改造大阻力普通快濾池的實(shí)踐
1 概況
佛山市供水總公司下屬的石灣水廠始建于1963年,當(dāng)時(shí)供水規(guī)模只有4 000 m3/d,隨著城市建設(shè)的飛速發(fā)展,水廠前后經(jīng)過(guò)幾次改擴(kuò)建和挖潛改造,目前已具備50×104m3/d的供水能力。水廠由三個(gè)生產(chǎn)完全獨(dú)立的車(chē)間組成,由于建立的年代不同,三個(gè)車(chē)間凈水構(gòu)筑物所采用的型式也不盡相同。單就濾池來(lái)說(shuō),一車(chē)間采用的是單閥濾池和中阻力快濾池,二、三車(chē)間采用的是大阻力普通快濾池。它們沖洗的方式都是采用單一的水沖洗形式,所要求的反沖洗強(qiáng)度大,因此耗水量多。
從濾池的工藝過(guò)程來(lái)看,首先沖洗效果的好壞會(huì)直接影響到濾池的工作周期,另外,如果濾料的粒徑比較均勻,孔隙率較大,濾料層截污能力就增強(qiáng),濾池的工作周期也會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)。
因此濾池改進(jìn)的重點(diǎn)應(yīng)該從增加濾池的含污能力、改進(jìn)濾料的級(jí)配組成、提高濾速和反沖洗效果、延長(zhǎng)運(yùn)行周期等入手。然而舊池的改造不同于建新池,必須盡可能利用原池的結(jié)構(gòu),即要投資省,又要使效果最佳,從而達(dá)到提高供水水質(zhì)、節(jié)能降耗等目的。
2 二車(chē)間濾池的對(duì)比性改造試驗(yàn)
二車(chē)間有兩座共16格濾池,單池尺寸為5m×5m,配水系統(tǒng)為豐字形多叉穿孔管系統(tǒng)。承托層由下而上是由粒徑為36~16mm、16~8mm、8~4mm、4~2mm的卵石組成,厚45cm。中間是粒徑為1~2mm粗砂層,厚5cm,也起承托作用。上面是粒徑為0.5~1.0 mm的石英砂濾料層,厚80cm。1995年借二車(chē)間濾池更換濾砂的機(jī)會(huì),開(kāi)始了濾池的改造試驗(yàn),將其中兩格濾池增設(shè)了配氣系統(tǒng)。為了與原配水系統(tǒng)相配合,增設(shè)的配氣系統(tǒng)也采用豐字多叉穿孔管形式,其干管采用Φ219 mm的無(wú)縫鋼管,支管為Φ40 mm的玻璃鋼管。支管上鉆有與水平面成45°夾角、向下的兩排孔,孔徑為Φ2.5 mm,孔距150 mm,兩排孔交錯(cuò)排列。這兩格濾池的配水系統(tǒng)、承托層均維持原狀,而濾料層配置其中一格維持原狀,另一格則換成厚80 cm、粒徑為0.95~1.35 mm的均質(zhì)石英砂。
濾池反沖洗時(shí),仍用原高位水池水沖洗,水洗強(qiáng)度14 L/(m2·s),氣洗強(qiáng)度為15 L/(m2·s)。反沖洗順序是先氣洗2 min,然后再氣水同時(shí)沖洗3 min,最后水洗3 min。這套配氣系統(tǒng)剛開(kāi)始使用時(shí)效果特別好,特別是第一次沖洗就把粒徑為0.5~1.0 mm濾料層中長(zhǎng)期積累的泥球沖上表面足有3 cm厚一層(由于風(fēng)機(jī)房建造等原因,配氣系統(tǒng)安裝了半年多才投入使用,原單一水洗又洗得不徹底,積攢了很多泥球),遂將該層鏟去補(bǔ)上了新砂。這兩格濾池的工作周期均比其他沒(méi)裝氣洗裝置的濾格至少長(zhǎng)4~8 h,特別是均質(zhì)濾料這格池的工作周期就更長(zhǎng)一些。出水水質(zhì)比其他沒(méi)有氣沖裝置的濾池要好,濾后水濁度比其他濾池低0.2~0.5 NTU。二車(chē)間這一試驗(yàn)充分顯示了氣水反沖洗和均質(zhì)濾料的優(yōu)越性。但是,這兩個(gè)池運(yùn)行一段時(shí)間后,空氣支管已受到不同程度的堵塞,使氣洗很不均勻,特別是非均質(zhì)濾料層的一格濾池,差不多有1/5的地方已堵塞,影響了氣洗效果。