~60000mg/L的條件下,USR出水COD為3000~8000mg/L,UASB出水COD為800~1200mg/L,好氧工藝出水COD為300~400mg/L,總排放口COD小于300mg/L。廢水處理工藝對(duì)COD的總?cè)コ蔬_(dá)到99%以上。
(2)沼氣凈化效果
經(jīng)過凈化提純環(huán)境保護(hù),沼氣硫化氫含量小于20 mg/Nm3,甲烷含量大于98%,日產(chǎn)生物天然氣15000m3,生物天然氣已供應(yīng)市場(chǎng)。
3.2 效益分析
(1)減少CODcr排放量
該工程每年削減 CODcr排放量4.67萬t,環(huán)境效益顯著。
(2)沼氣高值利用效益
污水處理工程厭氧反應(yīng)器每天產(chǎn)沼氣總量為60000 m3, 沼氣中甲烷含量55%左右。每天生物天然氣產(chǎn)量15000m3,甲烷含量達(dá)到98%以上,生物天然氣達(dá)到車用標(biāo)準(zhǔn),按4元/m3天然氣計(jì)算,每天沼氣高值利用的產(chǎn)值可達(dá)6萬左右,與沼氣直接燃燒利用相比,高值利用效益大大提高。
4. 小結(jié)
(1)在工藝前段采取降溫措施是必要的,可以保證厭氧工藝處于高效溫區(qū)。采用USR工藝全糟高溫發(fā)酵,降解效率高,對(duì)COD去除率可達(dá)90%,沼氣產(chǎn)量也較高。
(2)全糟厭氧USR-UASB-好氧工藝處理酒精糟液是可行的,既盡可能回收了沼氣,又降低了污水處理運(yùn)行費(fèi)用,出水COD達(dá)到了當(dāng)?shù)嘏欧乓蟆?/p>
(3)經(jīng)過凈化提純,沼氣硫化氫含量小于20 mg/Nm3,甲烷含量大于98%,沼氣高值利用具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益,又為解決能源短缺提供了途徑。
參考文獻(xiàn)
[1]印輝,魏梅.“全糟厭氧+UASB+好氧”工藝在酒糟廢水治理中的應(yīng)用. 江蘇環(huán)境科技,2005,18(4):21~23.
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