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石灰石/石膏濕法FGD 系統(tǒng)的優(yōu)化

更新時(shí)間:2009-09-30 11:06 來(lái)源:電站系統(tǒng)工程 作者: 曾庭華 馬 斌 廖永進(jìn) 王 力 閱讀:3503 網(wǎng)友評(píng)論0

火電廠采用煙氣脫硫技術(shù)無(wú)疑是減少SO2排放的一個(gè)有效措施。然而,電廠FGD系統(tǒng)的投資和運(yùn)行費(fèi)用十分高昂,一是內(nèi)因,即目前引進(jìn)的FGD技術(shù)及設(shè)備費(fèi)很高,這可通過(guò)國(guó)產(chǎn)化來(lái)降低;二是外因,即在FGD技術(shù)的選用、設(shè)計(jì)及運(yùn)行上存在著許多不合理之處,使得FGD系統(tǒng)投資、運(yùn)行費(fèi)用增高,這需要對(duì)選定的FGD系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)的優(yōu)化。廣東省連州電廠的FGD系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,若通過(guò)各種優(yōu)化設(shè)計(jì)、運(yùn)行,將使FGD系統(tǒng)投資和運(yùn)行費(fèi)用大大減低。本文即提出選定FGD系統(tǒng)優(yōu)化的思想,認(rèn)為應(yīng)從以下兩方面考慮:

(1) 設(shè)計(jì)上的優(yōu)化

燃煤含硫量及脫硫率的合理確定。它直接影響各個(gè)設(shè)計(jì)參數(shù)及設(shè)備容量的選擇,對(duì)FGD系統(tǒng)的投資的影響最重要。電廠往往要求FGD系統(tǒng)能很好地適應(yīng)高硫煤,給出的燃煤含硫量比實(shí)際運(yùn)行要高許多,要求的脫硫率也盡可能地高,殊不知這使投資成倍增加。以連州電廠為例,設(shè)計(jì)FGD 系統(tǒng)的收到基含硫量為2.5%,而機(jī)組實(shí)際運(yùn)行卻在1.0%左右,毫無(wú)疑問(wèn),這使原FGD系統(tǒng)存在著很大的冗余度,性能價(jià)格比很低,造成很大浪費(fèi)。這種情況還在繼續(xù),應(yīng)當(dāng)引起廠方的足夠重視。

系統(tǒng)精簡(jiǎn)。事實(shí)上,在FGD系統(tǒng)中有許多設(shè)計(jì)是多余的,完全可以省去或改進(jìn),省去系統(tǒng)自然會(huì)節(jié)約投資。

安全性的考慮等。如對(duì)FGD系統(tǒng)的安全性設(shè)計(jì)考慮不周,將會(huì)給電廠帶來(lái)不必要的損失。

(2) 運(yùn)行優(yōu)化

通過(guò)對(duì)運(yùn)行程序的優(yōu)化,如煙氣擋板的開(kāi)關(guān)、循環(huán)泵的組合、pH 值的優(yōu)化等,可以提高FGD 系統(tǒng)的效率、利用率和安全性,降低運(yùn)行成本,這是毫無(wú)疑問(wèn)的。

本文主要根據(jù)連州電廠 FGD 系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),提出了 FGD 裝置各個(gè)系統(tǒng)可優(yōu)化改進(jìn)之處。

1 連州電廠 FGD 系統(tǒng)簡(jiǎn)介

連州電廠的 FGD系統(tǒng)是廣東省首套石灰石/石膏濕法煙氣脫硫裝置,除石灰石上粉和石膏排放系統(tǒng)外,其它所有系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、設(shè)備均由奧地利能源公司提供。該裝置設(shè)計(jì)處理連州電廠現(xiàn)有2×125 MW 機(jī)組所產(chǎn)生的全部煙氣。石灰石粉從廠外直接買入,副產(chǎn)品石膏脫水至45%含固率后拋棄。該系統(tǒng)于2000 年12 月完成168 h 試運(yùn)行,進(jìn)入試生產(chǎn)運(yùn)行, 2001 年7 月17~20 日進(jìn)行了FGD 裝置的性能驗(yàn)收試驗(yàn)。 FGD 的系統(tǒng)流程見(jiàn)圖,詳細(xì)設(shè)計(jì)參數(shù)參見(jiàn)文獻(xiàn)[1~2]。

