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發(fā)酵制藥廢水處理技術(shù)

更新時間:2014-10-11 09:52 來源:環(huán)境工程學(xué)報 作者: 閱讀:2533 網(wǎng)友評論0

發(fā)酵制藥廢水具有成分復(fù)雜,污染物濃度高,可生化性差等特點(diǎn),國內(nèi)對該類廢水的處理主要采用生化組合的處理工藝。該工藝雖可去除廢水中的大部分污染物,但對有機(jī)污染物的去除效果不佳,出水色度常出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。2008年強(qiáng)制施行的《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21903—2008)對發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物的排放要求更加嚴(yán)格,傳統(tǒng)的生化處理技術(shù)已難以滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)要求,因此,尋求適宜的深度處理技術(shù)成為許多企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。  

目前,應(yīng)用于發(fā)酵制藥廢水深度處理的方法主要有吸附法、高級氧化法、微電解法、電解法等。其中,三維電解法作為一種新型的電化學(xué)處理技術(shù),有著不使用或較少量使用化學(xué)藥品,處理構(gòu)筑物體積小,處理效率高,不發(fā)生二次污染等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于廢水的深度處理中。本研究以某制藥企業(yè)的二級生化出水為研究對象,根據(jù)其水質(zhì)特點(diǎn)采用三維電解法對其進(jìn)行處理,通過單因素實(shí)驗(yàn)對影響處理效果的各因素進(jìn)行了研究,在此基礎(chǔ)上,通過正交實(shí)驗(yàn)得到了最佳工藝參數(shù)。最后,采用活性污泥法對電解出水進(jìn)行了后續(xù)處理。此項(xiàng)研究的目的在于探討該類廢水經(jīng)深度處理后達(dá)標(biāo)排放的可能性。  

1實(shí)驗(yàn)材料與方法  

1.1廢水水質(zhì)  

實(shí)驗(yàn)用水為某制藥廠二級生化出水,其水質(zhì)如表1所示。  

1.2實(shí)驗(yàn)裝置  

實(shí)驗(yàn)采用自制的長方形電解槽裝置,見圖1。  

電解裝置由電源、曝氣裝置、電解槽及其他附件等組成,電解槽(120mm×100mm×120mm)有效容積為1.2L,共2對電極板,陽極采用不銹鋼板,陰極采用石墨板,極板距保持在3cm,電極板尺寸為70mm×70mm。電解槽底部裝有多孔布?xì)獍?,孔徑?mm,利用空氣壓縮機(jī)向反應(yīng)系統(tǒng)提供適量空氣,用轉(zhuǎn)子流量計(jì)控制曝氣量大小,以使粒子均勻地懸浮于容器中。實(shí)驗(yàn)第三極材料采用2.0mm大小的活性炭顆粒,使用前先用稀硫酸進(jìn)行表面活化,然后在清水中浸泡24h,使其充分解吸,再置于烘箱中于105℃下烘烤24h;使用時先用實(shí)驗(yàn)廢水浸泡活性炭,使其達(dá)到吸附平衡。  

1.3實(shí)驗(yàn)方法  

將約1L實(shí)驗(yàn)廢水加入到電解槽中,采用空壓機(jī)進(jìn)行曝氣,調(diào)節(jié)電壓、電流至所需值后,接通電源,反應(yīng)到所需時間后停機(jī),靜置,過濾,取濾液進(jìn)行水質(zhì)分析。主要考察電解時間、電流密度、pH、活性炭投加量等因素對處理效果的影響。最后,對電解出水采用活性污泥法進(jìn)行處理,以使最終的處理出水能夠達(dá)標(biāo)排放。  

1.4分析方法  

COD、色度、氨氮的測定采用標(biāo)準(zhǔn)方法,紫外-可見光圖譜分析所用儀器為日本島津UV-2550型紫外-可見光分光光度計(jì),紅外圖譜分析所用儀器為PerkinElmer的Spectrumone型紅外分析光譜儀。  

