高密度沉淀池的運行控制
摘要: 通過對高密度沉淀池運行指標(biāo)的監(jiān)測,探討了高密度沉淀池運行的合理工況。結(jié)果表明:可以用濁度快速估測混合區(qū)進泥水濃度;加藥和回流都應(yīng)該根據(jù)反應(yīng)區(qū)污泥的濃度進行控制和調(diào)整; 高密度沉淀池的進水流量對出水濁度影響較大,可以在保持處理干固量一定的情況下,盡量降低進泥流量。
關(guān)鍵詞: 高密度沉淀池,運行工況,排泥水,回流,沉淀
天津市新開河水廠排泥水系統(tǒng)濃縮工藝中的高密度沉淀池( 以下簡稱高密池) 由混合、反應(yīng)、濃縮/沉淀、外部污泥循環(huán)4 部分組成,單池設(shè)計最大進泥量為960 m3/ h,設(shè)計進泥濃度為2.0 g/L。在運行中發(fā)現(xiàn)當(dāng)進泥濃度高于1. 5 g/L 時,高密池就會發(fā)生污泥上浮現(xiàn)象。為了解決這一問題,筆者對高密池的各區(qū)域分別進行了定時取樣監(jiān)測,以探求其最佳的運行工況。
1 高密度沉淀池的運行控制
1. 1 混合區(qū)
經(jīng)過測定混合區(qū)的進泥水濃度,發(fā)現(xiàn)儀表顯示的讀數(shù)失準(zhǔn),雖然表值與實測值之間沒有確切的線性對應(yīng)關(guān)系,但實測濃度為儀表讀數(shù)的1. 5-2. 5倍,實測濃度的平均值為0. 74 g/L,明顯小于設(shè)計值2.0 g/L。這是因為在高密池實際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),當(dāng)進泥水的濃度高于1. 5 g/L,高密池就會發(fā)生污泥上浮現(xiàn)象,使出水濁度升高,對凈水工藝產(chǎn)生沖擊,所以在生產(chǎn)過程中人為縮短了凈水工藝中沉淀池的排泥周期,延長了排泥歷時,使進人高密池的排泥水濃度過低。較低的進泥濃度不僅增加了污泥處理系統(tǒng)的流量負荷,還延長了污泥在沉淀區(qū)的濃縮時間川,未能充分發(fā)揮高密池的效能。
采用干燥箱恒溫烘重測量排泥水濃度的方法操作繁瑣,存在實用滯后問題,且當(dāng)進水濃度低時,用烘干稱重的方法測得的濃度值失準(zhǔn)。通過多次試驗,比較了采用烘干稱重和用濁度估測的方法測定排泥水濃度的數(shù)值,結(jié)果表明,在同一水質(zhì)期內(nèi)排泥水的性質(zhì)差別較小時,可以用濁度估測進人高密池的排泥水濃度。
1. 2 反應(yīng)區(qū)
反應(yīng)區(qū)的污泥為來自混合區(qū)的排泥水與循環(huán)系統(tǒng)回流的高濃度濃縮污泥的混合污泥,其濃度可以根據(jù)進泥水濃度和回流濃度計算得出。實際監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)反應(yīng)區(qū)污泥最高濃度可達3.5g/L,此時回流比和回流濃度都高,但此時投藥量仍然根據(jù)進泥水濃度表值0. 74 g/L進行投加,投加量為1. 0 g/L。由于投藥量不足,反應(yīng)區(qū)產(chǎn)生的絮體碎小,這種污泥顆粒的沉降性和濃縮性都不如大絮體顆粒。
根據(jù)小試得到最佳投藥量為1. 3 %。(按混凝劑占污泥干重的比例) ,但是加藥量的不足卻未導(dǎo)致污泥上浮的發(fā)生,這是因為此時的進泥量僅有300m3/ h,遠遠低于設(shè)計最大流量960 m3/ h。在設(shè)計最大流量下的上升流速為17 . 8 m/h,而在300m3/ h的流量下的上升流速為5.56 m/耐h,使得顆粒有足夠的沉淀時間,而且布設(shè)在沉淀區(qū)上部的斜管還有較好的截留小絮體的作用。
反應(yīng)區(qū)污泥濃度為3.5 g/L時高密池仍能正常運行,這說明高密池有處理高濃度進泥水的能力,高于1.5g/L就會發(fā)生上浮的現(xiàn)象則可能是由于其他原因而并非高進泥濃度造成的。
