浙江某科技有限公司線路板工業(yè)廢水處理工程
浙江某科技有限公司生產(chǎn)以覆銅箔板為主的線路板,生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)線路板約30萬(wàn)m2。印制電路板制造工藝是圖形電鍍一蝕刻和裸銅覆阻焊膜,基本原理是在覆銅板上印上抗電鍍掩膜圖像,即用保護(hù)性的抗蝕材料在覆銅箔層板上形成負(fù)相圖像,所需要的圖像是未掩膜的銅表面,在該銅表面再電鍍銅及金屬保護(hù)層(錫鉛、錫、金等),然后去掉抗蝕材料,并對(duì)暴露出來(lái)的銅面進(jìn)行蝕刻,從而在板上形成需要的銅層導(dǎo)電圖形。電路板的制作一般均須經(jīng)過(guò)鉆孔、電路印刷、鍍銅及蝕刻等工序,該企業(yè)生產(chǎn)流程為:下料→鉆孔→刷板→孔化→制網(wǎng)→絲印線路→圖形電鍍→去墨→蝕刻→刷板→絲印阻焊→絲印熱固油墨→濕膜→防焊檢驗(yàn)→固化→絲印字符→熱風(fēng)整平→外形加工→電測(cè)→表觀檢驗(yàn)→人庫(kù)出廠。
線路板生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水,以重金屬銅離子為主,另含有少量的鉛、錫、金、銀、氨、有機(jī)物和絡(luò)合物等。該廢水種類(lèi)復(fù)雜,pH變化大,處理有一定的難度。根據(jù)該線路板企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,廢水排放量約為2200m3/d。要求廢水經(jīng)處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),即總銅≤0.5mg/1,pH為6-9,COD≤100mg/L。
1廢水的來(lái)源及其成分
(1)刷磨工序:下料、鉆孔后的刷磨工序產(chǎn)生清洗廢水,廢水中含重金屬離子等。
(2)微蝕(過(guò)硫酸銨-硫酸)工序:廢水中主要含Cu2+及NH4+。在酸性條件下,廢水中的Cu2+及NH4+無(wú)法生成絡(luò)合物,但在堿性條件下,可形成絡(luò)合物川。
(3)化學(xué)沉銅工序:廢水主要含有絡(luò)合劑EDTA與Cu2+。其中,Cu2+2+與絡(luò)合劑形成極穩(wěn)定的絡(luò)合物,采用常規(guī)的中和沉淀法無(wú)法去除Cu2+。
(4)堿性蝕刻工序:廢水中主要含Cu2+及NH3•H2O,當(dāng)NH4+含量較高以及在堿性條件下,Cu2+與NH4+可形成銅氨絡(luò)合物,無(wú)法用中和沉淀的方法來(lái)處理廢水中的銅川。
(5)線路制作、防焊工序:線路制作、防焊工序產(chǎn)生去墨廢水、顯影廢水等,廢水中含有機(jī)物。
(6)其他工序:對(duì)于酸性去油、堿性去油、清洗等工序,也排放一定廢水,廢水中含重金屬離子。
2處理工藝設(shè)計(jì)
2.1處理工藝流程
采用分質(zhì)、分類(lèi)處理的方法,含重金屬銅離子為主的廢水以物化沉淀為主的工藝,含有機(jī)物為主的顯影廢水與生活污水采用生化方法處理,該廢水處理系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)處理后排放水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。廢水處理工藝流程如圖1所示。
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3工程概況
本工程主要構(gòu)(建)筑物如表1所示。
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4運(yùn)行情況與效果
本工程自2003年2月投人試運(yùn)行,處理效果達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
4.1物化處理系統(tǒng)運(yùn)行
本工程物化處理段主要由加藥反應(yīng)、pH調(diào)整、混凝沉淀等組成。在本工程中,主要對(duì)加藥反應(yīng)、pH調(diào)整、混凝沉淀的投加量、排泥時(shí)間控制等工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)試,調(diào)整后的物化處理系統(tǒng),處理效果良好。經(jīng)水質(zhì)監(jiān)測(cè),物化出水(即沉淀池1和沉淀池2的出水)總銅值在0.099-0.488mg/L。
4.2生物處理系統(tǒng)運(yùn)行
3月初A/O系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行污泥的接種與馴化。接種污泥來(lái)源于城市污水處理廠(含一半工業(yè)廢水),曝氣池內(nèi)充滿配制水,停止進(jìn)水,對(duì)廢水進(jìn)行悶曝,混合液pH控制在6.5-8.5,BOD:N:p=100:5:1,D()為2-v3mg/L,污泥全回流,使MLSS逐漸由1000mg/l,上升到1500mg/L左右后,因生產(chǎn)需要,開(kāi)始邊進(jìn)水邊曝氣,馴化后2個(gè)月,MLSS達(dá)到1800mg/L,COD,去除率在65%以上,觀察生物相有鐘蟲(chóng)、枝蟲(chóng)等出現(xiàn),生物相穩(wěn)定且活躍,從5月下旬開(kāi)始,系統(tǒng)進(jìn)人連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
4.3污泥處理
本工程產(chǎn)生污泥由兩部分組成,即混凝沉淀污泥和生化剩余污泥。污泥脫水采用1臺(tái)140m2的板框壓濾機(jī)脫水,脫水后污泥含水率約80%。干污泥的主要出路是送往專(zhuān)門(mén)回收的廠家進(jìn)行處理。
4.4處理效果
經(jīng)過(guò)1年多的運(yùn)行,該處理系統(tǒng)出水水質(zhì)穩(wěn)定,水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。由表2可看出,一般情況下,總排放口處理出水的各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),處理效果較好。
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5運(yùn)行及管理
本工程采用分質(zhì)、分類(lèi)處理的方法,處理工藝復(fù)雜,流程較長(zhǎng),給操作管理帶來(lái)了一定的難度。因此,操作人員上崗前均由現(xiàn)場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師進(jìn)行培訓(xùn),通過(guò)理論與實(shí)際操作的結(jié)合,使操作人員掌握廢水處理的基本技術(shù)與技能,并根據(jù)實(shí)際的操作與運(yùn)行情況,不斷對(duì)其進(jìn)行完善改進(jìn)。
6結(jié)語(yǔ)
對(duì)于線路板生產(chǎn)廢水,運(yùn)用分質(zhì)、分類(lèi)進(jìn)行物化和生化的方法進(jìn)行處理,運(yùn)行結(jié)果表明,處理后出水達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),該工藝切實(shí)可行。
線路板生產(chǎn)廢水中的銅氨廢水、沉銅廢水的主要污染物是銅的絡(luò)合物,用一般方法難以去除。NatS在堿性條件下,能與重金屬形成比其絡(luò)合物更穩(wěn)定的沉淀物,生成CuS沉淀,可達(dá)到去除重金屬銅的目的。因此,銅的絡(luò)合物去除是本工程設(shè)計(jì)的重點(diǎn)。
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