乳制品綜合廢水處理技術(shù)
乳制品企業(yè)綜合性廢水中的污染物主要為乳蛋白(如酪蛋白、乳清蛋白等)、乳脂肪、乳糖和無(wú)機(jī)鹽類等,其中大部分物質(zhì)具有較好的生化性,其B/C比值通常在0.5以上。目前處理乳制品廢水多采用氣浮+好氧或水解酸化+好氧工藝,多存在處理流程長(zhǎng)、基建及運(yùn)行費(fèi)用過(guò)高或處理效果不穩(wěn)定等問(wèn)題。本文提出的以UASB—CASS為主處理乳制品綜合廢水工藝是在普通厭氧+好氧生化基礎(chǔ)上改良而來(lái)的治理工藝,去掉了傳統(tǒng)的物化過(guò)程,改用厭氧技術(shù),而后銜接改良型SBR工藝,一池多用,省去了人工加藥這一繁瑣環(huán)節(jié),同時(shí)也減少了基建及運(yùn)行成本和污泥產(chǎn)出量。經(jīng)過(guò)陜西省某乳制品企業(yè)一年多的連續(xù)運(yùn)行,出水水質(zhì)良好,處理效果穩(wěn)定。
1污水水質(zhì)及處理工藝
1.1污水來(lái)源及組成
陜西省某乳制品企業(yè)是一家生產(chǎn)高品質(zhì)液態(tài)奶產(chǎn)品的乳飲品企業(yè),其生產(chǎn)工藝過(guò)程中產(chǎn)生的廢水主要來(lái)源于容器、管道、設(shè)備加工面清洗所產(chǎn)生的高濃度生產(chǎn)廢水,生產(chǎn)車間與場(chǎng)地的清洗低濃度生產(chǎn)廢水,以及冷卻水。生產(chǎn)性廢水排放量為1850t/d,生活性污水排放量為200t/d。綜合性廢水經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)(見(jiàn)表1),出水水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-96)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
1.2工藝原理
根據(jù)乳制品廢水可生化性高的特點(diǎn),采用厭氧+好氧流程。在厭氧階段采用上流式厭氧污泥床(UASB)工藝,利用UASB反應(yīng)器高微生物濃度、高容積負(fù)荷等特點(diǎn),使經(jīng)過(guò)預(yù)處理的廢水中的大部分有機(jī)污染物在此階段被分解去除。
好氧系統(tǒng)采用循環(huán)式活性污泥法(CASS)工藝。CASS工藝系統(tǒng)的前置裝置——生物選擇器正好符合UASB厭氧系統(tǒng)出水的厭氧條件,在厭氧或缺氧條件下,生物選擇器抑制絲狀菌的過(guò)度增長(zhǎng),防止產(chǎn)生污泥膨脹。通過(guò)控制曝氣強(qiáng)度以使反應(yīng)器中主體溶液處于好氧階段,最終完成降解有機(jī)物的過(guò)程,達(dá)到去除有機(jī)物的目的。在CASS工藝中,一池多用,能同時(shí)進(jìn)行有機(jī)物的降解、硝化/反硝化以及除磷過(guò)程,從而達(dá)到深度處理的效果。
1.3工藝流程
廢水經(jīng)集水井收集后,經(jīng)一級(jí)提升泵進(jìn)入調(diào)節(jié)酸化池。池中的廢水以淹沒(méi)出流方式進(jìn)入后端的吸水井,由二級(jí)提升泵送入U(xiǎn)ASB厭氧反應(yīng)池。出水由收水堰收集重力匯入CASS系統(tǒng),依次通過(guò)生物選擇器、主反應(yīng)區(qū),經(jīng)好氧微生物的降解作用,廢水中殘留的有機(jī)污染物進(jìn)一步去除。靜沉后的上清液在撇水器的作用下重力外排,所產(chǎn)生的剩余污泥則定期送入污泥濃縮池進(jìn)行處理(見(jiàn)圖1)。
2主要構(gòu)筑物作用及技術(shù)參數(shù)
2.1預(yù)處理單元
