黃姜加工廢水處理工藝
陜西省山陽某黃姜加工公司主要從事黃姜皂素的生產,采用預分離淀粉和纖維素后再進行酸水解的清潔生產工藝。皂素生產廢水具有水量大、色度高、有機物濃度高、酸度高、鹽度高、可生化性差等特點,屬于難處理廢水。
目前此類廢水國內一般采用厭氧-好氧相結合的生物處理工藝,并輔以中和、催化氧化等物化方法,但由于廢水中有機物濃度高、鹽度高,加大了生化處理的難度,出水水質往往難以達到國家規(guī)定的排放標準。采用預處理/兩級厭氧/多級水解好氧處理工藝,將有機物濃度高的水解廢液先進行預處理,并充分考慮高含鹽量對處理系統(tǒng)的抑制性影響,經過工程調試投入實際運行后,實現(xiàn)處理出水穩(wěn)定達標排放。
1廢水特性及排放標準
該公司產生的廢水分為水解廢液和綜合廢水,排放量分別為80m3/d和485m3/d。水解廢液COD濃度很高,達到46000mg/L,硫酸鹽含量達54000mg/L,氫離子濃度達0.8mol/L;綜合廢水包括淀粉洗滌水、水解物和纖維素等洗滌水以及生活污水。綜合廢水COD濃度較低,平均值為2900mg/L。出水水質執(zhí)行《皂素工業(yè)水污染物排放標準》(GB20425—2006)。
設計進、出水水質見表1。
2廢水處理工藝流程
廢水處理工藝流程見圖1。
水解廢液流入廢液貯池,均化水質后進入廢水反應槽,用氧化鈣中和后進入干化場進行泥水分離,干污泥定期外運,滲濾液與綜合廢水進入綜合廢水處理系統(tǒng)再進行處理。調節(jié)池對混合廢水進行中和后進行兩級厭氧處理,即依次進入一級UASB反應池、吹脫池和二級UASB反應池,其中吹脫池通入大量空氣可將一級UASB出水中溶解態(tài)的H2S吹脫,降低廢水的毒性。UASB出水再進入多級水解好氧段生物處理工藝,依次為一級好氧池、一級水解池、二級好氧池、中沉池、二級水解池、三級好氧池,有效降低廢水中高含鹽量對生物的抑制作用,最后進行混凝沉淀后達標排放。
3主要構筑物及設計參數(shù)
①廢液貯池。尺寸為5.0m×2.0m×5.0m,水力停留時間為10h,有效容積為40m3。設置提升泵2臺,1用1備。
②廢水反應槽。由兩池組成,交替反應。單池反應設計尺寸為1.6m×1.6m×1.7m,水力停留時間為50min。反應槽投加CaO調節(jié)pH值到10,反應槽內設有攪拌裝置,加速反應。
③干化場。干化場四周采用鋼筋混凝土筑成高1.0m的圍堤,槽底坡度為0.03,8塊,單塊尺寸為2.7m×7.0m。
④調節(jié)池。用于調節(jié)水量、均化水質,并設有加藥和攪拌裝置,加堿中和,改善后續(xù)生物反應條件。尺寸為10.0m×5.0m×5.0m,水力停留時間為10h,設置提升泵2臺,1用1備。
⑤一級UASB反應池。設計兩池,并聯(lián)運行,兩池尺寸均為9.0m×9.0m×7.0m。三相分離器采用鋼筋混凝土澆筑,集氣罩斜面的水平夾角為54°,回流縫寬為0.25m。池內設有內循環(huán)裝置。
⑥吹脫池。吹脫池尺寸為3.0m×3.0m×5.0m,有效容積為36m3,水力停留時間為1h。
⑦二級UASB反應池。設計四池,并聯(lián)運行,單池尺寸為9.0m×9.0m×7.0m。池內設有內循環(huán)裝置。
⑧多級水解好氧段。包括3座好氧池、2座水解池和1座中沉池。其中,一級好氧池共5池,單池尺寸為6.0m×4.0m×5.0m;一級水解池尺寸為12.0m×4.0m×5.0m;二級好氧池共2池,第一池尺寸為4.0m×4.0m×5.0m,第二池尺寸為10.0m×4.0m×5.0m;中沉池尺寸為4.0m×4.0m×5.0m。二級水解池共2池,單池尺寸均為3.5m×7.0m×5.0m;三級好氧池共3池,單池尺寸均為3.5m×7.0m×5.0m。好氧池采用接觸氧化工藝,微孔曝氣,水解池安裝機械攪拌裝置,各池懸掛組合生物填料。
⑨沉淀池。采用輻流式沉淀池,表面負荷為1.5m3/(m2·h)。
⑩混凝反應池。反應池尺寸為1.5m×1.5m×6.0m,水力停留時間為20min。投加絮凝劑(聚合氯化鋁)加速沉淀,投加量為30~60mg/L。
混凝沉淀池。采用輻流式沉淀池,表面負荷為1.5m3/(m2·h)。
4調試與運行
該廢水處理工程從2011年11月開始調試,接種城市污水處理廠脫水污泥,同時輔以雞糞、豬糞調配補充均衡廢水中的營養(yǎng)成分,進行污泥培養(yǎng)。兩級UASB反應池和多級水解好氧段的菌種馴化均采用間歇進水培養(yǎng),并逐步過渡到連續(xù)進水。在UASB反應池調試過程中,pH值控制在6.5~7,以創(chuàng)造適于甲烷菌生長的環(huán)境。經過5個多月的調試,兩級UASB反應池的水封罐明顯產氣,二級UASB反應池污泥中有甲烷菌存在;好氧污泥中有大量的鐘蟲,SVI值基本處于50~120mL/g,出水水質達到《皂素工業(yè)水污染物排放標準》(GB20425—2006)。各單元的處理效果見表2。此處需要說明的是UASB反應池出水氨氮為208mg/L,遠高于進水氨氮濃度,原因可能是廢水中的有機氮在這一階段被厭氧微生物不斷降解,產生了大量的氨氮。
5結論
①該工程總投資為1201萬元,其中土建投資為520萬元;運行成本為9.13元/m3,與傳統(tǒng)皂素廢水處理工藝運行成本(12~15元/m3)相比,可節(jié)省2.87~5.87元/m3,其中藥劑費占處理成本的91%。
②采用預處理/兩級厭氧/多級水解好氧處理工藝處理黃姜加工廢水,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,處理效果好,運行成本低,出水可達標排放。
③為了有效減少廢水中硫酸鹽對處理系統(tǒng)的抑制性影響,對水解廢液先進行中和預處理,兩級厭氧采用UASB工藝,并在兩級厭氧之間設置吹脫池,改善廢水的可生化性。
④采用多級水解/好氧工藝效果好、運行穩(wěn)定。糖類、淀粉等有機物的斷鏈降解和菌體代謝速度加快,同時減少了微生物自身產生的難降解物質,可以最大限度地降低出水有機物濃度,保證出水水質達標。
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