頭孢類醫(yī)藥中間體廢水處理
所謂醫(yī)藥中間體,實際上是一些用于藥品合成工藝過程中的一些化工原料或化工產(chǎn)品。這種化工產(chǎn)品,不需要藥品的生產(chǎn)許可證,在普通的化工廠即可生產(chǎn),只要達到一些的級別,即可用于藥品的合成。而頭孢類醫(yī)藥體就是生產(chǎn)頭孢類醫(yī)藥所需的醫(yī)藥中間體。附圖:化學(xué)藥品制造產(chǎn)業(yè)鏈。
現(xiàn)以山東淄博某醫(yī)藥化工公司為例,介紹頭孢類醫(yī)藥中間體的廢水處理。
山東淄博某醫(yī)藥化工公司以頭孢類醫(yī)藥中間體的科研、生產(chǎn)為主,涉及基礎(chǔ)原料、中間體和原料藥三大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,主導(dǎo)產(chǎn)品有氨噻肟酸、AE-活性酯、呋喃銨鹽、頭孢他啶活性酯、N,N/-二環(huán)己基碳二亞胺等。廢水中主要含有甲醇、甲苯、二甲苯、硫脲、氯仿、硫氰酸銨、環(huán)己胺和二硫化碳等,污染物成分復(fù)雜,含鹽濃度較高,有一定毒性,不易生物降解。其進水水水質(zhì)和出水標(biāo)準(zhǔn)(山東省小清河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(DB37/656-2006表2)一般保護區(qū)域最高允許排放濃度標(biāo)準(zhǔn))見表1。
1處理工藝
1.1工藝流程
該公司每天排放廢水約300m3,曾建有800m3以上的調(diào)節(jié)池,總水力停留時間達2d以上。生產(chǎn)過程中生成的濃廢水(如蒸餾殘液、結(jié)晶母液、過濾母液等),有機污染物含量較多,有的含鹽濃度較高,有的還有毒性,不易生物降解,對水體污染影響較大,若完全采用物化處理成本太高,直接采用生物處理又不可行,所以確定工藝流程的原則是分類、分步處理。
將廢水分為高鹽廢水、高濃度難生化廢水和綜合廢水。高鹽廢水經(jīng)二效蒸發(fā)系統(tǒng)回收鈉鹽,冷凝水進調(diào)節(jié)池;高濃度難生化廢水經(jīng)過臭氧預(yù)處理,出水進調(diào)節(jié)池。這兩種處理后的廢水與洗滌廢水、工廠生活污水等在調(diào)節(jié)池充分混合成為綜合廢水,再采用兩級厭氧一好氧串聯(lián)運行,后加高級氧化進行深度處理。綜合廢水處理工藝流程如圖1所示。
1.2構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)
該工程設(shè)計進水量500m3/d,各主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)如下:
中和反應(yīng)池(舊池改造):有效容積均為450m,水力停留時間為1d,配置提升泵2臺(1用1備)。
曝氣調(diào)節(jié)池(舊池改造):外形尺寸23mxl0mx5m,有效水深4.5m,有效池容1000m,停留時間2d,內(nèi)設(shè)穿孔曝氣管,配置提升泵2臺(1用1備),在線pH監(jiān)測儀1臺。
UASB反應(yīng)器,結(jié)構(gòu)尺寸15mxl0mxl1m,鋼砼結(jié)構(gòu),有效水深10m,有效容積1500m3,總水力停留時間3d。內(nèi)設(shè)三相分離器和布水器。
深曝池:總結(jié)構(gòu)尺寸15mx20mxl1m,鋼砼結(jié)構(gòu),有效水深10m,有效容積3000m3,停留時間6d。
內(nèi)設(shè)管式曝氣器。
兼氧池:總結(jié)構(gòu)尺寸15mxl0mx11m,鋼砼結(jié)構(gòu),有效水深10m,有效容積1500m3,停留時間3d。內(nèi)設(shè)微孔曝氣器。
A/O型接觸氧化池:總結(jié)構(gòu)尺寸15mxl0mx11m,有效水深10m,有效容積1500m3,停留時問3d。鋼砼結(jié)構(gòu),A段設(shè)攪拌機3臺,O段設(shè)微孔曝氣器和填料。
高級氧化池:總結(jié)構(gòu)尺寸10mx1mxl1m,有效水深10m,有效容積100m3。
澄清池:總結(jié)構(gòu)尺寸10mx6mxl1m,有效水深10m,有效容積600m3。
無閥濾池:總結(jié)構(gòu)尺寸10mx6mxl1m,有效水深10m,濾料總體積800m3。
