脫硫運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及處理
摘要:本文簡(jiǎn)要介紹中電國(guó)華北京熱電分公司(以下簡(jiǎn)稱熱電分公司)煙氣脫硫裝置工藝系統(tǒng)及主要設(shè)備,結(jié)合幾年來(lái)的工作實(shí)踐,就運(yùn)行中出現(xiàn)的一些問(wèn)題及處理方法進(jìn)行分析總結(jié),對(duì)今后電廠脫硫裝置的設(shè)計(jì)和運(yùn)行管理有一定的借鑒作用。
1、設(shè)備簡(jiǎn)介
熱電分公司總裝機(jī)容量為400MW,安裝四臺(tái)哈鍋生產(chǎn)的410t/h燃煤鍋爐,2臺(tái)德國(guó)進(jìn)口200MW雙抽汽式汽輪機(jī),配套安裝2套濕法石灰石/石膏煙氣脫硫裝置(FGD)。一期(二單元)脫硫裝置全套設(shè)備由德國(guó)Steinmuller公司提供,由德國(guó)BBP環(huán)保公司承建,于2000年10月投入運(yùn)行,脫硫效率設(shè)計(jì)值≥95.6%。二期(一單元)脫硫裝置由北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程公司承包建設(shè),除關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口外,其它均采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備,國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到60%以上,于2003年7月投入運(yùn)行,脫硫效率設(shè)計(jì)值≥95%。
熱電分公司FGD系統(tǒng)如圖1所示。工藝系統(tǒng)主要包括:煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、吸收劑制備系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、電氣及自動(dòng)控制系統(tǒng)。主要設(shè)備包括:增壓風(fēng)機(jī)、煙氣擋板門(mén)、回轉(zhuǎn)式換熱器(GGH)、吸收塔、除霧器、噴淋管、氧化風(fēng)機(jī)、吸收塔循環(huán)泵、石灰石破碎機(jī)、濕式球磨機(jī)、石灰石漿液旋流器、石膏漿液旋流器、真空皮帶脫水機(jī)、石膏炒制及制板設(shè)備等。
熱電分公司鍋爐原設(shè)計(jì)燃煤為大同混煤(含硫量1.04),后改為燃用神華煤(含硫量0.5%),根據(jù)含硫量降低的實(shí)際情況,通過(guò)反復(fù)論證,在籌建二期脫硫時(shí)充分利用一期FGD設(shè)施和設(shè)備的富裕容量,簡(jiǎn)化了部分系統(tǒng)的重復(fù)設(shè)置。兩套脫硫裝置的公用設(shè)施及系統(tǒng)包括控制室、石灰石卸料、石灰石漿液制備、石膏二級(jí)脫水、事故漿液箱、GGH吹掃系統(tǒng)、廢水泥餅壓濾以及石膏炒制和制板等。
2、運(yùn)行中存在的問(wèn)題及處理措施
熱電分公司兩套脫硫裝置投入運(yùn)行以來(lái),設(shè)備整體運(yùn)行比較穩(wěn)定,但運(yùn)行過(guò)程中也曾出現(xiàn)了一些問(wèn)題,如:吸收塔入口積灰、真空泵內(nèi)部結(jié)垢、石灰石給料機(jī)振動(dòng)料槽溢石塊、一單元脫硫增壓風(fēng)機(jī)出口圍帶處煙氣泄漏、一單元脫硫GGH清洗裝置漏煙氣、二單元脫硫擋板密封風(fēng)加熱器不能正常投入等。為此,有針對(duì)性的進(jìn)行了一些運(yùn)行調(diào)整和設(shè)備改造,取得了較好的效果。
2.1二單元脫硫吸收塔入口積灰問(wèn)題的解決
2001年4月,脫硫隨機(jī)組停運(yùn)檢修,在對(duì)吸收塔入口檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有大量的積灰,積灰溢流進(jìn)入GGH入口,將下部沖洗槽堵死。針對(duì)這一現(xiàn)象,進(jìn)行了分析,認(rèn)為煙氣在吸收塔內(nèi)被石灰石漿液洗滌過(guò)程中產(chǎn)生大量的泡沫,吸收塔煙道入口設(shè)計(jì)標(biāo)高為15.1m,坡度1000,而吸收塔液位標(biāo)高控制在14.5±0.2 m,泡沫帶有部分石膏漿液流入煙道,造成入口積灰。
