太鋼高產(chǎn)低耗清潔燒結(jié)生產(chǎn)
太鋼通過裝備技術(shù)開發(fā)、工藝優(yōu)化、革新控制模式等措施,實現(xiàn)高效、低耗、清潔燒結(jié)生產(chǎn)。成功解決了燒結(jié)機提產(chǎn)、降耗和使用低價劣質(zhì)原料引起的燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度下降、粒度組成變差、粉末增加、還原性降低等一系列技術(shù)問題,在穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量和節(jié)約能耗的前提下,大幅提高了燒結(jié)機生產(chǎn)效率,生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,高爐用戶滿意,達到了預(yù)期的效果。
1 前言
隨著鋼鐵工業(yè)的飛速發(fā)展,市場競爭越來越激烈,市場的競爭就是裝備水平、技術(shù)水平、成本能耗指標(biāo)的競爭,而燒結(jié)是鋼鐵企業(yè)能耗第三大戶,是提高企業(yè)市場競爭力的基礎(chǔ)和首要環(huán)節(jié)。
國內(nèi)外大型燒結(jié)機含鐵原料大都以富礦粉為骨架(富礦粉比例超過90%),已有相對成熟的富礦粉燒結(jié)技術(shù)。太鋼受資源和成本的制約,450m2燒結(jié)機使用50%高比例精礦粉為骨架的含鐵料,無可借鑒的操作技術(shù),且受原料場建設(shè)面積小,混勻礦造堆能力有限的影響,變堆頻繁,生產(chǎn)穩(wěn)定性差,部分工藝參數(shù)和設(shè)備選型存在缺陷,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度和粒度組成不理想,生產(chǎn)滿足4350m3大型高爐的燒結(jié)礦存在技術(shù)難題。隨著高爐冶煉指標(biāo)和產(chǎn)能的提高以及發(fā)展精料方針,要求450m2燒結(jié)機利用系數(shù)達到1.4 t/m2.h以上,超設(shè)計水平10%以上,且在增產(chǎn)的同時保證燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)不降低,要求50%高精粉率原料條件下,實施低硅燒結(jié),控制燒結(jié)礦SiO2含量5%以下,同時為了提高入爐比控制燒結(jié)礦R1.9~1.95,轉(zhuǎn)鼓強度不低于77%。太鋼450m2燒結(jié)機生產(chǎn)實踐中,暴露出增產(chǎn)帶來轉(zhuǎn)鼓強度下降、粉率增多的質(zhì)量問題以及一系列工藝和技術(shù)問題。
2 初始工藝弊端及解決方案
太鋼450m2燒結(jié)機設(shè)計臺車擋板高700mm,臺車寬5m,利用系數(shù)1.26 t/m2.h。布料裝置采用梭式布料機——圓輥給料機——九輥布料器聯(lián)合布料裝置。配置雷達測厚儀,機頭配置四電場除塵器。預(yù)留燒結(jié)煙氣脫硫脫硝工藝接口,設(shè)計燃料分加工藝。使用堿性熔劑生石灰和酸性熔劑蛇紋石兩種熔劑,設(shè)計一個熔劑加工系統(tǒng),生石灰使用密封罐車和管道輸送兩種方式,生石灰配比高達10%,為國內(nèi)外最大配比。使用鐵料為太鋼自產(chǎn)精礦尖山粉、巴西粉和哈粉,配礦研究和改善原料結(jié)構(gòu)受到嚴(yán)重制約,且鐵料中50%是-325目占85%以上的極細(xì)磁鐵精礦尖山粉,對于大型燒結(jié)機生產(chǎn)滿足4350m3大型高爐冶煉要求的燒結(jié)礦是一個極具挑戰(zhàn)性的技術(shù)質(zhì)量難題。
在認(rèn)真總結(jié)生產(chǎn)實踐經(jīng)驗和深刻分析工藝設(shè)備配置的基礎(chǔ)上,制定出太鋼450m2燒結(jié)機實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗清潔生產(chǎn)的具體技術(shù)方案。
2.1 布料新技術(shù)的開發(fā)
2.1.1 液壓伺服布料自動控制系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用
