制漿造紙廢水怎么處理
山東某制漿造紙企業(yè)主要生產(chǎn)高檔包裝紙、高檔工業(yè)用原紙、高級(jí)文化辦公用紙等,生產(chǎn)車間由數(shù)條木漿生產(chǎn)線和20余條抄紙生產(chǎn)線組成,廢水排放量達(dá)到5~8萬(wàn)m3/d,其中高濃化學(xué)漿黑液進(jìn)入堿回收車間濃縮、燃燒,回收無(wú)機(jī)堿;化機(jī)漿車間制漿廢水、抄紙車間紙機(jī)白水及生活污水進(jìn)入污水處理廠,經(jīng)過脈沖厭氧流化床反應(yīng)器(PAFR)—改良型氧化溝(ABR+卡魯塞爾氧化溝)—高級(jí)氧化工藝處理后達(dá)標(biāo)排放。污水處理廠廢水處理工程于2010年下半年開始規(guī)劃建設(shè),2011年7月份進(jìn)水調(diào)試,2011年11月份正常運(yùn)行至今。
1工藝概況
1.1設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)及水量
污水處理廠廢水處理工程總設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬(wàn)m3/d,設(shè)計(jì)出水執(zhí)行《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544—2008)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。
表1設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
由于污水處理廠廢水主要來自原料木片的洗滌、化機(jī)漿生產(chǎn)過程以及紙機(jī)白水,污染物成分復(fù)雜,主要是一些分子結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定的大分子污染物,如木質(zhì)素、纖維素、半纖維素,及部分其他有機(jī)雜質(zhì)和泥砂等無(wú)機(jī)物。廢水COD、SS均較高,可生化性較差,屬于較難處理的工業(yè)廢水之一。
1.2廢水處理流程
廢水處理工藝流程見圖1。
圖1廢水處理工藝流程
廢水先經(jīng)過圓網(wǎng)機(jī)濾去細(xì)小纖維和懸浮物后,自流進(jìn)入1#絮凝反應(yīng)池。絮凝反應(yīng)池出水進(jìn)入初沉池,沉淀污泥由刮吸泥機(jī)吸出,泵送至污泥濃縮池,出水自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池,進(jìn)行水質(zhì)與水量的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)池中的廢水經(jīng)泵提升至PAFR,由脈沖布水器進(jìn)行布水,在水解和產(chǎn)酸菌的作用下,廢水中大分子有機(jī)物被分解成小分子有機(jī)物,廢水中溶解性有機(jī)物顯著增加,提高了廢水的可生化性。PAFR出水進(jìn)入改良型氧化溝,利用好氧菌的吸附、氧化分解廢水中的有機(jī)物,氧化溝所需氧氣由表面曝氣機(jī)供給。氧化溝出水進(jìn)入二沉池,泥水分離后,部分污泥回流至生化系統(tǒng),部分污泥進(jìn)入濃縮池。二沉池出水自流至集水池,再泵送至高級(jí)氧化系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步處理,出水達(dá)標(biāo)排放。沉淀污泥、剩余污泥和化學(xué)污泥經(jīng)濃縮、壓濾、干化后作為燃料使用。
2主要構(gòu)筑物
2.1圓網(wǎng)機(jī)平臺(tái)
圓網(wǎng)機(jī)平臺(tái)外形尺寸為長(zhǎng)×寬=41.0m×16.0m,篩網(wǎng)規(guī)格為0.178mm(80目)。圓網(wǎng)機(jī)16臺(tái)。圓網(wǎng)機(jī)過濾及清渣無(wú)需消耗動(dòng)力,通過水力流動(dòng)即可實(shí)現(xiàn)。
2.21#絮凝反應(yīng)池
1#絮凝反應(yīng)池外形尺寸為長(zhǎng)×寬×高=16.0m×16.0m×6.0m,HRT為15min。根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)有選擇地投加絮凝劑。1#絮凝反應(yīng)池1座。
2.3初沉池
初沉池外形尺寸為D47.0m×4.5m,表面負(fù)荷為0.6m3/(m2·h)。初沉池4座。
