生物除錳技術(shù)在生活飲用水中應(yīng)用
浩良河化肥廠位于黑龍江省伊春市浩良河鎮(zhèn),該地區(qū)地下水比較貧乏,且地下水中含錳量較高。為提高生活飲用水質(zhì)量,浩良河化肥廠組織專業(yè)人員就錳含量高的問題進(jìn)行了考察論證,從投資與成本、技術(shù)的可靠性、運行的穩(wěn)定性、操作的復(fù)雜性等方面進(jìn)行了方案比較,最終決定采用生物除錳技術(shù)[1]財原有生活飲用水進(jìn)行除錳處理,現(xiàn)就有關(guān)設(shè)計與運行總結(jié)介紹,供同行參考。
1 飲用水水源及原有處理工藝
1.1 生活飲用水水源
浩良河化肥廠生活飲用水以深層地下水為水源,取自3.5km以外的水源地,鐵與錳的質(zhì)量濃度分別為10-21mg/L,0.25-1.8mg/L;處理后鐵的質(zhì)量濃度為0.1-0.3mg/L,錳的質(zhì)量濃度為0.25-0.8mg/L。水處理站采用跌水曝氣、石英砂過濾工藝,設(shè)計處理能力1000m3/d。
1.2 工藝流程
其工藝流程如圖1所示。
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原水由一次泵站通過輸水干管送到水處理站后首先進(jìn)人曝氣池頂部,從1.1m高處的噴淋管噴淋曝氣后落入內(nèi)部跌水池,再沿內(nèi)部跌水池四周溢流而下,再次跌水曝氣,落入下部1.3m處的外部水池內(nèi),然后跌人混合井,同時在此處投加聚合氯化鋁,使之與原水充分混合,再經(jīng)無閥濾池過濾,并以重力流流入生活水池,最后由生活水泵送往生活區(qū)供居民使用。
2 原水水質(zhì)與除錳方案
2.1 原水水質(zhì)
為了合理確定除錳系統(tǒng)工藝流程,我們統(tǒng)計了原水水質(zhì)分析資料,其水質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 原水分析數(shù)據(jù) |
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2.2 除錳方案
用于實際生產(chǎn)的除錳方法有:堿化除錳法、KMnO4氧化法、氯連續(xù)再生接觸氧化法、空氣接觸氧化法、生物氧化除錳法[2]等,前3種方法需投藥,增加運行成本,而且操作復(fù)雜。從我廠現(xiàn)有裝置的實際運行情況來看,空氣接觸氧化法對現(xiàn)有水質(zhì)除錳不夠理想。而錳的生物氧化法理論比較完善可靠。為此采用了生物除錳的方法。
3 除錳系統(tǒng)
3.1 除錳流程
在分析了原有流程、原水及處理后的自來水水質(zhì)后,決定采用“一級跌水曝氣+無閥濾池過濾+二級表面曝氣+錳砂過濾”的流程,即在原無閥濾池的后面再增加一級除錳工藝,同時停止投加聚合氯化鋁混凝劑。改進(jìn)后的流程如圖2所示。
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3.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)備
3.2.1 表面曝氣池
表面曝氣池呈長方形,其平面尺寸:3.08m×2.60m,有效水深3.55m,總?cè)莘e45.9m3,水在池中停留時間20min;曝氣區(qū)平面尺寸:3.01×2.60m,水深3.55m;表曝機(jī)采用泵型葉輪,葉輪直徑:D=500mm,葉輪線速度4-6m/s。
3.2.2 吸水池及提升泵
吸水池呈長方形,平面尺寸為:3.80m×2.60m,有效水深3.55m ;總?cè)莘e45.9m3;提升泵采用100QW100-22型潛水泵,流量100m3/h,揚程22m。
3.2.3 除錳罐規(guī)格及工藝參數(shù)
除錳罐是除錳工藝中的主要設(shè)備,其主要作用是去除經(jīng)二級曝氣處理的濾后水中的鐵和錳,本流程中采用Φ3.0m×4.79m的除錳過濾器 2臺,內(nèi)裝錳砂濾料,采用小阻力配水,過濾面積7.1m2,設(shè)計處理能力50m3/(h·臺)。除錳罐的操作參數(shù)如表2所示。
表2 除錳罐操作參數(shù) |
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濾料級配見表3。
表3 除錳罐濾料參數(shù) |
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3.2.4 生活水池與供水泵房
生活水池為半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積600m3/m3。供水泵房為半地下式,其平面尺寸為:7.5m×24.5m,內(nèi)設(shè)生活水泵2臺,反沖洗泵2臺,消防水泵4臺。生活水泵為自灌式起動,單機(jī)功率40kw,流量105m3/(h·臺),供水總管壓力0.5-0.6MPa。
4 除錳效果及經(jīng)濟(jì)分析
4.1 運行情況
本工程剛投產(chǎn)時出水鐵、錳均達(dá)設(shè)計指標(biāo),但運行20余天后,濾后水鐵、錳開始逐漸增高,原因是錳砂吸附飽和和生物膜形成脫節(jié)、銜接不好所致,這期間除錳主要是靠錳砂的吸附作用,生物活性除錳層并沒有形成,為此,調(diào)整了運行工況,并進(jìn)行微生物接種、培養(yǎng)和馴化,以加速生物活性除錳層的成熟,經(jīng)3個月的精心調(diào)試,濾后水鐵含量穩(wěn)定在0.1-0.28mg/L,去除率為98.34%;錳為痕量,錳去除率近于100%。至此認(rèn)為,生物活性除錳濾層已基本成熟。現(xiàn)裝置的最終出水鐵、錳指標(biāo)均達(dá)到國標(biāo),實際運行證明,生物除錳是可行的,系統(tǒng)運行一直比較穩(wěn)定。
為較好的說明生物技術(shù)的除錳效果,在此,我們將工程驗收時的有關(guān)數(shù)據(jù)整理如表4。
表4 生物除錳運行情況 |
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4.2 經(jīng)濟(jì)分析
除錳系統(tǒng)投運前,每天加15kg聚合氯化鋁,1年按360d計算(去除檢修時間),商品氯化鋁每噸按2600元計算,則每年可節(jié)約藥費為:15×360/1000×2600=14040(元/a)。
由以上分析可知,采用生物除錳技術(shù),在改善水質(zhì)的同時,還節(jié)省了水處理費用,同時也簡化了操作程序。
5 結(jié)語
本生物除錳設(shè)計是成功的,達(dá)到了設(shè)計目的,和原工藝相比停止了加聚合氯化鋁混凝劑,便于操作管理。濾后水鐵、錳均達(dá)到國標(biāo)。二級處理對于去除亞硝酸鹽有作用,但不十分明顯,這方面有待研究。
參考文獻(xiàn):
[1] 張杰,楊宏,徐愛軍,等.生物固錳除錳技術(shù)的確立[J].給水排水,1996,22(11):5-10
[2] 張杰,戴鎮(zhèn)生 地下水除鐵除錳現(xiàn)代觀[J] 給水排水,1996,22(10):13—16
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