大流量過濾器在電廠凝結(jié)水系統(tǒng)的應用
1 概 況
江蘇利港電力有限公司目前有一、二期工程350 MW機組4臺,三、四期工程正在建設中,其中一、二期凝結(jié)水系統(tǒng)沒有凝結(jié)水處理設備。單臺凝泵流量875 t/h,入口溫度32.9 oC,壓頭2.16MPa,出口管路通徑300mm。
2 啟動初期凝結(jié)水處理的必要性
機組冷態(tài)啟動時的凝結(jié)水處理對機組的安全經(jīng)濟運行有著很大的影響。冷態(tài)啟動時,凝結(jié)水中氧化鐵等固形物會形成溶解性物質(zhì)結(jié)垢,并引起垢下腐蝕。為清除這些物質(zhì),需加長啟動清洗時間,并大量排污;還需長時間燒油維持鍋爐的低負荷,甚至還存在著為了搶負荷而犧牲水汽品質(zhì)的問題,嚴重影響機組運行的安全性及經(jīng)濟性。凝結(jié)水系統(tǒng)中,大約90% 以上的金屬污染物是固體顆粒狀的,而其中絕大部分是鐵,其顆粒大小主要為6~15 ttm。因此機組啟動時,必須對凝結(jié)水進行除鹽精處理或過濾掉固形物? ,美國EPRI對污染物含量要求控制在小于10×10 以內(nèi)。
3 處理方案比較
國內(nèi)目前使用的除鐵器,效果差,故障率高,使用率低。傳統(tǒng)線繞和噴熔式過濾器,由于占地面積大,壓差大以及更換濾芯非常麻煩,其使用有很大的局限性。由于這兩種形式除鐵效率不高,也逐漸被淘汰。
打折式濾芯(見圖1)由于濾芯是外進里出,除了過濾比很低外,其不合理的結(jié)構(gòu),導致其流量分配不均,濾芯壽命短。
噴熔式濾芯(圖2)由于其通量小,壓差大,1臺處理凝結(jié)水的過濾器,往往要裝上500—1 000支濾芯。濾芯的安裝要求極高,一旦有1支濾芯漏流,整個過濾器的效果就減小很多。其過濾比I3值在40~100之間(過濾40—100個顆粒時最多漏過1個顆粒)。而且由于其工藝局限,質(zhì)量不穩(wěn)定,無法滿足機組啟動時快速去除凝結(jié)水固形物的要求。
美國PALL公司是一家有50多年過濾技術(shù)經(jīng)驗的專業(yè)廠家,其專利技術(shù)(Uhipleat。High Flowtechnology,簡稱UHF)能有效地控制凝結(jié)水中的金屬及硅等固體污染物。
UHF濾芯是PALL公司近年研發(fā)的專利產(chǎn)品(見圖3),允許高流量的介質(zhì)通過濾材,具有高效、低壓損和長壽命等優(yōu)點。濾芯的里進外出結(jié)構(gòu)使得容易更換濾芯,同時保持污染物在濾芯的內(nèi)部。濾芯的無金屬結(jié)構(gòu)使得它可以進行完全燃燒、壓扁等環(huán)保處理。濾芯的B值達3000。濾殼中可裝多支濾芯,可以使用很廣的流量范圍,無論是啟動還是連續(xù)運行時都可使用。濾芯經(jīng)久耐用,還可以最少地、最經(jīng)濟地配置過濾器。
幾種傳統(tǒng)的過濾方法和PALL公司大流量過濾器性能比較列于表1。
Pall公司大流量凝結(jié)水過濾器,具有過濾通量大、壓差小、占地小、精度高、安裝方便等特點,可以很快地消除系統(tǒng)中的氧化鐵等固形物,有效地避免機組啟動后高溫狀態(tài)下氧化物形成溶解狀態(tài),大大縮短機組的啟動時間,有效縮短機組啟動期間水質(zhì)達到合格時間。根據(jù)上述比較決定采用PALL公司的大流量過濾器。
4 實施情況
選用PALL公司的過濾器:32HFHS.6GDAH25.CHP0018,壓力等級3 MPa,水壓試驗3.75 MPa,流量800t/h,最大流量960t/h,濾芯數(shù)量32支,濾芯長度1 500 mm,允許介質(zhì)溫度≤65℃ ,初始壓差2kPa,差壓達到150 kPa時更換濾芯,最大允許壓差350kPa,過濾器進出口通徑3001‘111‘1‘1。殼體、管板、
濾芯骨架材質(zhì)采用304不銹鋼,殼體長度3.8 m,直徑1.3 1"1‘1。該過濾器能夠安裝在凝結(jié)水泵出口與軸封加熱器之間。2號機組2004年中修時就安裝了該過濾器。
。
5 實施后的效果軸封加熱器進水
5.1 在機組啟動期間進行凝結(jié)水過濾處理
這種處理方式使用后在非常短的時間內(nèi),使水汽品質(zhì)達到合格,大大縮短了啟動時間。實際情況如下:2號機于2004.12.12 2:30開始點火前水沖洗,16:30汽輪機開始沖轉(zhuǎn),2004.12.13 13:00凝結(jié)水鐵含量仍在2000~3000 t~g/L,后開始投放UHF型凝結(jié)水大流量過濾器,13:30實測數(shù)據(jù)為過濾器前2400t~g/L,過濾器后302 t~g/L;17:30過濾器前257 t~g/L,過濾器后80 t~g/L,此時凝結(jié)水開始回收;22:00過濾器前166 t~g/L,過濾器后則逐
漸降低到54/~g/L。機組點火到凝結(jié)水合格回收總共化了39 h。我廠在1號機組大修,鍋爐酸洗后從正常啟動帶滿負荷到水汽品質(zhì)合格共用了98 h。兩者相比節(jié)省了59 h。
5.2 濟效益分析
我廠1號機組2002年10月大修后冷態(tài)啟動至水汽品質(zhì)合格時間為98 h,啟動換水補水3683t,燃油120t。2號機組2004年12月的冷態(tài)啟動耗用了除鹽水1 400 t,燃油使用了40 t,啟動到水汽合格時間為39 h。
(1)啟動時間縮短59h多發(fā)電效益,應扣除多發(fā)電使用的燃煤,其余折舊不考慮;平均負荷以80% ,每kW·h以0.3元計算,標煤價格538元/t,煤耗0.32 kg/(kW·h)。35×10 ×0.8×59×(0.3— 538×0.32×10一 )=211.16萬元
(2)多耗除鹽水造成的損失:(3 683—1 400)t×60元/t=13.7萬元(除鹽水電廠自行生產(chǎn)成本為60元/t)
(3)另外,可節(jié)省鍋爐燒油的費用:(120—40)t×3000元/t=24萬元。機組一次啟動時直接經(jīng)濟效益約為248.86萬元。通常情況下,電廠為了搶負荷,往往是不顧及化學監(jiān)督的要求,強行帶負荷,直接后果是熱力系統(tǒng)結(jié)垢速率增加,影響機組的效率,這種影響是長期的。國內(nèi)外的研究表明,如果沒有使用過濾器,一次啟動帶人熱力系統(tǒng)的鐵,相當于正常運行3年的量。
6 結(jié)語
在凝結(jié)水系統(tǒng)上安裝Pall公司的UHF型大流量過濾器,能有效去除水中的固體顆粒,顯著減少金屬離子在系統(tǒng)中的溶解、鐵離子引起的鍋爐水冷壁結(jié)垢以及消除垢下腐蝕導致的不良后果,高效低成本地完成對鐵及其它固體顆粒在啟動階段的控制,為機組啟動節(jié)省了寶貴的時間。
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