為消除吸收塔內(nèi)泡沫,外方專家調(diào)試時(shí)規(guī)定在運(yùn)行中應(yīng)定期加入消泡劑,但加入消泡劑是以吸收塔煙溫下降為依據(jù),沒(méi)有按手冊(cè)中的計(jì)算方法進(jìn)行加藥。我們查閱資料對(duì)此進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)吸收塔煙溫測(cè)點(diǎn)距吸收塔入口較遠(yuǎn),當(dāng)吸收塔煙溫下降時(shí)在加入消泡劑,說(shuō)明已經(jīng)有泡沫帶有部分石膏漿液流入煙道,所以認(rèn)為這種方法是不科學(xué)的。通過(guò)核對(duì)資料,并根據(jù)我公司脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)際情況,核算了加入量及周期,按原設(shè)計(jì)值計(jì)算1.9m3/h(廢水處理量)×24h ×10g/ m3=0.456kg/h,實(shí)際運(yùn)行約1.6 m3/h廢水量,每天約加入0.37 kg/d就可起到消泡作用,根據(jù)計(jì)算結(jié)果制定了加藥制度,并在不改變吸收塔煙道入口坡度的前提下,將原設(shè)計(jì)吸收塔液位由14.5m改為14m,經(jīng)過(guò)這幾年的運(yùn)行結(jié)果看,效果非常理想,在每年檢修期對(duì)吸收塔煙道入口檢查都未發(fā)現(xiàn)積灰。
2.2石灰石破碎系統(tǒng)缺陷的處理
石灰石破碎系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái),石灰石給料機(jī)振動(dòng)料槽經(jīng)常向兩側(cè)溢出石塊,使設(shè)備間污染嚴(yán)重。曾因破碎機(jī)頻繁跳閘,造成部分未經(jīng)過(guò)破碎的石塊落入斗式提升機(jī),造成提升機(jī)及輸料絞龍堵塞,系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。通過(guò)認(rèn)真的觀察分析,認(rèn)為震蕩給料量與破碎機(jī)的破碎能力不匹配是造成上述缺陷的根本原因,因此,對(duì)3個(gè)震蕩器進(jìn)行了拆檢,發(fā)現(xiàn)2個(gè)有偏轉(zhuǎn)角位移現(xiàn)象,角度減小,偏轉(zhuǎn)角減小后,震動(dòng)頻率升高,給料量增大,而破碎機(jī)運(yùn)行兩年后,由于內(nèi)部破碎牙板磨損,出力降低,不能將進(jìn)入破碎機(jī)的石塊及時(shí)破碎,造成破碎機(jī)過(guò)載,保護(hù)跳閘。通過(guò)分析計(jì)算,將震蕩器的偏轉(zhuǎn)角由300調(diào)整為450,投入運(yùn)行后效果較好,徹底解決了石灰石給料機(jī)振動(dòng)料槽溢石塊的問(wèn)題。
2.3一單元脫硫增壓風(fēng)機(jī)圍帶密封存在的問(wèn)題
一單元脫硫投運(yùn)以來(lái),增壓風(fēng)機(jī)出口圍帶處煙氣泄漏嚴(yán)重,從幾次的整改情況看,其圍帶密封存在以下主要的問(wèn)題:
2.3.1風(fēng)機(jī)圍帶密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理
風(fēng)機(jī)圍帶密封結(jié)構(gòu)從內(nèi)到外,依次為襯帶—圍帶—鋼帶,襯帶的作用是為找平密封接口的表面而設(shè)計(jì),圍帶起主要的密封作用,而鋼帶起緊固和固定圍帶的作用。但從檢查的情況看,襯帶、圍帶、鋼帶設(shè)計(jì)都比較窄,固定圍帶的鋼帶僅有一個(gè)緊固點(diǎn)(1個(gè)螺栓)且無(wú)限位裝置,再加上要密封煙道的接口直徑較大,不易擰緊,圍帶密封不嚴(yán)造成煙氣泄漏。
2.3.2襯帶、圍帶材料耐高溫性能差