對燒結(jié)機布料系統(tǒng)進行了液壓自動伺服控制改造,實現(xiàn)了高精度遠(yuǎn)程自動布料。其中扇形主閘門改進內(nèi)容:利用液壓傳動所具有的快捷、精準(zhǔn)及液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定性等優(yōu)點,增設(shè)一套大行程液壓缸系統(tǒng)調(diào)節(jié)扇形結(jié)構(gòu),使其具有中控遠(yuǎn)程手動調(diào)節(jié)和現(xiàn)場電位器調(diào)節(jié)兩種功能,并實現(xiàn)無擾切換。輔助閘門改造內(nèi)容:增設(shè)六套小行程液壓缸系統(tǒng),實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)輔助閘門開度功能,通過電位器給定、遠(yuǎn)程手動給定、遠(yuǎn)程自動給定三種閘門開度控制信號來源,運用自如地實現(xiàn)正常生產(chǎn)或檢修模式下或異常波動下的良好布料效果。
2.1.2 梭式布料器料流改向裝置的應(yīng)用
梭式布料器在布料過程中,由于料流拋灑方向為向前的拋物線狀,當(dāng)物料入倉時會出現(xiàn)一端物料前拋時經(jīng)混合料倉倉壁反射落入倉內(nèi),貼近倉壁處,形成正常的偏析,而另一端物料拋灑至接近料倉中心線部位堆積后,落向倉壁端,形成端部粒度大的有害偏析。為了解決以上問題,在梭式布料器落料口處安裝料流控制裝置,由特制的軌道與梭式布料器的運動驅(qū)動料流控制裝置,以改變料流方向至合理位置,解決有害偏析的問題。
2.2 配料技術(shù)的改進
2.2.1 燃料熔劑聯(lián)合外配工藝
太鋼450m2燒結(jié)機原設(shè)計有燃料分加工藝,投產(chǎn)后,該系統(tǒng)運行正常,面對4350m3高爐提出的高強度燒結(jié)礦、高穩(wěn)定性SiO2及R的要求,結(jié)合當(dāng)今行業(yè)最新的研究,利用現(xiàn)有燃料外配流程和設(shè)備,進行適當(dāng)改造后,自主開發(fā)了熔劑外配工藝,并進行了蛇紋石外配和蛇紋石、焦粉聯(lián)合外配的工業(yè)性試驗,起到了改善燒結(jié)礦品質(zhì)的作用。
2.2.2 高配比生石灰穩(wěn)定配加和生石灰流化技術(shù)
太鋼450m2燒結(jié)機使用含鐵原料中精礦粉比例達50%,生石灰配比在9.5%左右。由于生石灰具有較高的CaO含量和很高的活性度,在實際生產(chǎn)時頻繁發(fā)生倉內(nèi)懸料導(dǎo)致生石灰斷配或出料口噴灰導(dǎo)致瞬時流量異常增大等問題。這些問題輕則導(dǎo)致混合料水份大幅波動,影響布料以及燒結(jié)終點的控制。嚴(yán)重時導(dǎo)致濕料堵塞后部系統(tǒng)料嘴或干料壓皮帶等問題,以至形成生產(chǎn)事故,同時還給燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定,尤其是化學(xué)成份的穩(wěn)定帶來不利的影響。
解決方案:
1) 在料倉上部增加進料導(dǎo)流板,當(dāng)物料被氣力輸送至料倉頂部下落的過程中,受到導(dǎo)流板的阻擋,物料減速并靠自重下落,由此降低來料對倉內(nèi)物料的沖擊速度。
2) 在料倉的兩個錐斗部分設(shè)置流化板,由流化風(fēng)機供氣,流化氣經(jīng)過干燥凈化處理后,由加熱裝置加熱到150℃,干燥的熱空氣不但可以降低物料顆粒之間空氣的相對濕度,而且可以增加物料顆粒之間的空氣量,增加物料的流動性。流化空氣在輸送落料和料倉放料的過程中始終處于開啟狀態(tài),由于料倉下方是螺旋輸送出料,下方出口不是密閉的系統(tǒng),所以流化板安裝在錐斗靠上的位置,防止流化風(fēng)從螺旋輸送機泄漏。安裝流化裝置后完全解決生石灰倉的粘料問題,取得良好效果。
2.3 改善邊緣氣流的技術(shù)
2.3.1 阻風(fēng)盲篦條的開發(fā)應(yīng)用
為了有效降低燒結(jié)過程的邊緣漏風(fēng),促進抽風(fēng)過程的氣流均勻分布,采用自主開發(fā)的新型邊緣阻風(fēng)爐篦條,結(jié)合布料過程中邊緣壓入量的曲線控制技術(shù),使燒結(jié)過程通過料層的有效風(fēng)量增加,并且分布更加均勻。
2.3.2 燒結(jié)機滑道恒定漏風(fēng)率控制方法
