含硫污水汽提裝置的擴(kuò)能改造
摘要:錦西石化分公司凈化車間含硫污水汽提裝置原存在處理能力偏低,凈化水水質(zhì)較差等 問題 .通過采用立體傳質(zhì)塔板代替原浮閥塔板對汽提塔進(jìn)行擴(kuò)能改造,同時對裝置內(nèi)其它設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)改造,使裝置的處理能力由原來不足15 t/h提高到40 t/h,凈化水質(zhì)量也有明顯改善。
關(guān)鍵詞:含硫污水 污水處理 汽提 傳質(zhì) 塔板
錦西石化分公司凈化車間含硫污水汽提裝置是重油深度加工系統(tǒng)工程的配套裝置,主要用于處理100×104t/a焦化裝置和80×104t/a柴油加氫兩裝置排出的含硫含氨污水。通過降低污水中的硫化物和氨氮含量,保證污水達(dá)標(biāo)排放;同時從廢水中回收硫化氫和氨氣分別生產(chǎn)硫磺和液氨。
1 工藝流程
該裝置流程包括汽提系統(tǒng)和氨精制回收系統(tǒng)兩大部分。其中汽提系統(tǒng)采用單塔加壓汽提側(cè)線抽氨工藝。原料水經(jīng)污水罐靜止脫油后經(jīng)原料泵分冷熱兩路進(jìn)料,一路經(jīng)冷卻后由塔頂填料段上方人塔作為冷進(jìn)料控制塔頂溫度;另一路經(jīng)與分一和分二液相、側(cè)線抽出的富氨氣、塔底凈化水換熱后從40層塔盤上方進(jìn)塔,作為熱進(jìn)料;塔底用重沸器加熱。在一定的壓力和溫度梯度下各組分在塔內(nèi)形成一定的濃度梯度,H2S被汽提至塔頂去制硫裝置生產(chǎn)硫磺;塔底凈化水經(jīng)與原料水換熱冷卻后排放。由于冷進(jìn)料的作用,在塔的中部形成一個富氨區(qū)。富氨氣體從塔中部抽出后經(jīng)過三段冷凝分離變成粗氨氣去氨精制系統(tǒng)。氣氨在氨精制系統(tǒng)經(jīng)過純液氨循環(huán)洗滌、結(jié)晶、吸附等脫硫步驟后,由氨壓機(jī)壓縮后制得 工業(yè) 液氮。工藝流程如圖1。
該裝置設(shè)計處理能力為25t/h,設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)為ρ(S2-)=2500mg/L,ρ(氨氮)=2500mg/L,但由于實(shí)際進(jìn)水濃度偏高、水質(zhì)差、塔盤易結(jié)垢等多種問題,使裝置的處理能力不足15t/h,凈化水質(zhì)量也較差,遠(yuǎn)不能滿足石化分公司對污水處理的需要,因此將凈化車間污水汽提裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造十分必要。
2 原裝置存在問題 分析
2.1 原浮問塔板效率偏低
由于原浮閥塔板的傳質(zhì)效率低,在進(jìn)水硫化物(S2-)的質(zhì)量濃度為8000mg/L、氨氮的質(zhì)量濃度為10000mg/L。以上時,汽液相接觸不充分,難以達(dá)到較好的平衡,處理量達(dá)14t/h時,操作就開始不穩(wěn)定,側(cè)線帶液量明顯增加,汽提塔出水中硫化物和氨氮含量明顯增高,ρ(氨氮)>300mg/L。導(dǎo)致出水不合格。
2.2 進(jìn)水含油和懸浮物濃度高
由于原料水含油量較高,而且其中含有大量的焦粉等懸浮物。又由于只有2座500m3的進(jìn)水調(diào)節(jié)罐,調(diào)節(jié)容積偏小,因此污水的停留時間短。經(jīng)在污水調(diào)節(jié)罐中沉降脫油后,仍有一部分污油和懸浮物進(jìn)人塔內(nèi)。油氣直接 影響 塔內(nèi)汽液相的正常平衡,且造成側(cè)線帶液,進(jìn)一步降低塔的處理能力;懸浮物易在塔內(nèi)結(jié)垢。結(jié)垢不僅會使塔板上的浮閥變重,影響浮閥的正常移動,減小氣相通量,脫落的垢還會堆積在降液管和受液槽的夾縫中,減小液相的通量,從而加劇側(cè)線帶液,降低塔的處理能力和汽提塔的出水質(zhì)量。
2.3 裝置改造思路
