泵組超負荷運轉原因分析及解決方案
摘 要: 泵組超負荷運轉是泵站生產(chǎn)中經(jīng)常遇見的現(xiàn)象,本文結合實例進行了原因分析,并提出了解決方案,應用效果良好,值得推廣。
關鍵詞:泵組 超負荷運轉 過流 葉輪 切削
1 問題的提出
獺湖泵站系深圳市東部供水水源工程調蓄泵站,按綜合自動化系統(tǒng)模式進行設計和配置,裝機6×280kW,四用二備,設計流量約1.5m3/s,設計揚程12.5m,調蓄水庫設計蓄水水位為66m。受深圳市長期缺水局面影響,調蓄水庫蓄水水位從未達到設計水位66m,日常運行基本保持在59m以下,泵組基本以2臺運行甚至單臺運行。為測試調蓄水庫大壩高水位運行下的滲漏情況,需要開展水庫調蓄工作,將蓄水水位逐級提高,相應泵組數(shù)量逐級增至4臺運行。調蓄過程中發(fā)現(xiàn),當蓄水水位調至59.7m左右時,監(jiān)控屏上間斷性出現(xiàn)泵組運行功率超過額定功率現(xiàn)象;當水庫水位蓄至61m左右時,監(jiān)控屏顯示泵組過流報警信號,運行功率高達292kW,經(jīng)現(xiàn)場緊急會診,決定在確保水力過渡過程平穩(wěn)的前提下盡可能短的時間內將泵組運行臺數(shù)由4臺逐級減至1臺,經(jīng)以上處理,泵組運行恢復正常。
2 泵組診斷試驗
結合泵組歷史運行記錄,調查小組經(jīng)仔細檢查泵組附屬設備的運行狀況和系統(tǒng)電壓電流的穩(wěn)定性,認為泵組運行條件符合設計要求,初步判定問題出在泵組運行參數(shù)異常,并迅速制定了診斷試驗計劃方案。
調查小組按診斷試驗計劃方案把泵組從1臺運行逐漸增至4臺組合并聯(lián)運行,即1#~6#泵分別組合為4臺泵組并聯(lián)運行,同時實時記錄試驗數(shù)據(jù)并輔以現(xiàn)場檢查測試。試驗條件成熟后的水庫蓄水水位為64m。試驗程序如下:
2.1單臺泵組輪換運行測試參數(shù)均為正常。
2.2進入多臺并聯(lián)運行測試階段準備。
2.3 1#泵組投運正常后,試驗2臺泵組聯(lián)合運行,當并入2#泵組,經(jīng)測試,泵組揚程在13m左右,單泵平均流量稍超設計流量。
2.4系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,試驗3臺泵組聯(lián)合運行,當并入4#泵組,經(jīng)測試,泵組揚程在13~14m,單泵平均流量超過設計流量,其中,4#泵組電機電流超過額定電流。
2.5在系統(tǒng)無異常工況的情況下,試驗4臺泵組聯(lián)合運行,并入3#泵組,經(jīng)測試,泵組揚程在14~15m,單泵平均流量基本達到設計流量,其中3#泵組、4#泵組運行電流都超過額定電流。
2.6組合并聯(lián)運行中未出現(xiàn)3#或4#泵組的,運行測試參數(shù)基本正常。
3 泵組超負荷運轉原因分析
經(jīng)試驗,并比較運行與設計參數(shù),調查小組經(jīng)分析,認為雖然各泵組型號完全相同,但3#、4#泵組的實際工況與設計工況差異較大,基本處于過流狀況,其余泵組的實際運行工況略大于設計運行曲線,處于滿負荷運行狀況。結合水泵裝置曲線,發(fā)現(xiàn)水位低于59m工況下,泵組基本處于高效區(qū)運行,但隨著蓄水水位的不斷提高,逐漸偏離高效區(qū)運行,直至表現(xiàn)為超負荷運轉狀況。經(jīng)會診,認為原因如下:
3.1在以往抽水時,水庫蓄水水位基本保持在59m以下,所有泵組運行在最佳工況范圍以外,泵組負荷較輕,電動機運行電流小于額定電流。
3.2在64m高水位下,除3#、4#泵組外,泵組仍可按4臺泵組運行。
以上原因僅僅是操作方式差異的反映,即所謂的外因,事實上,按泵組操作規(guī)程,設計條件下不存在組合并聯(lián)運行會出現(xiàn)差異的問題,因此,需要進一步予以排查,找到真正的解決之道,即所謂的內因,而不是“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”。
從試驗結果可以看出,涉及3#或(和)4#聯(lián)合投運的情況,運行揚程較設計揚程偏高,且偏離高效區(qū),因此問題癥結出在這兩組上。經(jīng)查安裝現(xiàn)狀況及水泵葉輪狀況,情況良好,因此可以排除汽蝕、旋轉脫流等流動條件惡化因子及機械振動因子。經(jīng)參考相關專業(yè)資料及現(xiàn)有工程案例,檢查組認為,調速和葉輪切削是可選的解決方案,考慮到3#和4#泵組均為定速泵組,不易考慮,因此,選定葉輪切削作為解決方案。
4 泵組超負荷運轉解決方案實施
葉輪切削需遵循切割定律,切削點應與切割拋物線點對應,切割前后揚程與流量函數(shù)關系為:
H=KQ2 (1)
式中,K為常數(shù),根據(jù)式(1),經(jīng)不斷試驗比較,處理結果如下:
4.1 泵組等級降低一級,即由A級降為B級。
4.2 葉輪從原來A級Ф790切削至Ф770。
4.3 3#、4#泵比轉數(shù)約70,范圍在(60,140)間的泵需將葉片和前后蓋板一并切去,切削工藝(見圖1略),最大切削量與比轉數(shù)關系(見表1略)。
3#、4#泵實際切割量2.5%,因此切削后對水泵效率基本無影響,經(jīng)試驗表明,通過對葉輪的切削處理,泵組過流問題得到根本的解決,在后期泵組設備運行跟蹤試驗中,監(jiān)測到的泵組運行電流、電動機溫度都在允許范圍內,保證了泵組設備的安全正常運行。
5 結語
5.1水泵葉輪多數(shù)為鑄鐵件,其在生產(chǎn)制造過程中葉輪切削打磨過程會存在一定的差異,同時如果設計中對設備運行富裕量考慮較少,進而就會導致在接近最大負荷時個別泵組會出現(xiàn)超出運行允許范圍,在不能對泵組設備重新更換的情況下,考慮經(jīng)濟費用最小同時,可以考慮對問題泵組的葉輪進行切削處理,適當降低泵組運行負荷,保證泵組的安全運行,發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益,通過獺湖泵站工程實例,也為同類供水工程提供參考資料。
5.2考慮到現(xiàn)有泵組設備運行基本處于滿負荷狀態(tài),且泵組沒有溫度在線自動監(jiān)控功能,故運行中要求監(jiān)控人員加強對電機電流、機組溫度等的日常監(jiān)控,以防泵組長期超負荷運行,并實時檢查后期泵組實際運行曲線是否下降,在滿足水庫大壩驗收的前提下,繼續(xù)跟蹤檢查泵組的設計是否符合要求。
參考文獻
[1] 郭立君,泵與風機,水利電力出版社,1992年11月
[2] 劉德祥、李良庚,水泵選型的一種改進方法的研究,廣西水利水電,2002年2期
作者簡介
彭琳,女,1969年生,本科學歷,工程師,主要從事水利建設管理、泵站機電設備等方面的工作與研究。
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