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濕法煙氣脫硫去掉GGH對脫硫系統(tǒng)的影響分析及解決對策

更新時間:2010-06-24 13:46 來源:網(wǎng)絡(luò) 作者: 閱讀:2307 網(wǎng)友評論0

一、煙氣脫硫GGH運行現(xiàn)狀

目前國內(nèi)帶煙氣再熱器GGH的脫硫機組絕大部分都存在GGH嚴(yán)重堵塞情況,GGH在運行過程中阻力逐漸增大,造成脫硫機組運行能耗越來越大。

由于原煙氣溫度在GGH中由130~160℃左右降低到酸露點以下的80℃左右,因此在GGH的降溫側(cè)會產(chǎn)生大量的粘稠的酸液。這些酸液不但對GGH的換熱元件和殼體有很強的腐蝕作用,而且會粘附大量煙氣中的飛灰。另外,穿過除霧器的微小漿液液滴在換熱元件的表面上蒸發(fā)之后,也會形成固體的結(jié)垢物。結(jié)垢造成凈煙氣不能達(dá)到設(shè)計要求的排放溫度,使GGH換熱效率降低,并對下游設(shè)施造成腐蝕。GGH換熱面結(jié)垢后,污垢的導(dǎo)熱系數(shù)比換熱元件小,熱阻增大。隨著結(jié)垢厚度的增加,傳熱熱阻增大,在原煙氣側(cè)高溫原煙氣熱量不能被GGH換熱元件有效吸收,換熱元件蓄存熱量達(dá)不到設(shè)計值。換熱元件回轉(zhuǎn)到凈煙氣側(cè),GGH換熱元件本身沒有儲存到充足熱量,又由于結(jié)垢而不能釋放出來被凈煙氣吸收,因此凈煙氣的溫升達(dá)不到設(shè)計要求。結(jié)垢越嚴(yán)重?fù)Q熱效率就越差,凈煙氣的溫升就越小,凈煙氣對外排放溫度就越低,對后續(xù)的設(shè)備腐蝕越來越嚴(yán)重。

GGH結(jié)垢會造成吸收塔耗水量增加。由于結(jié)垢GGH換熱元件與高溫原煙氣不能有效進(jìn)行熱交換,經(jīng)過GGH的原煙氣未得到有效降溫,進(jìn)入吸收塔的煙氣溫度超過設(shè)計值。進(jìn)入吸收塔的煙氣溫度越高,從吸收塔蒸發(fā)而帶走的水量就越多。

GGH結(jié)垢引起增壓風(fēng)機能耗增加,結(jié)垢特別嚴(yán)重后,煙氣通流面積減小使煙氣流速增加,風(fēng)機壓力升高。當(dāng)GGH壓降使風(fēng)機出口壓力處于風(fēng)機失速區(qū),風(fēng)機嚴(yán)重脫離運行工況,造成風(fēng)機喘振。最后導(dǎo)致增壓風(fēng)機過載跳閘或旁路擋板門自行打開,脫硫系統(tǒng)無法正常運行。

GGH的原煙氣側(cè)向凈煙氣側(cè)的泄漏會降低系統(tǒng)的脫硫效率,回轉(zhuǎn)式GGH的原煙氣側(cè)和凈煙氣側(cè)之間的泄漏可以達(dá)到1.0%,有的甚至更高,并且隨著運行時間的延長,泄漏率會逐漸增大。泄漏率對于整個脫硫系統(tǒng)效率有很大的負(fù)面影響,消耗不必要的動力。

二、去掉GGH后對脫硫系統(tǒng)的影響分析

脫硫系統(tǒng)去掉GGH后,系統(tǒng)運行及維護(hù)工作量及大修費用大大降低。脫硫系統(tǒng)中無論投資或占地,GGH都占有很高的比例,GGH本身是個龐大的系統(tǒng),又帶有許多附屬設(shè)備如低泄漏風(fēng)機、密封風(fēng)機、吹灰器、高壓水泵,而這些附屬設(shè)備若其中一個發(fā)生故障都會使GGH系統(tǒng)停運,最終導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)停運。

俗話說,風(fēng)機是電廠的電老虎。脫硫系統(tǒng)也不例外,增壓風(fēng)機是整個脫硫系統(tǒng)中單臺用電負(fù)荷最大的設(shè)備。增壓風(fēng)機的壓頭主要由吸收塔壓降、GGH壓降及煙道壓降組成,GGH的壓降占到整個增壓風(fēng)機壓降的1/3以上。因此去掉GGH后,增壓風(fēng)機的壓頭及電耗能降低1/3左右。同時因GGH的附屬設(shè)備都將一起拆除掉,這些附屬設(shè)備都將不再耗電。

對于發(fā)電企業(yè)來講,機組每停1秒鐘都會給電廠帶來直接的經(jīng)濟損失,因此提高發(fā)電設(shè)備的運行可靠性及可用率是電廠努力追求的目標(biāo)。系統(tǒng)中設(shè)備數(shù)量越多,組成的整個系統(tǒng)的運行可靠性及可用率越低,GGH系統(tǒng)中光控制點數(shù)就約80多點,若去掉GGH,整個脫硫系統(tǒng)的運行可靠性及可用率將有很大的提高。

