某CASS工藝污水處理廠脫氮除磷運(yùn)行分析
1 工藝運(yùn)行現(xiàn)狀
某污水處理廠位于北方地區(qū),采用循環(huán)式活性污泥法(CASS)處理工藝,設(shè)計(jì)規(guī)模為2萬(wàn)噸/日。
根據(jù)2008年10月至2009年9月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),污水廠月均進(jìn)水量為1.23~2.08萬(wàn)噸/日,平均進(jìn)水量為1.74萬(wàn)噸/日,最高值出現(xiàn)在2009年2月,最低值出現(xiàn)在2009年6月。
在進(jìn)出水水質(zhì)方面,BOD5進(jìn)水濃度為152.4~203.5mg/L,平均濃度為177.2mg/L,出水濃度為15.2~17.8mg/L,去除率在90%以上;CODCr進(jìn)水濃度為305.3~385.1mg/L,平均濃度為341.8mg/L,出水濃度為45.3~67.4mg/L,去除率在83%以上;SS進(jìn)水濃度為200.2~225.3mg/L,平均濃度為218.6mg/L,出水濃度為13.4~18.6mg/L,去除率在90%以上;NH3-N進(jìn)水濃度為35.3~48.1mg/L,平均濃度為44.7mg/L,出水濃度為4.31~7.15mg/L,去除率在85%以上;TN進(jìn)水濃度為45.9~60.2mg/L,平均濃度為57.2mg/L,出水濃度為24.1~28.2mg/L去除率在53%以上;TP進(jìn)水濃度為5.14~6.42mg/L,平均濃度為5.96mg/L,出水濃度為2.01~2.56mg/L,去除率在60%以上。
從上述水質(zhì)分析可知,系統(tǒng)的碳化、硝化效果較高,脫氮除磷效率不高。
2 脫氮除磷狀況分析
2.1 污泥負(fù)荷的影響 生物脫氮和除磷是一對(duì)矛盾,脫氮需要長(zhǎng)泥齡、低負(fù)荷,而除磷需要短泥齡、高負(fù)荷。而污泥負(fù)荷同進(jìn)水濃度、污泥濃度密切相關(guān),進(jìn)水濃度越高,排泥量越少,CASS池內(nèi)污泥濃度越高,污泥負(fù)荷越低,脫氮效果較好,而除磷效果不理想,供氧量越高。因此,控制合適的污泥負(fù)荷,是保證系統(tǒng)脫氮除磷效果、節(jié)約能耗的關(guān)鍵因素。
從本廠的實(shí)際運(yùn)行來(lái)看,每組CASS池配置一臺(tái)剩余污泥泵,且沒(méi)有刮泥機(jī)和泥斗,在剛開(kāi)始排泥的幾分鐘內(nèi),排出的剩余污泥濃度較高,但當(dāng)泵邊緣的污泥抽完之后,池內(nèi)清水也被吸入到泵中,導(dǎo)致剩余污泥濃度明顯降低,最終CASS池污泥濃度降至約4000mg/L無(wú)法進(jìn)一步降低,污泥負(fù)荷也難以提高,一定程度上影響了除磷效果。根據(jù)本廠實(shí)際情況,污泥負(fù)荷的取值應(yīng)優(yōu)先滿足生物脫氮,兼顧生物除磷,據(jù)統(tǒng)計(jì),污泥負(fù)荷在0.1kgBOD5 /(kgMLVSS·d)時(shí),系統(tǒng)具有良好的硝化和反硝化效果,此時(shí)除磷效率也較高,因此,應(yīng)改善系統(tǒng)的排泥設(shè)施,由單點(diǎn)吸泥改為多點(diǎn)吸泥,保證系統(tǒng)的排泥效果,控制合適的污泥負(fù)荷。
2.2 溶解氧的影響
