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爐內(nèi)噴鈣脫硫?qū)﹀仩t性能影響的試驗(yàn)研究

更新時(shí)間:2009-11-25 15:51 來源:山東電力技術(shù) 作者: 劉福國,鄭秀華,房中海,李小偉 閱讀:2567 網(wǎng)友評(píng)論0

摘要:研究了一臺(tái)150 MW 供熱鍋爐爐內(nèi)噴鈣脫硫?qū)\(yùn)行性能的影響。追蹤了噴鈣脫硫投運(yùn)前后三年來排煙溫度的變化,定量分析噴鈣脫硫引起受熱面異常沾污對(duì)鍋爐性能的影響;并通過專項(xiàng)試驗(yàn),研究爐內(nèi)噴鈣脫硫?qū)θ紵t膛和空氣預(yù)熱器傳熱的影響,結(jié)果表明,爐內(nèi)噴鈣脫硫使鍋爐效率降低約1.72%,爐膛吸熱量略有增加。

關(guān)鍵詞:鍋爐,爐內(nèi)噴鈣煙氣脫硫,鍋爐性能,鍋爐性能試驗(yàn)

0 引言

某電廠150 MW 供熱機(jī)組于2005 年7 月結(jié)束 96 h 試運(yùn)行,移交試生產(chǎn)。2005 年9 月完成性能考核試驗(yàn)。2007 年8 月, 爐內(nèi)噴鈣尾部增濕(Limestone Injection into the Furnace and Activation of Calcium 簡稱LIFAC)煙氣脫硫系統(tǒng)正式投入運(yùn)行。2008 年 3 月,屏式過熱器管間結(jié)渣連片,導(dǎo)致鍋爐通風(fēng)異常而緊急停爐;兩臺(tái)噴鈣脫硫鍋爐運(yùn)行兩年后性能嚴(yán)重下降,電廠多次組織技術(shù)人員分析鍋爐性能下降原因,并通過專項(xiàng)試驗(yàn),研究了爐內(nèi)噴鈣脫硫?qū)﹀仩t性能的影響。

1 設(shè)備概況

1.1 鍋爐

該電廠3、4 號(hào)機(jī)組是150 MW 燃煤供熱機(jī)組,鍋爐是上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-480/13.7-M776 型超高壓自然循環(huán)汽包爐。爐膛為正方形,深度和寬度均為9.60 m,高45.95 m。采用寬調(diào)節(jié)比擺動(dòng)式燃燒器,四角布置,切圓燃燒。制粉系統(tǒng)為鋼球磨、中間儲(chǔ)倉、乏氣送粉系統(tǒng);采用靜電除塵器。鍋爐設(shè)計(jì)燃用揮發(fā)分Vdaf =36%、發(fā)熱量Qnet,ar= 21 270 kJ/kg、含硫量Sar=0.44%的煙煤,設(shè)計(jì)煤的灰熔點(diǎn)DT=1 220 ℃,ST>1 280 ℃,F(xiàn)T>1 338 ℃。

1.2 煙氣脫硫系統(tǒng)

每臺(tái)鍋爐配一套爐內(nèi)噴鈣尾部增濕煙氣脫硫系統(tǒng),見圖1,設(shè)計(jì)參數(shù)見表1,工作原理簡述如下: 在爐膛29.7 m 和32.2 m 層高處各設(shè)一排噴嘴,石灰石噴入爐膛后,鍛燒分解成CaO 和CO2,部分SO2 與CaO 反應(yīng)生成CaSO4, 這一階段脫硫效率25%~30%; 在增濕活化器內(nèi), 脫硫劑表面形成水膜, SO2 向其中溶解,被CaSO4 包裹的CaO 遇水生成Ca(OH)2,并與溶于水的SO2 反應(yīng);為了提高鈣的利用率, 將電除塵器第一電場收集來的粉塵送回增濕活化器循環(huán)利用; 活化器出口煙氣在加熱器內(nèi)與來自空氣預(yù)熱器的熱空氣直接混合,保證電除塵器安全運(yùn)行。

2 受熱面沾污對(duì)排煙溫度的影響

爐膛噴鈣增加了灰量,改變了灰的化學(xué)成分和粒度分布,進(jìn)而影響灰在鍋爐不同部件上的堆積特性,受熱面堆積灰的分布和數(shù)量以及化學(xué)物理特性對(duì)排煙溫度有重要的影響。