深曝池、兼氧池、A/O型接觸氧化池、高級氧化池、澄清池等為一體化設(shè)置,深曝池、兼氧池、A/O型接觸氧化池出水端各設(shè)置斜管沉淀池,以去除廢水中的污泥。
1.3工藝特點
1.3.1高鹽廢水預(yù)處理系統(tǒng)
由于精細化工生產(chǎn)常采用酸、堿及鹽類,因此廢水中鹽的濃度較高。廢水中過高的鹽分對微生物有明顯的抑制作用。例如當(dāng)廢水中的氯根離子質(zhì)量濃度超過3000mg•L時,一些未經(jīng)馴化的微生物的活性將受到抑止,COD的去除率會明顯下降;當(dāng)廢水中的氯離子質(zhì)量濃度大于8000mg•L-1時,會造成污泥體積膨脹,微生物相繼死亡。高鹽廢水的處理,可用生活污水稀釋,以減輕鹽分、有毒有害物質(zhì)對生化處理的影響。還可以對活性污泥進行馴化,使其適應(yīng)較高的鹽濃度。
由于該公司生活污水和低濃度廢水水量較小,不足以稀釋高濃度硫酸鈉和氯化鈉廢水,而生產(chǎn)中產(chǎn)生多余的蒸汽,從節(jié)能降耗的角度考慮,采用雙效蒸發(fā)器對其進行脫鹽回收處理。用廢蒸汽加熱第1效蒸發(fā)器內(nèi)溶液,所產(chǎn)生的二次蒸汽作為加熱劑通入第2效蒸發(fā)器內(nèi),繼續(xù)蒸發(fā)該溶液。第2效蒸發(fā)器內(nèi)溶液由高位槽加入,在二次蒸汽的作用下,溶液進一步濃縮后,用移料泵送到第l效蒸發(fā)器內(nèi),用鍋爐蒸汽蒸發(fā)至終點濃度,然后放入離心機甩濾分離。第1效、第2效蒸發(fā)器排出的冷凝水進入生化處理工段。
1.3.2高濃度廢水預(yù)處理系統(tǒng)
高濃度廢水經(jīng)格柵井自流進入中和反應(yīng)池,經(jīng)過臭氧預(yù)處理后,自流進入調(diào)節(jié)池。經(jīng)臭氧預(yù)處理后廢水的pH在3左右,所以在調(diào)節(jié)池投加石灰,提高堿度。由于原水中缺乏營養(yǎng)物質(zhì)和必要的微量元素,所以在調(diào)節(jié)池中還相應(yīng)地加入了鐵、鈷及其他營養(yǎng)物質(zhì)。
化工合成廢水中的表面活性物質(zhì)屬于中間的或難于生化降解的,即很少或完全不能夠在生物化學(xué)過程中氧化的物質(zhì),日本技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),把高濃度的臭氧送入廢水中,廢水中的二嗯英等難分解的有機物就會變得容易降解,這樣可以提高曝氣過程中微生物的處理能力并減少污泥的體積,從而提高處理效率,節(jié)省能源。
1.3.3綜合廢水處理系統(tǒng)
經(jīng)處理后的高濃度廢水、高鹽廢水與洗滌廢水、工廠生活污水在曝氣調(diào)節(jié)池充分混合后的廢水稱為綜合廢水。綜合廢水經(jīng)提升泵送入UASB,UASB出水自流進入深曝池,深曝池出水自流進入兼氧池,兼氧池出水自流進入A/O型接觸氧化池,接觸氧化池出水自流進入高級氧化池,廢水經(jīng)高級氧化后自流進入澄清池,經(jīng)澄清后的廢水通過無閥快濾后實現(xiàn)達標(biāo)外排。
(1)UASB反應(yīng)器。UASB采用厭氧細菌(產(chǎn)酸和產(chǎn)甲烷菌)降解廢水中的有機物,同時將有機物分解成沼氣,在UASB中上部為三相分離器,中部為污泥懸浮層,底層為污泥層f5]。廢水從池底均勻布水,每m2設(shè)置一根獨立的布水管,污泥懸浮層加設(shè)纖維填料,廢水進入后與厭氧污泥充分接觸反應(yīng),使水中的有機物得到高效處理。
(2)深層曝氣池。該單元主要是在一般曝氣池的基礎(chǔ)上,把水池加深,從而有效地利用池體的深度,進行深水曝氣,即為“深層曝氣”。由于水壓較大,深層曝氣能夠充分利用水中的溶解氧,從而有效提高供氧利用率,相應(yīng)也能加快有機物的降解速率。
(3)兼氧池。兼氧法開辟了處理中高濃度有機廢水的新方法。因為好氧法一般只能處理COD<1000mg•L的有機廢水,厭氧法處理COD>10000mg•L。的有機廢水,兼氧方法正好填補這一空缺。由于好氧菌、兼氧菌和厭氧菌同存于一個反應(yīng)裝置中,通過兼氧菌的協(xié)同作用,可在同一裝置中進行氧化、氨化、亞硝化、硝化、反硝化等一系列反應(yīng),使好氧層和厭氧層的微生物的進行共代謝作用[5]。兼性細菌將廢水中的大分子有機物分解為易生化的小分子有機物,有效提高了BODCOD的比,大力改善廢水的可生化性,為后續(xù)好氧處理創(chuàng)造條件,提高生化處理的整體效果。