2結(jié)果與討論  

2.1單因素實(shí)驗(yàn)分析  

2.1.1電流密度對三維電解效果的影響  

根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)和預(yù)備實(shí)驗(yàn),確定初始反應(yīng)條件:進(jìn)水pH為5,電解時間為30min,活性炭投加量為10g/L。在此條件下,改變電流密度,考察其對三維電解效果的影響,結(jié)果如圖2所示。  

由圖2可知,隨著電流密度的增大,COD和色度去除率增大。當(dāng)電流密度由10mA/cm2增加至40mA/cm2時,反應(yīng)電流通過第三極粒子,COD去除率的增幅較大,而當(dāng)電流密度從40mA/cm2增大到60mA/cm2時,COD去除率的增幅只有9.08%。這是因?yàn)殡娏髅芏冗^大,導(dǎo)致在活性炭電解上發(fā)生一些副反應(yīng),使得污染物不能很好地通過電解去除,使COD去除率增幅變小。三維電解的脫色效果十分明顯,通電后,鐵從陽極溶解生成Fe2+,氧在陰極上還原為H2O2,生成的羥基自由基可與發(fā)色或助色基團(tuán)反應(yīng),電解30min后,色度去除率即達(dá)到了60%以上,出水顏色由淺黃色變成無色。三維電解對氨氮的去除率不高,氨氮靠間接電氧化作用能得到一定的去除,另外,氯離子在陽極上氧化為游離氯,溶于水溶液中形成“活性氯”,其與氨氮反應(yīng)產(chǎn)生氮?dú)?,也可使氨氮得到一定的去除。綜合考慮處理效果和處理成本,選擇電流密度為40mA/cm2。  

2.1.2電解時間對三維電解效果的影響  

在進(jìn)水pH為5,活性炭投加量為10g/L,電流密度為40mA/cm2的條件下,考察了電解時間對三維電解效果的影響,結(jié)果如圖3所示。  

由圖3可知,電解10min時,COD去除率達(dá)到55.6%,但當(dāng)電解時間為20min時,COD去除率不升反降,隨著電解時間的進(jìn)一步延長,COD去除率又逐漸上升直到平穩(wěn)。這可能是因?yàn)榉磻?yīng)進(jìn)行至一定時間,三維電解將部分原來不能被COD試驗(yàn)測定的復(fù)雜物質(zhì)氧化成能被測定的小分子物質(zhì),使得COD的可測定范圍增大,造成COD測定值偏高。電解60min后可降解有機(jī)物已基本被去除。  

隨著電解時間的延長,色度去除率呈先上升后下降的趨勢。電解30min時,色度去除率就達(dá)到80.0%以上,當(dāng)電解時間為60min,色度去除率可達(dá)到90.0%。但隨電解時間的進(jìn)一步延長,色度去除率反而降低,這是因?yàn)殡娊鈺r間過長,溶液中溶解的鐵離子增多,導(dǎo)致出水色度增加,色度去除率下降;同時,電解時間過長,會使絮凝污泥量加大,并可能會形成包裹住活性炭顆粒的絮凝物,不利于廢水處理。綜合考慮處理效果和處理成本,選擇電解時間為30min。  

2.1.3pH對三維電解效果的影響  

在電流密度為40mA/cm2,活性炭投加量為10g/L,電解時間為30min的條件下,考察了pH對三維電解效果的影響,結(jié)果如圖4所示。  

由圖4可知,色度去除率隨著pH的增大逐漸減小,當(dāng)pH為2~3時,色度去除率最大,達(dá)到90.0%。COD去除率隨pH的變化則呈現(xiàn)出一條波浪線,酸性環(huán)境(pH為2~3)有利于整個體系產(chǎn)生電芬頓效應(yīng),產(chǎn)生的·OH能夠直接氧化難降解有機(jī)物,有利于COD的去除;微堿環(huán)境有利于產(chǎn)生新生態(tài)的Fe2+,絮凝效果好,也有利于COD的去除。pH過高,電解槽中可生成大量絮凝體,在陽極表面產(chǎn)生一層不溶于水的墨綠色物質(zhì),阻礙反應(yīng)的繼續(xù)進(jìn)行,導(dǎo)致污染物的去除效果降低。綜合考慮處理效果和處理成本,選擇pH為3。具體參見http://www.dowater.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。  

