以果凍為主的食品生產(chǎn)廢水如何處理
據(jù)報(bào)道,中國(guó)將在2015年取代美國(guó)成為全球最大的食品和日用品市場(chǎng)。隨著食品工業(yè)的高速發(fā)展及其工業(yè)化程度的不斷加強(qiáng),食品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境污染日益加劇,對(duì)人類健康的危害也日益普遍和嚴(yán)重,特別是生產(chǎn)過(guò)程排出的廢水,具有有機(jī)污染物濃度高、懸浮物含量高、油脂含量高、氮磷化合物含量高、水質(zhì)和水量變化幅度大等特點(diǎn),如果不加以妥善處理直接排入水體,必將對(duì)環(huán)境造成極大危害。食品生產(chǎn)過(guò)程中排放的廢水不僅量大,而且成分復(fù)雜,單一的處理工藝往往無(wú)法達(dá)到較高的處理要求,且對(duì)廢水中的不同污染物的處理效果也不相同。因此,實(shí)際工程中,通常采用多級(jí)流程聯(lián)合處理,以達(dá)到高效、高負(fù)荷、抗沖擊等要求。針對(duì)廢水各污染物的不同特性,在物化階段盡可能去除其中的油脂及SS等污染物質(zhì),并在此基礎(chǔ)上采用厭氧和好氧組合生物處理技術(shù)。
1項(xiàng)目概述
某食品有限公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)果凍、膨化食品、烘焙食品等,生產(chǎn)廢水70%以上來(lái)自于果凍生產(chǎn),另外還有少量膨化、烘焙生產(chǎn)車間排放的廢水及少量生活污水。果凍生產(chǎn)廢水主要來(lái)自水果預(yù)煮、制汁、濃縮等工序,有機(jī)物主要以碳水化合物為主,如糖類、有機(jī)酸、多元醇等,廢水中還含有一定量的明膠、果膠、卡拉膠等,這些膠分子質(zhì)量大、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。因此該企業(yè)廢水是一種高濃度的有機(jī)廢水,水質(zhì)特點(diǎn)是COD、BOD、SS、油脂含量高,B/C高,可生化性好,氮、磷含量高。按照環(huán)保“三同時(shí)”的要求,公司配套建設(shè)相應(yīng)的廢水處理工程。
2設(shè)計(jì)參數(shù)及工藝流程
2.1水量及水質(zhì)
根據(jù)企業(yè)提供的資料,本廢水處理工程處理的廢水主要為果凍生產(chǎn)廢水,另外包括少量膨化食品生產(chǎn)廢水、烘焙食品生產(chǎn)廢水以及廠區(qū)生活污水。按照公司所在地環(huán)保部門的要求,該廢水處理工程需達(dá)到國(guó)家環(huán)保部頒布的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)的二級(jí)排放要求,然后排入市政污水處理廠進(jìn)一步處理。綜合國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),結(jié)合企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,確定該廢水處理工程的設(shè)計(jì)規(guī)模為1000m3/d(42m3/h),綜合廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。
表1綜合廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
2.2工藝流程
廢水的BOD5/COD=0.447,可生化性較好,故廢水處理可采用以生化處理(厭氧+好氧組合工藝)為主、物化處理為輔的組合處理工藝,又因廢水中動(dòng)植物油濃度較高,可增加除油預(yù)處理設(shè)施,以確保后續(xù)處理工序良好運(yùn)行以及外排廢水中動(dòng)植物油濃度達(dá)標(biāo)。確定工程采用“預(yù)處理+高效氣浮+UBF厭氧+改良氧化溝”的綜合處理工藝,工藝流程見圖1。
圖1廢水處理工藝流程
2.3工藝說(shuō)明