(4)A/O接觸氧化池。A/O接觸氧化法是一種成熟的廢水處理工藝,對低負荷、沖擊負荷較大的廢水,具有很大的優(yōu)越性。隨著廢水污染物濃度負荷的逐步降低,該工藝的優(yōu)勢得以發(fā)揮。厭氧A段在不充氧條件下即可去除部分有機物,并使后續(xù)好氧O段的曝氣時間縮短。好氧O段產(chǎn)生的剩余污泥可部分或全部回流到厭氧A,大大減少了污泥產(chǎn)量。該單元兼有活性污泥法及生物膜法的特點,池內(nèi)的污泥質(zhì)量濃度(5~10g•L-1)高于活性污泥法和生物濾池,具有較高的BOD容積負荷(可達2.0~3.0kg•m-3•d-1)。A/O工藝有一定的脫氮除磷作用,BOD去除率在70%左右。所有生化污泥和物化污泥均先排入污泥濃縮池,污泥濃縮池內(nèi)的濃縮污泥經(jīng)壓濾機脫水后外運處置;濃縮池上清液和過濾后廢水輸送到曝氣調(diào)節(jié)池重新進行生化處理。
2工程調(diào)試與運行效果
該工程于2007年4月開工,至8月底完成土建及設(shè)備安裝工程。2007年9月至12月進行了3個多月的工程調(diào)試,并于目前接受了環(huán)保部門的驗收, 出水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果見表2。
該項目投產(chǎn)后,污水處理廠將處理公司內(nèi)各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)廢水及全廠職工的生活污水,日處理水量約300m,廢水經(jīng)物化+生化+高級氧化以及澄清、快濾等工段處理后通過污水管網(wǎng)排入孝婦河,最終排水COD為98mg•L。,滿足山東省小清河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(DB37/656—2006)一般保護區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求。
項目投產(chǎn)后,該公司COD排放總量為10.58t/a-1,較現(xiàn)有工程COD總量削減11.02t•a-1,削減率達51%,削減效應(yīng)顯著。
3經(jīng)濟技術(shù)分析
為考慮公司長遠發(fā)展,工程按日處理量500m3設(shè)計。工程投資中土建費1000萬元,設(shè)備及設(shè)計、設(shè)備安裝、調(diào)試費577萬元,合計1500余萬元。運行成本(不含折舊)費用:人工費60元•d-1;電費639元•d-1;藥劑費120元•d-1;維修費100元•d-1。直接運行成本(以廢水計)10.06元•m-1。具體參見http://www.dowater.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
4結(jié)論
對于含鹽量較高的廢水,工程實踐證明雙效蒸發(fā)能夠回收鹽類物質(zhì),降低無機鹽對微生物的毒害作用。蒸發(fā)提取廢水中的鹽分要消耗大量的蒸汽,為減少蒸汽的消耗以降低成本,雙效蒸發(fā)工藝充分利用了二次蒸汽,起到了很好的節(jié)能效果,蒸發(fā)lm3,水約消耗0.5t左右的蒸汽。對于生化性較差的廢水,采用臭氧進行預(yù)處理后,廢水中甲醇得到較好地去除,苯類和大分子酯類等難生化的物質(zhì)分解成有機酸等小分子物質(zhì),再補充微量元素和營養(yǎng)物質(zhì),能夠提高廢水的可生化性。
對于高濃度的可生化有機廢水,UASB厭氧處理是最經(jīng)濟的方法,具有處理能力大、處理效率好、運行性能穩(wěn)定等優(yōu)點,地上式的結(jié)構(gòu),有助于運行和管理。
對于生化性差的制藥廢水采用深層曝氣+兼氧+A/O接觸氧化串聯(lián)運行,結(jié)合了活性污泥和生物膜的優(yōu)點,好氧活性污泥中氧利用率高,微生物進行了高度的消化作用,產(chǎn)泥量少。兼氧段利用微生物的共代謝關(guān)系,提高有機物去除率。生物接觸氧化池內(nèi)生物固體量多,耐沖擊負荷,不存在污泥膨脹問題,運行管理簡便。
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