2.1.4活性炭投加量對三維電解效果的影響  

在電流密度為40mA/cm2,電解時間為30min,pH為3的條件下,改變活性炭投加量(5、10、15、20、25、30g/L),考察了其對三維電解效果的影響。結(jié)果表明,隨著活性炭投加量的增加,COD和色度去除率呈先上升后下降的趨勢,氨氮去除率則逐漸減小。當(dāng)活性炭投加量為10g/L時,COD和色度去除率均達(dá)到最大,分別為91.8%和90.0%,氨氮去除率達(dá)到30%。第三極粒子活性炭投加過量,會增加其相互接觸造成短路,影響被感應(yīng)而帶電的第三極粒子電解的形成,嚴(yán)重時會導(dǎo)致部分粒子電解沉淀在反應(yīng)器底部,導(dǎo)致廢水處理效果降低。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,選取活性炭投加量為10g/L。  

2.2正交實(shí)驗(yàn)分析  

根據(jù)單因素實(shí)驗(yàn)結(jié)果,以電流密度、電解時間、pH、活性炭投加量為影響因素,COD去除率為評價指標(biāo)(因影響因素較多,稀釋倍數(shù)法測定色度的方法不精確)進(jìn)行了正交實(shí)驗(yàn),結(jié)果如表2所示。  

由表2可知,4個因素對處理效果的影響順序依次為電流密度>pH>電解時間>活性炭投加量;最佳水平組合:電流密度為50mA/cm2,電解時間為40min,pH為3,活性炭投加量為15g/L。  

2.3生化處理  

因?yàn)殡娊獬鏊械陌钡容^高,所以需進(jìn)行電解后續(xù)的生化處理。接種污泥取自污水處理廠的二沉池,培養(yǎng)馴化過程中投入電解出水,逐步將處理水的投加量由5%增加至100%,直至出現(xiàn)指示生物,馴化過程歷時1個月。將最佳電解條件下(電流密度50mA/cm2,電解時間40min,pH為3,活性炭投加量15g/L)處理的出水投入到馴化好的活性污泥反應(yīng)器中,在反應(yīng)溫度為25℃,曝氣時間為8h的條件下進(jìn)行生化處理,結(jié)果如表3所示。  

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,電解出水經(jīng)活性污泥法處理后,出水COD和色度變化不大,而氨氮去除率高達(dá)90%。這是因?yàn)閺U水中大部分有機(jī)物已在電解中去除。電解出水經(jīng)活性污泥法處理后達(dá)到《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21903—2008)的要求。  

3結(jié)論  

本實(shí)驗(yàn)采用三維電解法對發(fā)酵制藥廢水二級生化出水進(jìn)行了深度處理,并用活性污泥法進(jìn)行了后續(xù)處理,結(jié)果表明:  

(1)廢水經(jīng)三維電解與活性污泥法組合工藝處理后,出水水質(zhì)達(dá)到了《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21903—2008)的要求。因此,采用三維電解與活性污泥法組合工藝處理發(fā)酵類制藥廢水生化出水的方法可行。  

(2)正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,發(fā)酵制藥廢水二級生化出水三維電解的最佳反應(yīng)條件:電流密度為50mA/cm2,電解時間為40min,pH為3,活性炭投加量為15g/L。各因素對三維電解處理效果的影響順序依次為電流密度>pH>電解時間>活性炭投加量。

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