①采用新型高效塔板提高塔的處理能力和凈化水質(zhì)量,同時使塔具有較強(qiáng)的抗堵塞能力。
②汽提塔處理能力提高后再相應(yīng)提高重沸器、換熱器、原料泵和氨壓機(jī)的負(fù)荷能力。
③完善脫油措施,減少進(jìn)塔原料帶油。
3 裝置擴(kuò)能改造的主要 內(nèi)容
3.1 汽提塔的改造
3.1.1 塔板的改造
根據(jù)國內(nèi)同類裝置的改造經(jīng)驗(yàn),采用新型的高效塔板對汽提塔進(jìn)行改造是提高裝置處理能力的一條 經(jīng)濟(jì) 、有效的途徑。經(jīng)過充分的調(diào)查 研究 ,我們采用了新型高效的立體傳質(zhì)型塔板(CTST)代替原浮閥塔板來改造汽提塔。
CTST為立體結(jié)構(gòu),包括梯形噴射罩和基礎(chǔ)板兩大部分。這種形式打破了傳統(tǒng)塔板傳質(zhì)區(qū)域?yàn)槠矫娴木窒扌。通過在罩內(nèi)發(fā)生拉膜提升一破碎一碰頂返回-噴射-互噴-分離6個步驟,將氣液傳質(zhì)區(qū)域擴(kuò)展到塔板至罩頂?shù)牧Ⅲw空間,使塔板的空間利用率可達(dá)40%-60%。其操作工況示意如圖2。
由于CTST獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和噴射操作方式,使其有以下優(yōu)異的技術(shù)性能。
①通量大。與浮閥塔板相比,CTST無論是氣相還是液相通量均可以提高50%-100%。
②塔板效率高。與高效率的F1浮閥塔板相比,CTST塔板效率可高出40%以上。
③塔板壓降低。
④操作彈性大。開孔率為11%時,F(xiàn)1浮閥的操作彈性為3.4-4.3,而CTST的操作彈性可達(dá)5.4~7.2。
⑤對物料適應(yīng)性強(qiáng)。塔極抗堵塞能力強(qiáng)。且能夠處理易發(fā)泡物料。
改造后汽提塔關(guān)鍵數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 改造后汽提塔的關(guān)鍵數(shù)據(jù)
參數(shù)
|
側(cè)線抽口以下(1-26層)
|
側(cè)線抽出口以上(27-40層)
|
塔徑/mm
|
1200
|
1000
|
*板間路/mm
|
450
|
450
|
塔板數(shù)n
|
26
|
14
|
受液盤深/mm
|
50
|
50
|
降液管底隙/mm
|
90
|
90
|
益流堰長/mm
|
889
|
795
|
益流堰高/mm
|
25
|
15
|
進(jìn)口堰長/mm
|
1024
|
902
|
進(jìn)口堰高/mm
|
40
|
40
|
開孔率/%
|
5.66
|
27-32層4.28
|
|
|
33-40層3.57
|
空塔氣速/(m.s-1)
|
0.66
|
0.4
|
空塔動能因子FT
|
1.25
|
0.69
|
板孔氣速/(m.s-1)
|
11.60
|
9.34
|
板孔動能因子F0
|
22.0
|
16.1
|
降液管風(fēng)停留時間/s
|
3.5
|
3.5
|
全塔壓降/MPa
|
0.06
|
0.06
|
3.1.2 汽提塔的改造內(nèi)容
①用高效立體傳質(zhì)塔板CTST代替原浮閥塔板,提高塔的處理能力和凈化水的質(zhì)量。
②對降液管進(jìn)行改造。降液管面積不變,將降液管的底隙高度由原來的45mm擴(kuò)大為90mm,增加液相流通能力。
③降低溢流堰并增加進(jìn)口堰,在保證液相通量的同時又可保證汽提效果。
④將底部液封盤高度由60mm提高到104mm,保證最低層溢流堰的液封。
3.2 新增換熱器
3.2.1 增加重沸器
根據(jù)核算結(jié)果,增加了1臺125m2重沸器與原210m2的重沸器并聯(lián)。即總換熱面積由原210m2增至335m2。從而滿足擴(kuò)能后塔底供熱的需要。
3.2.2 增加換熱器
根據(jù)核算結(jié)果,增加了 2臺125m2的汽提塔進(jìn)、出水換熱器,使換熱總面積由410m2增加到660m2。滿足了降低汽提塔出水溫度的需要和節(jié)能的要求。
