小型榨菜加工廢水處理技術(shù)
重慶市涪陵區(qū)地處三峽庫(kù)區(qū)腹地,是我國(guó)著名的榨菜之鄉(xiāng)。全區(qū)榨菜種植涉及23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道近60萬(wàn)菜農(nóng),現(xiàn)有榨菜加工企業(yè)60余家,大部分為規(guī)模小于5000t/a的小型鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。針對(duì)這些生產(chǎn)不規(guī)律、廠區(qū)分散、污染面廣的小型榨菜加工廢水,目前仍缺乏有效的治理措施。小型企業(yè)受資本、利潤(rùn)等制約,難以接受工程造價(jià)高、運(yùn)行費(fèi)用大的治理工藝,加上生產(chǎn)受市場(chǎng)影響,經(jīng)常間歇生產(chǎn),廢水處理設(shè)施難以穩(wěn)定運(yùn)行。榨菜加工廢水具有高鹽分、高COD、高氨氮的特點(diǎn),如直接排入河溝,將帶來(lái)嚴(yán)重污染,危及三峽庫(kù)區(qū)水環(huán)境安全。
筆者以涪陵區(qū)一家年產(chǎn)精品榨菜5000t的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)為例,對(duì)其生產(chǎn)廢水治理進(jìn)行研究。
1工程概況
該企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中排放淘洗水、脫鹽水、壓榨脫水等,最大廢水排水量為200m3/d,含有極高濃度的Cl-(部分車間排水的鹽分達(dá)200g/L)和大量懸浮物,COD和NH3-N等指標(biāo)也比較高,廢水呈弱酸性;單位時(shí)間排放的水質(zhì)水量波動(dòng)大。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)采集的代表性水樣和同類企業(yè)生產(chǎn)廢水水質(zhì)確定設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),出水水質(zhì)需達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)詳細(xì)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)
注:表中數(shù)值除pH外,其他項(xiàng)目單位均為mg/L。
2工藝設(shè)計(jì)
根據(jù)該類企業(yè)廢水水質(zhì)特點(diǎn),采用簡(jiǎn)約的主體工藝流程,如圖1所示。
(1)高鹽儲(chǔ)水池。地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸10.0m×3.0m×4.0m,有效容積110m3,水力停留時(shí)間32h。榨菜加工會(huì)定期排出一定量的鹽分最高達(dá)200g/L的廢水,該廢水如果直接進(jìn)入處理系統(tǒng),將帶來(lái)巨大的沖擊負(fù)荷,故需將其收集暫存于高鹽儲(chǔ)水池,再按要求抽至調(diào)節(jié)池與日常生產(chǎn)廢水進(jìn)行鹽分調(diào)配。
(2)調(diào)節(jié)池。地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸10.0m×7.0m×4.0m,有效容積260m3,水力停留時(shí)間31h。日常生產(chǎn)廢水NaCl約15~20g/L,高濃度廢水NaCl約50~200g/L,兩種廢水在調(diào)節(jié)池進(jìn)行均質(zhì)調(diào)節(jié),配至NaCl約20g/L、COD約3000mg/L再進(jìn)行后續(xù)處理,以保證生化單元運(yùn)行穩(wěn)定。
(3)初沉池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸8.2m×1.8m×4.0m,有效容積50m3,水力停留時(shí)間6h。榨菜廢水中含有的泥砂、菜筋等在初次沉淀池去除,避免設(shè)備磨損和管道堵塞。并在其中投加NaOH調(diào)節(jié)pH至7,以滿足厭氧pH要求,并提供后續(xù)好氧硝化所需堿度。