鈣基吸附劑在爐膛上方噴入后,鈣基吸附劑在熱解時(shí)發(fā)生爆裂,產(chǎn)生大量的細(xì)微顆粒,細(xì)微顆粒容易粘附在受熱面上,使受熱面的沾污加重;另外,噴入鈣基吸附劑后,灰中自由CaO 顆粒較多,由于 CaO 的熔點(diǎn)較低,受熱面上粘污核心增多,受熱面沾污和結(jié)渣傾向加重[1]。

爐膛噴鈣脫硫?qū)κ軣崦嬲次刍蚪Y(jié)渣的影響還因煤種而稍異;低硫煤噴射石灰石后,灰的軟化溫度下降較多,而高硫煤則下降較少;機(jī)理研究表明[2],沾污特性與煤的活性有機(jī)鈉化合物含量有關(guān),這些鈉化合物熔點(diǎn)低, 在爐膛高溫環(huán)境下首先被蒸發(fā),而后凝結(jié)固化在溫度相對(duì)低的受熱面上,與灰顆粒一起在受熱面上形成非常緊密的積灰, 在此過程中,鈉化合物起到類似“膠水”的作用,使積灰堅(jiān)硬緊密,難以清除;研究表明,對(duì)于一部分沾污性很強(qiáng)的高鈉煤,爐膛噴鈣會(huì)使積灰對(duì)管壁的粘結(jié)強(qiáng)度降低,沾污變得容易清除,這是有利的方面;而對(duì)于大多煤種,爐膛噴鈣會(huì)降低灰的變形溫度和流動(dòng)溫度的差值,如果該溫差很小,積灰也難以清除;表2 給出了該電廠部分入廠煤灰熔點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果, 可以看出,燃用的神華煤灰熔點(diǎn)FT 都低于1250 ℃,屬嚴(yán)重結(jié)焦煤,該類煤不僅灰熔點(diǎn)低,而且灰的初始變形溫度DT 與流動(dòng)溫度FT 差值。 爐膛噴鈣會(huì)進(jìn)一步增加屏式過熱器結(jié)渣機(jī)會(huì),而且可能形成難以清除的沾污;2008 年初,3 號(hào)鍋爐因屏式過熱器管間結(jié)渣連片、鍋爐通風(fēng)困難而緊急停爐。

排煙溫度是受熱面整體沾污狀態(tài)的直接反映,但鍋爐運(yùn)行中,環(huán)境溫度變化大,對(duì)排煙溫度有較大影響;將排煙溫度修正到標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境狀態(tài)后,環(huán)境溫度的影響被剝離出去,修正后的排煙溫度可以準(zhǔn)確指示受熱面整體沾污狀態(tài)。該電廠3 號(hào)鍋爐自 2005 年7 月17 日投產(chǎn)以來,共進(jìn)行4 次正式鍋爐效率試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)間分別是2005 年9 月、2006 年7 月、2008 年7 月、2009 年1 月,4 次試驗(yàn)中修正排煙溫度隨時(shí)間變化見圖2。

該電廠燃用煤礦點(diǎn)繁多,2008 年低灰熔點(diǎn)的煤比例逐漸增多,同年12 月,低灰熔點(diǎn)神華混煤和神華石炭煤占到入廠煤的89%。從圖2 看出,脫硫系統(tǒng)投用、低灰熔點(diǎn)煤增多后,排煙溫度大幅度增加;2006 年7 月到2009 年1 月,135 MW 負(fù)荷下的修正排煙溫度由136.2 ℃上升到157.24 ℃,升幅達(dá) 21 ℃,表明受熱面的沾污狀態(tài)明顯惡化。

3 脫硫系統(tǒng)投、停試驗(yàn)對(duì)比[3]

脫硫系統(tǒng)正式投用一年后,在該電廠3 號(hào)鍋爐上進(jìn)行脫硫設(shè)備投、停對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)前,利用蒸汽吹灰器清除受熱面上的松散性積灰,在相同的受熱面清潔度下開始試驗(yàn),試驗(yàn)按國家標(biāo)準(zhǔn)GB 10184- 88 的規(guī)定進(jìn)行, 主要考察爐內(nèi)噴鈣脫硫?qū)ε艧煖囟、爐內(nèi)燃燒和傳熱的影響。

兩次試驗(yàn)鍋爐負(fù)荷和燃用煤種相同,試驗(yàn)結(jié)果見表3,從中可看出,兩次試驗(yàn)未燃盡碳損失基本相同,爐內(nèi)噴鈣脫硫?qū)θ紵绊懞苄。脫硫系統(tǒng)投用后,減溫水流量明顯減少,說明爐膛換熱量增加,這是煙氣的灰負(fù)荷增加引起。鈣基吸附劑在爐膛上方噴入, 對(duì)爐膛下方受熱面的結(jié)渣和沾污影響較小,但由于爐膛空間灰負(fù)荷增加,灰擴(kuò)散和吸收率發(fā)生改變,導(dǎo)致爐膛輻射傳熱特性變化,從而引起爐膛換熱量發(fā)生改變。

