將尾礦“榨干吃盡”—綜合利用礦產(chǎn)資源
廢棄的煤矸石、頁巖經(jīng)過破碎加工、篩選等十幾道工序,“搖身一變”成了一塊塊規(guī)格統(tǒng)一、外形美觀的新型磚材。這是日前在福建清流縣大成新型磚業(yè)有限公司看到的情景。該公司工作人員告訴記者,公司擁有工藝先進(jìn)的隧道窯生產(chǎn)線,年產(chǎn)新型磚4000萬塊,其中煤矸石的摻加量達(dá)七成,年消耗煤矸石12.5萬噸,而且整個(gè)煅燒、烘干過程所需熱能均來自煤矸石自身含有的熱能,既減少尾礦堆放的污染,又節(jié)約了煤炭資源,實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、生產(chǎn)效益“雙贏”。
近年來,清流縣積極探索節(jié)約集約利用礦產(chǎn)資源的新路子,通過資源整合和技術(shù)改造,提高了煤矸石、尾礦的綜合利用水平。
資源整合 集聚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)
鉛鋅礦品位只有1%的礦山還有企業(yè)去開采利用,這聽起來似乎是不可能的事,但在清流縣卻成為現(xiàn)實(shí)。2007年,清流縣編制礦產(chǎn)資源開發(fā)整合方案,將3個(gè)鉛鋅礦采礦權(quán)及1個(gè)鉛鋅探礦權(quán)進(jìn)行整合,由華龍礦業(yè)有限公司統(tǒng)一開采,并重新編制開發(fā)利用方案,將低品位礦石與高品位礦石混合選礦,礦石入選品位降至1%。
據(jù)華龍礦業(yè)公司總經(jīng)理于本壘介紹,公司擁有3個(gè)鉛鋅礦山和2個(gè)選礦廠,其中仁場(chǎng)礦山和村尾礦山距離相近,但礦石品位相差甚遠(yuǎn),其中仁場(chǎng)礦石品位只有1%,如果沒有進(jìn)行整合,公司早就放棄仁場(chǎng)礦山的開采了。資源整合后,現(xiàn)在礦石利用率提高了,且最少可延長礦山5年的服務(wù)年限。
將資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚,不但解決了礦產(chǎn)資源開采“小、散”問題,而且保障了核心骨干企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
清流境內(nèi)螢石資源豐富,已勘查發(fā)現(xiàn)螢石礦床(點(diǎn))有23處,資源儲(chǔ)量達(dá)1000多萬噸。為了發(fā)揮資源更大的效益,近年來,該縣采取廠礦結(jié)合、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、上下游整合等形式,積極引導(dǎo)螢石礦山企業(yè)與化工企業(yè)對(duì)接,培育產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)。清流縣東營化工有限公司負(fù)責(zé)人徐能武告訴記者,由于每年螢石礦開采量有所限制,通過整合,公司生產(chǎn)原料有了保障,再加上公司擁有的資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì),就可不拘泥于生產(chǎn)氟化氫這類初級(jí)產(chǎn)品,還能夠向下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升了企業(yè)的競爭力。
“無論是在延長礦山服務(wù)年限,還是在延長產(chǎn)業(yè)鏈,提高礦產(chǎn)品附加值上,我們都秉承將礦產(chǎn)資源‘榨干吃盡’、盡量縣內(nèi)消化的理念。”清流縣國土資源局局長胡永歡如是說。
技術(shù)改造 提高選礦回收率
走進(jìn)華龍礦業(yè)有限公司選礦廠車間,伴隨著機(jī)器的轟鳴聲,一股藥劑味撲鼻而來。于本壘總經(jīng)理指著正在運(yùn)行的尾礦回收系統(tǒng)自豪地說:“現(xiàn)在每天可從鉛鋅礦的尾礦中再浮選出100噸硫鐵礦,選礦回收率由90%提高到93%。”據(jù)介紹,2008年以前華龍礦業(yè)公司的選礦設(shè)備只能選鉛、鋅,含有大量硫鐵礦的尾礦被直接送到水泥廠當(dāng)配料,無形中浪費(fèi)了大量資源。為此,公司對(duì)選礦設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,對(duì)尾礦再添加藥劑進(jìn)行重新浮選,直接將硫鐵礦進(jìn)行分離,大大提高了選礦回收率。
這是清流縣積極引導(dǎo)礦山企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造,提升選礦回收率的一個(gè)實(shí)例。2007年,該縣對(duì)北坑鎢礦進(jìn)行重新規(guī)劃,優(yōu)化采掘工藝流程,通過技術(shù)改造,采用浮選柱選礦新工藝對(duì)尾礦進(jìn)一步回收,鎢回收率提升了4個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到85%,同時(shí)綜合回收原礦中的鉍、鉬等有價(jià)金屬。據(jù)北坑鎢礦負(fù)責(zé)人介紹,原來開采提煉后留下大批礦柱,技改后可回收礦柱中的有價(jià)金屬,同時(shí)電耗和水耗分別下降21%,資源綜合利用率非常明顯。
尾礦回收 變廢為寶
以往工業(yè)廢渣堆成山,既占土地地又污染環(huán)境,如今卻成了生產(chǎn)水泥的新型原料。在福建紅火水泥有限公司廠區(qū),利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)水泥熟料的機(jī)器在不停地運(yùn)轉(zhuǎn)。公司負(fù)責(zé)人吳淞良說,公司每年能利用工業(yè)廢渣50多萬噸,其中煤矸石40多萬噸、廢氟石膏10萬噸,同時(shí)利用水泥余熱每年發(fā)電5500多萬度,節(jié)省大量的煤炭資源。
清流縣共有礦山企業(yè)46家,年產(chǎn)礦石總量113萬噸,每年約產(chǎn)生30多萬噸煤矸石和大量的鉛鋅、螢石礦等尾礦。對(duì)于煤矸石等工業(yè)廢渣,清流縣堅(jiān)持“因地制宜,積極利用”的指導(dǎo)思想,實(shí)行“誰排放、誰治理,誰利用、誰受益”的原則進(jìn)行處理,同時(shí)制定優(yōu)惠政策,積極引進(jìn)、興辦以煤矸石等尾礦為原料的新型墻材企業(yè)。
隨著福建紅火水泥、清流大成新型磚業(yè)等可回收利用工業(yè)廢渣的企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn),清流縣每年產(chǎn)生的工業(yè)廢渣基本上得到二次利用,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益的“雙贏”。
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