兼氧調(diào)節(jié)—曝氣—混凝沉淀工藝處理印染廢水
印染行業(yè)是工業(yè)廢水排放大戶,據(jù)不完全統(tǒng)計,我國印染廢水排放量為300萬~400萬m3/d。印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度深、堿性大、水質(zhì)變化快等特點,屬難處理的工業(yè)廢水。近年來由于化學(xué)纖維織物的發(fā)展、仿真絲的興起以及印染后整理技術(shù)的進(jìn)步,使PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類物質(zhì))、新型助劑等難生化降解有機物大量進(jìn)入印染廢水,其CODCr,也由原來的數(shù)百mg/L上升到2 000 mg/L,左右,傳統(tǒng)的生物處理工藝已受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
1 工程概況
常州東南工業(yè)開發(fā)區(qū)以印染企業(yè)為主,區(qū)內(nèi)約有印染企業(yè)50多家,主要從事超細(xì)化學(xué)纖維、仿真織物以及高支細(xì)密織物等產(chǎn)品的生產(chǎn),印染廢水排放量約為5萬m3/d,1999年和2001年先后建設(shè)了處理規(guī)模2萬m3/d和3萬m3/d的廢水處理設(shè)施,這兩期工程的設(shè)計參數(shù)基本一致。一期工程分2組,二期工程分3組,每組的處理能力均為1萬m3/d。系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)綜合了常州地區(qū)多家印染企業(yè)廢水實際排放情況,出水按照建設(shè)單位的委托要求,即除CODCr指標(biāo)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)二級標(biāo)準(zhǔn)外,其余指標(biāo)執(zhí)行《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 4287—92)二級標(biāo)準(zhǔn)(詳見表1),廢水處理工藝流程見圖1。
2二期工程主要構(gòu)筑物與設(shè)備
(1)格柵井。1座,設(shè)粗、細(xì)兩道機械格柵,共4臺,2用2備,格柵間距分別為25 mm、10 mm,采用機械清渣方式。
(2)兼氧調(diào)節(jié)池。1座,有效容積3萬m3,有效水深4.5 m,HRT 24 h,設(shè)二級提升泵6臺,3用3備,SSRl50型羅茨鼓風(fēng)機3臺,2用1備,微孔曝氣器6 600只。
(3)初沉池。3座,每組各l座,尺寸ø26.5 m×3.9 m,有效水深3.5 m,表面負(fù)荷0.8m3/(m2·h),設(shè)GN–26刮泥機3臺。
(4)曝氣池。3座,每組各1座,尺寸71.7 m×33.75 m×5.3 m,HRT 24 h,污泥負(fù)荷0.18 kgBOD5/(kgMLSS·d),MLSS 2.5 g/L,設(shè)C60–1.6型離心風(fēng)機12臺,9用3備,微孔曝氣器13 200只。
(5)二沉池。3座,每組各l座,尺寸ø26.5 m×3.9 m,有效水深3.5 m,表面負(fù)荷0.8 m3/(m2·h),設(shè)CXN–26吸刮泥機3臺。
(6)污泥濃縮池。2座,尺寸ø24 m×4.5 m,設(shè)NG–24刮泥機2臺,泥漿泵4臺,2用2備。
(7)污泥脫水機房。1座,平面尺寸40 m×10 m,帶式壓濾機4臺,3用1備,附屬設(shè)備包括污泥加藥裝置、反沖裝置等各1套。
3工藝分析
該套工藝在采用印染廢水傳統(tǒng)治理工藝的前提下,對局部治理技術(shù)進(jìn)行了改良,主要體現(xiàn)在三個方面:在預(yù)處理工藝設(shè)計中,采用了微曝氣兼氧處理系統(tǒng);在曝氣池主體工藝設(shè)計中,采用了半推流式活性污泥系統(tǒng);在污泥回流—剩余污泥處理系統(tǒng)中,將二沉池剩余污泥全部回流至微曝氣兼氧處理系統(tǒng),而整個系統(tǒng)的排泥則由初沉池排至污泥濃縮池。
3.1微曝氣兼氧處理系統(tǒng)
