窯尾袋除塵器應(yīng)用中出現(xiàn)的問題及解決
某公司2 500t/d生產(chǎn)線窯尾廢氣處理采用120-2×6型袋除塵器,該除塵器共有12個(gè)倉室,總過濾面積12615m2。控制系統(tǒng)由PLC程序控制。該除塵器在進(jìn)口含塵氣體不超過250℃、高粉塵濃度工況下,收塵效率達(dá)99.9%。但在使用過程中出現(xiàn)了一些問題,本文就該除塵器使用情況做以下介紹。
1 濾袋清灰效果不好
2007年6月袋除塵器進(jìn)出口壓差逐漸升高,由1.0kPa升至2.0kPa,清灰效果變差,高溫風(fēng)機(jī)出口出現(xiàn)正壓。首先調(diào)整PLC程序,改變清灰時(shí)間及清灰頻率(如圖l),并將反吹風(fēng)開至最大,但只維持了幾天。因此將高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由950 r/min降至850 r/min,其風(fēng)門開度由95%降至80%,并適當(dāng)降低投料量,同時(shí)窯尾排風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度由95%降至70%,l5min后除塵器即恢復(fù)正常工作。但還是只維持了幾天。只能安排巡檢工24h人工清灰,有時(shí)不得不停窯清灰。
圖1 原設(shè)計(jì)清灰時(shí)間及改進(jìn)的清灰時(shí)間 |
解決辦法:
1)2007年7月利用停窯檢修的機(jī)會對袋除塵器進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)反吹風(fēng)在除塵器內(nèi)部的風(fēng)管只是用5mm的鋼板花焊在一起,已開焊并裂開長3m寬10cm的口子4條。反吹風(fēng)被短路排出,沒起到清灰作用。將此風(fēng)管焊縫全部滿焊,并將反吹風(fēng)管每隔1m用40mm的角鋼加焊一道加強(qiáng)筋(如圖2),使其牢固、可靠。
圖2 加焊加強(qiáng)筋示意 |
2)排風(fēng)閥閥板及提升閥閥板長期受高溫風(fēng)的拉力及閥板關(guān)閉時(shí)的沖擊力作用,造成閥板彎曲變形和關(guān)閉不嚴(yán)的情況,出現(xiàn)清灰時(shí)不能完全切斷過濾氣流或反吹風(fēng)的情況,而影響清灰效果。我們平整了所有的閥板并加焊了一圈加強(qiáng)筋(如圖3),以防止閥板彎曲變形。
圖3 改進(jìn)前后提升閥閥板示意 |
2 收塵效果不好
該除塵器正常時(shí)出口粉塵濃度為l0mg/m3左右,在2006年8月25日達(dá)到35~50mg/m3。
檢查發(fā)現(xiàn)濾袋不銹鋼夾箍有的已斷裂。重新調(diào)整濾袋張力在0.26~0.32kN,夾緊夾箍。但切忌用力過大,將夾箍緊斷。
3 出口粉塵濃度較正常略高
該除塵器出口粉塵濃度有一段時(shí)間徘徊在30~35mg/m3,較正常時(shí)偏高,我們利用停窯檢修的機(jī)會,用熒光粉做了泄漏檢測,開啟后排風(fēng)機(jī)并停止清灰循環(huán),在袋除塵器入口冷風(fēng)閥按每平方米過濾面積投入2.5~5g熒光粉,讓后排風(fēng)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行15min,關(guān)閉風(fēng)機(jī),打開除塵器凈氣室的門,用紫光燈檢測每一間除塵凈氣分室一側(cè)(對積料風(fēng)室做重點(diǎn)檢查),發(fā)現(xiàn)個(gè)別濾袋有Φ2~3cm破洞。
更換破損濾袋,又用另一種顏色的熒光粉重復(fù)上述測試至沒有泄漏點(diǎn)為止。經(jīng)檢修后重新投產(chǎn),出口粉塵濃度又恢復(fù)到10mg/m3左右。
4 除塵器回灰不能均勻摻入
袋除塵器回灰量隨清灰周期的變化而變化,且對生料成分的影響較大,回灰的不均勻摻入,在均化庫內(nèi)很難均化。對出磨和人窯生料每5min取一個(gè)樣做CaO含量分析。結(jié)果見表1。
表1 CaO含量波動情況 %
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注:出磨、入窯生料標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為0.085 3和O.393,技改后的入窯生料標(biāo)準(zhǔn)偏差為0.108。
從表l可見,入窯生料成分變化大,同時(shí)我公司出磨生料中堿含量在1.2%左右,加上窯灰的作用,有害成分升高,因此窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)蛋比較頻繁。
在回灰孔拉鏈機(jī)下加設(shè)稱量倉,倉內(nèi)回灰料由LS300單管螺旋輸送機(jī)卸出(如圖4)。該輸送機(jī)由變頻調(diào)速電動機(jī)拖動,其轉(zhuǎn)速由中控操作員根據(jù)小倉內(nèi)物料情況調(diào)整,盡量均勻、穩(wěn)定。短時(shí)間停生料磨時(shí)關(guān)閉小倉下手動閘板,回灰儲存在小倉內(nèi),待生料磨啟動后再均勻卸出;若LS300單管螺旋輸送機(jī)出現(xiàn)故障,則關(guān)閉小倉上部手動閘板,回灰由FU拉鏈機(jī)直接入提升機(jī)進(jìn)庫;在窯內(nèi)出現(xiàn)包心料時(shí)打開外排溜管,將回灰料放出,減少有害成分的影響。
圖4 改進(jìn)后的回灰系統(tǒng)流程 |
技改后入窯生料成分較技改前均勻程度有所提高(見表l),窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)蛋、包心料情況有所緩解,熟料28d抗壓強(qiáng)度由53MPa提高到55MPa。
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