(4)接觸厭氧池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸7.8m×7.8m×7.8m,有效容積456m3,水力停留時(shí)間54h。進(jìn)行同步水解、厭氧反應(yīng)的接觸厭氧池是該系統(tǒng)去除COD的主要單元。初沉池出水經(jīng)泵抽至脈沖發(fā)生罐,再通過(guò)旋切式布水器進(jìn)入?yún)捬醭氐撞浚c池底耐鹽顆粒污泥充分混勻、旋流上升;池內(nèi)設(shè)有彈性填料厭氧污泥床,廢水在上流中與厭氧污泥充分接觸反應(yīng),大分子有機(jī)物經(jīng)水解和厭氧反應(yīng)轉(zhuǎn)化為溶解性低分子化合物,例如蛋白質(zhì)降解為短肽氨基酸,碳水化合物轉(zhuǎn)化為溶解性糖類,淀粉被分解為麥芽糖和葡萄糖。出水經(jīng)三相分離器進(jìn)行泥水分離,上清液至CASS池進(jìn)一步處理。
(5)CASS池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸12.0m×5.0m×5.8m,有效容積330m3,水力停留時(shí)間40h。厭氧出水中的小分子易降解物質(zhì)被好氧CASS池中的活性污泥進(jìn)一步無(wú)機(jī)化,廢水COD得以降解;蛋白質(zhì)厭氧氨化產(chǎn)生的大量NH3-N被硝化菌在好氧條件下硝化為硝態(tài)氮,再經(jīng)回流至反硝化區(qū),被反硝化菌轉(zhuǎn)化為N2去除〔4〕。
(6)污泥干化池。地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),建于調(diào)節(jié)池之上,尺寸3.0m×6.5m×0.8m,3組。三格干化池建于調(diào)節(jié)池之上。剩余污泥在此進(jìn)行脫水,瀝過(guò)水流入調(diào)節(jié)池,干化污泥則外運(yùn)處置。
(7)自控系統(tǒng)。加藥泵、鼓風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備運(yùn)行及水質(zhì)監(jiān)測(cè)等,由在線自控系統(tǒng)進(jìn)行控制,最大限度節(jié)省人力。
3工程調(diào)試
該工程接種污泥來(lái)自涪陵污水處理廠,含水率為80%,其中接觸厭氧池接種污泥56t,CASS池接種污泥4t,隨即進(jìn)水并逐步提升負(fù)荷對(duì)污泥進(jìn)行馴化。從2011年5月28日鹽分3g/L、水量50m3/d開始,每5~6d增加鹽分2g/L、水量20~30m3/d,直至7月10日,鹽分達(dá)到20g/L、水量達(dá)到200m3/d。8月中旬污水站厭氧、好氧污泥馴化完成,各單元運(yùn)行正常,出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),調(diào)試完成,共計(jì)調(diào)試時(shí)間為75d。
在調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)的問(wèn)題如下:
(1)污泥老化。在提升負(fù)荷、污泥馴化中期,因負(fù)荷未達(dá)滿負(fù)荷狀態(tài),CASS池曝氣量相對(duì)過(guò)大,而出現(xiàn)以下現(xiàn)象:曝氣時(shí)池面有灰褐色泡沫,停曝時(shí)泡沫黏附大量細(xì)泥形成浮泥覆蓋于池面。池內(nèi)污泥主體沉速快,但上清液存在大量細(xì)小懸浮物,出水不透明、呈黃色。經(jīng)檢測(cè),污泥中的下毛目纖毛蟲為優(yōu)勢(shì)物種,鐘蟲、匍匐型纖毛蟲消失,池內(nèi)溶解氧為6~8mg/L,SVI=47mL/g,出水COD超標(biāo),NH3-N<1mg/L。計(jì)算容積負(fù)荷=0.112kg/(m3·d),污泥負(fù)荷=0.048kg/(kg·d)。綜合污泥性狀、生物相及出水指標(biāo),可以診斷為低負(fù)荷下的污泥老化。采取的調(diào)整措施有:提升容積負(fù)荷至0.20kg/(m3·d),控制污泥負(fù)荷為0.14kg/(kg·d),控制溶解氧在2~3mg/L等。一周后,曝氣池灰褐色泡沫逐漸減少,停曝后的浮泥逐漸減少,生物相豐富,鐘蟲、吸管蟲等微生物出現(xiàn),污泥沉降性能好轉(zhuǎn),上清液清澈,出水達(dá)標(biāo)。
(2)停產(chǎn)對(duì)策。小型榨菜加工企業(yè)常受市場(chǎng)影響而不定期停產(chǎn),加上日產(chǎn)廢水量小,故無(wú)足夠的水源來(lái)適應(yīng)由于停產(chǎn)造成的對(duì)處理系統(tǒng)沖擊,故在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)做了相應(yīng)考慮:在初沉池之后設(shè)置超越管,停產(chǎn)時(shí),可按需要直接將初沉池出水超越厭氧池至CASS池,以維持CASS池污泥的必要負(fù)荷,而此時(shí)厭氧池可耐受一定程度的低負(fù)荷而無(wú)大的影響。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,該系統(tǒng)在數(shù)次停產(chǎn)中皆可保證污水站系統(tǒng)不受過(guò)大的沖擊,維持了系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