預(yù)處理單元由集水井、一級(jí)提升泵、弧形水力篩、調(diào)節(jié)酸化池、吸水井和二級(jí)提升泵組成。在調(diào)節(jié)酸化池下部掛有生物填料,利用厭氧微生物作用實(shí)現(xiàn)廢水的預(yù)酸化水解,利于后續(xù)UASB處理系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有曝氣裝置,鼓風(fēng)機(jī)間歇通入空氣進(jìn)行水力攪拌,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)水量的調(diào)節(jié)并防止固體顆粒沉淀。
2.1.1集水井
Φ=4.0m,H=6.0m,有效水深為2.5m。一級(jí)提升泵2臺(tái)(1用1備),Q=150m3/h,H=10m,N=7.5kW。
2.1.2調(diào)節(jié)池
主體尺寸19.0m×11.0m×5.3m,停留時(shí)間t=8h,有效水深為5.0m。下部生物填料高度1.5m,數(shù)量280m3,填料支架底距池底350mm。穿孔曝氣管5組,曝氣孔徑Φ=5mm,穿孔管距池底300mm。二級(jí)提升泵2臺(tái)(1用1備),Q=125m3/h,H=12m,N=7.5kW,蒸氣加熱裝置1套。
2.2厭氧處理單元
由若干個(gè)UASB反應(yīng)器組成,是整個(gè)廢水處理系統(tǒng)中去除污染物負(fù)荷最高的單元。預(yù)處理廢水自反應(yīng)器底部進(jìn)入,通過(guò)高濃度污泥床,污水中的有機(jī)物在此進(jìn)行厭氧分解,轉(zhuǎn)化為消化氣,由于消化氣的攪動(dòng),使污水與厭氧微生物充分接觸。在反應(yīng)器頂部的三相分離器中,含有廢水、沼氣及顆粒污泥的混合液實(shí)現(xiàn)完成液、氣、固的分離。處理后的廢水通過(guò)出水堰匯流至后續(xù)處理單元,沼氣則通過(guò)管道收集后進(jìn)入沼氣處理系統(tǒng),沉淀下來(lái)的污泥繼續(xù)留在反應(yīng)器中。UASB總體尺寸19.0×15.0×7.0m,分為尺寸相同的4格,并聯(lián)運(yùn)行,單池有效容積460m3,COD的容積負(fù)荷為3.8kg/m3·d,反應(yīng)溫度>25℃,停留時(shí)間t=14.7h,三相分離器8套,水封系統(tǒng)1套,環(huán)狀管網(wǎng)配水系統(tǒng)4套,燃燒火炬1套。
2.3好氧處理單元
好氧處理系統(tǒng)由幾個(gè)帶生物選擇器的反應(yīng)器組成,主要作用是進(jìn)一步降解厭氧系統(tǒng)出水中殘余的有機(jī)物,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的目的。UASB出水進(jìn)入CASS處理系統(tǒng)。曝氣池池底采用膜片式微孔曝氣器,完成曝氣充氧的過(guò)程。CASS系統(tǒng)按照“曝氣-非曝氣”階段不斷重復(fù)進(jìn)行以下四個(gè)階段:進(jìn)水/曝氣、沉淀、撇水、閑置階段。循環(huán)開(kāi)始時(shí),由于污水的進(jìn)入,使得池子內(nèi)部的水位由某一最低水位開(kāi)始上漲;經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的曝氣和混合后,系統(tǒng)停止曝氣以便使反應(yīng)器內(nèi)的活性污泥進(jìn)行絮凝沉淀,活性污泥將在靜止的環(huán)境中沉淀;當(dāng)沉淀階段完成后,撇水器將把池子上部的上清液排出系統(tǒng),同時(shí)水位將降低到最初的深度。之后,系統(tǒng)將重復(fù)以上過(guò)程。
CASS反應(yīng)池共分為尺寸相同的2格,并聯(lián)運(yùn)行,每格有效容積950m3,總尺寸40.0×9.5×5.0m。BOD5污泥負(fù)荷為0.10kg/kg(MLSS).d,污泥濃度為3800mg/L,AOR=1118O2kg/d,SORT=2013O2kg/d,空氣量為19.9Nm3/min。CASS反應(yīng)池運(yùn)行周期為4h,進(jìn)水/曝氣2h,沉淀1h,撇水和閑置1h。充氧采用微孔膜片曝氣器,排水采用機(jī)械式撇水器(型號(hào)MRD-300-1.5)2臺(tái),進(jìn)水由兩個(gè)電動(dòng)蝶閥切換控制。污泥回流泵2臺(tái),Q=30m3/h,H=4m,N=1.5kW。
