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采取綜合措施治理窯尾粉塵污染

更新時(shí)間:2009-09-09 16:18 來(lái)源: 作者: 閱讀:2323 網(wǎng)友評(píng)論0

0 前言

幾年前,為某水泥廠探索了一種花錢不多,效果顯著的“治理污染”的方法,走出了一條“加強(qiáng)管理”與“改造設(shè)備”相結(jié)合的治理污染之路,取得了較好的效果。現(xiàn)將有關(guān)措施小結(jié)如下:

1  治理前的狀況

該廠是一家有近40年歷史的老廠,由于生產(chǎn)工藝、設(shè)備落后,治理之前經(jīng)常出現(xiàn)因收塵器內(nèi)積灰太多(堆到收塵器電場(chǎng)極板之間),不能正常工作,而造成停窯,更為嚴(yán)重的是曾出現(xiàn)數(shù)次因收塵器內(nèi)積灰太多,積灰從收塵入口倒入窯尾風(fēng)機(jī)內(nèi),不得不停窯進(jìn)行人工清理。窯尾收塵設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率曾一度低于85%,收塵效率亦極低,根本不能做到達(dá)標(biāo)排放。

2  存在的問(wèn)題

造成該廠環(huán)境污染較嚴(yán)重的原因主要是設(shè)備陳舊、生產(chǎn)工藝欠合理、崗位分工不合理和管理措施不得力等。

2.1  生產(chǎn)工藝欠合理

該廠有三條Ф3.5m×135m濕法回轉(zhuǎn)窯,其中3#窯系統(tǒng)設(shè)計(jì)較合理,其窯尾收塵器采用的是75m2的臥式電收塵,收集的灰塵由Φ300mm的螺旋絞刀、Φ135mm螺旋泵輸送,經(jīng)喂灰裝置喂入窯內(nèi),滿足了生產(chǎn)要求。而1#和2#窯系統(tǒng)存在明顯的設(shè)計(jì)缺陷,其窯尾收塵器均采用的是60m2的立式電收塵,兩窯尾共用同一輸送系統(tǒng),由兩條Φ250mm的螺旋絞刀、一條Φ300mm的螺旋絞刀、一臺(tái)CP2.0的單倉(cāng)泵組成(如圖1所示)。使得后兩臺(tái)設(shè)備幾乎沒(méi)有正常維修的機(jī)會(huì);當(dāng)兩個(gè)系統(tǒng)同時(shí)灰多時(shí),Φ300mm絞刀輸送能力偏;兩臺(tái)窯系統(tǒng)的窯尾灰合到一起之后,很難合理地重新分配到兩個(gè)窯中喂灰系統(tǒng),常因分配不合理而影響大窯鍛燒;電收塵與螺旋絞刀之間沒(méi)有鎖風(fēng)閥,從絞刀進(jìn)入的冷風(fēng)進(jìn)入電收塵器中,一方面加快了收塵器極板、極線等的腐蝕,另一方面上升的氣流使電收塵內(nèi)已沉降的粉塵再次揚(yáng)起(二次揚(yáng)塵),影響收塵效率。


圖1  改造前的窯尾系統(tǒng)

2.2  設(shè)備陳舊

主要表現(xiàn)在五個(gè)方面:(1)極板及框架部分變形嚴(yán)重,有個(gè)別部位極板與極線之間的距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值,使收塵器二次電壓無(wú)法升高(經(jīng)常在30∽45kV之間),影響收塵效率;(2)部分電暈線(極線)已嚴(yán)重銹蝕,常常在運(yùn)行中折斷,使電場(chǎng)短路(極板與極線短路),整組電場(chǎng)無(wú)法工作;(3)電收塵器內(nèi)壁的混凝土經(jīng)常脫落,或砸斷電暈線,或卡在極板與極線之間,使電場(chǎng)因短路而無(wú)法工作;(4)有的振打裝置損壞,有的振打裝置因變形而振打不到位,常出現(xiàn)極板、極線被灰塵包住,二次電流偏低,收塵效率低的現(xiàn)象;(5)部分人孔門變形,漏風(fēng)嚴(yán)重。

