萊鋼焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)優(yōu)化改造
1 前言
萊鋼焦化廠5#、6#焦?fàn)t配套建成的120 萬t 煤氣凈化系統(tǒng),由于場地狹窄等原因,設(shè)計采用了水洗氨工藝流程;拿簹饨(jīng)初冷器冷卻后進(jìn)入旋分捕霧器除油霧,經(jīng)煤氣鼓風(fēng)機(jī)加壓后入洗氨塔洗氨冷卻,洗苯后作為凈煤氣輸送用戶。該工藝沒有脫硫工序,不符合環(huán)保要求及后序煤氣用戶對煤氣質(zhì)量的要求。為此,選用HPF 脫硫工藝,并根據(jù)工藝需要增上電捕焦油器,增加配套硫銨工藝,將洗氨塔改造為終冷塔,形成了包含初冷、鼓風(fēng)機(jī)、電捕焦油器、脫硫、硫銨、洗苯脫苯的完整工藝,提高了凈煤氣質(zhì)量,降低了粗苯工段腐蝕率,提高了粗苯蒸餾系統(tǒng)的開工率。
2 改造思路
1)增上HPF 脫硫工藝。2)增上電捕焦油器。原工藝設(shè)有的旋分捕霧器,捕霧效率一般在60%~ 70%,難以滿足HPF 脫硫要求,煤氣中含焦油過多易導(dǎo)致脫硫催化劑中毒,從而影響脫硫效率。電捕焦油器捕霧效率能達(dá)到99.5%以上,煤氣經(jīng)電捕焦油器除焦油霧后能較好的滿足工藝要求。鑒于煤氣系統(tǒng)無法停運,負(fù)壓系統(tǒng)帶壓開口較危險,特將電捕焦油器設(shè)置在正壓系統(tǒng)。3)淘汰水洗氨工藝,配套增上硫銨工藝。水洗氨工藝生產(chǎn)落后,洗氨效率低,煤氣質(zhì)量差,該工藝自身設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,后序設(shè)備氨腐蝕嚴(yán)重。水洗氨工藝能耗高,工藝不合理。HPF 脫硫工藝與水洗氨工藝配套存在巨大弊端。即為了提高脫硫過程中的氨硫比,保證脫硫效率,必須將脫硫后煤氣中的氨氣經(jīng)水洗、蒸餾后再回兌到脫硫前的煤氣中,促成氨循環(huán),凈增運行成本。同時水洗氨工藝產(chǎn)生5 t/h 的廢水,加重了節(jié)能減排的壓力。基于以上分析,將水洗氨工藝改造成硫銨工藝。4)HPF 脫硫工藝配套上硫銨工藝后,洗氨改終冷工藝。基于HPF 脫硫工藝與水洗氨工藝配套存在較大弊端,配套上硫銨工藝,煤氣經(jīng)飽和器除氨后溫度高達(dá) 50~55 ℃,直接洗苯會導(dǎo)致洗苯效率降低,影響苯族烴回收,導(dǎo)致化產(chǎn)品收率降低,為此,根據(jù)洗氨塔結(jié)構(gòu)特點將其改造為終冷工藝。
3 改造方法
1)投資5 300 余萬元增上電捕焦油器,HPF 脫硫工藝及配套硫銨工藝。
2)洗氨改終冷工藝。經(jīng)過對洗氨塔和終冷塔結(jié)構(gòu)及配套工藝進(jìn)行分析,洗氨塔完全可改造為終冷塔,將原洗氨塔一段噴灑改造為兩段噴灑,在上段噴灑設(shè)計新的噴灑裝置改造后,終冷塔分為兩段噴灑,噴灑下的溶液集結(jié)于塔底,終冷循環(huán)泵和半富氨水泵分別抽塔底進(jìn)入各換熱器進(jìn)行冷卻,終冷循環(huán)泵后冷卻的循環(huán)液打到塔中部進(jìn)行噴灑,半富氨水泵后冷卻的循環(huán)液打到塔頂進(jìn)行噴灑,多余廢水從終冷循環(huán)泵后打入浮選機(jī),滿后流入機(jī)械化澄清槽。為保證煤氣出口溫度滿足工藝要求,將上段噴灑液增大冷卻器換熱面積,循環(huán)液全部采用低溫水冷卻。 3)旋分捕霧器增設(shè)旁通管。配套脫硫、硫銨項目同時配有電捕,投運后形成了完整的煤氣凈化回收工藝,旋分捕霧器主要功能與電捕焦油器重合,旋分捕霧器正常運行阻力為1.5~1.8 kPa,是電捕焦油器的3~5 倍,增加電捕后,取消旋分捕霧器不會對鼓風(fēng)機(jī)安全運行造成影響。萊鋼焦化廠通過優(yōu)化運行模式,利用停產(chǎn)機(jī)會對旋分捕霧器增設(shè)旁通管,將機(jī)前吸力自動調(diào)節(jié)翻板由旋分捕霧器后遷移至旋分捕霧器前,在保證工藝運行情況下,降低系統(tǒng)阻力 1.5~1.8 kPa,從而降低了鼓風(fēng)機(jī)電耗。
4 改造效果
改造后,120 萬t 煤氣凈化系統(tǒng)形成了較為完整合理的工藝,滿足了環(huán)保要求,脫硫脫氨效果大大提高,降低了粗苯工段腐蝕率,提高了粗苯蒸餾系統(tǒng)的開工率及凈煤氣質(zhì)量。降低了鼓風(fēng)機(jī)電耗,年節(jié)電 39 萬余kW·h,同時保證了煤氣系統(tǒng)安全運行。
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