高密度沉淀池水質(zhì)混濁的調(diào)整方案
1、原因
高密池出水水質(zhì)混濁的主要原因是原水水質(zhì)惡劣,超過污水場設(shè)計處理能力,導(dǎo)致生化單元受到負荷>中擊,污泥微生物吸附了大量污油,發(fā)生中毒、絮體膨脹,污泥沉降效果差,生化單元出水油含量、COD、氦氮全部超標(biāo);進入高密池后又破壞了原有絮凝平衡,正常操作條件和控制參數(shù)起不到作用。
造成這種情況的直接原因是電廠連續(xù)1 5天違規(guī)排放高溫凝結(jié)水、大連石化二聯(lián)合車間四次大量油品泄漏進入,對污水場各級處理單元造成嚴(yán)重的>中擊性影響,二沉池出水水質(zhì)極差,油、泥、水三相乳化。
2、影響因素
2.1原水水質(zhì)
進入污水場的原水水質(zhì)取決于上游排污生產(chǎn)裝置加工原油的品種和加工工藝條件 也受操作、管理、設(shè)備故障、工藝變化等因素影響,一般情況下規(guī)律性不明顯,也是污水場不能有效控制和改變的,常規(guī)條件下只能利用污水場5000m3調(diào)節(jié)罐對原水水質(zhì)進行有限能力的調(diào)節(jié)、緩>中和消解。而調(diào)節(jié)罐的最大水量調(diào)節(jié)空間只有2400m3,最大水質(zhì)調(diào)節(jié)時間只有6h,當(dāng)原水水質(zhì)或水量超出上述工藝條件,就會對污水場形成沖擊性的破壞。COD、油含量、氦氮、硫化物等其中一項或幾項超出設(shè)計負荷,污水場的工藝段(主要是生化系統(tǒng))就會受到較嚴(yán)重的負荷沖擊,生化能力下降,嚴(yán)重時功能喪失。原水水質(zhì)也將直接影響高密池的處理效果和出水水質(zhì)。
2.2調(diào)節(jié)池出水水量
氣浮池出水油含量控制值為≤1 0mg/L,實際水質(zhì)油含量平均達到74.0mg/L,高含油污水進入生化系統(tǒng),導(dǎo)致二沉池出水不僅含有乳化油,還含有懸浮油,超出高密池的設(shè)計處理能力。絮凝反應(yīng)后形成的絮體包裹著油珠,沉降性能大幅度降低;如果仍保持原有處理量,高密池沉降區(qū)出水上升流速高于懸浮絮體下沉速度,出水水質(zhì)必然較差。
試驗確定,當(dāng)二沉池出水全進入高密池,不開跨越線,調(diào)節(jié)池出水須維持在1 80-200m3/h。以上方法只能在原水水量小或原水分流的操作條件下使用。正常工藝條件下.原水水量平均380m3/h,可采用水量半跨越半進入高密池方法。經(jīng)調(diào)試發(fā)現(xiàn)略關(guān)高密池入口,可快速調(diào)節(jié)進高密池水量,收效快、效果好;不利因素是有時會造成觀察池水色不好,但通透度和監(jiān)測數(shù)值都可滿足工藝要求。
必要時,通過采取微開觀察池跨越的方式,可進一步改善出水水質(zhì)。
2.3 絮凝劑溶液(聚合物) 的濃度
以往操作習(xí)慣是以調(diào)整絮凝劑投加量提高高密池沉降區(qū)水質(zhì),但當(dāng)聚合物溶液自動配制機的淡水水壓不穩(wěn)定或淡水電磁閥內(nèi)的膜蓋被墊起漏量時,就會導(dǎo)致配制的絮凝劑溶液低于原設(shè)定的配制濃度(0 .56g/L),如按原設(shè)定量2.0-6.0mg/L來提高加藥泵(P905B/C)投加量,增加量小于實際需要量,高密池水質(zhì)好轉(zhuǎn)效果不明顯。
解決辦法是調(diào)整聚合物制備機電氣控制箱內(nèi)干粉推進器的轉(zhuǎn)速,提高藥液濃度,經(jīng)過調(diào)試確認(rèn),轉(zhuǎn)速比在3~5之間時配制的溶液,能夠使高密池沉降區(qū)的水質(zhì)效果更好。調(diào)整轉(zhuǎn)速比時,增加量一般按每次0.1~0.2左右提高,1Omin后根據(jù)高密池絮凝區(qū)懸浮物(礬花)尺寸和沉降性能變化情況,再進行下一次調(diào)整。凝聚劑三氯化鐵仍設(shè)為正常投加量即可。
2.4 排泥的時間
在高密池液位計正常顯示泥床高度的時候,操作上可以按PLC方式自動進行排泥控制,泥床高度控制良好(高、低泥位泥分別為1.0m和0.5m)。但泥位計發(fā)生故障,損壞報廢,不能對操作起到指導(dǎo)作用,操作人員只能根據(jù)操作經(jīng)驗和沉降區(qū)水質(zhì)效果觀察的實際情況,人工啟動排泥泵(P701A)排泥。
經(jīng)過實踐總結(jié)出,當(dāng)沉降區(qū)水中出現(xiàn)少量小泥團上浮,升至水面分散解絮,釋放出油花擴散時,證明沉降區(qū)填料內(nèi)刮附的絮體或池底泥床已發(fā)生厭氧,就需要開泵排泥。
3、操作過程
經(jīng)過調(diào)試操作的研究和摸索,采用上述辦法,在短時間內(nèi)(2~4h)就可以使高密池出水清澈通透,水質(zhì)達標(biāo)。調(diào)整開始時,首先將水量控制在200m3/h以下,然后全開高密池跨越線這時高密池會停止進水,液位下降露出沉降區(qū)填料 待填料中的污水靜置沉降40min左右,污泥沉淀至填料底部,水中不飄泥后,再逐漸關(guān)小高密池跨越線閥門,把部分污水轉(zhuǎn)入高密池,轉(zhuǎn)閥的操作動作不可太大,跨越不可全關(guān),可用高密入口控制水量即可。
4、結(jié)論
①合理調(diào)整FeCI3、PAM投加量。
② 通過調(diào)整回流量和濃度,使?jié)饪s區(qū)懸浮物濃度控制在1OOO~ 500mg/L,達到集團沉降的工藝條件。
③ 剩余污泥排放量3~5m3/h間斷進行。當(dāng)沉降區(qū)有大泥團由水下上浮炸開時 說明底泥已厭氧,需連續(xù)運行排泥泵排泥。
④正常工藝條件下高密池進出水量控制在300m3/h以下,沉降區(qū)流速小于3Omm/min,符合良好沉降的要求 水量大于300m3/h的部分,直接分流進入出水觀察池。進水水質(zhì)較差時,水量降低到200m3/h以下。
⑤沉降區(qū)斜板是疏水親油性的,填料需要定期清洗 按目前的運行情況確定應(yīng)在運行1.5~2個月左右即清洗一次斜板填料.
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