關(guān)于引白水源工程凈水處理工藝方案的理論分析
摘要:根據(jù)連續(xù)10個月的現(xiàn)場動態(tài)模擬實驗的基礎(chǔ)上,提出兩套凈水處理工藝。通過凈水處理工藝、沉淀池排放污泥處理系統(tǒng)的 經(jīng)濟(jì) 技術(shù) 分析 比較,確定處理工藝。并倡導(dǎo)水資源匱乏地區(qū)優(yōu)先選用該處理工藝。
關(guān)鍵詞:濁度 過濾周期 速度梯度 污泥干重 水處理工藝
1、概術(shù)
引白水源工程屬于長距引調(diào)水工程,輸水管線長約80km,經(jīng)過預(yù)處理、一級加壓后送至凈水廠。為了保證進(jìn)凈水廠水濁度≤50NTU,特殊情況下≤300NTU的水質(zhì)要求,在取水頭部建了預(yù)處理廠。凈水廠處理規(guī)模為15×104m3/d。出廠水質(zhì)要求濁度≤1NTU,特殊情況≤3NTU。設(shè)計本著工藝先進(jìn),技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠、管理方便的原則。根據(jù)從2004年5月起連續(xù)10個月的現(xiàn)場動態(tài)模擬實驗和對多家成功運行的凈水廠調(diào)研后,提出兩套工藝處理方案。
方案一的工藝流程為:原水配水井機(jī)械混合高密度沉淀池V型濾池送水泵房用戶
方案二的工藝流程為:原水配水井管式靜態(tài)混合器微渦絮凝池小間距斜板沉淀池V型濾池送水泵房 用戶
2、工藝性能比較分析
2.1 抗擊水質(zhì)水量能力分析比較:
方案一中采用的機(jī)械攪拌混合方式是抗擊水量能最強(qiáng)的混合方式,而且可通過調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速來控制攪拌速度梯度,使混合效果達(dá)到最佳。方案二中的管式靜態(tài)混合器抗擊水量能力較弱,當(dāng)進(jìn)水量減少到設(shè)計流量的2/3時,混合功能將完全失效,并且混合速度梯度不能調(diào)節(jié)。
高密度沉淀池因為具有外部污泥回流系統(tǒng),可以對濁度進(jìn)行調(diào)節(jié),控制在最佳狀態(tài)下運行,所以對水質(zhì)的抗擊能力特別強(qiáng),進(jìn)水水質(zhì)可以在很大的范圍內(nèi)變動,當(dāng)濁度高達(dá)5000NTU時也能正常運行。方案一工藝對水質(zhì)的抗擊能力就相對弱些,當(dāng)濁度大于300NTU時,沉淀池出水水質(zhì)就很難達(dá)到后繼工藝的技術(shù)要求。
2.2 沉淀池出水濁度分析比較
根據(jù)連續(xù)10個月的現(xiàn)場動態(tài)模擬實驗,小間距斜板沉淀池的出水濁度一般在15NTU左右。而高密度沉淀池的出水濁度一般在10NTU以下。
2.3 水廠的自用水量分析比較
由于高密度沉淀池出水濁度低,促使過濾周期延長,沖洗次數(shù)減少,導(dǎo)致反沖水量下降;另一方面因為高密度沉淀池有沉淀污泥濃縮功能,可使沉淀污泥的含水率達(dá)86%~97%,而水間距斜板沉淀池的沉淀污泥含水率高達(dá)99.5%~99.7%。因此,方案一的自用水量大大少于方案二。
2.4 沉淀池排放污泥耗水量的分析比較
當(dāng)處理水量為15×104m3/d,原水進(jìn)水濁度為100NTU,設(shè)1NTU=1mg/L SS,則原水中懸浮物SS為100mg/L。假設(shè)兩種沉淀池對懸浮物的去除率都為98%,則有98mg/L的縣浮物在沉淀池中被去除。因此沉淀池每日的排泥干重為:
98mg/L×150000m3/d=14700㎏/d。
高密度沉淀池排放沉淀污泥濃度為:
100mgL×1000=100g/ L
其中1000為污泥濃度折算系數(shù),該系數(shù)范圍在800~1000,是由得利滿公司提供的。
因此,每日從高密度沉淀池排除的污泥體積為:
14700㎏/d÷100g/ L=147 m3/d
即:高密度沉淀池排泥水的損失約為147 m3/d。
小間距斜板沉淀池排泥濃度在2g/L~4g/L,最大 理論 值為10g/L,下面按10g/L 計算 。
因此,每日從小間距斜板沉淀池中排除的污泥體積為:
14700㎏/d÷10g/ L=1470 m3/d
即:小間距斜板沉淀池排放污泥的損失水約為1470 m3/d。
從上所述,小間距斜板沉淀池的排放污泥耗水量是高密度沉淀池的10倍。
2.5 占地面積比較
方案一的凈水車間含混合、絮凝池、高密度沉淀池、V型濾池和反沖洗構(gòu)筑物,建筑占地面積為6336 m2,而方案二的凈水車間含同樣的構(gòu)筑物,建筑面積為8660 m2。方案二比方案一多2324 m2。
2.6 自動控制比較
方案一因為采用得利滿的自控制技術(shù),對全廠可以全自動化控制,準(zhǔn)確、方便、實用。方案二可以自動控制,但是準(zhǔn)確度略差些。
3、 經(jīng)濟(jì) 分析 比較
3.1 工程投資比較
