XWD40型電除塵器技術改造
摘要:針對XWD40電除塵器因設計缺陷及構件磨損等原因造成的除塵效率低的問題,濟鋼第二燒結廠對氣流分布裝置、極線、密封保溫門、絕緣套筒等關鍵構件進行了技術改造。電除塵器改造后運行效果良好,消除了極板掛灰、電暈極變形、漏風等現(xiàn)象,測試表明,煙氣排放量1#機由235mg/m3降為24mg/m3,2#機由280mg/m3降至58mg/m3;電場氣流順暢,相配套的兩臺No18D除塵風機電流由290A降為220A。
濟南鋼鐵股份有限公司第二燒結廠(簡稱濟鋼第二燒結廠)兩臺40m2燒結機機尾應用XWD40型電除塵器,于1991年投入運行。由于設計施工方面存在一定缺陷及多年使用造成的結構磨損,整個工藝系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,故障頻繁,除塵效率下降,煙氣排放濃度嚴重超標。由于除塵效果差,煙氣中的粉塵對與之配套的No18D除塵風機葉輪磨損嚴重,影響了風機葉輪的使用壽命。盡管每年設備大中修期間都對部分部件進行了維修性更換,但未取得好的效果。為此,決定利用2002年6月28日設備中修之際,對兩臺電除塵器進行改造。
1 問題分析
1.1 電除塵器原設計參數(shù)
電場有效面積:40.04m2;
處理煙氣量:149000m3/h;
電場數(shù)量:3個;
設備總體漏風率:低于5%;
電場風速:1.13m/s。
1.2 煙氣排放情況
2001年、2002年4月1#除塵器煙氣含塵量分別為230、235mg/m3;2#分別為267、280mg/m3。
1.3 存在問題
(1)電除塵器漏風嚴重,造成除塵效率下降。一是保溫門漏風,二是除塵器內部氣流分布板沖刷銹蝕嚴重,存在氣流渦流現(xiàn)象;
(2)電暈極框架支撐套筒頻繁破裂;
(3)電暈極嚴重腐蝕變形,電場電壓不穩(wěn)定;
(4)振打裝置振打力不足,放電極、收塵極粘灰嚴重,收塵性能下降;
(5)因漏風點的存在,冷空氣滲入使除塵器內的煙氣溫度驟降至露點以下,內部構件腐蝕嚴重。
1.4 原因分析
經(jīng)查閱相關資料,并與性能指標先進的電除塵器對比分析,認為XWD40型電除塵器在原設計方面存在一定程度的缺陷:
(1)原有氣流分布板裝置結構不合理,易變形,易導致除塵器氣流分布不均勻,產(chǎn)生氣流紊亂現(xiàn)象,在使用過程中不能充分發(fā)揮電場的作用,除塵效率降低。
(2)因材質、結構問題,原有電場陰極線易變形、銹蝕,造成其起暈電壓不穩(wěn)。
(3)原有絕緣套筒承重性能差,其在電場內電壓及溫度變化較大時易破裂,不適應工作環(huán)境。
(4)原有人孔門設計結構簡單,易發(fā)生變形,造成漏風。
2 改造措施
2.1 改造氣流分布裝置
針對除塵器內部存在的氣流紊亂現(xiàn)象,改造氣流分布裝置(見圖1),設計耐磨網(wǎng)式氣流分布板取代原網(wǎng)孔條板。改造后的氣流分布板具有結構穩(wěn)固、耐磨損、網(wǎng)孔布置更合理等優(yōu)點,基本保證了通過電場的氣流分布比較均勻,有效地減少了渦流。
圖1 氣流分布板結構示意圖
2.2 采用新型BS芒刺線
針對原有電場陰極線易變形、銹蝕的缺點,采用了新型整體多刺BS芒刺線取代原陰極線(見圖2),提高了電場運行質量。該整體多刺BS型芒刺線所需起暈電壓低;放電強度高,電暈電流大;機械強度高,耐腐蝕;能維持準確極間距離;便于清灰。
圖2 陰極線結構
2.3 設計新型密封雙層保溫門
針對除塵器殼體漏風問題,設計新型密封雙層保溫門(見圖3),其優(yōu)點是密封性能好、不易變形。
圖3 保溫門結構示意圖
2.4 采用新型支撐絕緣套筒
新型支撐絕緣套筒緊固后受力均勻,能夠不受環(huán)境溫度變化的影響,結構更合理,不易發(fā)生破裂現(xiàn)象,提高了其絕緣性能。改造前后的套筒結構示意圖見圖4。另外,振打裝置增加了振打錘配重,有效地提高了清灰效果。
圖4 套筒結構示意圖
3 改造效果
XWD40型電除塵器改造后運行效果良好,除塵效率明顯提高。2002年9月測試表明,1#除塵器煙氣含塵量由改造前的235mg/m3降至24mg/m3,2#除塵器煙氣含塵量由280mg/m3降至58mg/m3。
由于消除了極板掛灰、電暈極變形、漏風等現(xiàn)象,使得電場電壓穩(wěn)定,在保證收塵性能的前提下,電場氣流順暢,因此相配套的兩臺No18D除塵風機電流由改造前的290A降至220A,改造后未出現(xiàn)設備故障,運行更加平穩(wěn),現(xiàn)場環(huán)境得到明顯改善,且風機電流的降低、除塵灰的收集利用等對于降低成本起到了良好的效果。
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