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窯尾袋除塵器應(yīng)用中出現(xiàn)的問題及解決

更新時(shí)間:2009-10-13 10:21 來源: 作者: 張志勇,李 馨 閱讀:2169 網(wǎng)友評論0

某公司2 500t/d生產(chǎn)線窯尾廢氣處理采用120-2×6型袋除塵器,該除塵器共有12個(gè)倉室,總過濾面積12615m2。控制系統(tǒng)由PLC程序控制。該除塵器在進(jìn)口含塵氣體不超過250℃、高粉塵濃度工況下,收塵效率達(dá)99.9%。但在使用過程中出現(xiàn)了一些問題,本文就該除塵器使用情況做以下介紹。

1 濾袋清灰效果不好

2007年6月袋除塵器進(jìn)出口壓差逐漸升高,由1.0kPa升至2.0kPa,清灰效果變差,高溫風(fēng)機(jī)出口出現(xiàn)正壓。首先調(diào)整PLC程序,改變清灰時(shí)間及清灰頻率(如圖l),并將反吹風(fēng)開至最大,但只維持了幾天。因此將高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由950 r/min降至850 r/min,其風(fēng)門開度由95%降至80%,并適當(dāng)降低投料量,同時(shí)窯尾排風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度由95%降至70%,l5min后除塵器即恢復(fù)正常工作。但還是只維持了幾天。只能安排巡檢工24h人工清灰,有時(shí)不得不停窯清灰。

 
圖1  原設(shè)計(jì)清灰時(shí)間及改進(jìn)的清灰時(shí)間

解決辦法:

1)2007年7月利用停窯檢修的機(jī)會對袋除塵器進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)反吹風(fēng)在除塵器內(nèi)部的風(fēng)管只是用5mm的鋼板花焊在一起,已開焊并裂開長3m寬10cm的口子4條。反吹風(fēng)被短路排出,沒起到清灰作用。將此風(fēng)管焊縫全部滿焊,并將反吹風(fēng)管每隔1m用40mm的角鋼加焊一道加強(qiáng)筋(如圖2),使其牢固、可靠。

 
圖2  加焊加強(qiáng)筋示意

2)排風(fēng)閥閥板及提升閥閥板長期受高溫風(fēng)的拉力及閥板關(guān)閉時(shí)的沖擊力作用,造成閥板彎曲變形和關(guān)閉不嚴(yán)的情況,出現(xiàn)清灰時(shí)不能完全切斷過濾氣流或反吹風(fēng)的情況,而影響清灰效果。我們平整了所有的閥板并加焊了一圈加強(qiáng)筋(如圖3),以防止閥板彎曲變形。

 
圖3  改進(jìn)前后提升閥閥板示意

2 收塵效果不好

該除塵器正常時(shí)出口粉塵濃度為l0mg/m3左右,在2006年8月25日達(dá)到35~50mg/m3。

檢查發(fā)現(xiàn)濾袋不銹鋼夾箍有的已斷裂。重新調(diào)整濾袋張力在0.26~0.32kN,夾緊夾箍。但切忌用力過大,將夾箍緊斷。

3  出口粉塵濃度較正常略高

該除塵器出口粉塵濃度有一段時(shí)間徘徊在30~35mg/m3,較正常時(shí)偏高,我們利用停窯檢修的機(jī)會,用熒光粉做了泄漏檢測,開啟后排風(fēng)機(jī)并停止清灰循環(huán),在袋除塵器入口冷風(fēng)閥按每平方米過濾面積投入2.5~5g熒光粉,讓后排風(fēng)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行15min,關(guān)閉風(fēng)機(jī),打開除塵器凈氣室的門,用紫光燈檢測每一間除塵凈氣分室一側(cè)(對積料風(fēng)室做重點(diǎn)檢查),發(fā)現(xiàn)個(gè)別濾袋有Φ2~3cm破洞。

更換破損濾袋,又用另一種顏色的熒光粉重復(fù)上述測試至沒有泄漏點(diǎn)為止。經(jīng)檢修后重新投產(chǎn),出口粉塵濃度又恢復(fù)到10mg/m3左右。

4 除塵器回灰不能均勻摻入

袋除塵器回灰量隨清灰周期的變化而變化,且對生料成分的影響較大,回灰的不均勻摻入,在均化庫內(nèi)很難均化。對出磨和人窯生料每5min取一個(gè)樣做CaO含量分析。結(jié)果見表1。

表1 CaO含量波動情況   %

出磨生料 43.65 43.69 43.71 43.68 43.5 43.56 43.63 43.68 43.76 43.6 43.72 43.81
入窯生料 43.83 43.02 43.36 44.01 44.1 43.52 43.86 43.91 43.3 43.11 43.08 43.86
技改后的入窯生料 43.73 43.92 43.86 43.76 43.62 43.58 43.69 43.78 43.68 43.9 43.65 43.73

注:出磨、入窯生料標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為0.085 3和O.393,技改后的入窯生料標(biāo)準(zhǔn)偏差為0.108。

從表l可見,入窯生料成分變化大,同時(shí)我公司出磨生料中堿含量在1.2%左右,加上窯灰的作用,有害成分升高,因此窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)蛋比較頻繁。

在回灰孔拉鏈機(jī)下加設(shè)稱量倉,倉內(nèi)回灰料由LS300單管螺旋輸送機(jī)卸出(如圖4)。該輸送機(jī)由變頻調(diào)速電動機(jī)拖動,其轉(zhuǎn)速由中控操作員根據(jù)小倉內(nèi)物料情況調(diào)整,盡量均勻、穩(wěn)定。短時(shí)間停生料磨時(shí)關(guān)閉小倉下手動閘板,回灰儲存在小倉內(nèi),待生料磨啟動后再均勻卸出;若LS300單管螺旋輸送機(jī)出現(xiàn)故障,則關(guān)閉小倉上部手動閘板,回灰由FU拉鏈機(jī)直接入提升機(jī)進(jìn)庫;在窯內(nèi)出現(xiàn)包心料時(shí)打開外排溜管,將回灰料放出,減少有害成分的影響。

 
圖4  改進(jìn)后的回灰系統(tǒng)流程

技改后入窯生料成分較技改前均勻程度有所提高(見表l),窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)蛋、包心料情況有所緩解,熟料28d抗壓強(qiáng)度由53MPa提高到55MPa。

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