3.3 更換原料泵和氨壓機(jī)
根據(jù)裝置擴(kuò)能改造后處理能力達(dá)40t/h的設(shè)計要求,將2臺舊原料泵更換為負(fù)荷較大的新泵,額定流量由25t/h增至46t/h。同時考慮到改造后氨壓機(jī)負(fù)荷將有一定的增加,將原6AW-10型氨壓機(jī)更換為SAS-10型,從而滿足擴(kuò)能后的生產(chǎn)需要。
4 改造效果及存在 問題
4.1 改造效果
改造前后的測試數(shù)據(jù)見表2。表2的數(shù)據(jù)分別取改造前后2組典型數(shù)據(jù),裝置經(jīng)過改造后,取得了以下明顯效果:
表2 改造前后裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)
監(jiān)測項(xiàng)目
|
改造前
|
改造后
|
||
處理量/(t.h-1)
|
14
|
12.5
|
42
|
24
|
全塔壓降/MPa
|
0.12
|
0.11
|
0.06
|
0.06
|
進(jìn)水ρ(油)/(mg.L-1)
|
620
|
705
|
920
|
880
|
進(jìn)水ρ(S2-)/(mg.L-1)
|
9536
|
9968
|
6384
|
5920
|
進(jìn)水ρ(NH3-N)/(mg.L-1)
|
16400
|
16100
|
13380
|
9600
|
出水ρ(S2-)/(mg.L-1)
|
23.2
|
36
|
17.7
|
16
|
出水ρ(NH3-N)/(mg.L-1)
|
365
|
521
|
232
|
120
|
出水ρ(油)/(mg.L-1)
|
300
|
330
|
500
|
450
|
①處理能力大大提高。由原來不足15t外提高到40t/h,井且可在25-42t/h范圍內(nèi)正常操作。
②凈化水質(zhì)量也有明顯改善,其中氨氮質(zhì)量濃度由原來300mg/L以上降至200mg/L左右。消除了側(cè)線帶液現(xiàn)象。
③全塔壓降大幅降低。由改造前的0.12MPa降至0.06MPa。
④裝置開工周期大大延長。改造前由于垢物堵塞問題,平均4個月就需停車清理汽提塔一次。
改造后的CTST塔板能保證汽提塔的開工周期在1年以上不用處理堵物。改造至今裝置已平穩(wěn)運(yùn)行13個月無任何垢物堵塞跡象。
4.2 裝置仍存在的問題及措施
本次對汽提裝置的擴(kuò)能改造由于時間緊且技改資金不足,增加進(jìn)水調(diào)節(jié)罐的方案暫未實(shí)施。處理量提高后,污水停留時間短、脫油效果差的問題更加突出。計劃新上2座1000m3的污水罐,預(yù)計可完全解決進(jìn)塔污水帶油量大的問題。
5 結(jié)語
本次改造取得了良好的效果,不僅使裝置的處理能力由15t/h提高到40t/h,而且凈化質(zhì)量也得到明顯的改善,汽提裝置的操作彈性也明顯增強(qiáng),能夠保證長周期運(yùn)行,滿足了分公司對污水一次處理的需要。
汽提裝置改造前,由于分公司內(nèi)部污水處理能力不足,原計劃對2套催化污水汽提裝置進(jìn)行改造重新投入運(yùn)行,概算投資為1000萬元;凈化汽提裝置擴(kuò)能改造投資只有99萬元節(jié)約一次性投資901萬元。
裝置的實(shí)際處理量提高后,還降低了污水的單位加工成本,由改造前25.21元/t污水降至23.09元/t污水,按實(shí)際處理量30t/h 計算 ,每年可節(jié)約污水處理成本51萬元。同時每年增產(chǎn)酸性氣可多產(chǎn)硫磺200t,創(chuàng)效益12萬元,多產(chǎn)液氮100t,創(chuàng)效益20萬元。改造后平均每年可避免因汽提塔結(jié)構(gòu)堵塞而造成的非計劃停車2次,減少直接 經(jīng)濟(jì) 損失10萬元。以上合計,每年還可多創(chuàng)效益為93萬元。
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