4運(yùn)行效果及分析
對(duì)該污水站的運(yùn)行情況做了一年多的跟蹤,截至2012年8月,基本處于穩(wěn)定運(yùn)行的狀態(tài)。各單元進(jìn)、出水水質(zhì)如表2所示。
表2系統(tǒng)運(yùn)行出水水質(zhì)
由表2可見(jiàn),(1)在該系統(tǒng)去除COD的總量中,各單元的負(fù)荷比例大致是:初沉池為5%,接觸厭氧池為80%,CASS池為12%。
(2)接觸厭氧池是系統(tǒng)中去除COD的主要單元,其平均進(jìn)水COD容積負(fù)荷為1.16kg/(m3·d),平均去除容積負(fù)荷為0.95kg/(m3·d),出水COD尚不能達(dá)標(biāo);受溫度影響,夏季厭氧程度大于冬季,11月份到3月份之間厭氧出水COD高于500mg/L,其余月份出水低于500mg/L;該池采用脈沖式間歇進(jìn)水方法,使得進(jìn)水與池內(nèi)污泥有充分的混合,池內(nèi)積泥較少,容積利用較高,故保證了穩(wěn)定的處理效果。
(3)CASS池平均進(jìn)水COD容積負(fù)荷為0.29kg/(m3·d),平均去除容積負(fù)荷為0.24kg/(m3·d),運(yùn)行中CASS池出水COD均在100mg/L以下,滿足排放要求。
(4)原水平均NH3-N約60mg/L;厭氧池內(nèi)蛋白質(zhì)降解為短肽氨基酸,釋放大量NH3-N,厭氧出水平均NH3-N約120mg/L;受溫度影響,CASS池夏季硝化程度大于冬季,冬季CASS池出水NH3-N高于夏季;運(yùn)行中CASS出水平均NH3-N在15mg/L以下,滿足排放要求。
5經(jīng)濟(jì)成本分析
該工程占地約300m2,工程總投資147萬(wàn)元。其中土建投資58萬(wàn)元,設(shè)備投資為81萬(wàn)元,安裝費(fèi)用為8萬(wàn)元。
系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的平均電費(fèi)為1.35元/t,藥劑費(fèi)1.1元/t,人工費(fèi)0.5元/t(專職操作管理人員1名),合計(jì)運(yùn)行費(fèi)用約2.95元/t。
6結(jié)論
(1)采用調(diào)節(jié)池—初沉池—脈沖式接觸厭氧池—CASS池處理小型榨菜加工企業(yè)廢水是可行的,可以做到排放水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。與一般大型榨菜加工企業(yè)廢水處理采用的兩相厭氧(水解酸化池—厭氧池)相比,筆者系統(tǒng)采用一級(jí)單相厭氧池同時(shí)擔(dān)當(dāng)水解酸化與甲烷化的作用,使得在夏季厭氧平均COD出水也保持在450mg/L上下,避免了夏季因厭氧出水COD過(guò)低導(dǎo)致后續(xù)好氧單元營(yíng)養(yǎng)源不足的問(wèn)題,同時(shí)也簡(jiǎn)化了工藝,降低了運(yùn)行費(fèi)用。
(2)該系統(tǒng)運(yùn)行一年以來(lái),各單元處于接近滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),厭氧池平均進(jìn)水COD容積負(fù)荷為1.16kg/(m3·d),平均去除容積負(fù)荷為0.95kg/(m3·d),出水平均COD為492.837mg/L;CASS池平均進(jìn)水COD容積負(fù)荷為0.29kg/(m3·d),平均去除容積負(fù)荷為0.24kg/(m3·d),出水平均COD為81.917mg/L,出水平均NH3-N為4mg/L,穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。運(yùn)行證明該工藝適宜治理小型榨菜加工企業(yè)生產(chǎn)廢水。
(3)初沉池后設(shè)置超越管是必要的,使其出水可超越厭氧階段至CASS池。實(shí)踐證明,該設(shè)計(jì)可應(yīng)對(duì)該類小型榨菜加工企業(yè)廢水在不定期停產(chǎn)、排水量降低等情況下帶來(lái)的沖擊,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”