分析其原因,其一是只增加了氣洗裝置而其他沒(méi)有改動(dòng),例如承托層沒(méi)有增厚,不能將氣管埋入承托層中,洗砂排水槽液面高度也沒(méi)變,水洗強(qiáng)度仍在14 L/(m2·s)左右變化。單獨(dú)水洗時(shí)這個(gè)強(qiáng)度正好,能使濾砂膨脹,使污泥水進(jìn)入排污槽排走,但氣水同時(shí)沖洗,水的沖洗強(qiáng)度又顯得大了,氣和水沖洗速度配合不容易得到控制,造成了不同程度的亂層。其二是氣水同時(shí)反沖洗完后再進(jìn)行單獨(dú)水洗而突然停氣時(shí),空氣支管內(nèi)容易產(chǎn)生負(fù)壓,細(xì)小砂子從氣孔進(jìn)入了支管,時(shí)間一長(zhǎng)就發(fā)生了堵塞,布?xì)庖簿筒痪鶆蛄,從而?huì)影響氣洗效果。
從一年多的生產(chǎn)試驗(yàn)中我們體會(huì)到:水沖洗是靠水的剪切力去除砂粒之間的截留物,壓縮空氣的加入增大了濾料表面的剪力,使得通常水沖洗時(shí)不易剝落的污物在氣泡急劇上升的剪力下得以剝落,從而提高了反沖洗效果;同時(shí),由于壓縮空氣的加入,氣泡在顆粒濾料中爆破,使得濾料顆粒間的碰撞摩擦加劇,并加強(qiáng)了水沖洗時(shí)對(duì)濾料顆粒表面的剪切作用;另外氣泡在均粒濾料濾層中運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生混合后,使濾料的顆粒不易粘結(jié),氣泡速度的波動(dòng)和尾跡中水流的湍動(dòng)產(chǎn)生漩渦擴(kuò)散,促進(jìn)了濾層顆粒的循環(huán)混合,由此得到一個(gè)級(jí)配較均勻的混合濾層,其孔隙率將高于級(jí)配濾料的分級(jí)濾層,改善了過(guò)濾性能,因此提高了濾層截污能力;又由于氣泡在濾層中的運(yùn)動(dòng),減少了水沖洗時(shí)濾料顆粒間相互接觸的阻力,水洗強(qiáng)度可大大降低,從而節(jié)省了沖洗的水耗。所以濾池采用均粒濾料及氣、水反沖洗,是目前國(guó)內(nèi)外過(guò)濾技術(shù)中效果最好的,但如果采用這種豐字型多叉穿孔管作為配水配氣系統(tǒng),那么布?xì)、布水就不夠均勻,沖洗時(shí)容易造成濾層亂層,沖洗效果也不如長(zhǎng)柄濾頭配水配氣系統(tǒng)的沖洗效果好。
3 三車(chē)間濾池的實(shí)際改造
三車(chē)間的大阻力普通快濾池有兩座共20格濾池,單池尺寸為6.25 m×6.25 m。配水系統(tǒng)由一條DN800 mm的干管和44條DN100 mm的穿孔支管組成。承托層、濾料層的組成及沖洗方式均與二車(chē)間相同,池高3.55 m。1997年在總結(jié)二車(chē)間濾池改造試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,開(kāi)始了對(duì)三車(chē)間濾池進(jìn)行改造的工作。遵照盡可能少興土木、充分利用原池結(jié)構(gòu)、既節(jié)省投資且效果又佳的改造宗旨,對(duì)濾池原結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,得出的改造方法是:
① 對(duì)原池體不進(jìn)行太多的改動(dòng),只將大阻力配水系統(tǒng)的穿孔支管拆除,保留干管,采用長(zhǎng)柄濾頭配水配氣,增設(shè)濾板、濾梁(均做成預(yù)制件)。安裝時(shí)盡可能提高濾板高度,加大配氣的空間(濾板與池底之間高0.8 m)。當(dāng)濾池反沖洗時(shí),布?xì)、布水都能得到較好的均壓性能,使反沖洗的均勻度能得到充分保障。