生產(chǎn)系統(tǒng)排出的廢水以及廠區(qū)內(nèi)的生活污水經(jīng)排水管(溝)進(jìn)入廢水處理站,在經(jīng)過(guò)機(jī)械格柵去除大粒徑漂浮雜質(zhì)后進(jìn)入集水調(diào)節(jié)池。集水調(diào)節(jié)池上設(shè)撇油器,池內(nèi)安裝穿孔管曝氣系統(tǒng)。設(shè)置集水調(diào)節(jié)池,可以穩(wěn)定調(diào)節(jié)廢水的水量與水質(zhì),防止由于廢水排水的不連續(xù)而造成廢水處理系統(tǒng)的負(fù)荷沖擊。曝氣可充分?jǐn)噭?dòng)混合廢水,一方面可使廢水中漂浮狀油脂充分上浮,另一方面可防止有機(jī)質(zhì)沉淀厭氧氧化進(jìn)而腐敗發(fā)臭,同時(shí)對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)曝氣還可以降解部分有機(jī)負(fù)荷,減輕后續(xù)系統(tǒng)的壓力。廢水在集水調(diào)節(jié)池均質(zhì)均量后由泵送入高效氣浮澄清器,在輸送過(guò)程中投加混凝劑,經(jīng)過(guò)混凝氣浮去除廢水中大部分的膠體類懸浮物質(zhì)及動(dòng)植物油脂等有機(jī)污染物,為后續(xù)生化處理奠定基礎(chǔ)。
高效氣浮澄清器出水進(jìn)入生化處理系統(tǒng)的微生物酸化池。在微生物酸化池中,特種產(chǎn)酸菌將復(fù)雜難降解的COD轉(zhuǎn)化為易降解的COD,高分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為低分子有機(jī)物,這為后續(xù)的厭氧反應(yīng)器中的產(chǎn)甲烷菌提供了充足的食物。微生物酸化池出水在厭氧調(diào)節(jié)池中與厭氧處理后的一部分出水混合后由泵送入U(xiǎn)BF厭氧反應(yīng)器。在高效產(chǎn)甲烷菌的作用下,大部分的有機(jī)物被分解為無(wú)機(jī)小分子物質(zhì)(二氧化碳和水)和甲烷,出水自流入好氧生化處理系統(tǒng),甲烷通過(guò)三相分離器收集后送入鍋爐燃燒。
厭氧出水進(jìn)入由生物選擇池、改良氧化溝以及二沉池組成的好氧生化處理系統(tǒng)進(jìn)行好氧生化處理。經(jīng)過(guò)好氧生化處理后的廢水經(jīng)二沉池泥水分離后,上清液即可回用或達(dá)標(biāo)外排。
高效氣浮澄清器的浮渣及沉淀污泥以及厭氧池、二沉池的剩余污泥,經(jīng)污泥濃縮池濃縮后泵入污泥脫水機(jī)脫水,含水率達(dá)到75%左右后外運(yùn),進(jìn)行綜合利用或填埋處置。污泥濃縮池的上清液及脫水過(guò)程中的濾液、沖洗液回流入集水池進(jìn)行再處理,杜絕產(chǎn)生二次污染。
3工藝設(shè)備及設(shè)計(jì)參數(shù)
3.1預(yù)處理單元
(1)格柵。LHXG-500型格柵1臺(tái),材質(zhì)為304不銹鋼,有效柵寬500mm,柵齒間隙5mm,柵網(wǎng)速度3.8m/min,功率0.55kW。格柵傾角60°,溝(渠)深1.5m,卸渣高度2m。
(2)集水調(diào)節(jié)池。鑒于該企業(yè)生產(chǎn)廢水的排放為間歇性排放,水質(zhì)、水量的波動(dòng)性較大,為避免整個(gè)處理系統(tǒng)受到負(fù)荷沖擊致使處理效果不穩(wěn)定,在整個(gè)廢水處理系統(tǒng)前設(shè)置大容積磚混結(jié)構(gòu)集水調(diào)節(jié)池1座,用來(lái)收集生產(chǎn)系統(tǒng)排放的廢水,起到穩(wěn)定水量,調(diào)節(jié)水質(zhì)的作用。集水調(diào)節(jié)池池面設(shè)置撇油器,撇油撇渣。水下設(shè)置曝氣管,防止懸浮物沉積。從集水調(diào)節(jié)池出來(lái)的廢水由泵提升送至高效氣浮澄清器。集水調(diào)節(jié)池設(shè)計(jì)流量42m3/h,水力停留時(shí)間(HRT)8h,規(guī)格尺寸16.0m×6.0m×4.0m,有效容積336m3,高程布置上超高0.5m。
