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塔壁分配環(huán)在濕法煙氣脫硫工程中的應(yīng)用

更新時間:2010-12-14 11:44 來源:中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 作者: 童 慶,王浩明,孫禮明 閱讀:2334 網(wǎng)友評論0

摘 要:結(jié)合燃煤電廠135MW機組脫硫工程,在脫硫塔塔壁設(shè)置漿液分配環(huán)。運行結(jié)果表明:采用優(yōu)化設(shè)計后,脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,在進口SO2濃度5200mg/Nm3、吸收漿液pH值為7.5、L/G為4~5的條件下,脫硫效率達到94%以上,同時由于L/G值降低,循環(huán)漿液量明顯減少,有效解決了常規(guī)濕法煙氣脫硫工藝存在的吸收塔結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、入塔氣流分布不均、液氣接觸效率低、吸收塔易結(jié)垢等問題,降低了能耗,節(jié)約了運行費用。

關(guān)鍵詞:塔壁分配環(huán),濕法煙氣脫硫,工程應(yīng)用

目前,濕法鈣基脫硫技術(shù)由于具有運行安全可靠、脫硫效率高、脫硫劑利用率高、適用性強等優(yōu)點而得到廣泛應(yīng)用。但由于脫硫設(shè)施在設(shè)計、運行上尚存在著許多不合理之處,使得脫硫設(shè)施在運行中會出現(xiàn)投運率低、能耗高、結(jié)垢、腐蝕、堵塞、磨損以及運行費用增加等問題[1]。

本文結(jié)合某工程實際,通過采取在脫硫塔內(nèi)壁設(shè)置分配環(huán)的方法,有效解決了常規(guī)脫硫工藝存在的吸收塔結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、入塔氣流分布不均、液氣接觸效率低、吸收塔易結(jié)垢等問題。

1 工程概況

該濕法脫硫系統(tǒng)脫硫塔優(yōu)化試驗工程是在某燃煤電廠135MW燃煤鍋爐機組上完成的。脫硫工藝系統(tǒng)由煙氣系統(tǒng)、石灰乳漿液供應(yīng)系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、石膏漿液處理系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)組成。該項目已通過環(huán)保部門的驗收評價,現(xiàn)已投入正常運行。主要設(shè)計依據(jù)見下表。

2 脫硫塔內(nèi)壁分配環(huán)的設(shè)計

常規(guī)噴淋塔塔壁位置由于噴淋密度不均,噴嘴的覆蓋度不足,加上邊壁位置煙氣流速較中心位置低等原因會造成煙氣和循環(huán)漿液沿塔壁接觸不良,導(dǎo)致塔壁煙率降低。如果單純設(shè)置環(huán)狀液體分布環(huán)來解決邊壁效應(yīng)問題,會增加吸收塔阻力。

該優(yōu)化設(shè)計為在每層噴淋層下方沿塔內(nèi)壁設(shè)置螺旋狀分配環(huán)裝置(如圖 1所示)。分配環(huán)裝置采用耐腐蝕、耐沖擊的合金材料在塔內(nèi)沿塔壁傾斜布置。該裝置收集并再分配沿塔壁流下的漿液,相當(dāng)于塔壁噴嘴的角色,漿液被上升煙氣重新卷吸起來,有效提高了吸收劑漿液的利用率,改善了靠近塔壁的氣液交換,使氣/液分布更均勻,同時通過螺旋葉片使邊壁氣沒有被充分吸收而產(chǎn)生逃逸現(xiàn)象,使系統(tǒng)的脫硫效氣流由直線運動改為螺旋運動,對靠近塔壁的上升煙氣氣流有阻擋、縮聚作用,迫使氣流向噴淋塔中心位置流動,從而增大了氣液接觸面積,大大提高了脫硫劑的利用率和SO2的脫除率。

3 優(yōu)化設(shè)計運行結(jié)果與分析

3.1 吸收液進塔pH值對脫硫效率的影響

吸收液進塔pH值是影響脫硫效率的一個重要因素。在入口SO2濃度保持在約5200mg/Nm3、L/G為4的情況下,吸收液pH值與脫硫率的關(guān)系如圖2所示。

由圖2可見,隨著pH值的升高系統(tǒng)脫硫效率也隨之提高,這主要是因為隨著pH的上升,CaCO3溶解速率加快,從而使總反應(yīng)速率加快,脫硫效率隨之上升。但當(dāng) pH>8以后,脫硫效率保持穩(wěn)定,繼續(xù)提高pH值,脫硫率反而下降。這是因為石灰較之石灰石是更易溶于水,因此石灰基工藝可在較高pH值(6.5~8)下運行而不會影響Ca(OH)2的溶解度。在此pH值范圍內(nèi),已吸收的SO2 大多以SO3 2- 形式存在,這樣可以充分利用SO3 2-的堿性中和H+。SO3 2-的存在,提高了循環(huán)漿液相的堿度,從而利于SO2的吸收。但pH值也并非越高越好,如果漿液 pH值高到足以將HSO3 -全部轉(zhuǎn)化成SO3 2-,那么漿液就會吸收煙氣中的CO2,并與Ca(OH)2反應(yīng)生成不溶于水的 CaCO3沉淀析出,堵塞噴嘴,降低脫硫效率[2]。

