循環(huán)冷卻水系統(tǒng)清洗預(yù)膜總結(jié)
1.0 前言
為保證公司合成氨及尿素兩套循環(huán)冷卻水系統(tǒng)年度大修開車后的長周期穩(wěn)定運行,常州精科霞峰精細(xì)化工有限公司對該兩套系統(tǒng)進(jìn)行了清洗預(yù)膜工作。合成氨系統(tǒng)循環(huán)水量2500t/h,保有水量1000-1300t,主要供合成氨及復(fù)合肥生產(chǎn)冷卻用水,用水設(shè)備以碳鋼為主。尿素系統(tǒng)循環(huán)水量1500t/h,保有水量750t左右,主要供尿素生產(chǎn)冷卻用水,用水設(shè)備以不銹鋼為主。
在公司潤滑總站、中化室、合成氨及尿素循環(huán)水泵房的大力支持與配合下,順利地完成了此次清洗、預(yù)膜工作,在此,對提供幫助的各部門深表感謝!對清洗、預(yù)膜的過程、實施情況報告如下:
2.0 清洗過程
2.1 水沖洗
在化學(xué)清洗前,于9月18日8:00開始先對兩套系統(tǒng)進(jìn)行水沖洗,循環(huán)水打通后,濁度顯著上升,下午13:00開始第一次排水置換,清池,等水池注滿開泵開始進(jìn)行化學(xué)清洗。
2.2 除油清洗
合成氨及尿素兩套系統(tǒng)同步運行,于9月18日18:00開始投加JC-164除油清洗劑,當(dāng)水池產(chǎn)生大量泡沫時投加JC-863消泡劑。投藥后合成氨系統(tǒng)濁度從34.02mg/L升至53.24mg/L,尿素系統(tǒng)從31.06 mg/L升至72.47mg/L。
2.3 粘泥剝離清洗
兩套系統(tǒng)于9月18日21:30開始投加XF-950殺菌滅藻劑,半小時后投加XF-990殺菌滅藻劑,當(dāng)水池產(chǎn)生大量泡沫時投加JC-863消泡劑。投藥后合成氨系統(tǒng)濁度最高升至78.39mg/L,尿素系統(tǒng)濁度未見顯著上升。運行24小時,當(dāng)兩系統(tǒng)濁度不再明顯上升時,開始第二次排水置換,排空系統(tǒng)和水池水,清池。水池補滿水后開泵循環(huán)并邊排邊補至濁度基本合格,于9月20日9:45和8:50分別于合成及尿素系統(tǒng)投加JC-961剝離劑,投藥后水池表面產(chǎn)生大量泡沫。由于分析濁度大都從泵上取樣,而水中大量粘泥狀臟物都被泡沫攜帶至表面,因此測得濁度都是不升反降,但從合成系統(tǒng)冷卻塔水池表面取樣消泡后分析,濁度高達(dá)106mg/L。整個剝離期間,從水質(zhì)分析及清池時直觀觀察,剝離效果明顯,達(dá)到預(yù)期目的。
2.4 除銹垢、水垢清洗
由于泵送出水濁度合格,因此沒有進(jìn)行大量換水,只對合成系統(tǒng)補水至溢流3小時,于9月21日14:00開始投加JC-161除銹除垢清洗劑,并于15:00掛入檢測掛片。清洗期間用JC-161調(diào)節(jié)PH在2-4之間,運行15小時以后,再投加JC-162螯合清洗劑,繼續(xù)運行6小時后進(jìn)行第三次排水置換,排空系統(tǒng)和水池水,清池。
清洗過程中,合成系統(tǒng)總鐵由0.58mg/L最高上升至123.7mg/L,Ca2+分析由于干擾大,不同人員每次分析誤差較大,可取中間值,即由27.73mg/L最高上升至281.5mg/L。以保有水量1100t計,約清洗下Fe2O3鐵銹387kg,CaCO3水垢279kg。
清洗過程中,合成系統(tǒng)總鐵由0.58mg/L最高上升至123.7mg/L,Ca2+分析由于干擾大,各人每次分析誤差較大,可取中間值,即由27.73mg/L最高上升至281.5mg/L。以保有水量1100t計,約清洗下Fe2O3鐵銹387kg,CaCO3水垢279kg。
清洗過程中,尿素系統(tǒng)總鐵由0.38mg/L最高上升至22.79mg/L,Ca2+由36.21mg/L最高上升至413.4mg/L。以保有水量750t計,約清洗下Fe2O3鐵銹48kg,CaCO3水垢283kg。
從清洗時Ca2+、總鐵、濁度的前后變化情況可看出。此次清洗效果明顯。
清洗過程掛片腐蝕率檢測情況表(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T2387-92):
從上表可看出,在清洗過程中掛片腐蝕率遠(yuǎn)小于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對設(shè)備腐蝕影響較小。
3.0 預(yù)膜過程
換水合格后,于9月23日11:00開始預(yù)膜,先投加CaCl2,于12:30開始分批投加JC-265A預(yù)膜劑和JC-265B預(yù)膜增效劑,保證循環(huán)水中總磷含量,控制PH6.0-7.0,為保證預(yù)膜效果,預(yù)膜過程中分批投加JC-326阻垢分散劑。合成系統(tǒng)由于補水和開風(fēng)機,用少量濃H2SO4進(jìn)行PH調(diào)節(jié)。當(dāng)觀察水池中預(yù)膜掛片有明顯藍(lán)色色暈,結(jié)束預(yù)膜,預(yù)膜時間為34小時。
預(yù)膜效果檢驗:
經(jīng)預(yù)膜后的掛片,肉眼觀察有明顯的藍(lán)色色暈,特別是尿素系統(tǒng)水池掛片,表面成膜非常均勻、致密。用CuSO4溶液檢驗,出現(xiàn)紅點的時間差,合成>20秒,尿素>45秒,表明此次預(yù)膜效果非常理想。
4.0 過渡運行
預(yù)膜結(jié)束后,進(jìn)行大排大補,當(dāng)總磷下降至15mg/L左右時,關(guān)閉補水及排污閥。合成一次性投加XF-198緩蝕阻垢劑125kg,尿素一次性投加XF-198A緩蝕阻垢劑75kg。此期間只補水,不排污,讓濃縮倍數(shù)上升至控制要求,轉(zhuǎn)入正常運行。
5.0 清洗預(yù)膜實際加藥量
6.0 清洗預(yù)膜過程存在的問題
a、 因沙溪河下游水電站截流,水流動性減小,上游有電廠直流排水,補充水堿度可能增高,加上系統(tǒng)設(shè)備增加,本次清洗未能把PH降至3.0以下,下次應(yīng)考慮增加清洗劑用量。
b、合成系統(tǒng)預(yù)膜時濁度偏高,并存在跑水現(xiàn)象,需定期補水,對預(yù)膜效果有影響。
7.0 結(jié)論
此次清洗預(yù)膜工作,在智勝公司各級部門的協(xié)助下,取得圓滿成功。粘泥剝離、酸洗及預(yù)膜處理均達(dá)到了預(yù)期效果,為合成氨、復(fù)合肥、尿素投產(chǎn)后的水處理工作打下了良好的基礎(chǔ)。
作者簡介:
顏成淋 男 助理工程師 2000年畢業(yè)于福建漳州大學(xué)水利水電建筑工程系給排水專業(yè),從事給排水設(shè)計及工藝管理工作。
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