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某污水廠運(yùn)行管理中存在的問題分析及其改進(jìn)

更新時(shí)間:2009-09-09 10:06 來源: 作者: 閱讀:2468 網(wǎng)友評(píng)論0

1、概述

某污水處理廠于1992年10月正式投產(chǎn),二級(jí)生化處理,傳統(tǒng)活性污泥法工藝,鼓風(fēng)曝氣。在14年的運(yùn)行過程中,該廠始終致力于加強(qiáng)工藝調(diào)控,確保出水達(dá)標(biāo)排放,為水污染治理工作做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。同時(shí)在運(yùn)行中也發(fā)現(xiàn)了一系列問題,在實(shí)踐過程中,通過技術(shù)人員的努力,進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn),確保老廠能夠發(fā)揮應(yīng)有的作用。

2、存在問題及對(duì)策

2.1格柵除污機(jī)存在的問題及解決措施

格柵是預(yù)處理過程中一道關(guān)鍵工藝,它的作用是攔截去除大的固體物質(zhì),同時(shí)對(duì)后續(xù)工藝中的污水泵起保護(hù)作用,減少一沉池漂浮物,防止工藝管路堵塞。該廠原設(shè)計(jì)只有一道格柵,格柵間隙為25mm,屬中粗格柵類型。存在4點(diǎn)不足:

服務(wù)區(qū)排水設(shè)施為雨污合流系統(tǒng),雨季柵渣量較多,再加上水量大,水中布條及軟塑料制品等雜物被沖過柵條而進(jìn)入后續(xù)構(gòu)筑物,對(duì)水泵非凡是潛水泵有較大影響。

該廠無細(xì)格柵,一沉池中漂浮物形成的浮渣量很大,去除這些浮渣操作人員的勞動(dòng)量很大,加上長時(shí)間的撇浮渣操作使大量污水又回到格柵井必須二次提升,增加了污水泵的能耗。

只有一道格柵屬設(shè)計(jì)缺陷,格柵出故障,必須停止進(jìn)水。因此要求格柵除污泥性能可靠。該廠原格柵除污機(jī)為高鏈?zhǔn)礁駯懦蹤C(jī),由于扒齒臂材質(zhì)問題易變形,影響扒齒入槽準(zhǔn)確度,除渣效果差,影響生產(chǎn)。

該廠曾在沉砂池出口處安裝一臺(tái)柵距為6mm的細(xì)格柵,但由于場地限制,無法加裝事故跨越裝置,經(jīng)常跑水,影響生產(chǎn),被迫拆除。因此,無法增加細(xì)格柵。

為解決上述問題,該廠更新了原高鏈?zhǔn)礁駯懦蹤C(jī),安裝使用了清源環(huán)保機(jī)械廠生產(chǎn)的型號(hào)為XGS1702-4800、柵距為10mm的回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī),使去除柵渣量大增,給潛水泵的運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好的條件,確保了生產(chǎn)要求,解決了該廠無細(xì)格柵問題和一沉池漂浮物過多的問題。而且該機(jī)的電器控制系統(tǒng)較好,可以自動(dòng)連續(xù)清污、定時(shí)間隙清污及手動(dòng)清污多種運(yùn)行模式,在不同的季節(jié)可以改變運(yùn)轉(zhuǎn)方式,起到節(jié)能的效果。

通過實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn),新格柵除污機(jī)也有一定缺陷:該機(jī)齒扒鏈為尼龍材質(zhì),由于是室外環(huán)境,冬夏溫度變化大,加上日光照射,齒扒鏈易老化斷裂。更換時(shí)十分麻煩。筆者認(rèn)為,由于室外環(huán)境運(yùn)行,無備用格柵,設(shè)備可靠性十分重要。因此,齒扒材料使用不銹鋼更為可靠。該機(jī)由于連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長,其作用是撈柵渣,而且重量變化大,齒扒鏈用力的變化大,兩側(cè)起固定作用的止回墊輕易脫落,但該零件為非標(biāo)產(chǎn)品,備件困難。由于受場地限制及資金問題,柵渣自動(dòng)傳送及壓榨運(yùn)輸設(shè)備沒有配套,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,且柵渣無法做到不落地。以上缺陷在老廠改造時(shí),需加以解決。