從鍋爐電除塵器后出來(lái)的煙氣,經(jīng) FGD 入口擋板進(jìn)入吸收塔,向上流動(dòng),并且被通過(guò)噴嘴霧化后向下噴淋的2 層石灰石漿液滴以逆流方式所洗滌。用作脫硫劑的石灰石漿液由2 臺(tái)漿泵(1 用1 備)打到2 臺(tái)吸收塔循環(huán)泵入口,與吸收塔底的石膏漿液混合。在吸收塔底部,大部分亞硫酸鹽與 1 臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)供給的氧氣反應(yīng)生成硫酸鹽。經(jīng)過(guò)凈化處理的煙氣流經(jīng)2 個(gè)臥式除霧器,以除去漿液微滴。脫硫后的煙氣被蒸汽再熱器加熱到80 ℃以上,經(jīng)出口煙氣擋板進(jìn)入煙囪;加熱后的蒸汽冷凝為凝結(jié)水收集在2 個(gè)凝結(jié)水箱中,并通過(guò) 2 組凝結(jié)水泵回收打入除氧器系統(tǒng)中。FGD 系統(tǒng)設(shè)有旁路煙道,上有兩個(gè)旁路擋板。由于擋板處可能出現(xiàn)的泄漏,所以擋板集中設(shè)有2 臺(tái)密封風(fēng)機(jī)。

FGD 系統(tǒng)的產(chǎn)品——石膏漿液通過(guò)2 臺(tái)石膏漿液泵(1 用1 備)打入1 個(gè)水力旋流器內(nèi),脫水至含固率約為45%進(jìn)入石膏漿液罐中,由2 臺(tái)漿液拋棄泵(1 用1 備)打入鍋爐灰渣水緩沖池內(nèi),直接由電廠灰渣泵打到灰場(chǎng)拋棄。

2 FGD 裝置各系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)

2.1 煙氣系統(tǒng)

2.1.1 煙氣擋板的改進(jìn)

當(dāng) FGD 啟、停時(shí),煙氣進(jìn)行由旁路和主路的切換,由于兩路煙道的阻力不一樣,此時(shí)會(huì)對(duì)鍋爐的爐膛負(fù)壓產(chǎn)生明顯的影響,特別是當(dāng)FGD 系統(tǒng)保護(hù)動(dòng)作時(shí),F(xiàn)GD 旁路擋板在彈簧的作用下2 s 內(nèi)快速打開(kāi),造成鍋爐的爐膛負(fù)壓波動(dòng)更大。若燃燒的煤質(zhì)差,在這么短的時(shí)間內(nèi)運(yùn)行人員無(wú)法將負(fù)壓調(diào)整過(guò)來(lái),極有可能造成鍋爐滅火。在深圳媽灣電廠海水FGD 系統(tǒng)、重慶熱電廠[3~4]的FGD 系統(tǒng)上都出現(xiàn)過(guò)因 FGD 系統(tǒng)壓力的變化而引起鍋爐跳閘的事故。況且由于長(zhǎng)久不操作,彈簧的可靠性不夠,電廠FGD 系統(tǒng)4 次失電它都未能正確動(dòng)作,從而使熱煙氣進(jìn)入吸收塔,造成了除霧器大面積損壞事故[5]。另外,對(duì)兩臺(tái)機(jī)組共用一套FGD 系統(tǒng)的設(shè)計(jì),當(dāng)FGD 運(yùn)行時(shí),高濃度的SO2 煙氣倒灌進(jìn)入停運(yùn)鍋爐而使?fàn)t膛負(fù)壓變正。因此可改進(jìn)如下:

將旁路擋板的關(guān)閉程序分為3 個(gè)階段,每次只關(guān)閉30% 左右,從而延長(zhǎng)了擋板的關(guān)閉時(shí)間,使得爐膛負(fù)壓的變化平緩,運(yùn)行人員有充分的時(shí)間對(duì)爐膛負(fù)壓進(jìn)行調(diào)整,這點(diǎn)在 FGD 系統(tǒng)調(diào)試就已進(jìn)行了。取消兩個(gè)旁路擋板配置的彈簧系統(tǒng),將原煙氣擋板、潔凈煙氣擋板、兩個(gè)旁路擋板的電源由FGD 系統(tǒng)380 V 開(kāi)關(guān)柜改在主廠房380 V 工作段或公用段,這樣一來(lái)可以大大提高FGD 的安全性。當(dāng)FGD 系統(tǒng)完全失電時(shí),煙氣擋板仍然可以正常操作,旁路打開(kāi)使熱煙氣流過(guò),從而保護(hù)了系統(tǒng)內(nèi)的防腐襯膠、磷片涂層、除霧器等其它吸收塔內(nèi)部設(shè)備。用壓縮空氣來(lái)密封引風(fēng)機(jī)出口擋板以防止煙氣倒流。

在單爐運(yùn)行時(shí),擋板的臺(tái)密封風(fēng)機(jī)風(fēng)壓足夠,基本上沒(méi)有風(fēng)漏入吸收塔,檢修人員可在FGD 系統(tǒng)內(nèi)如煙道上、吸收塔內(nèi)安全工作。但當(dāng)2 臺(tái)爐在運(yùn)行時(shí),煙氣便進(jìn)入FGD 系統(tǒng)內(nèi),氣味難聞,十分嗆人,根本不能入塔內(nèi)。這表明此時(shí)FGD 入口擋板密封性不好了。一個(gè)原因是FGD 進(jìn)出口擋板處煙氣壓力不同,出口遠(yuǎn)小于入口,是負(fù)壓。而密封風(fēng)共用一根母管,風(fēng)便大部分流向出口,造成入口密封不足。若改為進(jìn)、出口處2 個(gè)擋板單獨(dú)設(shè)立2 臺(tái)小的密封風(fēng)機(jī),運(yùn)行時(shí)1 用1 備,則可以提高密封性能。另外可以大大節(jié)省密封風(fēng)管道,同時(shí)提高了密封系統(tǒng)的可靠性。

2.1.2 煙道的改進(jìn)

在 FGD 入口煙道上預(yù)設(shè)噴水。運(yùn)行表明,F(xiàn)GD 吸收塔入口煙道上積灰嚴(yán)重,同時(shí)過(guò)多的飛灰對(duì)FGD 系統(tǒng)有十分不利的影響,故AE 公司設(shè)計(jì)時(shí)要求入口飛灰濃度不大于 300 mg/m3。預(yù)設(shè)噴水不僅可更好地保證FGD 系統(tǒng)的運(yùn)行,提高脫硫效率;而且可以提高副產(chǎn)品石膏的品位[6](對(duì)石膏回收工藝來(lái)說(shuō)十分重要),同時(shí)在緊急狀態(tài)下可保護(hù)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備和防腐不受高溫?zé)煔獾膿p壞。

由于有漏煙,故在 FGD 入口煙道上會(huì)出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。在連州,只在吸收塔入口約1 m 處有涂層,脫硫后煙氣的腐蝕性比未脫硫前并未減小,反而會(huì)使腐蝕加大[7],從入口擋板后的約10 m的煙道未有防腐,實(shí)際運(yùn)行表明,煙道已開(kāi)始出現(xiàn)了腐蝕現(xiàn)象。

2003 年7 月初,電廠對(duì)FGD 再熱器后的煙道和煙囪進(jìn)行了全面檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn),煙囪入口約20 m的原煙道遭到了嚴(yán)重腐蝕。煙道厚度原為6 mm,現(xiàn)為4.8~5.2 mm,即腐蝕了1 mm 左右,而FGD 系統(tǒng)累計(jì)的運(yùn)行時(shí)間不到1 年,并且運(yùn)行含硫量(約0.8%)大大低于設(shè)計(jì)值(2.5%)。目前電廠已對(duì)吸收塔入口煙道及尾部煙道進(jìn)行了防腐保護(hù)措施,暫未發(fā)現(xiàn)煙囪有腐蝕現(xiàn)象。

