高濃度印染廢水處理方法
將一些集中在城區(qū)中心或分散在不同地方的印染企業(yè)集中在一個(gè)工業(yè)園區(qū),形成較大生產(chǎn)規(guī)模的紡織印染區(qū),對產(chǎn)生的印染廢水采用集中治理的方式,能杜絕企業(yè)的偷排現(xiàn)象,降低企業(yè)負(fù)擔(dān),提高運(yùn)行管理水平和達(dá)標(biāo)排放率,符合國家環(huán)境保護(hù)部提出的集中與分散相結(jié)合的治理方針。
某工業(yè)園內(nèi)建有十余家大中型牛仔服裝洗漂廠和牛仔布漿染及洗水廠。園區(qū)內(nèi)配套建有一家廢水處理廠,集中處理工業(yè)園內(nèi)牛仔服裝洗漂廢水(COD<500mg/L)。
采用“物化/生物接觸氧化”工藝,設(shè)計(jì)規(guī)模為7.4×104m3/d,其中一期工程規(guī)模為1×104m3/d,二期工程規(guī)模為3×104m3/d,三期工程規(guī)模為3.4×104m3/d。總投資約為5000萬元。
1工程改造背景
近年來,隨著工業(yè)園區(qū)內(nèi)工廠產(chǎn)能的增加,廢水水質(zhì)不斷變化,新建數(shù)家工廠排放的退漿、絲光等高濃度廢水不斷增多;由于原有工藝對高濃度廢水處理存在著設(shè)計(jì)不合理等原因,導(dǎo)致該廠廢水處理設(shè)施運(yùn)行不穩(wěn)定,出水水質(zhì)經(jīng)常出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,嚴(yán)重影響周圍水體環(huán)境,必須對原處理工藝進(jìn)行改造和優(yōu)化。
改造工程設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見表1。
1.1改造前的水質(zhì)、水量及工藝流程
改造前廢水處理廠實(shí)際處理規(guī)模為5.6×104m3/d。除新建工廠外,其他工廠排放的廢水均符合該廢水處理廠進(jìn)水水質(zhì)要求,處理出水排入當(dāng)?shù)氐乃颉,F(xiàn)今要求出水水質(zhì)必須達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二時(shí)段的一級標(biāo)準(zhǔn),若采用原工藝處理,出水不能達(dá)標(biāo)排放。
改造前廢水處理工藝流程如圖1所示。
改造前進(jìn)、出水水質(zhì)見表2。
1.2存在的主要問題
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研及理論分析,原有廢水處理系統(tǒng)主要存在以下問題:
①由于廢水集中處理,間接進(jìn)水,污染物濃度高,因此水質(zhì)不穩(wěn)定。其中含有高錳酸鉀廢水和堿絲光廢水,增加了系統(tǒng)生化處理的難度。
②工業(yè)園區(qū)內(nèi)由于各生產(chǎn)廠家不同的染整工藝,不同的染料造成廢水中的pH值、COD、色度等各不相同,B/C值無法穩(wěn)定。
③原工藝接觸氧化池不定期出現(xiàn)污泥濃度降低、出水水質(zhì)變差等情況。
④現(xiàn)有藥劑對含有還原染料、硫化染料及活性染料的廢水絮凝效果不佳。
2改造方案
2.1改造工藝的選擇
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研分析發(fā)現(xiàn),由于新增廢水濃度較高,導(dǎo)致接觸氧化池中的污泥負(fù)荷過重,部分污泥中毒死亡。分析這兩家工廠排放的混合廢水還發(fā)現(xiàn)B/C<0.3,說明其生化性極差。現(xiàn)采用高效硅藻精土與“雙面導(dǎo)流”生物活性污泥工藝對原有工藝進(jìn)行技術(shù)改造。高濃度廢水的排放總量為6000~8000m3/d,將一期工藝改造成“雙面導(dǎo)流”工藝專門處理這些高濃度廢水,而其他低濃度廢水由二期和三期處理。一期改造后工藝流程見圖2。