此外,CP2.0單倉(cāng)泵正常工作時(shí)所需壓縮空氣壓力應(yīng)穩(wěn)定在0.5MPa左右,而因集中供氣,當(dāng)管網(wǎng)上其它設(shè)備瞬間需氣量較大時(shí),常使管網(wǎng)空氣壓力下降,達(dá)不到所需的空氣壓力,造成單倉(cāng)泵送不出灰,管道堵塞而影響電收塵運(yùn)轉(zhuǎn)率。

2.3 崗位設(shè)置不合理

崗位分得過(guò)細(xì)。同時(shí)也常常出現(xiàn)各崗位之間工作不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象。這樣不利于充分利用勞動(dòng)力資源,加快設(shè)備搶修(檢修)進(jìn)度。

2.4 管理措施不得力

由于存在重生產(chǎn)、輕環(huán)保的思想,電收塵系統(tǒng)的管理沒(méi)有一個(gè)有效、得力的管理措施。具體存在下列現(xiàn)象:(1)設(shè)備檢修時(shí)責(zé)任心不強(qiáng),設(shè)備檢修完畢剛運(yùn)行幾個(gè)小時(shí)又出現(xiàn)故障;(2)在設(shè)備正常、二次電壓能升高的情況下故意降低二次電壓,降低收塵效率(尤其在晚上);(3)窯中喂灰工故意關(guān)小喂灰閥門。

2.5 人員素質(zhì)差

由于企業(yè)人員流動(dòng)較大,崗位新工人相對(duì)較多,加上沒(méi)有具體的獎(jiǎng)懲措施,有部分人不愿意學(xué)技術(shù),不具備基本的設(shè)備操作、管理、維護(hù)的能力和經(jīng)驗(yàn),常延長(zhǎng)故障處理時(shí)間。

3 采取的措施

針對(duì)系統(tǒng)中存在的上述問(wèn)題,本著充分發(fā)揮原有設(shè)備的潛能、少花錢的原則,對(duì)設(shè)備進(jìn)行了技術(shù)改造和綜合治理,具體采取了以下措施。

3.1 改造不合理的生產(chǎn)工藝

將1#、2#窯尾輸送系統(tǒng)分開(kāi),即將原來(lái)的窯尾輸送系統(tǒng)廢除,在電收塵的下料口處恢復(fù)原來(lái)的鎖風(fēng)閥,然后在鎖風(fēng)閥下分別加裝Ф135mm的螺旋輸送泵,直接將窯尾灰送到窯中喂灰系統(tǒng)(如圖2)。這樣能解決以下問(wèn)題:(1)恢復(fù)了鎖風(fēng)閥,提高了收塵效率。(2)因螺旋輸送泵的工作壓力相對(duì)較低(大約0.25∽0.3MPa之間),解決了氣源壓力偏低的問(wèn)題。(3)兩個(gè)系統(tǒng)獨(dú)立分開(kāi),既有了設(shè)備維修機(jī)會(huì)(可隨大窯進(jìn)行同步檢修),也不存在兩條窯的窯尾灰在窯中重新分配的問(wèn)題了。(4)取消了Φ300mm的螺旋絞刀,也就解決了灰多的瞬間設(shè)備輸送能力不夠的問(wèn)題了。


圖2 改造后的窯尾系統(tǒng)

3.2 修復(fù)原有設(shè)備

針對(duì)設(shè)備中存在的問(wèn)題,分別采用了相應(yīng)的方法進(jìn)行處理。(1)對(duì)變形的極板、框架等進(jìn)行調(diào)整,盡量恢復(fù)原有的參數(shù);將個(gè)別變形嚴(yán)重,但又確實(shí)無(wú)法調(diào)整的極板進(jìn)行拆除(當(dāng)然這樣會(huì)減小電收塵的有效面積),以升高二次電壓,提高收塵效率。(2)準(zhǔn)備部分電暈線,利用修窯機(jī)會(huì),對(duì)嚴(yán)重銹蝕的電暈線進(jìn)行更換。(3)對(duì)電收塵器的內(nèi)壁進(jìn)行加固,防止運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)壁混凝土脫落。(4)對(duì)損壞的振打裝置進(jìn)行修復(fù)。(5)修整變形的人孔門,減少冷風(fēng)的進(jìn)入,提高收塵效率。