配套設(shè)備包括:80WQ50-10-3廢水提升泵2臺(tái),1用1備;LHPY-60行車式撇油器1臺(tái),鋼制防腐;DN50穿孔曝氣管1套,ABS;SWR150-150A-1520羅茨鼓風(fēng)機(jī)2套,1用1備。
3.2物化處理單元
(1)高效氣浮澄清器。鋼制內(nèi)襯不銹鋼LH-QC7.5型高效氣浮澄清器1臺(tái),設(shè)計(jì)流量42m3/h,外型尺寸為6.0m×2.0m×2.4m,功率7.5kW+0.5kW。
(2)加藥系統(tǒng)。包括溶藥罐4臺(tái),尺寸為D2.0m×2.5m,體積6.5m3,碳鋼防腐;JBR-400溶藥攪拌器4臺(tái),2用2備,鋼制防腐;加藥泵4臺(tái),Q=2m3/h,H=20m,2用2備。
3.3厭氧生化處理單元
(1)微生物酸化池。磚混二廊道折流式微生物酸化池1座,主要用來(lái)接收高效氣浮澄清器出水,利用特種產(chǎn)酸菌將復(fù)雜難降解的COD轉(zhuǎn)化為易降解的COD,高分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為低分子有機(jī)物(低級(jí)脂肪酸),為后續(xù)UBF厭氧反應(yīng)器中的產(chǎn)甲烷菌提供充足的營(yíng)養(yǎng)。設(shè)計(jì)流量42m3/h,HRT=9h,規(guī)格尺寸為14.0m×8.0m×4.5m,有效容積380m3,高程布置上超高2.0m。
酸化池填料采用專用全塑性?shī)A片維綸醛化絲填料,規(guī)格D=150mm,安裝高度2.5m,總體積280m3。
(2)厭氧調(diào)節(jié)池。磚混結(jié)構(gòu)厭氧調(diào)節(jié)池1座,用來(lái)接收微生物酸化池出水、反應(yīng)器回流水,廢水在此混合后由提升泵送入U(xiǎn)BF厭氧反應(yīng)器。池內(nèi)設(shè)置列管式蒸汽加熱管,冬季利用生產(chǎn)系統(tǒng)廢蒸汽的余熱循環(huán)加熱池內(nèi)廢水,以提高厭氧效果。設(shè)計(jì)流量42m3/h,HRT=51.4min,規(guī)格尺寸4.0m×3.0m×3.5m,有效容積36m3,高程布置上超高0.5m。
配套100W80-20型厭氧進(jìn)液泵2臺(tái),1用1備。
(3)UBF厭氧反應(yīng)器。鋼制內(nèi)襯玻璃鋼UBF厭氧反應(yīng)器1座,在這里高效產(chǎn)甲烷菌將廢水中大量的低級(jí)脂肪酸降解轉(zhuǎn)化為甲烷、二氧化碳、水和新的細(xì)胞物質(zhì),在降解廢水污染負(fù)荷的同時(shí)回收沼氣。設(shè)計(jì)流量42m3/h,HRT=7.62h,COD容積負(fù)荷4.73kg/(m3·d),外形尺寸D8m×7.0m,有效容積320m3,高程布置上超高4.5m。
厭氧填料采用專用全塑性?shī)A片維綸醛化絲填料,規(guī)格為D=150mm,總體積125m3,安裝高度2.5m。
鋼骨架玻璃鋼三相分離器1套,規(guī)格為D8m×0.5m。
厭氧附件1套,包括布水器、溢流堰、回流裝置、水封系統(tǒng),鋼制防腐。
3.4好氧生化處理單元
(1)生物選擇池。鋼筋砼結(jié)構(gòu)生物選擇池1座,設(shè)計(jì)流量42m3/h,HRT=34.3min,規(guī)格尺寸為D3.0m×4.0m,有效容積24m3,高程布置上超高3.5m。
配套QJB320型不銹鋼潛水?dāng)嚢铏C(jī)1臺(tái)。
(2)改良氧化溝。鋼筋砼二廊道折流式改良氧化溝1座,設(shè)計(jì)流量42m3/h,HRT=25.7h,COD容積負(fù)荷0.56kg/(m3·d),MLSS2~3g/L,污泥負(fù)荷(以COD/MLSS計(jì))0.22kg/(kg·d),池體尺寸30.0m×8.0m×5.0m,有效容積1080m3,高程布置上超高3.0m。
配套LH-TB11型不銹鋼推流攪拌式曝氣機(jī)2臺(tái)。
(3)二沉池。鋼筋砼平流式沉淀池1座,用來(lái)接收好氧生化廢水,沉淀澄清,回流及外排污泥。設(shè)計(jì)流量42m3/h,HRT=6.9h,表面負(fù)荷0.53m3/(m2·h),規(guī)格尺寸10.0m×8.0m×4.2m,有效容積290m3,高程布置上超高2.5m。
