優(yōu)化CAST工藝處理我國北方地區(qū)冬季工業(yè)污水
水污染是我國一個突出的環(huán)境問題,不僅威脅飲用水安全,也影響經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。水污染一個重要來源是污水處理廠排放不達標的水,因此提高污水廠水處理效果,保證出水水質(zhì),對于降低水污染至關重要;钚晕勰嗵幚硎悄壳俺S玫奈鬯幚砑夹g。作為活性污泥處理工藝的一種,循環(huán)式活性污泥法(CAST工藝),由于能同時去除有機物、脫氮和除磷的功能,相對于其他同步脫氮除磷工藝具有流程簡單、運行周期短、運行方式靈活多變、不易產(chǎn)生污泥膨脹等優(yōu)點,而且投資及運行費用低,因而已廣泛應用于我國的污水處理
然而,傳統(tǒng)的CAST工藝存在一些不足,如缺少缺氧攪拌,使得脫氮效果不明顯[4];與此同時,由于采用固定時間長度的控制方式,不能適應進水水量、水質(zhì)的變化,從而對污染物的去除效率不穩(wěn)定,出水水質(zhì)難以保證[5];此外,在兼具生物脫氮功能的系統(tǒng)內(nèi),生物除磷只能在厭氧、缺氧、好氧環(huán)境下才可發(fā)生。因此,在CAST工藝在具體應用時需要進一步進行優(yōu)化。在我國的北方地區(qū),冬季氣溫較低。低溫會導致污泥中微生物數(shù)量減少、活性降低、對有機物質(zhì)分解能力減弱,從而影響污水處理廠對污染物質(zhì)尤其是含氮污染物質(zhì)的去除效果。因此,冬季污水處理廠的運行始終是水處理中的一個難題。盡管有一些研究針對冬季的CAST工藝進行了優(yōu)化,然后這些多為實驗室研究,很少涉及到實際規(guī)模的CAST工藝,因此,也需要進一步研究。
本研究以北京某污水處理廠實際規(guī)模CAST工藝為對象,對其原有工藝進行優(yōu)化,研究其在冬季(12月份)的水處理效果,以期為CAST工藝在我國北方地區(qū)的冬季應用提供一些參考經(jīng)驗。
1CAST工藝及其優(yōu)化
1.1原有工藝
該污水廠的共有4座CAST反應池,單池規(guī)模為55m×25m×5m,實驗期間處理水量50kt/d。CAST工藝的1個運行周期包括4個階段,進水、曝氣、沉淀、排水及閑置。采用4h周期的運行模式,即每周期進水1h,非限制性曝氣(邊進水邊曝氣)1h,沉淀1h,排水閑置1h,共4h,每天6個周期。污泥回流體積比為20%,回流時間1h。
1.2工藝優(yōu)化
在前期實驗的基礎上,于2012年對其原有CAST工藝進行優(yōu)化,具體如下:
(1)在主反應區(qū)引入獨立的攪拌。CAST池內(nèi)設6臺液下攪拌器(葉輪直徑為370mm,電機功率為1.5kW),其中進水混合段1臺,厭氧段3臺,好氧段2臺,以保證泥水的混合。
(2)改變曝氣時間。進水時間1h,0~0.5h邊進水邊攪拌,0.5h后開始曝氣,曝氣時間持續(xù)1.5h,沉淀1h,排水閑置1h,即相對先前的工藝,其啟曝時間延后0.5h,曝氣長度縮短0.5h。
(3)改變運行方式。CAST反應池以曝氣-非曝氣方式交替運行,使活性污泥處于好氧-缺氧-厭氧的周期性變化之中。與此同時,采用分段進水時,將進水集中在缺氧段。
(4)延長回流時間。設2臺潛水污泥回流泵,單泵性能參數(shù)為:qV=170m3/h,H=2.5m,污泥回流時間1.5h,相對優(yōu)化前延長0.5h。
1.3水質(zhì)及分析方法
該污水處理廠主要處理的是工業(yè)廢水,COD為267.0~1408mg/L,pH為6.70~7.00,SS、NH4+-N、TN、TP的質(zhì)量濃度分別為90~1330、29.60~41.00、39.80~71.30、3.38~14.00mg/L。