微曝氣兼氧處理系統(tǒng)由微曝氣兼氧調(diào)節(jié)池和初沉池組成。在調(diào)節(jié)池中進(jìn)行微量曝氣,除可促進(jìn)廢水均質(zhì)外,因該工藝中二沉池剩余污泥全部回流至調(diào)節(jié)池,初沉池部分污泥回流至調(diào)節(jié)池,使調(diào)節(jié)池在很大程度上相當(dāng)于高負(fù)荷曝氣池,從而從理論上延長了好氧反應(yīng)的時間,該工藝中兼氧調(diào)節(jié)池DO<1 mg/L。本工程實踐表明,兼氧處理系統(tǒng)對CODCr的去除為30%~40%,出水CODCr維持在800 mg/L左右,降低了曝氣池的處理負(fù)荷,而且出水水質(zhì)均勻,波動很小。印染廢水中殘余的染料及硫化堿助劑含量較高,硫化物對微生物具有很強的抑制和毒害作用,硫化堿是強還原劑,如進(jìn)入曝氣池則大量耗氧,可使池內(nèi)DO急劇下降,因此采用微曝氣能有效地將硫化物氧化或吹脫除去,一部分染料在初沉池中沉淀下去,作為初沉污泥排出。此外微曝氣系統(tǒng)還有調(diào)節(jié)水溫等作用。
3.2半推流式活性污泥系統(tǒng)
半推流式活性污泥系統(tǒng)(SPFR)是由傳統(tǒng)推流式活性污泥系統(tǒng)(PFR)改良而得。傳統(tǒng)PFR系統(tǒng)因具有處理深度大、不易產(chǎn)生污泥膨脹、氧利用率高、操作范圍寬等優(yōu)點,曾廣泛地應(yīng)用于城市污水處理工程中,但傳統(tǒng)PFR最大的缺點是抗沖擊負(fù)荷能力差,因而限制了其在印染廢水治理中的應(yīng)用。為了避免沖擊負(fù)荷對生物系統(tǒng)的破壞,我國印染廢水生物處理系統(tǒng)多數(shù)采用生物膜系統(tǒng)或完全混合式活性污泥系統(tǒng)(CFSTR),與PFR相比,達(dá)到相同的底物(BOD)去除率,生物膜系統(tǒng)運行成本較高,CFSTR系統(tǒng)反應(yīng)時間較長、構(gòu)筑物容積增大且易產(chǎn)生污泥膨脹。改良后的SPFR系統(tǒng)前半段設(shè)計成抗沖擊負(fù)荷能力較強但反應(yīng)推動力相對較弱的多點進(jìn)水階段曝氣,以承擔(dān)底物去除率的前半段,此階段由于底物濃度較高,推動力與傳統(tǒng)PFR系統(tǒng)相比不是很大,SPFR系統(tǒng)后半部仍為PFR系統(tǒng),以發(fā)揮其在低濃度下的動力學(xué)優(yōu)勢。SPFR用于印染廢水治理具有兩個方面的優(yōu)勢——去除效率高和抗沖擊負(fù)荷能力強。
(1)去除效率高。印染廢水往往BOD/COD較低,為了達(dá)到較高的COD去除率,生化系統(tǒng)的BOD負(fù)荷一般選取得較低,以便在更多地削減BOD的同時,降低出水中COD,根據(jù)我院多年的經(jīng)驗,在印染廢水生化處理過程中,BOD的去除率一般要達(dá)到90%甚至95%以上。根據(jù)文獻(xiàn)[1],在污泥同流比為l,底物去除率為90%時,理想狀態(tài)下SPFR系統(tǒng)、傳統(tǒng)PFR系統(tǒng)所需反應(yīng)時間分別是CFSTR系統(tǒng)的45%和38%,SPFR系統(tǒng)、傳統(tǒng)PFR系統(tǒng)的反應(yīng)動力學(xué)優(yōu)勢非常明顯。因而在活性污泥生物處理系統(tǒng)中設(shè)置一段“推流式”系統(tǒng),對提高底物去除率或減少反應(yīng)時間是非常有利的。
(2)抗沖擊負(fù)荷能力強。如果不考慮沖擊負(fù)荷的影響,僅從系統(tǒng)的反應(yīng)動力學(xué)來講,SPFR系統(tǒng)、傳統(tǒng)PFR系統(tǒng)處理印染廢水的優(yōu)勢十分明顯,但印染廢水特點之一是水質(zhì)成分復(fù)雜多變。對于傳統(tǒng)PFR系統(tǒng)而言,沖擊負(fù)荷集中在少量活性污泥上,常導(dǎo)致該部分活性污泥處理能力下降,階段出水變差,進(jìn)而影響整個系統(tǒng)。對于SPFR系統(tǒng)而言,沖擊負(fù)荷由曝氣池中半數(shù)的活性污泥來承擔(dān),盡管其抗沖擊負(fù)荷能力不如CFSTR系統(tǒng),但卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)PFR系統(tǒng),能夠承受較高的沖擊強度?傊瑢鹘y(tǒng)PFR系統(tǒng)改良成SPFR系統(tǒng)后,對傳統(tǒng)PFR系統(tǒng)反應(yīng)動力學(xué)優(yōu)勢的削弱不是太大,但卻使其抗沖擊負(fù)荷的能力實現(xiàn)了質(zhì)的變化,從而使改良后的SPFR在印染廢水治理中表現(xiàn)出優(yōu)良的工程化應(yīng)用性能。