3.3 調(diào)整崗位設(shè)置

針對(duì)原崗位設(shè)置中存在的缺陷,對(duì)崗位設(shè)置進(jìn)行了調(diào)整,將原來(lái)的電收塵工、窯尾輸送工、窯中喂灰工進(jìn)行合并,值班點(diǎn)設(shè)在電收塵,其它設(shè)備采用巡檢制,并且每班設(shè)負(fù)責(zé)人,對(duì)本班的工作進(jìn)行組織、指揮、協(xié)調(diào)、督促、檢查等。這樣無(wú)論是設(shè)備搶修,還是設(shè)備檢修都有比較充裕的人力,而且各崗位之間工作容易協(xié)調(diào)。

3.4 加強(qiáng)管理

制定了比較完善的管理制度,該崗位的收益與電收塵的運(yùn)轉(zhuǎn)率和收塵效率直接掛勾,做到有獎(jiǎng)有罰。具體為:(1)對(duì)檢修人員,規(guī)定設(shè)備檢修完畢后,未能達(dá)到規(guī)定運(yùn)行時(shí)間又出現(xiàn)故障的進(jìn)行一定的處罰。(2)對(duì)每班電收塵的運(yùn)轉(zhuǎn)率和收塵效率規(guī)定了考核指標(biāo),低于該指標(biāo)要罰,高于該指標(biāo)有獎(jiǎng)。電收塵的運(yùn)轉(zhuǎn)率和收塵效率通過(guò)用記錄儀記錄電收塵的二次電壓來(lái)衡量,有無(wú)信號(hào)記錄代表電收塵是否運(yùn)行;記錄儀信號(hào)的大小代表收塵效率的高低(當(dāng)然電收塵二次電壓和電收塵收塵效率之間存在一定的差距,但總體上講,二次電壓越高,意味著收塵效率越好)。電收塵二次電壓的記錄采用在原電收塵整流柜上加裝如圖3所示的電路來(lái)完成。


圖3 記錄電收塵二次電壓的電路

注:虛線框外為原整流器中的電路,虛線框內(nèi)為記錄二次電壓加裝的電路。

3.5  提高職工素質(zhì)

開(kāi)展多種形式的職工培訓(xùn),提高職工隊(duì)伍素質(zhì)。具體采用集中講課和現(xiàn)場(chǎng)示范相結(jié)合的方式。為了調(diào)動(dòng)學(xué)習(xí)積極性,對(duì)出現(xiàn)重復(fù)故障不會(huì)排除的給予一定處罰。

4  效果

經(jīng)過(guò)大家的共同努力,大約花了半年的時(shí)間,窯尾除塵工作就正常了。電收塵的運(yùn)轉(zhuǎn)率超過(guò)98%,收塵效率也大大的提高(見(jiàn)表1)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),加強(qiáng)管理后一年,多生產(chǎn)熟料約7000噸,增加效益近百萬(wàn)元,而整個(gè)改造過(guò)程中的投資不到15萬(wàn)元,約兩個(gè)月就收回了全部成本。

表1  綜合治理后的排放濃度(標(biāo)況)

測(cè)量時(shí)間 排放氣體含塵濃度/(mg/m3)
一號(hào)窯 二號(hào)窯 三號(hào)窯
7月 73.1 70.8 65.4
8月 76.5 75.4 66.1
9月 70.5 71.4 58.9
10月 69.7 70.8 60.3
11月 79.8 78.6 59.7
12月 80.1 79.5 60.7

5 結(jié)束語(yǔ)

每個(gè)廠各有自己的具體情況,但是只要思想上重視,結(jié)合本廠的具體情況,采取恰當(dāng)?shù)拇胧,一定?huì)取得較好的效果。搞好環(huán)保工作就沒(méi)有想象的那么難了。 

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