本次投資比較只對凈水廠主體工程與污泥處理系統(tǒng)。
高密度沉淀池方案的凈水廠主體工程總造價為11620.33萬元,小間中斜板沉淀池方案凈水廠主體總造價為10819.81萬元。
高密度沉淀池方案的污泥處理系統(tǒng)占地面積約為1公頃,總建設(shè)費用為918萬元。小間距斜板沉淀池方案的污泥處理系統(tǒng)占地面積約為1.15公頃,總建設(shè)費用為961萬元。
從工程投資上看,兩種方案差不多,沒有明顯的投資優(yōu)勢。
3.2 運行費用比較
3.2.1 凈水處理運行費用比較
運行電費藥費表
運行電費
|
方案一
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方案二
|
運行藥費
|
方案一
|
方案二
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每天用電量(kw.h/d)
|
39502
|
35955
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PAC平均投加量(mg/L)
|
30
|
20
|
噸水電耗(kw.h/t)
|
0.26
|
0.24
|
PAC年投加量(噸/年)
|
1642.5
|
1095
|
電價(元/kw.h)
|
0.55
|
0.55
|
PAC單價(元/噸)
|
1200
|
1200
|
噸水電費(元/t)
|
0.145
|
0.132
|
PAC噸水藥費(元/噸)
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0.036
|
0.024
|
每年電費(萬元/年)
|
793.0
|
721.8
|
PAC年藥費(萬元/年)
|
197.1
|
131.4
|
分析運行電費藥費表,小間距沉淀池方案噸水運行費為0.156元,高密度沉淀池方案噸水運午費為0.181元,多0.025元/噸。
高密度沉淀池方案采用全自動化技術(shù),因此電氣設(shè)備較小間距的多,所以運行電費略高。但是因為采用全自運化技術(shù),可以大減少水廠管理費用,同時可以大大提高管理效率,降低勞動強(qiáng)度,提高勞動生產(chǎn)率。水廠的管理人員比小間距斜板沉淀池方案少10人,降至65人。
3.2.2 污泥處理系統(tǒng)運行費用比較
由于高密度沉淀池的排放污泥含水率低,按92%計,PAM的投加率按0.6%的干污泥重量投加,每天投加量為88.2kg/d,運行成本每天2646元(PAM按30000元/噸計)。小間距斜析沉淀池的排放污泥含水率較高,按99.5%計,PAM的投加率按0.8%的干污泥重量投加,每天投加量為117.6 kg/d,運行成本每天3528元。
4、方案的確定
單純從運行費用上看,方案一的年運行費用較方案二多136.7萬元。但是結(jié)合污泥排放耗水量,方案一每天至少比方案二節(jié)約1000噸水,若按源水經(jīng)預(yù)處理、一級加壓后送至凈水的運行成本為1.1元/m3計,年節(jié)約40.15萬元。污泥處理運行費用年節(jié)約32.19萬元。共計72.34萬元。因此,方案一的年運行費用比方案二僅多64.36萬元。
從技術(shù)性能上看出兩種方案都有自己的優(yōu)缺點。聯(lián)系現(xiàn)在環(huán)境 問題 日益加劇,國家要求新建凈水廠須對污泥進(jìn)行處理。高密度沉淀池因為具有污泥回流系統(tǒng),可以保證污泥濃度高,小間距斜板沉淀池排泥量大,是高密度沉淀池的10倍以上,這樣不但使污泥處理量增大10倍以上、增加污泥濃縮設(shè)施,而且使自用水量增大10倍以上,增大了自用水處理設(shè)施,排泥所損失的水約為10倍。尤其是本工程所在地為水資源匱乏地區(qū),作為長距離引調(diào)水工程,節(jié)約水資源具有巨大的潛在的 社會 效益和環(huán)境效益。同時經(jīng)過對烏魯木齊的高密度沉淀池處理工藝調(diào)研后,發(fā)現(xiàn)在低溫低濁的水質(zhì)處理上更優(yōu)于其他處理工藝。因此,采用方案一高密度沉淀池工藝作為選定方案。
5、結(jié)束語
目前 自然 環(huán)境日益惡化,沙漠化在 中國 迅速擴(kuò)大,短時間內(nèi)國家很難控制和大范圍治理沙漠化,從而導(dǎo)致局部地工水資源短缺將趨于加劇,含沙量成倍增加。因此作為一種高效的自用水量低、排放污泥耗水損失少、污泥處理容易的高密度沉淀池處理工藝應(yīng)該在水資源匱乏地區(qū)積極推擴(kuò)使用。讓新技術(shù)為社會發(fā)揮更大的作用和貢獻(xiàn),造福于社會。
參考 文獻(xiàn) :
[1] 朱亮,張文妍編.水處理工程運行與管理.北京:化學(xué) 工業(yè) 出版社,2004.
[2] 許保玖著.給水處理 理論 .北京:中國建筑工業(yè)出版社,2000.
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