脫硫系統(tǒng)投用后,鍋爐排煙溫度發(fā)生明顯改變,見表3。在機(jī)組負(fù)荷和爐膛過?諝庀嗤那闆r下,脫硫系統(tǒng)投用后,修正排煙溫度升高8.11 ℃。盡管兩次試驗(yàn)煙氣灰負(fù)荷不同,受熱面積灰速度有差異,但由于試驗(yàn)時(shí)間較短,試驗(yàn)前進(jìn)行充分吹灰,試驗(yàn)過程受熱面清潔狀態(tài)差別不大, 煙溫度升高的主要原因是,噴鈣脫硫系統(tǒng)的輸送空氣是室溫下的冷空氣,未經(jīng)空氣預(yù)熱器直接進(jìn)入爐膛,若維相同的過?諝,流經(jīng)預(yù)熱器的空氣減少,引起排煙溫度升高。

4 爐內(nèi)噴鈣煙氣脫硫?qū)﹀仩t性能影響定量分析

爐內(nèi)噴鈣脫硫?qū)﹀仩t性能的影響主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面,石灰石煅燒吸熱與固硫反應(yīng)放熱兩者之間的凈熱量得失;石灰石粉輸送噴射造成過?諝饬; 因噴鈣引起的受熱面異常沾污或結(jié)渣;噴鈣引起的灰渣物理顯熱損失。

石灰石煅燒和固硫反應(yīng)的方程為

CaCO3→CaO+CO2 CaO+SO2+12 O2→CaSO4+CO2

1 摩爾CaCO3 分解需要的熱量177.9 kJ,1 摩爾SO2 與CaO 完全反應(yīng)放出熱量500.6 kJ[4];燃用煤的含硫量為1.24%、發(fā)熱量為20 280 kJ/kg,鈣/硫摩爾比為2.5,假設(shè)爐膛內(nèi)CaCO3 的分解率為85%,爐內(nèi)脫硫反應(yīng)率為25%;1 kg 煤產(chǎn)生的SO2 在爐內(nèi)與CaO 反應(yīng)放出熱量約為500.6×(1 000×0.0 124/ 32)×0.25=48.5 kJ, 爐內(nèi)CaCO3 分解需要的熱量 177.9×(1 000×0.0 124/32×2.5)×0.85=146.5 kJ, 石灰石煅燒吸熱與固硫反應(yīng)凈熱量差使鍋爐效率下降的百分?jǐn)?shù)約為(146.5-48.5)/20 280×100=0.48%。

根據(jù)對(duì)比試驗(yàn),脫硫系統(tǒng)投用后排煙溫度升高 8.11 ℃,這是由石灰石粉輸送噴射造成過?諝饬恳穑瑫(huì)引起鍋爐效率降低約0.49%。

在脫硫系統(tǒng)投用、低灰熔點(diǎn)煤增多后的短時(shí)間內(nèi),修正排煙溫度升高21 ℃,見圖2,據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì),因爐膛噴鈣脫硫引起的排煙溫度異常升高不會(huì)小于10 ℃,按此計(jì)算,鍋爐效率降低約0.61 %。

鍋爐燃用含硫量為1.24%的煤, 鈣/硫摩爾比為2.5,每小時(shí)消耗約16.06 t 的石灰粉,與停用脫硫系統(tǒng)相比,飛灰量會(huì)增加50%,噴鈣引起的物理顯熱會(huì)使鍋爐效率下降約0.14%。

5 結(jié)語

爐內(nèi)噴鈣煙氣脫硫投用后,該電廠的150 MW 鍋爐排煙溫度異常升高,灰負(fù)荷增加引起爐膛吸熱量增多,減溫水量減少,爐內(nèi)噴鈣引起鍋爐效率降低約1.72%,但對(duì)爐膛燃燒影響很小。

采用爐內(nèi)噴鈣脫硫的鍋爐, 應(yīng)加強(qiáng)煤質(zhì)控制,避免燃用低灰熔點(diǎn)、強(qiáng)沾污性煤;可通過提高吹灰頻率、優(yōu)化氧量控制、根據(jù)燃煤硫分含量合理控制入爐石灰石量等措施,提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。

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