2.4污泥處理單元
污泥處理系統(tǒng)由污泥濃縮池和污泥脫水系統(tǒng)組成。主要作用是脫除污泥中的部分水分,實(shí)現(xiàn)污泥減容的目的。同時(shí)也可根據(jù)需要將好氧系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥送回至系統(tǒng)的前段進(jìn)行污泥消化減容。好氧處理系統(tǒng)與UASB系統(tǒng)所產(chǎn)生的剩余污泥排入污泥濃縮池,再由污泥泵送入污泥調(diào)質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)質(zhì)后經(jīng)由氣動(dòng)污泥泵送入箱式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理。脫水后呈餅狀的污泥外運(yùn)。
污泥貯槽1座,尺寸7.0×2.5×2.0m,有效容積35m3,氣動(dòng)隔膜污泥泵1臺(tái),流量Q=0~20m3/h,壓力0.6MPa,進(jìn)水壓力0.7MPa。箱式壓濾機(jī)1臺(tái),過(guò)濾面積30m2,功率1.5kW。
2.5各工藝單元處理效果
各工藝單元主要污染物去除情況見(jiàn)表2。
3運(yùn)行測(cè)試結(jié)果
3.1調(diào)試運(yùn)行
本套工藝的主要調(diào)試工作是UASB厭氧污泥床顆粒污泥的馴化、培養(yǎng)和CASS循環(huán)式活性污泥的馴化、培養(yǎng)。生化法調(diào)試啟動(dòng),接種污泥,隨后每日定量投配乳品廢水和生活污水,按設(shè)計(jì)負(fù)荷1/4、2/4、3/4、4/4四個(gè)負(fù)荷階段逐步提高運(yùn)行負(fù)荷。經(jīng)過(guò)約80d左右的運(yùn)行,去除效果穩(wěn)定,進(jìn)入正式運(yùn)行階段。
3.2驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果
考慮到企業(yè)遠(yuǎn)期生產(chǎn)線可能擴(kuò)建,設(shè)計(jì)日處理規(guī)模為3000t/d(生產(chǎn)廢水2800t/d,生活污水200t/d)。正常運(yùn)行出水穩(wěn)定后,經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)連續(xù)3d的驗(yàn)收測(cè)試,其結(jié)果見(jiàn)表3。
4結(jié)論
1)采用本工藝技術(shù)路線,突出了兩類生化處理技術(shù)的優(yōu)勢(shì),具有運(yùn)行費(fèi)用低,污水處理費(fèi)用為0.35元/t左右(不含設(shè)備折舊),厭氧階段和好氧階段幾乎無(wú)需人工操作,操作管理方便。
2)采用UASB工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)的氣浮工藝處理乳制品廢水,可以大幅度地減輕好氧處理階段的負(fù)荷,無(wú)需加藥,減少了人工操作的復(fù)雜性,降低了處理設(shè)施的能耗和運(yùn)行成本。
3)CASS工藝的每一個(gè)周期的不同階段均得到優(yōu)勢(shì)菌種的凈化作用,可以避免短路、異重流影響泥水分離效果,出水水質(zhì)優(yōu)于一般二沉池。
4)從實(shí)際運(yùn)行看,采用UASB——CASS處理工藝處理乳制品綜合廢水,處理效果穩(wěn)定,CODCr、BOD5、SS去除率分別達(dá)到96.4%、98.8%和83%,平均出水水質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)二級(jí)濃度限值。
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