水質(zhì)分析測試主要是按照文獻[9]中的標準方法進行:COD用重鉻酸鉀法,NH4+-N含量用納氏試劑分光光度法,TN含量用堿性過硫酸鉀-消解紫外分光光度法,TP含量用鉬酸銨分光光度法,SS含量用稱量法,pH和DO含量的監(jiān)測采用WTW340i多功能在線測定儀。
2結(jié)果與討論
2.1有機物的去除效果
CAST工藝優(yōu)化前后的COD去除效果見圖1。
從圖1可以看出,優(yōu)化前后進水的COD差異不明顯(除12月3日外),出水中COD在優(yōu)化前后差異也不顯著,由此表明,CAST工藝優(yōu)化對COD的去除影響不明顯。優(yōu)化前后的COD平均去除率分別為90.81%和92.72%,在大部分的時間沒有明顯的差異,這表明優(yōu)化前后CAST工藝對有機物的去除均達到較高的水平。從圖1也可以看出,CAST工藝優(yōu)化后,進水的COD波動較大,變幅為267~1408mg/L,平均為439.3mg/L,但出水COD均維持在較低的水平(13.2~54.6mg/L,平均29.55mg/L),表明優(yōu)化后的CAST優(yōu)化更加穩(wěn)定。
2.2NH4+-N和TN去除效果
相關研究表明,溫度在對冬季NH4+-N的去除產(chǎn)生重要影響[10]。本研究水廠的CAST工藝在夏季對NH4+-N的去除率達到90%以上,冬季NH4+-N進出水含量及去除效果見圖2。
從圖2可以看出,NH4+-N的去除率在60.69%~79.25%,平均為71.83%,去除率明顯下降。同時也發(fā)現(xiàn),優(yōu)化前,出水中NH4+-N的質(zhì)量濃度為6.56~13.78mg/L,平均9.48mg/L,在31d的實驗期間,僅有3d達到GB18918-2002排放一級B要求[11]。表明優(yōu)化前的CAST工藝在冬季對NH4+-N去除效果不明顯。而在CAST工藝優(yōu)化后,出水中NH4+-N的質(zhì)量濃度為1.73~7.71mg/L,平均4.86mg/L,全部達到GB18918-2002一級B要求,去除率為79.78~95.30%,平均87.05%,相比優(yōu)化前,提高了15.22個百分點。由此可見,優(yōu)化后CAST工藝在冬季也能有效的去除NH4+-N,提高了出水水質(zhì),降低了溫度對水處理結(jié)果的影響。
與NH4+-N一樣,優(yōu)化后的CAST也提高了TN的去除,見圖3。
從圖3可以看出,TN在CAST工藝優(yōu)化前后進水中的平均質(zhì)量濃度分別為57.09和50.94mg/L,而出水中的質(zhì)量濃度則分別為26.12和16.25mg/L?梢娢磧(yōu)化前,出水平均TN含量沒有達到GB18918-2002排放一級B要求,而優(yōu)化后達標。從去除率來看,CAST工藝優(yōu)化后TN去除率為67.89%,比優(yōu)化前(54.25%)提了13.65個百分點。盡管CAST工藝優(yōu)化之后,并沒有極大的降低出水中的TN及提高其去除率,然而和優(yōu)化前相比,優(yōu)化后來出水中的TN含量達到了GB18918-2002排放一級B要求,表明CAST工藝優(yōu)化后在TN的去除上仍取得重要成效,提高了出水水質(zhì)。
由此可見,CAST工藝優(yōu)化后有效地去除了污水中的氮。通常,污水中氮的去除主要靠微生物脫氮作用,由硝化和反硝化2個生化過程完成,即廢水先在好氧條件下進行硝化,使含氮有機物被細菌分解成氨,氨進一步轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,然后在缺氧條件下進行反硝化,硝態(tài)氮還原為氮氣溢出,從而達到去除氮的目的[12]。在傳統(tǒng)的CAST工藝中,冬季氮去除率低的一個重要原因是由于溫度低,微生物活性也低,進而降低了反硝化速率[13]。通常的解決辦法是在低水溫時提高污泥含量從而增加微生物量,同時加大曝氣量,降低污泥負荷,減少排泥時間、控制曝氣池內(nèi)混合液污泥含量。