高濃度混合廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,沉淀大部分顆粒懸浮物后排入二沉池,進(jìn)一步強(qiáng)化調(diào)節(jié)池的處理效果,穩(wěn)定后續(xù)工藝的進(jìn)水水質(zhì)、水量,減輕負(fù)荷。出水后加高效硅藻精土處理劑與原水混合進(jìn)入水力澄清池,去除有機(jī)膠體微粒、纖維等懸浮物,然后進(jìn)入一期接觸氧化池(改為“雙面導(dǎo)流”生物處理池)經(jīng)生物降解后排放。
2.2高效硅藻精土凈水劑
硅藻土是古代單細(xì)胞低等植物硅藻的遺體堆積后,經(jīng)過初步成巖作用而形成的多孔性生物硅質(zhì)巖。硅藻土的主要化學(xué)成分是無定型SiO2,并含有少量Al2O3、Fe2O3、CaO和有機(jī)質(zhì)等。硅藻土作為吸附劑具有孔隙率高、比表面大、容重小、吸附性強(qiáng)、耐磨、耐酸等優(yōu)良特性,可作為吸附劑用于廢水處理行業(yè)。經(jīng)過特殊方法提純,將硅藻富集到92%以上稱為硅藻精土。在水處理中根據(jù)水質(zhì)類別在精土中加入一定量的改性物質(zhì),配制成各種硅藻精土水處理劑。
硅藻在精選過程中將與其共生的雜質(zhì)分離除去,這樣使硅藻表面本已平衡的電位形成不平衡電位。在進(jìn)行水處理時(shí),硅藻精土處理劑被微量加入后,在高速攪拌或抽吸泵機(jī)葉片旋轉(zhuǎn)下,瞬間散于水體之中,由于電位中和與沉淀作用,凝集成較大的絮體沉淀至底部;加上硅藻巨大的比表面積、巨大的孔體積和較強(qiáng)的吸附力,將細(xì)微和超細(xì)微物質(zhì)吸附到硅藻表面形成鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)。由非晶體SiO2組成的硅藻,具有在水體中凝聚和自由沉降為硅藻餅的性能,再加上精土被改性后產(chǎn)生的絮凝作用加快了硅藻等凝聚到水底形成硅藻餅的速度,使硅藻吸附時(shí)電位中和,污染物質(zhì)和細(xì)菌瞬間下沉與水體分離,清水向上溢出,這樣就達(dá)到了凈水的目的。
2.3“雙面導(dǎo)流”工藝
雙面導(dǎo)流式生物處理方法及其設(shè)備簡稱“雙面導(dǎo)流”,配套的高效硅藻精土屬于生物活性污泥法范疇。該技術(shù)在活性污泥及氧化溝、SBR處理技術(shù)的基礎(chǔ)上,對污泥的回流系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),利用曝氣上升氣流帶動下產(chǎn)生的水流在導(dǎo)流板夾縫間形成的負(fù)壓讓污泥由沉降區(qū)自動回流,取代了傳統(tǒng)的機(jī)械回流;同時(shí)導(dǎo)流板將處理池分隔成好氧區(qū)(曝氣區(qū))和厭氧區(qū)(污泥沉降、清污分流區(qū)),水和污泥在水流的帶動下在好氧區(qū)和厭氧區(qū)之間自動反復(fù)循環(huán),將過去分散的各個(gè)工序集中在一個(gè)處理池內(nèi)自動完成。
從生物學(xué)角度來看,“雙面導(dǎo)流”系統(tǒng)中由于導(dǎo)流板的作用,使得自養(yǎng)型硝化菌和異養(yǎng)型反硝化菌能夠在同一個(gè)反應(yīng)器中并存,從而使“同步硝化—反硝化”的發(fā)生成為可能。“雙面導(dǎo)流”系統(tǒng)中能夠存在高濃度的活性污泥,限制了氧氣向污泥絮體內(nèi)部的擴(kuò)散,因而在污泥絮體內(nèi)部能夠形成缺氧環(huán)境。在這種條件下,硝化反應(yīng)可以在有氧的污泥絮體表面進(jìn)行,而反硝化則可以在缺氧的絮體內(nèi)部進(jìn)行。3改造方案的實(shí)施