3.3污泥回流一剩余污泥處理系統(tǒng)
污泥回流一剩余污泥處理系統(tǒng)所作的改進(jìn)是將二沉池剩余污泥全部回流至微曝氣兼氧處理系統(tǒng),而整個系統(tǒng)的排泥則由初沉池排至污泥濃縮池。這個改進(jìn)雖然不是很大,但卻對整個系統(tǒng)的運行起到了非常關(guān)鍵的作用,保證了出水水質(zhì)的穩(wěn)定性。
增加調(diào)節(jié)池的使用功能,使調(diào)節(jié)池除調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量外,還兼有高負(fù)荷曝氣池的功能,可去除30%~40 %的CODCr,降低氧化池處理負(fù)荷。減少系統(tǒng)外排污泥量,節(jié)省污泥處置費用。整個系統(tǒng)剩余污泥由初沉池排出,初沉池污泥含水率一般較二沉池污泥含水率低,此舉可改善污泥濃縮池的污泥濃縮效果,進(jìn)而減輕污泥脫水機的工作負(fù)荷。提高二沉池出水穩(wěn)定性,減少二沉池出水中懸浮固體的含量。經(jīng)過多家印染廢水處理廠的實際調(diào)查發(fā)現(xiàn),一般印染企業(yè)廢水處理廠多數(shù)存在不愿排泥的情況,曝氣池污泥濃度偏高,污泥老化現(xiàn)象嚴(yán)重,從而致使二沉池固體負(fù)荷的輸入量超過了二沉池面積允許通過的固體通量,二沉池污泥層高度上升,當(dāng)二沉池泥一水界面上升至進(jìn)口以上時,二沉池出水中懸浮固體的含量就會增加,這就是許多印染廢水處理設(shè)施二沉池漂泥現(xiàn)象嚴(yán)重的原因之一。將二沉池剩余污泥全部回流至微曝氣兼氧處理系統(tǒng)后,保證曝氣池污泥濃度維持在2.5~3 g/L,曝氣池污泥活性得到改善,二沉池出水穩(wěn)定,極少有漂泥產(chǎn)生。
4工程處理效果分析
常州東南工業(yè)開發(fā)區(qū)印染廢水集中處理廠2萬m3/d的一期工程于1999年一次性全部建成,經(jīng)過約2個月的調(diào)試后正常投入運行。2001年設(shè)計的3萬m3/d處理設(shè)施則根據(jù)入?yún)^(qū)企業(yè)的不斷增加,分3條線(每條線1萬m3/d)分別建設(shè),2005年3條線全部建成,并經(jīng)過調(diào)試全部正常投入運行。根據(jù)廢水處理廠2006年全年監(jiān)測數(shù)據(jù),本工程處理效果非常穩(wěn)定(見表2)。
5技術(shù)經(jīng)濟分析
該系統(tǒng)運行成本1.399元/m3,其中電費0.457元/m3,人工費0.013元/m3,藥劑費0.4元/m3(混凝劑0.142元/m3,脫色劑0.248元/m3,廢酸0.01元/m3),維修管理費0.065元/m3,管理費和其他費用0.15元/m3,折舊費(按20年)0.314元/m3。
6小結(jié)
(1) 該系統(tǒng)雖然進(jìn)水水質(zhì)波動較大,但經(jīng)微曝氣兼氧處理系統(tǒng)處理后,初沉池出水非常穩(wěn)定。微曝氣兼氧處理系統(tǒng)CODCr去除率一般在40%左右,生化系統(tǒng)CODCr去除率>90%,系統(tǒng)出水CODCr<150 mg/L,而此時BOD5<20 mg/L。
(2) 工程實踐運行結(jié)果表明:經(jīng)過改良的印染廢水處理技術(shù)其處理效果、深度以及穩(wěn)定性都有所改善。該項目于2004年被國家環(huán)境保護(hù)總局授予全國環(huán)境污染治理設(shè)施市場化運營先進(jìn)企業(yè)及示范項目。
參考文獻(xiàn)
1 田剛.半推流式活性污泥系統(tǒng)反應(yīng)動力學(xué)分析.環(huán)境科學(xué),2000(2):84~87
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”