UASB/接觸氧化/混凝沉淀工藝處理水果、蔬菜脫水廢水
一、概述
某食品公司主要從事溫帶水果脫水和蔬菜脫水加工,兩種產(chǎn)品的主要工藝流程為:水果加工:原料→去皮、清洗→蒸煮→糖浸→干燥
蔬菜加工:原料→清洗→挑選→切割→藥劑處理→干燥
廢水主要來源于清洗、蒸煮、糖浸等生產(chǎn)工序,以及地面和設(shè)備的沖刷、清洗用水。
二、水質(zhì)、水量
設(shè)計水量:300m3/d,設(shè)計水質(zhì)見表1。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)
三、工藝流程及流程簡述
針對此廢水有機物濃度高,可生化性較好的特點,選用以“UASB+生物接觸氧化法”為主,絮凝沉淀為輔的處理工藝,UASB采用中溫厭氧方式。
1、工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程
2、工藝流程簡述
(1) 水果脫水廢水、蔬菜脫水廢水經(jīng)廠內(nèi)管道自車間收集后流入污水處理場的明渠。經(jīng)粗格柵(d=20mm),細格柵(d=3mm)攔截污物,自流進入中和調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池內(nèi)采用穿孔管曝氣攪拌的方式,將投加入水的堿—碳酸鈉與廢水充分混合攪拌,將水的pH值調(diào)為7~8;并在此池內(nèi)進行均衡水質(zhì),調(diào)節(jié)水量。后用污水泵提升廢水至UASB厭氧罐,廢水經(jīng)底部穿孔管配水系統(tǒng)分配后,廢水以一定流速自下向上流動以及厭氧過程產(chǎn)生的大量沼氣的攪拌作用,廢水與污泥充分混合,有機質(zhì)被吸附分解;所產(chǎn)沼氣經(jīng)由UASB上部三相分離器的集氣室排出,含有懸浮污泥的廢水進入三相分離器的沉降區(qū),沉淀性能良好的污泥經(jīng)沉降面返回反應(yīng)器主體部分,含有少量較輕污泥的廢水從反應(yīng)器上部排出。UASB出水自流進入生物接觸氧化池,生化后進入二沉池;再通過絮凝沉淀保證出水達標排放。
(2) 構(gòu)筑物規(guī)格型號詳見表2。
表2 構(gòu)筑物規(guī)格型號
4工藝調(diào)試1、UASB厭氧調(diào)試
(1)、調(diào)試過程
UASB采用中溫厭氧,通過應(yīng)用換熱器將進水溫度加熱到35~38℃。調(diào)試之始為3月中旬,為加快調(diào)試進程,首先將市政污水廠脫水污泥10噸作為菌種進行接種,通過人孔將污泥投入UASB罐內(nèi),進一步培養(yǎng)馴化。因廠方生產(chǎn)的關(guān)系,調(diào)試時只有水果脫水廢水,而此廢水CODcr值較合同高,均值在7000~12000mg/l之間。將廢水稀釋至CODcr值小于5000mg/l,pH值調(diào)整為6.5~8.0,SO2濃度為100mg/l以下,進水至設(shè)計水位;后,一周內(nèi)處于悶厭狀態(tài),每天只開啟UASB內(nèi)循環(huán)泵數(shù)小時。這中間,發(fā)現(xiàn)換熱器不能將水溫提升至所需溫度,分析原因為換熱器形式不合適,后將原板式換熱器更換為湍流式換熱器,才保證了水溫。在使用板式換熱器的20天之內(nèi),UASB內(nèi)溫度達不到30℃,效果較差,啟動負荷采用0.5kgCOD/m3.d,即每天只能保持進水8小時,水量3m3/h。更換湍流式換熱器后,水溫升至35~38℃,負荷采用0.8kgCOD/m3.d,進水一周有少量沼氣逸出,COD去除率達50%左右。持續(xù)此負荷一個月左右,自UASB罐底部1.5m處取污泥樣觀察,SV30只有5%,而UASB出水中卻有大量SS隨水流出。