脫硫增壓風(fēng)機(jī)安裝在鍋爐吸風(fēng)機(jī)后,煙氣溫度在130℃左右,隨鍋爐負(fù)荷的增大煙氣溫度升高,最高時(shí)可達(dá)150℃以上,而風(fēng)機(jī)襯帶、圍帶材料選用了普通泡沫橡膠,耐溫性能較差,從檢查的情況看,圍帶發(fā)生了變黑、變硬以及分塊脫落的老化現(xiàn)象,圍帶質(zhì)量差降低了圍帶的密封性能。
2.3.3風(fēng)機(jī)機(jī)殼與擴(kuò)壓器安裝工藝存在問(wèn)題
風(fēng)機(jī)本體與擴(kuò)壓器對(duì)口煙道直徑為3700mm,而擴(kuò)壓器采用6mm厚的薄鋼板制作,薄鋼板加工時(shí)容易變形,安裝時(shí)不易保證對(duì)口尺寸,從檢查的情況看風(fēng)機(jī)本體與擴(kuò)壓器對(duì)口錯(cuò)位達(dá)20mm以上,對(duì)口尺寸誤差大,難以保證圍帶密封的性能。
由于該風(fēng)機(jī)為成型產(chǎn)品,要改變其密封形式,從圖紙和現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況看,由于受風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)和土建安裝條件的限制,改造的非金屬膨脹節(jié)寬度最大只有160mm-170mm,同時(shí),由于風(fēng)機(jī)加強(qiáng)筋等的限制,風(fēng)道接口部位最小寬度只有280 mm,風(fēng)機(jī)下部風(fēng)道距土建水泥機(jī)座的高度僅為480 mm,改造施工的空間較小,施工難度非常大。因此,設(shè)備廠家一直堅(jiān)持在原來(lái)的圍帶密封上進(jìn)行改進(jìn),但我們認(rèn)為從多次的整改情況看,圍帶密封難以解決該風(fēng)機(jī)的泄漏問(wèn)題。
為此,針對(duì)風(fēng)機(jī)圍帶結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題,我們與設(shè)備廠家進(jìn)行了多次溝通,最后確定了將圍帶密封改為非金屬膨脹節(jié)密封的改造方案。同時(shí),為了保證改造效果和施工質(zhì)量,我們選擇了具有生產(chǎn)和安裝經(jīng)驗(yàn)的上海發(fā)電設(shè)備成套研究所提供非金屬膨脹節(jié)的材料并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝。在保留原有圍帶的基礎(chǔ)上在風(fēng)機(jī)殼與整流導(dǎo)葉環(huán)之間的孔隙之上填充約75mm厚的隔熱保溫棉以防止煙氣外泄,并在巖棉外以非金屬膨脹節(jié)固定。
從改造后運(yùn)行情況看,取得了良好的效果,徹底解決了二期脫硫增壓風(fēng)機(jī)圍帶密封泄漏煙氣這一結(jié)構(gòu)性基建遺留問(wèn)題,為脫硫系統(tǒng)設(shè)備的安全可靠運(yùn)行奠定了基礎(chǔ),保證現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備及環(huán)境的清潔。
2.4 一單元脫硫GGH清洗裝置漏煙氣治理
一單元脫硫GGH兩臺(tái)密封風(fēng)機(jī)為GGH支撐軸、導(dǎo)向軸、GGH主驅(qū)動(dòng)和兩臺(tái)GGH清洗裝置提供密封風(fēng),但投產(chǎn)后兩臺(tái)密封風(fēng)機(jī)不能滿足設(shè)備要求,致使清洗裝置漏風(fēng)嚴(yán)重,對(duì)設(shè)備產(chǎn)生腐蝕,經(jīng)增容仍不能達(dá)到要求,后與廠家協(xié)商,為保證清洗裝置有良好的密封效果,將原通向清洗裝置的密封風(fēng)管加死堵,為兩臺(tái)GGH清洗裝置各安裝一臺(tái)密封風(fēng)機(jī),提供密封風(fēng),風(fēng)機(jī)型號(hào)為SE0300C、額定功率2.2kW、最大靜壓190mbar、最大風(fēng)量320立方米每小時(shí)。加裝位置見(jiàn)圖2:
按廠家原設(shè)計(jì),每臺(tái)密封風(fēng)機(jī)只為一部GGH清洗裝置提供密封風(fēng),但通過(guò)對(duì)以往增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,得出一臺(tái)風(fēng)機(jī)就可滿足兩部GGH清洗裝置的需要,所以我們提出在兩臺(tái)密封風(fēng)機(jī)出口管之間加裝聯(lián)絡(luò)門(mén),采取一運(yùn)一備的運(yùn)行方式,這樣既可以保證設(shè)備安全運(yùn)行又方便檢修。這一建議在機(jī)組投運(yùn)后所作測(cè)試(見(jiàn)表1)中得到論證。通過(guò)對(duì)三個(gè)月來(lái)的運(yùn)行情況檢測(cè),效果非常理想。
2.5二單元脫硫擋板密封風(fēng)加熱器不能正常投入問(wèn)題
二單元擋板密封系統(tǒng)由兩臺(tái)密封風(fēng)機(jī)、一套密封風(fēng)加熱器、密封風(fēng)機(jī)出口電動(dòng)門(mén)、凈煙氣擋板密封門(mén)、旁路擋板密封門(mén)、原煙氣擋板密封門(mén)及管道組成。擋板密封風(fēng)機(jī)的作用是將引出的經(jīng)密封風(fēng)加熱器加熱后的凈煙氣升壓作為擋板密封氣源,提供給原煙氣擋板、旁路擋板及凈煙氣擋板,待某擋板關(guān)閉后,與之對(duì)應(yīng)的密封風(fēng)擋板開(kāi)啟,密封風(fēng)進(jìn)入擋板夾層通道,起到密封的作用,防止煙氣漏入腐蝕擋板。
二單元脫硫投入運(yùn)行以來(lái),出現(xiàn)了幾次密封風(fēng)加熱器開(kāi)關(guān)跳閘、密封擋板門(mén)故障及風(fēng)機(jī)出力下降等問(wèn)題,經(jīng)分析認(rèn)為與密封風(fēng)機(jī)氣源(凈煙氣)有關(guān)。
a)由于凈煙氣濕度較大,冬季時(shí)會(huì)在擋板密封風(fēng)機(jī)風(fēng)箱處積水(風(fēng)箱處未設(shè)計(jì)疏水口),造成對(duì)加熱器的低溫腐蝕,致使加熱器絕緣降低(低于1兆歐),開(kāi)關(guān)跳閘,加熱器不能正常投入,同時(shí)造成風(fēng)機(jī)出力降低。
b)由于密封風(fēng)濕度較大,造成處于較低位置的原煙氣擋板密封門(mén)結(jié)露,腐蝕嚴(yán)重,使其不能正常操作。
找到問(wèn)題的根源,決定對(duì)其進(jìn)行改造,首先將二單元脫硫擋板密封風(fēng)機(jī)氣源引出管由50煙道處割開(kāi),50煙道氣源引出管加封堵。其次將擋板密封風(fēng)機(jī)氣源引出管引入#3爐吸風(fēng)機(jī)室,用空氣做為二單元脫硫擋板密封風(fēng)機(jī)氣源,在管頭加裝鋼絲慮網(wǎng)(圖2)。改造后加熱器絕緣阻值上升至20兆歐以上,對(duì)擋板門(mén)也進(jìn)行了更換,后續(xù)工作就是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整運(yùn)行方式。
3、結(jié)論
熱電分公司特殊的地理位置和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要,使分公司的環(huán)保工作走在了全國(guó)的前列。脫硫運(yùn)行幾年來(lái),在系統(tǒng)運(yùn)行和設(shè)備管理方面投入了大量的人力、物力、財(cái)力,對(duì)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了積極的處理和深入的探索。隨著近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)脫硫項(xiàng)目的蓬勃發(fā)展,這些問(wèn)題無(wú)論是個(gè)性還是共性,相信都將會(huì)對(duì)我國(guó)電廠煙氣脫硫事業(yè)的發(fā)展起到一定的積極作用。
參考文獻(xiàn):
張連生 《脫硫運(yùn)行規(guī)程》 中電國(guó)華北京熱電分公司 2000年
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孫文明 《一單元脫硫GGH清洗裝置漏煙氣治理方案》 2006年
孫文明 《二單元脫硫擋板密封風(fēng)機(jī)氣源改造方案》 2006年
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