3.2 液氣比(L/G)對脫硫效率的影響

L/G是鈣基濕法FGD系統(tǒng)設(shè)計和運行的重要參數(shù)之一,L/G的大小反映了吸收過程推動力和吸收速率的大小,對FGD 系統(tǒng)的技術(shù)性能和經(jīng)濟性有重要影響,必須合理選擇。循環(huán)漿液量決定了吸收SO2可利用表面積的大小,噴淋塔噴出液滴的總表面積基本與噴淋漿液流量成正比。在入口SO2濃度保持在約5200mg/Nm3、吸收液入口pH約為7.5左右的情況下,L/G與脫硫效率關(guān)系如圖3。

脫硫效率隨L/G的增加而增加,但增加幅度越來越小。這是因為當(dāng)L/G增加時,氣液接觸面積增大有利于增加吸收速率;且由于L/G增加,脫硫液的pH值從塔頂?shù)剿椎南陆捣葴p少,則脫硫液的整體pH值上升,這是影響脫硫效率的主要原因。但當(dāng)L/G增加到一定程度時,其對脫硫液的整體pH值的增加有限,因此脫硫效率隨L/G的增加而增加的幅度漸小。且隨著L/G的增加,整體脫硫系統(tǒng)的能耗增加,系統(tǒng)壓降隨之增加,同時也會增加除霧器的負荷,降低了氣水分離效率。因此過大的液氣比是不適宜的。該工程L/G控制在4~5L/m3是合適的。

4 結(jié)語

(1)通過在脫硫塔內(nèi)設(shè)置分配環(huán),進一步改善了靠近塔壁的氣液交換,使氣/液分布更均勻,對靠近塔壁的上升煙氣氣流有阻擋、縮聚作用,迫使氣流向噴淋塔中心位置流動,增大了氣液接觸面積,大大提高了脫硫劑的利用率和SO2的脫除率。

(2)由于采用了新的優(yōu)化設(shè)計,在達到同等脫硫效率的前提下,有效減少了循環(huán)漿液量,降低了能耗,節(jié)約了運行費用。

參考文獻:

[1] 曾庭華, 馬斌, 廖永進,等. 石灰石/石膏濕法 FGD 系統(tǒng)的優(yōu)化[ J ]. 電站系統(tǒng)工程, 2004, 20 (1): 16-18.

[2] 吳忠標(biāo), 劉越, 余世清,等. 廢大理石粉濕法煙氣脫硫工藝實驗[ J ]. 環(huán)境科學(xué),2002, 23 (1): 35-38.

塔壁分配環(huán)在濕法煙氣脫硫工程中的應(yīng)用

摘 要:結(jié)合燃煤電廠135MW機組脫硫工程,在脫硫塔塔壁設(shè)置漿液分配環(huán)。運行結(jié)果表明:采用優(yōu)化設(shè)計后,脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,在進口SO2濃度5200mg/Nm3、吸收漿液pH值為7.5、L/G為4~5的條件下,脫硫效率達到94%以上,同時由于L/G值降低,循環(huán)漿液量明顯減少,有效解決了常規(guī)濕法煙氣脫硫工藝存在的吸收塔結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、入塔氣流分布不均、液氣接觸效率低、吸收塔易結(jié)垢等問題,降低了能耗,節(jié)約了運行費用。

關(guān)鍵詞:塔壁分配環(huán),濕法煙氣脫硫,工程應(yīng)用

目前,濕法鈣基脫硫技術(shù)由于具有運行安全可靠、脫硫效率高、脫硫劑利用率高、適用性強等優(yōu)點而得到廣泛應(yīng)用。但由于脫硫設(shè)施在設(shè)計、運行上尚存在著許多不合理之處,使得脫硫設(shè)施在運行中會出現(xiàn)投運率低、能耗高、結(jié)垢、腐蝕、堵塞、磨損以及運行費用增加等問題[1]。

本文結(jié)合某工程實際,通過采取在脫硫塔內(nèi)壁設(shè)置分配環(huán)的方法,有效解決了常規(guī)脫硫工藝存在的吸收塔結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、入塔氣流分布不均、液氣接觸效率低、吸收塔易結(jié)垢等問題。

1 工程概況

該濕法脫硫系統(tǒng)脫硫塔優(yōu)化試驗工程是在某燃煤電廠135MW燃煤鍋爐機組上完成的。脫硫工藝系統(tǒng)由煙氣系統(tǒng)、石灰乳漿液供應(yīng)系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、石膏漿液處理系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)組成。該項目已通過環(huán)保部門的驗收評價,現(xiàn)已投入正常運行。主要設(shè)計依據(jù)見下表。

2 脫硫塔內(nèi)壁分配環(huán)的設(shè)計

常規(guī)噴淋塔塔壁位置由于噴淋密度不均,噴嘴的覆蓋度不足,加上邊壁位置煙氣流速較中心位置低等原因會造成煙氣和循環(huán)漿液沿塔壁接觸不良,導(dǎo)致塔壁煙率降低。如果單純設(shè)置環(huán)狀液體分布環(huán)來解決邊壁效應(yīng)問題,會增加吸收塔阻力。