脫硫系統(tǒng)原煙氣溫度一般在130~160℃左右,煙氣經(jīng)GGH降溫側(cè)降溫后,溫度至80℃左右進(jìn)入吸收塔,在吸收塔進(jìn)行反應(yīng)后,出口煙氣溫度大約在50℃左右。若去掉GGH,130~160℃左右的煙氣直接進(jìn)入吸收塔,經(jīng)噴淋降溫后煙氣溫度大約在50℃左右離開吸收塔,溫降達(dá)到80~110℃左右。吸收塔內(nèi)煙氣溫度的降低都是通過噴淋降溫水的蒸發(fā)來實現(xiàn)的,因此去掉GGH后,整個脫硫系統(tǒng)的水耗將增加約50%。

煙氣的體積與煙氣的K氏溫度成正比關(guān)系,脫硫系統(tǒng)原煙氣溫度一般在130~160℃左右,煙氣經(jīng)GGH降溫側(cè)降溫后,溫度至80℃左右進(jìn)入吸收塔,吸收塔流速保持一個最佳設(shè)計流速。在去掉GGH后,原煙氣直接進(jìn)入吸收塔,此時吸收塔入口及塔內(nèi)煙氣流速將會大幅增加,偏離了原來的設(shè)計工況,甚至影響到系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

煙氣經(jīng)脫硫后雖然SO2被大量吸收,但SO3只有少部分被吸收,而且煙氣溫度降低,濕度增大,在取消GGH的情況下,進(jìn)入煙囪的煙氣溫度在50℃左右,低于酸露點,含水量約為100mg/m3,煙囪筒壁會結(jié)露形成酸液,給煙囪的安全運行帶來嚴(yán)重的腐蝕危害。

三、建議及對策

通過對脫硫系統(tǒng)GGH運行現(xiàn)狀及取消GGH后對脫硫系統(tǒng)的影響分析,提出以下建議:

1、吸收塔是整個脫硫系統(tǒng)的核心,在去掉GGH后,為了保證整個脫硫系統(tǒng)脫硫效率,使進(jìn)入吸收塔煙氣溫度維持原設(shè)計溫度或稍高于原設(shè)計溫度,在吸收塔入口處加裝低溫省煤系統(tǒng)。低溫省煤系統(tǒng)是利用鍋爐排煙溫差熱能加熱汽輪機的冷凝水,達(dá)到降低鍋爐煤耗的裝置。加裝低溫省煤系統(tǒng)后,不僅解決了去掉GGH后煙氣對脫硫系統(tǒng)的不利影響,而且降低排煙溫度、提高鍋爐效率,減少發(fā)電煤耗,排煙溫度每降低10度,可節(jié)省標(biāo)煤1克左右;同時煙氣經(jīng)降溫后進(jìn)入吸收塔大幅減少脫硫系統(tǒng)水耗,以220MW機組脫硫為例,年節(jié)標(biāo)煤約5000噸,年節(jié)水量約15萬噸,將給企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。低溫省煤系統(tǒng)壓降一般在500~600Pa,遠(yuǎn)低于GGH的壓降1000Pa,因此加裝低溫省煤系統(tǒng)后無需對脫硫系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行改造。

2、電廠煙囪高度達(dá)200多米,脫硫系統(tǒng)去掉GGH后濕煙氣進(jìn)入煙囪,給煙囪造成嚴(yán)重的腐蝕,給煙囪的安全運行帶來嚴(yán)峻的考驗。鑒于此,必須對煙囪進(jìn)行防腐。煙囪防腐方式不同會對煙囪的運行產(chǎn)生不同的結(jié)果,由于煙氣狀態(tài)不穩(wěn)定,干煙氣與濕煙氣交替進(jìn)入煙囪(在FGD正常運行時為低溫濕煙氣,F(xiàn)GD停運時為高溫干煙氣),對于防腐材料提出非常高的要求,因此不合理的防腐方案將給煙囪帶來不斷的麻煩。所以,需慎重確定防腐方案。一般情況下,煙囪防腐時整個發(fā)電機組將需停運2個月左右。

3、考慮到目前國內(nèi)煙囪防腐出現(xiàn)的問題,建議考慮增設(shè)濕煙囪(為了便于區(qū)分,將原機組煙囪叫"煙囪",增設(shè)的濕煙囪叫"濕煙囪")。增設(shè)濕煙囪后,原來的煙囪就無需再進(jìn)行防腐。濕煙囪是指只經(jīng)脫硫后煙氣排放的煙囪,因其只走濕煙氣而被命名為濕煙囪。正常情況下,煙氣經(jīng)吸收塔脫硫后進(jìn)入濕煙囪排放;當(dāng)脫硫系統(tǒng)停運時,脫硫煙氣旁路門打開,煙氣經(jīng)原煙囪排放。濕煙囪因只經(jīng)過濕煙氣,而濕煙氣狀態(tài)又單一、穩(wěn)定,防腐方案的確定比較容易,同時在濕煙囪安裝施工期間,F(xiàn)GD正常運行(濕煙囪建造好后濕煙氣直接切換進(jìn)入濕煙囪),無需停爐,不會影響機組運行發(fā)電。

參考文獻(xiàn):

[1]鄧徐幀,裴耀先,顧咸志,石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置的防腐蝕,《電力環(huán)境保護(hù)》,2002,18(2):11-16。

[2]曾庭華,脫硫后煙氣的腐蝕性探討,電力設(shè)備,2004,(2):55-57。

[3]鐘秦,燃煤煙氣脫硫脫硝技術(shù)及工程實例,北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2004。

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