2.2.1 選擇區(qū)溶解氧的影響 選擇區(qū)的主要功用是在其中進(jìn)行磷的釋放,為后續(xù)主曝氣區(qū)磷的過(guò)量吸收創(chuàng)造條件;同時(shí)污泥回流液中含有的硝酸鹽也可在此得以反硝化,因此選擇區(qū)應(yīng)該維持缺氧-厭氧狀態(tài)。但根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),選擇區(qū)內(nèi)溶解氧較高,多數(shù)時(shí)段維持在3mg/L左右,最高可達(dá)5mg/L。通過(guò)調(diào)研,原因有兩點(diǎn):一是選擇區(qū)內(nèi)采用粗孔曝氣攪拌,二是配水井的兩級(jí)跌水富氧。根據(jù)本廠實(shí)際,將選擇區(qū)內(nèi)原來(lái)的連續(xù)攪拌方式調(diào)整為間歇小氣量攪拌,或設(shè)置攪拌器,此外,需對(duì)配水井渠道上設(shè)置消能板,對(duì)跌水進(jìn)行緩沖,防止富氧。
2.2.3 主曝氣區(qū)溶解氧的影響 CASS池主曝氣區(qū)內(nèi)主要完成降解有機(jī)物、同時(shí)硝化反硝化和吸磷過(guò)程。對(duì)于同時(shí)硝化反硝化過(guò)程,要求控制供氧強(qiáng)度并維持主曝氣區(qū)內(nèi)溶解氧在0.5-1mg/L范圍內(nèi),使絮體外周能保證有一個(gè)好氧環(huán)境進(jìn)行硝化,同時(shí)由于溶解氧濃度得到控制,氧在污泥絮體內(nèi)部的滲透?jìng)鬟f作用受到限制,而較高的硝酸鹽濃度則能較好地滲透到絮體的內(nèi)部,從而實(shí)現(xiàn)有效地反硝化過(guò)程。
實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn),主曝氣區(qū)內(nèi)的溶解氧無(wú)法精確控制在0.5-1mg/L范圍內(nèi),鼓風(fēng)機(jī)在最小氣量情況下,主曝氣區(qū)內(nèi)的溶解氧一般在1.5mg/L左右,系統(tǒng)難以保證較好的同步硝化反硝化效果,根據(jù)本廠實(shí)際,可在鼓風(fēng)管道上設(shè)置排入大氣的放泄口,同時(shí)利用閥門來(lái)調(diào)整氣量。
2.3 水力條件的影響 在選擇區(qū)內(nèi)主要進(jìn)行磷的釋放和反硝化過(guò)程,需要保持泥水的充分混合,停留時(shí)間一般應(yīng)在1h左右。根據(jù)理論 計(jì)算 ,本廠選擇區(qū)內(nèi)停留時(shí)間應(yīng)為50min,然而實(shí)際停留時(shí)間達(dá)不到50min。根據(jù)設(shè)計(jì),由于選擇區(qū)內(nèi)設(shè)有擋板,污水的流動(dòng)狀態(tài)應(yīng)該是在左右和上下方向同時(shí)出現(xiàn)S型,能使泥水實(shí)現(xiàn)充分混合。然而由于擋板底部通道很容易被污泥堵塞,水流很難在上下方向形成S型流動(dòng),因此污水在選擇區(qū)內(nèi)只能實(shí)現(xiàn)在表面的S型流動(dòng),出現(xiàn)短流,停留時(shí)間大大縮短,嚴(yán)重影響了磷的釋放和反硝化過(guò)程。根據(jù)本廠實(shí)際,應(yīng)對(duì)選擇區(qū)擋板進(jìn)行改造,使泥水實(shí)現(xiàn)充分混合,保證停留時(shí)間。
3 改造效果
本廠2009年11月按照上述要求對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,2010年1月改造完畢,經(jīng)過(guò)調(diào)試運(yùn)行,系統(tǒng)在污泥負(fù)荷為0.1kgBOD5 /(kgMLVSS·d),選擇區(qū)溶解氧在0~0.5mg/L,主曝氣區(qū)溶解氧在0.5~1.0mg/L的情況下,系統(tǒng)的脫氮率提高了10%,達(dá)63%以上,除磷率提高了5%,達(dá)65%以上,改造效果良好。
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