2.2脫水機(jī)存在問題及解決措施

該廠原有脫水機(jī)兩臺(tái),型號(hào)為DY2000型帶式壓濾機(jī),設(shè)備為市環(huán)保機(jī)械廠第一代機(jī)型。在運(yùn)行中表現(xiàn)出很多問題:濾帶沖洗裝置達(dá)不到實(shí)際要求,濾帶沖洗效果差。濾帶清洗是帶式壓濾機(jī)最關(guān)鍵工序,效果不好,無法恢復(fù)濾帶過水能力,脫水過程無法連續(xù)進(jìn)行。絮凝反應(yīng)器設(shè)計(jì)需要改進(jìn),泥藥混合液入口在反應(yīng)器上方,內(nèi)部采用階梯下落式混合,反應(yīng)劇烈,而絮凝劑PAM與污泥的調(diào)質(zhì)反應(yīng)迅速而且易碎,不可逆轉(zhuǎn),因此反應(yīng)絮塊易被摔碎,在重力脫水段絮塊尺寸不夠,易跑料。因此對(duì)絮凝劑分子量要求太高,而分子量高的PAM價(jià)格較貴,另一方面,因跑料造成泥餅產(chǎn)量低。因當(dāng)時(shí)濾網(wǎng)的織造的技術(shù)問題,該機(jī)濾帶接口為金屬螺旋銷環(huán)接口,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)造成刮泥板磨損嚴(yán)重,泥餅剝落不凈,增加濾帶清洗難度,而且使用壽命短。原機(jī)設(shè)計(jì)真空輥孔徑小,剪切脫水濾水速度慢,效果不好,易跑料,而且輥內(nèi)濾液排除不凈而沉積,使真空輥失去作用,影響泥餅產(chǎn)量。

為了解決運(yùn)行中的實(shí)際問題,在新設(shè)備選型上注重了克服老設(shè)備的缺陷。更新后的脫水機(jī)為DYQ2000型脫水機(jī),該機(jī)的特點(diǎn)為:在濾帶清洗方面,清洗水箱內(nèi)噴頭為新產(chǎn)品,自然形成的壓力比老式噴頭壓力大,拆解方便。在設(shè)備安裝時(shí),增加了1臺(tái)管道增壓泵,型號(hào)為ISG50-200A,流量11.7m3/h,揚(yáng)程為0.45MPa.沖洗用水由原來的6m3/h提高到9m3/h,沖洗壓力由原機(jī)的0.4Mpa提高到0.7MPa,沖洗效果良好,泥餅產(chǎn)量明顯提高。壓榨段中空輥由一個(gè)變兩個(gè),且第一個(gè)輥直徑加大,由原來的ф40cm提高到ф80cm,而且過水孔徑加大,輕易實(shí)現(xiàn)預(yù)壓榨過程,使污泥絮體中大量表面游離水快速擠過濾帶,而使壓榨段的污泥含水率降低,減少擠壓過程中的跑料,污泥泥餅產(chǎn)量明顯提高。絮凝反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)更加合理,泥藥混合液由反應(yīng)器底部進(jìn)入,內(nèi)設(shè)絮凝攪拌裝置,生成的絮體由反應(yīng)器上口溢出進(jìn)入重力脫水段,整個(gè)反應(yīng)過程的劇烈度下降,絮體不易打壞,實(shí)際運(yùn)行表明,絮體生成情況良好,與老脫水機(jī)相比,對(duì)絮凝劑PAM分子量的要求稍有下降。該機(jī)的濾帶為無接口型,使用壽命長。

經(jīng)過一段時(shí)間的使用,該機(jī)基本上克服了老脫水機(jī)的不足之處,但仍存在一定問題:進(jìn)泥管設(shè)計(jì)直徑較小,易發(fā)生堵塞。附屬設(shè)備溶解罐及儲(chǔ)藥罐管路極易堵塞,加藥泵造型上藥量偏小。以上問題要與廠家一起逐步改造完善。

2.3設(shè)備節(jié)能措施

該廠1992年投入使用后,在實(shí)際運(yùn)行過程中存在設(shè)備老化,能耗高的問題。在14年的運(yùn)行治理中,該廠始終將節(jié)能降耗作為治理及設(shè)備改造的重要課題,污水泵及曝氣系統(tǒng)節(jié)能改造是工作的重點(diǎn)。

2.3.1污水泵存在問題及解決措施和效果

該廠污水泵原設(shè)計(jì)為4臺(tái)250WDL立式水泵,每臺(tái)功率70kw,上水量為1290m3/h,存在問題有:該泵廠家已停止生產(chǎn),無法備件。水泵填料易磨損,漏水嚴(yán)重,污水四濺,泵房衛(wèi)生備件差,更換盤根勞動(dòng)強(qiáng)度大,更換頻繁,維修量大。能耗高,效率低。

為解決上述問題,該廠于1999年將4#污水泵更換為飛力泵CP3300LT620型,44kw潛水泵,實(shí)測上水量為1330m3/h,能夠滿足實(shí)際要求,運(yùn)行效果良好。對(duì)水泵節(jié)能情況進(jìn)行了實(shí)際測量,測得的平均結(jié)果為:飛力泵天天耗電760度/d,而老式泵為天天耗電1400度/d,天天可節(jié)電640度/d.按現(xiàn)階段電費(fèi)0.53元/度計(jì)算,一臺(tái)泵天天可節(jié)電339.2元,一年可節(jié)約12.43萬元,節(jié)能降耗效果明顯,而且設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)簡單,故障率低,還可節(jié)約大量維修費(fèi)用。目前該廠1#污水泵及2臺(tái)回流泵的更新工作已經(jīng)完成,運(yùn)行效果都很好。