2.4調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池面積為2514.0m2,高5.0m,HRT為2.7h。在廢水進(jìn)入生化處理系統(tǒng)之前,需預(yù)先調(diào)節(jié)水量、水質(zhì)。調(diào)節(jié)池1座。
2.5PAFR
PAFR設(shè)計(jì)流量為80000m3/d,PAFR外形尺寸為長(zhǎng)×寬×高=70.0m×38.0m×13.0m,有效水深12.0m,有效容積61270m3,HRT為18.4h。PAFR2座。在PAFR內(nèi),廢水經(jīng)歷整個(gè)厭氧過程,包括水解酸化階段、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸階段和產(chǎn)甲烷階段。該反應(yīng)器具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)脈沖布水器和顆粒污泥。PAFR內(nèi)設(shè)有自動(dòng)高效脈沖布水器(見圖2),僅消耗部分勢(shì)能,無(wú)潛水?dāng)嚢璧容o助設(shè)備。脈沖布水利用虹吸管中快速流動(dòng)的水流將主管道中的空氣帶走,使主管道內(nèi)形成一定的真空度,在管道內(nèi)外大氣壓作用下池內(nèi)的水進(jìn)入主管道后排入池中。由于水流速度快,布水在短時(shí)間內(nèi)即可完成,達(dá)到脈沖效果。脈沖作用將池底高濃度污泥攪起,使池內(nèi)泥水充分混合,厭氧菌與廢水中的有機(jī)物充分接觸;底部采用穿孔布水管布水均勻,可使泥水充分混合,利用兼氧、厭氧菌等生物群體的綜合作用,提高廢水的可生化性。在PAFR啟動(dòng)階段,接種在PAFR中的普通絮狀污泥,通過脈沖布水的沖擊作用形成連續(xù)的上升-下降過程,污泥不斷互相碰撞、摩擦,易形成致密結(jié)構(gòu)的顆?;勰?。
(2)三相分離功能。PAFR呈全封閉式,采用特有的泥水氣三相分離系統(tǒng),它既能收集分離器下的反應(yīng)室產(chǎn)生的氣體,又能使分離器上的懸浮物沉淀下來。
2.6改良型氧化溝
改良型氧化溝采用“ABR+卡魯塞爾氧化溝”的組合工藝,其以卡魯塞爾氧化溝為主,輔以ABR,性能穩(wěn)定,操作管理簡(jiǎn)便,維護(hù)工作量小,同時(shí)可以有效防止污泥膨脹。
2.6.1ABR
ABR外形尺寸為長(zhǎng)×寬×高=108.0m×36.0m×5.5m,有效容積為17500m3,水深4.5m,HRT為4.2h。ABR相當(dāng)于一個(gè)完全混合的恒化反應(yīng)器,其HRT為2~14h。HRT的確定是ABR設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。系統(tǒng)HRT的設(shè)置應(yīng)保證水中易降解的COD被自由游動(dòng)菌充分吸收和利用,使其保持持續(xù)生長(zhǎng)并不斷隨出水排出系統(tǒng)。如果HRT選擇得當(dāng),絲狀菌在競(jìng)爭(zhēng)中無(wú)法生存,從而不會(huì)引起污泥膨脹。ABR1座。
2.6.2氧化溝段
氧化溝段外形尺寸為長(zhǎng)×寬×高=102.4m×56.05m×5.5m,廊道寬度為9m,有效水深4.8m,容積75000m3,HRT為18.0h。設(shè)計(jì)COD負(fù)荷為87545kg/d,MLSS為4500mg/L,COD污泥負(fù)荷為0.324kg/(kg·d)。設(shè)計(jì)水溫為35~38℃,設(shè)計(jì)剩余污泥產(chǎn)量為28850kg/d(水溫38℃),設(shè)計(jì)污泥齡為10.1d(水溫38℃),最大需氧量為4087kg/h(水溫38℃)。氧化溝段曝氣裝置采用倒傘型表面曝氣機(jī)(充氧動(dòng)力效率:2.1kg/kW;功率為132kW的3套,功率為160kW的15套)。氧化溝段3座。
2.7二沉池
二沉池外形尺寸為D47.0m×4.5m,表面負(fù)荷為0.6m3/(m2·h),為中間進(jìn)水、周邊出水、輻流式沉淀池。二沉池4座。
2.8高級(jí)氧化系統(tǒng)
集水池外形尺寸為長(zhǎng)×寬×高=28.0m×24.0m×5.0m,HRT為0.7h,集水池1座;高級(jí)氧化反應(yīng)池外形尺寸為長(zhǎng)×寬×高=28.0m×27.0m×7.5m,HRT為60min,高級(jí)氧化反應(yīng)池1座;終沉池外形尺寸為D47.0m×4.5m,表面負(fù)荷為0.6m3/(m2·h),終沉池4座。