①調(diào)節(jié)池及二沉池。原有調(diào)節(jié)池有效容積為2500m3,停留時(shí)間為6h。園區(qū)內(nèi)的企業(yè)由于生產(chǎn)工藝的要求,排放的廢水水質(zhì)和水量在不同時(shí)段相差懸殊,很不穩(wěn)定。調(diào)節(jié)池除要具有調(diào)節(jié)水質(zhì)和水量、平衡水溫、調(diào)節(jié)pH值的基本功能外,還兼有沉淀和水解酸化的作用,同時(shí)兼作事故池,才能確保廢水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行?,F(xiàn)有工藝使廢水在調(diào)節(jié)池中停留時(shí)間短,高濃度、水質(zhì)復(fù)雜的工業(yè)廢水調(diào)節(jié)池停留時(shí)間一般需12h以上。池內(nèi)導(dǎo)流隔墻只有一座,易造成廢水短流,廢水水質(zhì)未能完全混合?,F(xiàn)在調(diào)節(jié)池內(nèi)增加隔墻,延長廢水混合時(shí)間及流水線路,強(qiáng)化沉淀作用,獨(dú)立分區(qū),需要排泥時(shí)可根據(jù)各池內(nèi)不同的污泥濃度分時(shí)排泥,無需停產(chǎn)。強(qiáng)化調(diào)節(jié)池的水解酸化作用,不需密封及攪拌,在常溫下即可提高廢水的可生化性。為提高水解酸化及沉淀功能,調(diào)節(jié)池出水后直接進(jìn)入原二沉池,減少水力澄清池絮凝劑的加藥量。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置排泥泵及污泥攪拌機(jī)。
②水力澄清池。高濃度混合廢水在水射器的作用下將絮凝劑和原水充分混合,從而加強(qiáng)了廢水中固體顆粒間的接觸和吸附作用,形成良好的絮凝效果,加快了沉降速度,使廢水得到澄清。原水力澄清池(簡稱“一期圓池”)為上部進(jìn)水,動能低于水射器,混合效果不佳,出水堰出水速度小于進(jìn)水速度,不能起到出水均勻、攔截較大污物的作用。現(xiàn)將水力澄清池改為下部噴嘴進(jìn)水,增加出水堰。改造前使用的絮凝劑為PAM,對廢水中懸浮物的絮凝效果不理想,為此更換絮凝劑,使用高效硅藻精土水處理劑。
③接觸氧化池。原生物接觸氧化工藝不適合處理可生化性差的廢水,很難達(dá)到COD的減排效果,填料生長生物膜后其有效比表面積就會大大下降,即使是正常生物膜厚度也是如此,故污泥濃度及抗沖擊能力均低于普通活性污泥工藝。將原接觸氧化池內(nèi)的生物膜及支架拆除、原有隔墻開口封閉,形成6個(gè)獨(dú)立“雙面導(dǎo)流”池;更換原穿孔管曝氣為曝氣盤,安裝“雙面導(dǎo)流”組件、污泥攪拌機(jī)、污泥泵等設(shè)備。
4運(yùn)行效果及效益分析
經(jīng)過近三個(gè)月的調(diào)試后,系統(tǒng)成功啟動。當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門水質(zhì)監(jiān)測站對其進(jìn)行監(jiān)測驗(yàn)收,其穩(wěn)定運(yùn)行期間的處理效果見表3。
由表3可知,經(jīng)工藝改造后對COD、BOD5、氨氮、SS、色度的去除率分別達(dá)到89.8%、91.5%、81.9%、93.9%、96.3%,出水各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二時(shí)段中的一級標(biāo)準(zhǔn)。該改造工程總造價(jià)為92萬元,改造后高濃度廢水處理運(yùn)行成本為1.28元/m3,其中包括藥劑費(fèi)、電費(fèi)和人工費(fèi),不包括折舊費(fèi)和污泥處理費(fèi)。
5結(jié)論
①采用高效硅藻精土凈水劑與“雙面導(dǎo)流”工藝處理較高濃度印染廢水是非常有效的,處理出水水質(zhì)符合廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二時(shí)段的一級標(biāo)準(zhǔn)。
②“雙面導(dǎo)流”技術(shù)更能高效地降解COD以及氨氮等污染物,不發(fā)生污泥膨脹,使廢水處理能節(jié)約投資、減少占地、提高處理效率,可實(shí)現(xiàn)全自動運(yùn)行。
③改造工程對原有構(gòu)筑物進(jìn)行了最大限度地利用,實(shí)現(xiàn)一次提升,達(dá)到厭氧、好氧生物處理以及物化處理的結(jié)合。
④改造工藝實(shí)現(xiàn)了基本無剩余污泥排放,具有環(huán)境、經(jīng)濟(jì)的雙重效益。
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