② 增加濾層厚度,并將濾層原來(lái)的級(jí)配濾料改為無(wú)需墊層、有效粒徑為0.9~1.35 mm的石英砂均質(zhì)濾料。這種濾料顆粒粗,孔隙大,強(qiáng)度高,使用壽命長(zhǎng)。對(duì)均質(zhì)濾料層采用氣、水進(jìn)行幾乎無(wú)膨脹的反沖洗,使濾池的原有高度得到充分利用,可將濾層厚度由原來(lái)的0.8 m提高到1.1 m(將原有3條洗砂排水槽適當(dāng)提高,使槽面只高出砂面0.5 m,而原槽面高出原砂面1 m)。
③ 將每格濾池的濾后清水管斷開(kāi),增設(shè)出水堰,使濾后水經(jīng)過(guò)堰口跌水后再收集流入清水總管中,利用出水堰和清水閥共同來(lái)控制濾池的恒水位過(guò)濾。
④ 在緊靠濾板下面的池壁上,對(duì)稱開(kāi)兩個(gè)Φ219 mm的孔洞,使空氣經(jīng)孔洞進(jìn)入濾板下面的空間。用Φ219 mm的無(wú)縫鋼管作為氣沖管道,同時(shí)配置氣洗蝶閥,使壓縮空氣經(jīng)過(guò)氣洗蝶閥后分兩路從孔洞進(jìn)入濾板下面的空間,形成氣墊層,并通過(guò)濾頭均布于整格濾池平面上。
⑤ 管廊里原有的電動(dòng)清水和反沖水閥,由于環(huán)境潮濕不通風(fēng),經(jīng)常出現(xiàn)故障動(dòng)作失靈,因此將它們更換為氣動(dòng)蝶閥。還將原電動(dòng)進(jìn)水閥換成氣動(dòng)橡皮閥。氣動(dòng)蝶閥采用法國(guó)產(chǎn)氣動(dòng)蝶閥(其中清水氣動(dòng)閥是帶角位控制儀的,用以控制閥門(mén)的開(kāi)啟度)。增設(shè)一些必要的儀表(如采用德國(guó)E+H公司的水位控制儀等),用PLC程序控制器來(lái)控制四個(gè)閥門(mén)的開(kāi)啟,實(shí)現(xiàn)濾池的全自動(dòng)控制。
⑥ 新建一幢風(fēng)機(jī)房,安裝2臺(tái)羅茨鼓風(fēng)機(jī)和2臺(tái)空氣壓縮機(jī)(一用一備,均為國(guó)產(chǎn)設(shè)備),裝一個(gè)貯氣罐,分別給濾池反沖洗和氣動(dòng)閥門(mén)提供壓縮空氣。
改造分兩期進(jìn)行,先改造一座10格濾池。改造能否成功的關(guān)鍵在濾板濾梁的制作及安裝上,濾板面在39.062 5 m2范圍內(nèi),水平度誤差不能超過(guò)±2 mm,要使整池濾板面水平度高,關(guān)鍵又在濾梁的安裝上。另外,還需對(duì)濾板之間及濾板與池壁之間的縫隙進(jìn)行密封,保證不漏水、不漏氣。
三車(chē)間一期濾池的改造歷時(shí)八個(gè)月,一次性獲得成功,總投資310萬(wàn)元。緊接著對(duì)三車(chē)間濾池進(jìn)行了改造和未改造的實(shí)際生產(chǎn)性對(duì)比試驗(yàn)(見(jiàn)表1),經(jīng)改造濾池的運(yùn)行周期為72 h,未改造濾池的運(yùn)行周期為40 h,待濾水濁度在4~8 NTU之間,水量在5 500~9 000 m3/h之間。
從表1可以看出:①改造后濾池的濾后水濁度降低了一倍;②在符合細(xì)菌指標(biāo)的情況下,改造后濾池的運(yùn)行周期還有潛力可挖。
同時(shí),還對(duì)改造與未改造濾池的工藝參數(shù)進(jìn)行了測(cè)定(見(jiàn)表2)。
測(cè)定條件:待濾水濁度為4NTU,水量為6600m3/h;經(jīng)改造濾池的反沖洗程序?yàn)橄葰庀? min,再氣水同時(shí)沖洗3 min,最后單獨(dú)水洗3min。
從表2可以看出:①改造后反沖周期增加近兩倍,且還有潛力;②反沖強(qiáng)度減小后,反沖水量節(jié)約60%左右。
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