靜水沉降中污泥濃度與高度成正比例,為了確定沉降比與反應(yīng)區(qū)污泥濃度的關(guān)系,多次取樣測定污泥沉降比,并與根據(jù)物料平衡算出的濃度值進行線性回歸,結(jié)果表明兩者有良好的線性關(guān)系??梢愿鶕?jù)沉降比估計反應(yīng)區(qū)內(nèi)污泥的濃度,從而進行投藥量、回流比等指標(biāo)的調(diào)整。
1. 3 外部污泥循環(huán)區(qū)
污泥回流能加速礬花的生長并增加礬花的密度,以維持均勻絮凝所要求的高污泥濃度。但是由于泥位變化的不穩(wěn)定和回流泵吸泥口附近對泥層的抽吸作用,回流污泥的濃度很不均勻,在0-28.7 g/L之間,且大多數(shù)情況下污泥濃度較低。
實際運行中的回流量始終為300m3/ h,并未考慮回流濃度和進泥水濃度的大小。回流清水對反應(yīng)區(qū)的影響不大,只是使進水濃度降低5%;但當(dāng)回流污泥濃度大時,進水濃度會提高數(shù)倍,出現(xiàn)加藥不足導(dǎo)致絮體細小的情況。因此應(yīng)根據(jù)進泥濃度、進泥流量、回流的濃度適度調(diào)整回流量。
回流濃度和泥床高度有關(guān),當(dāng)回流污泥濃度大時說明泥位較高,應(yīng)降低回流量,減緩沉淀區(qū)的泥層增高速度。也可據(jù)反應(yīng)區(qū)的沉降比來調(diào)節(jié)回流量,當(dāng)沉降比大( >15 ) 時,應(yīng)該降低回流量,這是因為反應(yīng)區(qū)污泥濃度足夠大,能保證絮凝效果,沒有必要再回流以增加濃度,也避免了藥劑的浪費和泥層增高的加快。
1. 4 沉淀區(qū)
高密池底部刮泥機的連續(xù)刮掃促進了沉淀區(qū)污泥的濃縮。斜板放置在沉淀池的頂部,用于去除殘留的礬花并產(chǎn)生水質(zhì)合格的出水。沉淀區(qū)的上清液回流到配水井,如果上清液濁度較高則會影響凈水工藝,同時也浪費混凝劑川。
經(jīng)過監(jiān)測發(fā)現(xiàn),流量對出水濁度的影響較大,如表1 所示。
試驗中發(fā)現(xiàn),無論在混合區(qū)投加FeC13與否,在流量較大的情況下,出水上清液濁度都較大;而在小進水流量時,出水上清液濁度也較小。
在監(jiān)測過程中出現(xiàn)過一次PAM投藥泵故障,共持續(xù)了5 h。在進水流量為300m3/ h,進泥濃度為0.6g/L時,高密池反應(yīng)區(qū)內(nèi)絮體非常小,但是出水的最大濁度為2.4 NTU。此外,在進水實際濃度為0.5g/L,加藥系統(tǒng)正常運行時,高密池沉淀區(qū)出現(xiàn)了局部上浮現(xiàn)象,而在上浮的前幾分鐘進水流量由300m3/ h 突然升高到600m3/ h,可以斷定是流量沖擊造成的上浮。
因此,流量對沉淀區(qū)的出水濁度影響較大,根據(jù)斯托克斯公式計算出0.5 mm的絮體其下沉速度為12.67g/h,遠大于5.56g/而h(當(dāng)流量為300m3/ h時) 的上升流速。
為了保證出水濁度,在適當(dāng)?shù)耐端幜肯聭?yīng)該控制進水流量; 同時,為了防止污泥上浮現(xiàn)象的發(fā)生,應(yīng)該防止流量的突然變化。
2 結(jié)論
① 可用濁度快速估測高密度沉淀池混合區(qū)進泥水濃度,在同一水質(zhì)期內(nèi)兩個指標(biāo)有很好的線性關(guān)系。
② 回流比和回流濃度對進水污泥濃度影響較大,應(yīng)嚴格控制回流過程,保證絮體的形成與沉淀。
③ 應(yīng)根據(jù)反應(yīng)區(qū)的污泥濃度調(diào)節(jié)加藥量,盡可能地降低藥耗并獲得較好的沉降絮體。
④ 實際操作中,可以用沉降比估計反應(yīng)區(qū)污泥的濃度,并以此調(diào)節(jié)投藥量和回流比。
⑤ 流量對出水濁度影響很大,應(yīng)盡量在合適的進泥流量下工作。應(yīng)緩慢調(diào)整流量,以防止流量突變可能造成的上浮。
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