大型燒結(jié)機的固定滑道與臺車浮動游板之間接觸緊,為滑動摩擦,特別是在安裝初期,摩擦力大,極容易造成燒結(jié)機過流,所以磨損也快。而燒結(jié)機臺車輪與道軌之間為滾動摩擦,摩擦力小,磨損慢。以上二者的磨損程度和磨損速度不同步,必然導(dǎo)致固定滑道與臺車浮動游板之間因摩擦過快而及早產(chǎn)生縫隙,有縫隙便是漏風(fēng)點。同時加劇了燒結(jié)機臺車輪與道軌之間的摩擦力,影響燒結(jié)機整體不在一個水平面上,對燒結(jié)機系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行危害極大。為此發(fā)明一種新方法,使二者縫隙的大小同步一致,保證固定滑道和臺車浮動游板間的縫隙最小,漏風(fēng)最小。杜絕因固定滑道與臺車浮動游板磨損快而及早產(chǎn)生縫隙形成漏風(fēng)無法補救的缺陷,無需設(shè)備改造投資便能有效防止漏風(fēng),較好滿足燒結(jié)工藝所要求的設(shè)備功能精度,進而降低固定滑道與臺車浮動游板間的漏風(fēng)。
2.4 過程控制技術(shù)的開發(fā)
2.4.1 燒結(jié)過程BRP/BTP聯(lián)合診斷技術(shù)
傳統(tǒng)的燒結(jié)優(yōu)化控制軟件,一般僅對BTP(燒透點)進行控制和調(diào)整,以追求產(chǎn)能最大化,而對料層的燃燒點(BRP)較少關(guān)注,無法很好地控制料層的橫向均勻布料,燃燒帶的下移速度不一,容易造成燒結(jié)礦品質(zhì)均勻性差。
為了有效預(yù)測燒結(jié)終點位置,采用BRP診斷技術(shù),即在風(fēng)箱溫度上升拐點附近前后兩個風(fēng)箱沿臺車寬度方向增加測溫點,形成縱橫的溫度場檢測。監(jiān)測數(shù)據(jù)通過診斷軟件處理后得出BRP位置,為BTP控制提供可靠依據(jù)。
2.4.2 主抽風(fēng)門模式化操作
為了有效減少抽風(fēng)過程中的風(fēng)量浪費,合理利用資源,對燒結(jié)機煙道卸灰系統(tǒng)進行改造。實踐并采用密封良好的汽缸式卸灰閥減少漏風(fēng),同時加強煙道的放灰管理,減少積灰,保證氣流通暢。改造機頭布料系統(tǒng),調(diào)整松料棒的布局,增加料面平料板與壓料輥,保證料面平整,保證燒結(jié)過程氣流的均勻分布,為主抽風(fēng)機風(fēng)門控制模式化操作創(chuàng)造條件。通過理論計算與長期實踐的總結(jié),對主抽風(fēng)門調(diào)整實行模式化控制,將燒結(jié)機機速范圍、料層厚度、負(fù)壓與主抽風(fēng)門開度范圍進行合理的、嚴(yán)格的對應(yīng),保證風(fēng)量與機速的最佳匹配。避免了主抽風(fēng)機始終在能力過剩工況下運行的情況,節(jié)省了能源。
2.5 燒結(jié)清潔生產(chǎn)技術(shù)
2.5.1 燒結(jié)煙氣脫硫、脫硝、除塵技術(shù)
太鋼綜合國內(nèi)外各種燒結(jié)煙氣脫硫方法和生產(chǎn)實踐的利弊,在450m2燒結(jié)機上實施活性炭移動層脫硫、脫硝、除塵技術(shù),是處理燒結(jié)煙氣最先進的技術(shù),在世界上有許多成功范例,如:澳大利亞BSL鋼鐵廠、新日鐵大分和名古屋、韓國浦項等均有運行實例。實踐證明活性炭移動層脫硫、脫硝、除塵是一項應(yīng)用成熟、運行穩(wěn)定的技術(shù)。
太鋼450m2和新450m2燒結(jié)機頭煙氣脫硫脫硝工程采用日本三菱商事(株)活性炭移動層脫硫脫硝除塵技術(shù)。其工藝具有集脫硫、脫硝、除塵三位一體的明顯環(huán)保優(yōu)勢,其脫硫率≥95%,脫硝率≥80%,排塵≤20mg/Nm3,且脫除的SO2可再生為H2SO4,炭質(zhì)粉末可應(yīng)用于焦?fàn)t、燒結(jié)、高爐生產(chǎn),實現(xiàn)零排放,是當(dāng)今世界環(huán)保性能優(yōu)異的工藝。煙氣脫硫脫硝工程以控制污染物排放、提高環(huán)境質(zhì)量為目的,為非盈利項目。
2.5.2 系統(tǒng)噪聲治理