配套設(shè)備包括:LHXN-8型行車式刮吸泥機(jī)1套,鋼制防腐,水下不銹鋼;80WQ40-12-3吸泥泵2臺(tái)。
3.5污泥處理單元
(1)污泥濃縮池。鋼筋砼豎流式沉淀池2座,用來(lái)儲(chǔ)存系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥并進(jìn)行濃縮。規(guī)格尺寸D3.0m×4.5m,有效容積28m3,高程布置上超高0.5m。
(2)污泥脫水機(jī)。LH-X1000帶式濃縮壓榨一體化過(guò)濾機(jī)1臺(tái),處理能力10~25m3/h,功率0.55kW+1.5kW。
配套設(shè)備包括:污泥輸送泵2臺(tái),1用1備,Q=30m3/h,H=20m;沖洗水泵1臺(tái),Q=20m3/h,H=45m;空壓機(jī)1臺(tái),Q=0.30m3/min,P=0.7MPa。
加藥系統(tǒng)1套,含溶藥儲(chǔ)藥罐、溶藥攪拌器、加藥計(jì)量泵。
4工程實(shí)際運(yùn)行效果
4.1污染物去除效果
該工程經(jīng)半年多的實(shí)際運(yùn)行檢驗(yàn),各項(xiàng)指標(biāo)都能穩(wěn)定達(dá)到設(shè)計(jì)要求,具體各階段處理效果見表2。
表2實(shí)際處理效果監(jiān)測(cè)
注:各組數(shù)據(jù)均為10次檢測(cè)結(jié)果的平均值。
4.2處理成本
(1)工程用電設(shè)備共計(jì)26臺(tái)(套),總裝機(jī)容量為131.39kW,實(shí)際水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行功率86.29kW,若電價(jià)按0.60元/(kW·h)計(jì),則每天電費(fèi)994.06元。
(2)污水處理廠采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制,定員5人(其中污水站站長(zhǎng)1名、技術(shù)員、化驗(yàn)人員由站長(zhǎng)兼、操作工4名),人均日工資按60元計(jì),則每日人工工資300元。
(3)工程每日絮凝劑消耗費(fèi)用為250元。以上合計(jì),本工程每日運(yùn)行直接費(fèi)用為1544.06元,折合噸水處理直接成本為1.54元。
5結(jié)論
運(yùn)行結(jié)果表明,采用預(yù)處理+厭氧+好氧工藝來(lái)處理以果凍為主的食品生產(chǎn)有機(jī)廢水可行,系統(tǒng)處理效果明顯,各項(xiàng)指標(biāo)去除率高,COD總的去除率為97%,BOD5總?cè)コ蕿?8.5%,SS總?cè)コ?4.9%,氨氮總?cè)コ蕿?5.7%,油脂總?cè)コ蕿?3.4%。出水水質(zhì)優(yōu)于《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
從運(yùn)行實(shí)踐來(lái)看,該工藝具有較高的抗沖擊負(fù)荷能力,運(yùn)行穩(wěn)定,盡管車間排出水的水質(zhì)水量起伏大,但出水水質(zhì)始終能滿足排放要求。
工程投資較低,運(yùn)行費(fèi)用合理。該工程總投資為235萬(wàn)元,運(yùn)行費(fèi)用為1.54元/m3。該工藝對(duì)同類廢水的處理有一定的借鑒意義。
由于沒有采用自控加藥系統(tǒng),藥劑的投加不能根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)的變化及時(shí)調(diào)整,運(yùn)行中存在藥劑浪費(fèi)現(xiàn)象。厭氧產(chǎn)生的沼氣經(jīng)測(cè)量每天可達(dá)300m3左右,工程中只是簡(jiǎn)單引入鍋爐燃燒,沒有高效利用。如果在上述方面加以改進(jìn),運(yùn)行費(fèi)用會(huì)有大幅降低。
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