燒結(jié)機尾除塵改造
摘要:萊鋼1#105 m2燒結(jié)機通過增加1 級121 m2電除塵器,設(shè)計選用濾料和袋籠,改善供氣系統(tǒng),控制除塵清灰,改造集氣罩、除塵管道等措施,將機尾電除塵器改造為電袋復(fù)合除塵器。改造后,實現(xiàn)了粉塵達標(biāo)排放,粉塵排放濃度30 mg/m3以下,布袋的完好率保持在99%以上,年節(jié)約運行費用47.5 萬元。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)機;除塵;電除塵器;電袋復(fù)合除塵器
萊鋼股份煉鐵廠共有4 臺燒結(jié)機,其中1#105 m2燒結(jié)機尾配備76 m2三電場機尾電除塵器。因生產(chǎn)需要,1#燒結(jié)機由105 m2擴容到132 m2;同時3#燒結(jié)機大煙道放灰系統(tǒng)合并到1#燒結(jié)機,增加了兩條皮帶除塵點,且此部分灰塵比較細(xì),在皮帶轉(zhuǎn)運過程中揚塵嚴(yán)重,造成電除塵器入口含塵濃度、實際電場風(fēng)速均超過原設(shè)計值,粉塵得不到有效的捕集,除塵器的運行參數(shù)不理想,有效功率僅為50%~60%,電場閃絡(luò)頻繁。出現(xiàn)這種狀態(tài)的原因是電場不能適應(yīng)工藝的變化引起的。另外,除塵器各電場的二次運行電流都比較小,加上運行電壓不高,電場強度達不到要求,導(dǎo)致粉塵在電場中的驅(qū)進速度比較小,還沒有被捕集到極板就已經(jīng)逃逸電場。
為此,從改變除塵工藝和改造除塵設(shè)施入手,進行除塵器改造。
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