3工藝調(diào)試
3.1PAFR調(diào)試
接種污泥取自原有厭氧池排出污泥,通過調(diào)節(jié)池提升泵將污泥提升至厭氧池。接種量SS以8~10kg/m3(反應(yīng)池)為宜。調(diào)試初期系統(tǒng)啟動(dòng)水量按照設(shè)計(jì)水量的30%,COD容積負(fù)荷在0.3~0.5kg/m3左右。當(dāng)COD去除率>45%、出水VFA<700mg/L后,可以逐步提高進(jìn)水量,每次提高幅度宜在設(shè)計(jì)進(jìn)水量的10%左右。在調(diào)試初期,需加堿調(diào)節(jié)pH以確保厭氧出水pH在6.8~7.2。在污泥馴化階段,為加快污泥顆?;潭?,出水內(nèi)循環(huán)量可控制在100%~150%左右。每周1次對(duì)厭氧池2、4、6、8、10m高處的污泥層進(jìn)行取樣觀察,用100mL量筒測(cè)定其5min或30min的沉降體積,分析其沉降性能。在運(yùn)行過程中,根據(jù)厭氧微生物對(duì)m(COD)∶m(N)∶m(P)=350∶5∶1的要求適量補(bǔ)充氮、磷。實(shí)際運(yùn)行中氮源應(yīng)適當(dāng)提高,厭氧反應(yīng)器出水NH4+-N在30mg/L左右。
3.2改良型氧化溝的調(diào)試
將好氧系統(tǒng)構(gòu)筑物內(nèi)充滿新鮮廢水,隨后投加好氧菌種,菌種可選擇污水處理廠二沉池的剩余污泥。與此同時(shí),開啟曝氣設(shè)備及污泥回流系統(tǒng),使好氧系統(tǒng)處于循環(huán)悶曝狀態(tài)1~2d左右。之后采取連續(xù)進(jìn)水方式,進(jìn)水量控制在設(shè)計(jì)流量的15%~30%,進(jìn)水COD在1000mg/L左右,二沉池的污泥大部分回流至好氧進(jìn)水單元。當(dāng)生化系統(tǒng)COD去除率達(dá)到75%左右時(shí),逐步增加好氧系統(tǒng)進(jìn)水量。調(diào)試運(yùn)行過程中,應(yīng)注意以下幾點(diǎn):(1)控制生化系統(tǒng)的溫度在15~35℃;(2)污水pH保持在6.0~9.0;(3)營(yíng)養(yǎng)物的需要量約為m(COD)∶m(N)∶m(P)=100∶5∶1;(4)溶解氧一般應(yīng)控制在2~4mg/L;(5)定期或隨時(shí)調(diào)節(jié)回流比和回流量,污泥回流比在50%~100%左右;(6)調(diào)節(jié)MLSS和SV,控制剩余污泥的排放量,好氧系統(tǒng)設(shè)計(jì)MLSS為3000~5000mg/L,SV30一般控制在50%以下。
4調(diào)試過程中的問題及相應(yīng)對(duì)策
調(diào)試過程中存在的問題及采取的相應(yīng)對(duì)策:
(1)PAFR出水pH低,VFA異常升高。調(diào)試過程中,PAFR連續(xù)幾天出現(xiàn)出水pH低、VFA異常升高的情況。通過觀察對(duì)比每天的實(shí)驗(yàn)記錄,發(fā)現(xiàn)該時(shí)期進(jìn)水pH與之前無(wú)明顯變化;通過對(duì)比每天的進(jìn)水水質(zhì)及水量發(fā)現(xiàn),進(jìn)水水量基本維持恒定,但進(jìn)水負(fù)荷明顯升高。據(jù)此推測(cè),上述情況可能是由于厭氧處理負(fù)荷過高導(dǎo)致有機(jī)酸積累引起的。
針對(duì)上述情況,在無(wú)法改變進(jìn)水水質(zhì)前提下,及時(shí)調(diào)整每天進(jìn)水量,保證每天進(jìn)入PAFR的總負(fù)荷基本恒定,同時(shí)增加厭氧污泥量。經(jīng)過幾天的調(diào)整,PAFR出水pH低、VFA異常升高的情況未再出現(xiàn)。
(2)改良型氧化溝ABR和氧化溝段均出現(xiàn)大量泡沫,氧化溝段出現(xiàn)部分污泥上浮。調(diào)試過程的一段時(shí)期內(nèi),ABR和氧化溝段出現(xiàn)大量泡沫,并且氧化溝段出現(xiàn)部分污泥上浮的情況。鏡檢觀察到活性污泥中含有大量的絲狀菌,據(jù)此判斷部分污泥上浮為絲狀菌大量繁殖引起的污泥膨脹。通過逐一排查引起污泥膨脹的因素,發(fā)現(xiàn)進(jìn)水中氮、磷營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)投加及時(shí),pH在正常范圍,溶解氧也基本維持在2.0~4.0mg/L,由此最終確定污泥膨脹是由進(jìn)水有機(jī)物質(zhì)太少,生化池內(nèi)F/M太低,導(dǎo)致微生物食料不足引起的;而大量泡沫的出現(xiàn)可能與系統(tǒng)的污泥停留時(shí)間較長(zhǎng)、污泥回流率較低有關(guān)。