開始疑為是啟動階段的正常絮狀污泥洗出,污泥增長緩慢的原因,沒有特別在意。這中間,為了提高污泥的凝聚性能,曾往進水中加入過粉狀活性炭,但收效不大。隨著3個月后進水負荷提高至3.5kgCOD/m3. d,厭氧污泥仍是處于較多的洗出狀態(tài),也未形成顆粒污泥的狀態(tài),COD去除率在50~70%之間,達不到設(shè)計80%。在進水只有設(shè)計值的一半時尚且如此,就懷疑是外購的UASB設(shè)備三相分離器的設(shè)計是否合理問題。雖然經(jīng)后續(xù)的生物接觸氧化處理后,出水可以達標排放;但考慮到厭氧效果,提出了在UASB后增設(shè)一座沉淀池的方法,使厭氧污泥沉淀后再回流至UASB,保證污泥濃度。經(jīng)后面的運行表明,UASB內(nèi)污泥量逐步增多,1.5m處SV30在25~32%之間,COD去除率在80%以上,鏡檢發(fā)現(xiàn)污泥開始顆?;T谡{(diào)試期間,曾發(fā)生兩次酸罐現(xiàn)象,原因為廠家更換中和劑,采用氫氧化鈉作為中和劑,指使罐內(nèi)廢水不具備緩沖能力,稍微調(diào)整不好進水pH值就危險,幸好發(fā)現(xiàn)及時,避免了更大損失。
厭氧控制指標為:堿度(以CaCO3計)2000~3000mg/l;VFA<400mg/l;pH值為6.8~7.5。
此工程規(guī)模較小,產(chǎn)生的沼氣較少,并且廠內(nèi)無鍋爐,經(jīng)水封后高空排放。若有鍋爐,可將沼氣收集,經(jīng)水封、阻火罐后通入鍋爐燃燒,可節(jié)約部分燃煤。
(2)其它原因分析
因水果保鮮藥水中應(yīng)用了焦亞硫酸鈉(Na2S2O7),在酸性條件下,為SO2;藥水中Ca2+的濃度4000~5000mg/l,SO2濃度為4000mg/l,pH:3.5~4.0,水量:4.0噸。調(diào)試時水果脫水廢水只有150m3/d,藥水混入后,Ca2+的濃度130mg/l,SO2濃度為104mg/l。但在實際調(diào)試過程中,因廢水量常達不到150m3/d,所以進水Ca2+的濃度250mg/l左右,SO2濃度為200mg/l左右。SO2對厭氧微生物有明顯的抑制作用,控制不利時,就抑制了厭氧過程,使調(diào)試進程減慢。
2、好氧調(diào)試
UASB出水自流進入生物接觸氧化池,隨著UASB調(diào)試的開始,好氧調(diào)試也一起進行。將鼓風(fēng)機調(diào)整為自控狀態(tài),控制池內(nèi)溶解氧為2~4mg/l,因該廢水可生化性很好且有機物濃度較高,所以勿需投菌,對此廢水采取直接曝氣的方式培養(yǎng)污泥。雖氣溫不高,但厭氧出水溫度較高,故污泥培養(yǎng)比較有利。兩個月的時間,好氧生物膜就生長良好。在UASB達不到去除效率的情況下,可以保證出水達標排放。
3、污染物去除效率分析詳見表3。
表3 污染物去除效率分析表
五、結(jié)語
1、水果脫水廢水pH值呈酸性,并易發(fā)生酸化現(xiàn)象,中和堿最好用Na2CO3,可形成緩沖溶液,抗沖擊負荷能力強,有利于保護UASB系統(tǒng),可有效避免酸罐現(xiàn)象。
2、UASB調(diào)試啟動階段,應(yīng)控制進水CODcr值小于5000mg/l, SO2含量小于100mg/l,否則會抑制甲烷菌的生長。隨著厭氧污泥量的增長及厭氧污泥的逐步顆?;?,工程實踐證實,當(dāng)廢水中SO2含量為200mg/l也不會對產(chǎn)甲烷菌發(fā)生抑制作用。
3、該工藝處理此類廢水具有污泥產(chǎn)量少,處理效率高,運行費用低,占地面積小等優(yōu)點。
注:VLR指容積負荷(Volume Loading Rate)
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