2.3.2曝氣系統(tǒng)節(jié)能問題及措施效果

該廠曝氣池原設(shè)計(jì)使用穿孔管曝氣裝置,由于使用時(shí)間長,銹蝕嚴(yán)重,存在堵塞嚴(yán)重,曝氣效率低下的問題。而曝氣池能耗占整個(gè)污水廠能耗的比例很大,是節(jié)能降耗的重點(diǎn)。該廠于2002年10月將二組曝氣池中西邊三個(gè)廊道的穿孔管改造為硅橡膠管式曝氣管,并于2002年11月1日-30日進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),在實(shí)驗(yàn)條件相同的情況下,同樣的鼓風(fēng)機(jī),同樣的進(jìn)風(fēng)管,只是曝氣器不同,東邊是穿孔管,西邊是改造后的曝氣器,使用便攜式溶解氧監(jiān)測儀測量,西邊的溶解氧平均高出東邊溶解氧一倍,證實(shí)氧利用率比改造前高出一倍,效果良好。
該廠同時(shí)對(duì)鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了實(shí)際效果測定,結(jié)果表明現(xiàn)在使用的鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生同樣體積的空氣耗電量高于現(xiàn)在環(huán)保設(shè)備市場上同類風(fēng)機(jī)。在不久將要進(jìn)行的老廠改造中,該廠將選用能耗較低的調(diào)頻式磁懸浮離心風(fēng)機(jī),來達(dá)到節(jié)能效果。

2.4泡沫問題

該廠曝氣池冬季時(shí)常出現(xiàn)大量泡沫,非凡是冬季陰天氣壓低時(shí)更為突出。泡沫飄浮在池面上,溢滿過道,有時(shí)被風(fēng)一吹,到處飄飛,影響衛(wèi)生,有時(shí)甚至無法取樣化驗(yàn),嚴(yán)重時(shí)帶起活性污泥顆粒影響正常運(yùn)行。

經(jīng)過對(duì)泡沫問題進(jìn)行專題研究,共找出產(chǎn)生泡沫問題的5個(gè)原因,并有針對(duì)性的采取措施,使冬季泡沫問題得到控制。氣溫方面的原因。由于氣溫低,曝氣池中產(chǎn)生的氣泡不易破碎,輕易堆積,這時(shí)應(yīng)對(duì)工藝進(jìn)行調(diào)整,適當(dāng)降低溶解氧等,破壞泡沫堆積條件。進(jìn)水中表面活性劑物質(zhì)含量高時(shí),通過鼓風(fēng)吹脫,易產(chǎn)生大量泡沫,再加上氣溫條件,極易出現(xiàn)泡沫堆積,因此應(yīng)查明污染源,采取措施使進(jìn)水中無發(fā)泡物質(zhì),泡沫會(huì)自然消失。由于該廠東西兩組曝氣池中使用的曝氣器不同,分屬中氣泡型和微氣泡型,西邊溶解氧長期比東邊高,由于微孔曝氣產(chǎn)生的氣泡小,不易破碎,易堆積,因此該廠曝氣池泡沫西側(cè)比較嚴(yán)重。該廠采取措施將東邊穿孔管徹底進(jìn)行疏通,提高了穿孔管的供氣效率,從而使東邊曝氣池與西側(cè)曝氣池的溶解氧趨近,再適當(dāng)調(diào)控,泡沫得到控制。在不久將要進(jìn)行的老廠改造中,將改造東側(cè)曝氣池的曝氣器,使東、西兩組曝氣池一樣,都使用管式曝氣器,便于溶解氧的調(diào)整,提高氧的利用率。當(dāng)曝氣池MLSS過低時(shí),比較輕易產(chǎn)生泡沫,因此,在冬季嚴(yán)格控制MLSS在1.5g/l以上,控制泡沫堆積效果明顯。

3、結(jié)語

以上是筆者對(duì)該廠運(yùn)行治理中碰到的幾個(gè)問題及解決措施進(jìn)行了簡單剖析,是技改工作的一點(diǎn)體會(huì),不足之處希望大家指正。由于該廠大部分構(gòu)筑物及設(shè)備都嚴(yán)重老化,進(jìn)入更新改造期,今后將繼續(xù)以節(jié)能降耗為前提,在技改和運(yùn)行治理中,深挖節(jié)能潛力,果斷落實(shí)唐山市排水公司核定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo),通過技改逐步解決實(shí)際運(yùn)行中的問題和設(shè)計(jì)缺陷,使老廠煥發(fā)青春。

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