2.2 蒸汽加熱器系統(tǒng)

(1) 將加熱蒸汽改為一路。連州電廠 FGD 系統(tǒng)采用蒸汽加熱的方式,蒸汽來(lái)源為汽機(jī)的3 段抽汽。 #1、#2 爐的輔汽母管是連在一起的,因而可將原2 路蒸汽并成1 路就可,這樣可以節(jié)約1 路管道及相應(yīng)的電動(dòng)門(mén)、調(diào)節(jié)門(mén),降低成本。

(2) 凝結(jié)水箱及凝結(jié)水泵1 組即可。原設(shè)計(jì)是將凝結(jié)水收集在2 個(gè)凝結(jié)水罐中,并通過(guò)2 組凝結(jié)水泵(共4 個(gè),2 用2 備)打入機(jī)組的除氧器系統(tǒng)中。但實(shí)際上凝結(jié)水量很小,最大不過(guò) 24 t/h,因而用1 個(gè)凝結(jié)水罐及1 組2 臺(tái)凝結(jié)水泵便足夠,這樣系統(tǒng)簡(jiǎn)化,設(shè)備減少,維修保養(yǎng)也方便。目前電廠已將2 個(gè)凝結(jié)水罐相連,只用一組凝結(jié)水泵運(yùn)行即可。

2.3 吸收塔系統(tǒng)

將 2 臺(tái)循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行改為1 用1 備的形式。原設(shè)計(jì)燃煤含硫量為2.5%,2 臺(tái)循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行方能達(dá)到設(shè)計(jì)脫硫率。然而實(shí)際上目前的燃煤含硫量Sar 多在1.0%以下,1 臺(tái)循環(huán)泵運(yùn)行便可達(dá)到足夠的脫硫率,因而將1 臺(tái)備用可以大大省電。即使在設(shè)計(jì)2.5%的含硫量下,當(dāng)只有1 臺(tái)爐運(yùn)行時(shí),也可以只開(kāi)1 臺(tái)泵即可。

2.4 石灰石漿液系統(tǒng)

石灰石漿液系統(tǒng)主要由流化風(fēng)機(jī)、石灰石粉倉(cāng)、給粉機(jī)、石灰石漿液罐、石灰石漿液泵等設(shè)備組成。在制漿時(shí),石灰石粉通過(guò)漿液罐的溢流管冒出,嚴(yán)重污染周圍環(huán)境。起初是用儀用空氣密封,但效果不佳,并且造成儀用空氣壓力降低、備用空壓機(jī)頻繁啟動(dòng)的現(xiàn)象。后改用流化風(fēng)機(jī)的風(fēng)來(lái)密封,但也不行,仍有石灰石粉外冒。又臨時(shí)用一皮管引至循環(huán)泵房的排污池中,然而不久皮管就浮在水面上,噴出的粉彌漫在泵房?jī)?nèi),造成更大的污染。更為嚴(yán)重的是,這一改動(dòng)引起溢流管內(nèi)漿液沉淀結(jié)塊導(dǎo)致堵塞而運(yùn)行人員沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),最終導(dǎo)致石灰石漿罐液位過(guò)高(液位計(jì)稍有不準(zhǔn))、罐內(nèi)憋壓將玻璃鋼結(jié)構(gòu)的石灰石漿罐頂部鼓起、受損變形,并使攪拌器支架附著部位多處斷裂的事故。最后采用特制的密封水罐徹底解決了這一問(wèn)題。

2.5 石膏脫水及拋棄系統(tǒng)

該系統(tǒng)除保留一次脫水、水力旋流器外,其它可以全部取消(注:原設(shè)計(jì)可能上二次脫水的)!