本研究中,在工藝中增加攪拌器,有效提高了污泥含量,即相當于增加了參與反硝化的微生物含量,因而提高了微生物活性,解決了CAST工藝脫氮受限問題,通過反硝化去除上一周期殘留的硝態(tài)氮,使出水TN含量降低。與此同時,改變了CAST工藝運行方式,采用分段進水時,將進水集中在缺氧段,使原水中的有機物大多能夠被當作反硝化的碳源消耗掉,在好氧段僅降解少部分有機物,之后主要進行硝化反應,由此能節(jié)省部分曝氣量,并且提高系統(tǒng)的TN去除率。此外,在CAST工藝優(yōu)化過程中,延長了回流時間,可使原水中的碳源得到充分利用,系統(tǒng)反硝化作用得到加強,從而提高氮的去除。
2.3TP去除效果
CAST工藝優(yōu)化前后的TP去除效果見圖4。
從圖4可以看出,優(yōu)化前,進水TP的質(zhì)量濃度平均為6.48mg/L(4.62~8.50mg/L),出水為1.86mg/L(0.73~3.20mg/L),平均去除率為71.19%(變化在51.02%~84.20%);優(yōu)化后,進水TP的質(zhì)量濃度平均為7.33mg/L(3.38~14mg/L),出水0.91mg/L(0.23~2.69mg/L),平均去除率87.22%(71.95%~95.34%)。對照GB18918-2002可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化前大部分(65%)未達一級B標準,而優(yōu)化后,除了31日外,全部達一級B標準。優(yōu)化后,TP去除率也提高了16.03個百分點。因此,CAST工藝優(yōu)化之后有效提高TP的去除效果。
磷的去除主要是依靠聚磷菌在厭氧條件下放磷,在好氧條件下過度吸磷[14]。根據(jù)反硝化除磷原理,聚磷菌在厭氧時利用體內(nèi)多聚磷酸鹽(P-P)分解產(chǎn)能,攝取水中易降解有機物在體內(nèi)形成聚β羥基丁酸鹽(PHB),并釋放磷;在缺氧或好氧時利用所貯存的PHB產(chǎn)生能量以形成糖元、維持生存和細胞的生長繁殖,并過量吸磷。
本研究中,CAST工藝優(yōu)化后顯著提高了TP的去除率,主要原因有以下幾點。首先,CAST反應池以曝氣-非曝氣方式交替運行,可以使活性污泥處于好氧-缺氧-厭氧的周期性變化之中,有利于聚磷菌生長繁殖;其次,縮短曝氣時間使有機負荷率F/M增加,從而使污泥齡(SRT)縮短,較短的污泥齡有利于聚磷菌生長,促進磷的去除;再次,增加了缺氧攪拌階段,提高了系統(tǒng)的反硝化性能,降低了回流液中的硝態(tài)氮的含量,減少了反硝化過程所需的有機碳源量,為聚磷菌在厭氧釋磷過程中提供更多的碳源,厭氧釋磷得到保障,PHB合成量也會增加,在隨后的好氧吸磷過程中,聚磷菌的吸磷能力得到增強[16]。此外,采用分段進水時,屬于間歇進水方式。相對于連續(xù)進水,間歇式進水提供的厭氧停留時間更長,厭氧釋磷更徹底,TP去除率越高。由此可見除磷得到增強,降低了出水中的TP含量。
3結(jié)論
在主反應區(qū)引入獨立的攪拌,一方面,有效提高了參與反硝化的微生物含量,解決CAST工藝脫氮受限問題;另一方面,提高了系統(tǒng)的反硝化性能,因此降低了回流液中的硝態(tài)氮的含量,由此減少了反硝化過程所需的有機碳源量,為聚磷菌在厭氧釋磷過程中提供更多的碳源,厭氧釋磷得到保障,PHB合成量也會增加,在隨后的好氧吸磷過程中,聚磷菌的吸磷能力就會增強,從而提高除磷。
延長了回流時間,可使原水中的碳源得到充分利用,系統(tǒng)反硝化效果得到加強,從面提高氮的去除。
曝氣長度縮短0.5h,使F/M增加,進而縮短SRT,有利于聚磷菌生長,促進磷的去除。
采用分段進水時,既提高了系統(tǒng)的TN去除率,又延長厭氧停留時間,厭氧釋磷更徹底,TP去除率越高。
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