燒結(jié)系統(tǒng)是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的污染大戶,近年來燒結(jié)廢氣、粉塵的治理已見成效。而噪聲治理也逐漸受到更多的關(guān)注,廠房、通廊的全封閉技術(shù),風(fēng)機、冷風(fēng)吸入閥等安裝消音裝置等已普遍采用。環(huán)冷機隔離圈、主抽風(fēng)機房通風(fēng)隔音裝置、主煙囪進口煙道低頻吸收隔離系統(tǒng)等已在太鋼燒結(jié)機噪聲治理方面取得了很好的應(yīng)用效果。
3 實施效果表1為國內(nèi)大型燒結(jié)機技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。
表1 國內(nèi)18家360m2~495m2大型燒結(jié)機技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)
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機型,臺 利用系數(shù) 工序能耗 TFe SiO2
數(shù)×m2 t/m2.h kgce/t % %
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企業(yè)1 3×495 1.387 55.50 57.94 4.75
企業(yè)2 1×450 1.466 56.97 58.11 5.03
企業(yè)3 3×435 1.336 59.82 56.76 5.18
企業(yè)4 1×400 1.130 58.02 56.83 4.82
企業(yè)5 400 / 360 1.09 57.87 56.74 5.22
企業(yè)6 3×360 1.293 55.98 56.87 5.18
企業(yè)7 2×360 1.311 58.39 57.60 4.95
企業(yè)8 2×360 1.129 57.77 55.95 5.21
企業(yè)9 1×360 1.160 62.25 56.73 5.22
企業(yè)10 1×360 1.157 57.12 57.42 5.23
企業(yè)11 1×360 1.207 56.70 53.66 5.45
企業(yè)12 1×360 1.290 49.61 56.38 5.27
企業(yè)13 1×360 1.179 76.30 56.24 5.28
企業(yè)14 1×360 1.072 58.16 52.32 6.13
企業(yè)15 1×360 0.654 77.78 52.76
企業(yè)16 1×360 1.268 58.56 56.04 5.64
企業(yè)17 1×360 1.375 68.28 53.55 6.02
企業(yè)18 1×360 1.020 51.56 53.08 6.56
太鋼排名,位 1 6 1 4
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太鋼通過高產(chǎn)低耗清潔燒結(jié)生產(chǎn)實踐,提升了燒結(jié)機系統(tǒng)自動化控制水平,提高專家系統(tǒng)BTP控制精度,大幅提高生產(chǎn)率的同時有效降低了生產(chǎn)成本。產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,很好滿足高爐需求。
通過開發(fā)液壓伺服布料自動控制系統(tǒng)、梭式布料器料流改向裝置等新裝備、進行燃料熔劑聯(lián)合外配等新工藝,采用阻風(fēng)盲篦條和自密封擋板以及燒結(jié)機滑道恒定漏風(fēng)率控制等新方法,革新燒結(jié)過程BRP/BTP聯(lián)合診斷、主抽風(fēng)門模式化操作、燒結(jié)煙氣脫硫脫硝除塵技術(shù)、環(huán)冷余熱回收利用、系統(tǒng)噪聲治理、循環(huán)污水利用和污水零排放等清潔燒結(jié)生產(chǎn)措施,取得增產(chǎn)、節(jié)能、提質(zhì)、清潔生產(chǎn)的良好效果。關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)明顯改善和提高,利用系數(shù)由1.286t/m2.h提高到1.466t/m2.h,工序能耗由59.4 kgce/t降低到56.97kgce/t。
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