針對(duì)上述情況,采取了以下措施:適當(dāng)提高進(jìn)水負(fù)荷;加大排泥量,降低污泥齡,防止污泥老齡化;在ABR和氧化溝池壁周邊增設(shè)噴淋裝置,通過噴灑水流或水珠打碎浮在水面的氣泡,減少泡沫。通過以上措施,ABR和氧化溝段出現(xiàn)大量泡沫及氧化溝段部分污泥上浮問題基本得到解決,整個(gè)好氧系統(tǒng)逐漸趨于正常。
(3)二沉池大量污泥上浮。二沉池的排泥裝置采用的是雙周邊傳動(dòng)全橋式刮吸泥機(jī),污水從池中心的進(jìn)水管導(dǎo)流筒擴(kuò)散,均勻地向周邊輻射狀流出,呈懸浮狀的污泥經(jīng)沉淀后沉積于池底(池底基本保持水平),上清液通過溢流堰板由出水槽排出池外。雙周邊傳動(dòng)全橋式刮吸泥機(jī)主梁下部連接管路支架、污泥刮集泥斗、吸泥管路等,利用液位差通過虹吸管將集泥槽的污泥排至中心排泥管自吸式排泥。雖然該裝置無(wú)需動(dòng)力,運(yùn)行費(fèi)用低,但虹吸管和吸泥管路很容易出現(xiàn)漏氣的情況,虹吸被破壞,二沉池?zé)o法正常排泥。在調(diào)試運(yùn)行初期,由于未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)該問題,導(dǎo)致二沉池的大量污泥沉積于池底,污泥在二沉池內(nèi)停留時(shí)間過長(zhǎng),發(fā)生酸化或反硝化反應(yīng)導(dǎo)致大量污泥上浮。
基于上述情況,組織專業(yè)技術(shù)人員集中檢修了所有刮吸泥機(jī)的吸泥管路,以避免管路漏氣情況的發(fā)生;同時(shí)加強(qiáng)了二沉池刮吸泥裝置的日常巡檢。通過以上措施,基本保證了二沉池的正常運(yùn)行。
5系統(tǒng)運(yùn)行效果及處理成本分析
5.1系統(tǒng)運(yùn)行效果
本工程采用PAFR—改良型氧化溝—高級(jí)氧化工藝處理制漿造紙廢水取得較好的處理效果,出水水質(zhì)穩(wěn)定,達(dá)到《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544—2008)的要求。系統(tǒng)運(yùn)行效果見表2。
表2主要污染物去除效果mg/L
將系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行1周的各工段出水COD數(shù)據(jù)繪制成圖,如圖3所示。
由圖3可知,系統(tǒng)進(jìn)水COD在1周內(nèi)出現(xiàn)了一定幅度的波動(dòng),其波動(dòng)范圍在2100~3500mg/L。但經(jīng)過PAFR—改良型氧化溝—高級(jí)氧化工藝處理后,出水COD變化幅度不大,均維持在60mg/L以下。據(jù)此推測(cè),該組合工藝具有較強(qiáng)的耐沖擊力,不會(huì)因進(jìn)水負(fù)荷的波動(dòng)引起出水水質(zhì)的劇烈變化。
5.2運(yùn)行成本分析
本廢水處理工程規(guī)模為100000m3/d。
5.2.1電費(fèi)
總裝機(jī)容量為6029.7kW,按實(shí)際運(yùn)行功率4639.0kW核算,負(fù)荷系數(shù)取0.8,綜合電價(jià)按0.60元/(kW·h)計(jì),則電費(fèi)為4639.0÷100000×24×0.8×0.6=0.534元/m3。
5.2.2藥劑費(fèi)
各項(xiàng)藥劑費(fèi)用如表3所示。
表3各項(xiàng)藥劑費(fèi)用
由表3經(jīng)計(jì)算可知,總的藥劑費(fèi)用為1.781元/m3。
5.2.3工資福利費(fèi)
平均工資為1000元/(月·人),職工定員為48人,工資福利費(fèi)為1000×48÷30÷100000=0.016元/m3。
則該廢水處理工程直接運(yùn)行費(fèi)用為0.534+1.781+0.016=2.331元/m3。
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