該優(yōu)化設(shè)計為在每層噴淋層下方沿塔內(nèi)壁設(shè)置螺旋狀分配環(huán)裝置(如圖 1所示)。分配環(huán)裝置采用耐腐蝕、耐沖擊的合金材料在塔內(nèi)沿塔壁傾斜布置。該裝置收集并再分配沿塔壁流下的漿液,相當(dāng)于塔壁噴嘴的角色,漿液被上升煙氣重新卷吸起來,有效提高了吸收劑漿液的利用率,改善了靠近塔壁的氣液交換,使氣/液分布更均勻,同時通過螺旋葉片使邊壁氣沒有被充分吸收而產(chǎn)生逃逸現(xiàn)象,使系統(tǒng)的脫硫效氣流由直線運動改為螺旋運動,對靠近塔壁的上升煙氣氣流有阻擋、縮聚作用,迫使氣流向噴淋塔中心位置流動,從而增大了氣液接觸面積,大大提高了脫硫劑的利用率和SO2的脫除率。

3 優(yōu)化設(shè)計運行結(jié)果與分析

3.1 吸收液進塔pH值對脫硫效率的影響

吸收液進塔pH值是影響脫硫效率的一個重要因素。在入口SO2濃度保持在約5200mg/Nm3、L/G為4的情況下,吸收液pH值與脫硫率的關(guān)系如圖2所示。

由圖2可見,隨著pH值的升高系統(tǒng)脫硫效率也隨之提高,這主要是因為隨著pH的上升,CaCO3溶解速率加快,從而使總反應(yīng)速率加快,脫硫效率隨之上升。但當(dāng) pH>8以后,脫硫效率保持穩(wěn)定,繼續(xù)提高pH值,脫硫率反而下降。這是因為石灰較之石灰石是更易溶于水,因此石灰基工藝可在較高pH值(6.5~8)下運行而不會影響Ca(OH)2的溶解度。在此pH值范圍內(nèi),已吸收的SO2 大多以SO3 2- 形式存在,這樣可以充分利用SO3 2-的堿性中和H+。SO3 2-的存在,提高了循環(huán)漿液相的堿度,從而利于SO2的吸收。但pH值也并非越高越好,如果漿液 pH值高到足以將HSO3 -全部轉(zhuǎn)化成SO3 2-,那么漿液就會吸收煙氣中的CO2,并與Ca(OH)2反應(yīng)生成不溶于水的 CaCO3沉淀析出,堵塞噴嘴,降低脫硫效率[2]。

3.2 液氣比(L/G)對脫硫效率的影響

L/G是鈣基濕法FGD系統(tǒng)設(shè)計和運行的重要參數(shù)之一,L/G的大小反映了吸收過程推動力和吸收速率的大小,對FGD 系統(tǒng)的技術(shù)性能和經(jīng)濟性有重要影響,必須合理選擇。循環(huán)漿液量決定了吸收SO2可利用表面積的大小,噴淋塔噴出液滴的總表面積基本與噴淋漿液流量成正比。在入口SO2濃度保持在約5200mg/Nm3、吸收液入口pH約為7.5左右的情況下,L/G與脫硫效率關(guān)系如圖3。

脫硫效率隨L/G的增加而增加,但增加幅度越來越小。這是因為當(dāng)L/G增加時,氣液接觸面積增大有利于增加吸收速率;且由于L/G增加,脫硫液的pH值從塔頂?shù)剿椎南陆捣葴p少,則脫硫液的整體pH值上升,這是影響脫硫效率的主要原因。但當(dāng)L/G增加到一定程度時,其對脫硫液的整體pH值的增加有限,因此脫硫效率隨L/G的增加而增加的幅度漸小。且隨著L/G的增加,整體脫硫系統(tǒng)的能耗增加,系統(tǒng)壓降隨之增加,同時也會增加除霧器的負荷,降低了氣水分離效率。因此過大的液氣比是不適宜的。該工程L/G控制在4~5L/m3是合適的。

4 結(jié)語

(1)通過在脫硫塔內(nèi)設(shè)置分配環(huán),進一步改善了靠近塔壁的氣液交換,使氣/液分布更均勻,對靠近塔壁的上升煙氣氣流有阻擋、縮聚作用,迫使氣流向噴淋塔中心位置流動,增大了氣液接觸面積,大大提高了脫硫劑的利用率和SO2的脫除率。

(2)由于采用了新的優(yōu)化設(shè)計,在達到同等脫硫效率的前提下,有效減少了循環(huán)漿液量,降低了能耗,節(jié)約了運行費用。

參考文獻:

[1] 曾庭華, 馬斌, 廖永進,等. 石灰石/石膏濕法 FGD 系統(tǒng)的優(yōu)化[ J ]. 電站系統(tǒng)工程, 2004, 20 (1): 16-18.

[2] 吳忠標(biāo), 劉越, 余世清,等. 廢大理石粉濕法煙氣脫硫工藝實驗[ J ]. 環(huán)境科學(xué),2002, 23 (1): 35-38.

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