既然石膏拋棄,何必要儲(chǔ)存?直接通過(guò)石膏泵將漿液一次脫水后輸送到電廠的灰渣前池,再通過(guò)灰渣泵打到灰場(chǎng)是最簡(jiǎn)單的。各種溢流、取樣水也可直接通到灰渣前池,這樣除水力旋流器外、石膏漿液罐及攪拌器、石膏拋棄泵等設(shè)備及相關(guān)管道、儀表、整個(gè)排污池都可省去,可大大節(jié)約投資。

把現(xiàn)場(chǎng)拆管檢查和實(shí)驗(yàn)室分析灰渣管的結(jié)垢機(jī)理結(jié)合起來(lái)進(jìn)行研究,表明脫硫石膏漿液與機(jī)組灰渣水混排的方式對(duì)現(xiàn)有排灰渣管道的影響不大,不會(huì)加劇灰管的結(jié)垢。對(duì)于拋棄法設(shè)計(jì)的FGD 系統(tǒng),可以不必單獨(dú)設(shè)立脫硫石膏液漿排放管道,這樣可以大大節(jié)約投資。

2.6 公用系統(tǒng)

(1) 用引風(fēng)機(jī)冷卻水的回水來(lái)補(bǔ)充FGD 的工藝水。 FGD 系統(tǒng)需消耗大量的工藝水,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)耗水量約70 t/h。原設(shè)計(jì)FGD 系統(tǒng)的工藝用水來(lái)源于#2 機(jī)組的工業(yè)水母管(由兩臺(tái)工業(yè)水泵供給)。由于其本身的工業(yè)水供給裕度不大,因此當(dāng)FGD 系統(tǒng)補(bǔ)充工藝水時(shí),使機(jī)組設(shè)備的冷卻水壓力大幅度下降,造成運(yùn)行設(shè)備如送、引風(fēng)機(jī)軸承的冷卻效果變差,引起電廠工業(yè)用水緊張。并且引起工業(yè)水泵電流的波動(dòng)。用引風(fēng)機(jī)冷卻水的回水補(bǔ)充FGD 的工藝水,解決了此問(wèn)題。

(2) 其它。FGD 系統(tǒng)的儀用空氣耗量不大,目前電廠已停用原有儀用空壓機(jī),而將儀用空氣改由機(jī)組的儀用空壓機(jī)提供。柴油發(fā)電機(jī)原設(shè)計(jì)是在 FGD 系統(tǒng)6 kV 失電的緊急情況下啟動(dòng),經(jīng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)向FGD 系統(tǒng)的保安段送電。然而現(xiàn)場(chǎng)多次停電事故表明,如把攪拌器等主要設(shè)備的電源接到廠用電380 V 系統(tǒng)上,柴油發(fā)電機(jī)完全可以省去!

3 省去或優(yōu)化改進(jìn)的部分

表中給出了目前連州電廠FGD 系統(tǒng)設(shè)備可優(yōu)化改進(jìn)的部分。改進(jìn)后系統(tǒng)將到極大簡(jiǎn)化,自然可以節(jié)約大量投資。

4 結(jié)語(yǔ)

火電廠 SO2 的控制勢(shì)在必行,今后的10 年內(nèi)我國(guó)的 FGD 技術(shù)將大規(guī)模地得到應(yīng)用。然而FGD 系統(tǒng)的投資十分巨大,這在一定程度上制約了FGD 系統(tǒng)的應(yīng)用。加快對(duì)已有技術(shù)的消化吸收,實(shí)現(xiàn)脫硫技術(shù)和設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化,并開(kāi)發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的FGD 技術(shù),這是我國(guó)推廣應(yīng)用FGD 技術(shù)控制SO2 排放的必由之路。同時(shí)可以通過(guò)本文提出的選定FGD系統(tǒng)優(yōu)化的思想,進(jìn)行FGD系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行優(yōu)化,將使FGD 系統(tǒng)投資運(yùn)行費(fèi)用大大減低,并增強(qiáng)機(jī)組和FGD 系統(tǒng)本身的安全可靠性,廣東省連州電廠的FGD 系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)踐就充分表明了這一點(diǎn)。

參考文獻(xiàn)

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