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天鐵焦化廠焦化煤氣脫硫系統(tǒng)存在的問題及改進

更新時間:2009-08-07 10:47 來源:天津天鐵冶金集團有限公司焦化廠 作者: 閱讀:4030 網友評論0

1、前言

天鐵焦化廠現(xiàn)有 58-Ⅰ型 42 孔焦爐一座, 58-Ⅱ型 42 孔焦爐兩座, JN43-80 型 42 孔焦爐一座,年產焦炭能力112萬t 2006年為了適應生產的需要投資3000余萬元,新建了脫硫脫氰系統(tǒng)來去除煤氣中的H2S 和 HCN 脫硫脫氰系統(tǒng)自 2007 年 5 月底投產以后,脫硫系統(tǒng)先后發(fā)現(xiàn)脫硫液pH值偏低偏高、副鹽增長迅速、脫硫塔防腐層的脫落漏腐蝕嚴重等多項問題,針對存在的這些多項技術改造,使生產日漸趨于正常。

2、脫硫系統(tǒng)工藝概述

脫硫工藝見圖1

 

來自鼓冷工段的粗煤氣經預冷塔預冷后,進入一級脫硫再生塔的脫硫段下部,與塔頂噴淋下來的脫硫貧液逆流接觸洗滌,發(fā)生如下反應:

NH3+H2O=NH4OH;H2S+NH4OH=NH4HS+H2O;NH4OH+HCN=NH4CN+H2O;

NH4OH+CO2=NH4HCO3;NH4HS+NH4HCO3+(X-1)S=(NH4)2Sx+CO2+H2O

吸收了 H2S 和 HCN 的脫硫液至脫硫塔底槽,補充催化劑溶液,用溶液循環(huán)泵抽送至位于脫硫再生塔頂?shù)膰娚溲趸偕,再生塔頂部噴嘴同時自吸空氣,在催化劑的作用下進行氧化再生 反應原理如下:

NH4HS+1/2O2=S +NH4OH;(NH4)2Sx+O2=Sx +2NH4OH

再生后的溶液經過液位調節(jié)器自流入脫硫段頂部循環(huán)使用從一級脫硫系統(tǒng)凈化后的煤氣依次進入二、三級脫硫系統(tǒng)

從脫硫再生塔溢流出來的硫泡沫自流到泡沫槽,分離出的清液自流返回脫硫系統(tǒng) 濃縮后的硫泡沫用泵打入熔硫裝置進行熔融,熔融后產生的清液流回脫硫系統(tǒng),生產的硫磺放入冷卻盤,然后外運

3、存在的問題及處理方法

脫硫系統(tǒng)在投產之后,存在一些問題,影響系統(tǒng)的正常運行,如脫硫液堿度偏低、脫硫液溫度高、脫硫液中的副鹽增長迅速、脫硫塔內防腐層脫落、熔硫釜堵塞現(xiàn)象嚴重等這些問題的存在,使得脫硫系統(tǒng)脫硫效果不好,一直未達到生產目標。針對存在的這些問題,我廠進行了多項技術改造,使生產狀況得到了大大的改善

3.1 脫硫液的堿度偏低

溶液吸收H2S為酸堿中和反應,因此溶液的總堿度和NH4+濃度是影響吸收過程的主要因素,在一定范圍內氣體凈化度、溶液的硫容量、總傳質系數(shù)隨著NH4+濃度的增加而增加,總堿度越高,pH值越大。

對脫硫系統(tǒng)中NH4+的補充是通過將硫銨工段蒸氨塔中蒸出的氨氣送入脫硫塔進行補充,但由于從蒸氨塔中出來的氨氣溫度高達85oC- 95oC,在氨氣溶入脫硫液后,不僅使脫硫液的溫度提高了3oC-5oC ,而且使脫硫液中氨氣的揮發(fā)嚴重,浪費了大量的資源。針對這個問題,在蒸氨工序增加了一個 90 m3的氨氣冷凝冷卻器,對蒸氨塔出來的氨氣進行冷卻后,連續(xù)向脫硫系統(tǒng)進行補充,保證了脫硫系統(tǒng)堿度的穩(wěn)定

3.2 脫硫液溫度高

脫硫液吸收H2S為放熱反應,降溫對吸收H2S有利,再生反應隨著溫度升高而加快,但溫度過高則對硫結晶增大不利。同時也影響溶液粘度和表面張力,對浮選不利。當溫度超過45oC時,副反應速度明顯加快,超過50oC副鹽生成急劇上升。以氨水為堿源時,再生溫度應不超過40oC。

脫硫系統(tǒng)原來由于將蒸氨塔出來的85oC- 95oC高溫氨氣及熔硫釜出來的溫度高達95oC左右的熔硫清液加入系統(tǒng),使得系統(tǒng)的操作溫度偏高,系統(tǒng)脫硫液的溫度經常保持在40oC以上,最高時高達49oC,這嚴重影響了脫硫塔的脫硫效果。針對這兩個問題,增加了氨水冷凝冷卻器并更換了新的熔硫釜,在增加了氨水冷凝冷卻器以后,進入脫硫塔的氨水溫度在37oC左右。在更換了新的熔硫釜之后,回流到脫硫系統(tǒng)的清液溫度也下降到了60oC左右,使得脫硫系統(tǒng)的脫硫液溫度基本保持在40oC以下,達到了生產的操作要求。

3.3 脫硫系統(tǒng)副鹽增長迅速

NH4CNS濃度高,不但會影響到系統(tǒng)中H2S的平衡分壓,而且由于它們在溶液中的不斷積累,會降低系統(tǒng)中有效組分的濃度 而且它們易從溶液中析出,破壞脫硫系統(tǒng)的正常工藝條件 副鹽的生成快慢與脫硫液中催化劑是否處于正常狀態(tài)。硫顆粒是否及時分離提取、再生塔的空氣量波動大小及系統(tǒng)脫硫液堿度、溫度有關系;此外脫硫液溫度過高,也會使系統(tǒng)中副鹽的生成反應加劇。

副鹽對系統(tǒng)的正常運行存在著許多危害,首先容易使催化劑中毒,增加催化劑的使用量;溫差大使副鹽容易結晶,脫硫液中由于存在這些微小結晶顆粒,容易使循環(huán)泵的葉輪損壞,增加泵的檢修頻率,影響生產的穩(wěn)定性 在冬季檢修時間長時,副鹽大量結晶,嚴重時會堵塞管道。

針對副鹽的生成,為保持生產的穩(wěn)定,我們控制預冷塔后的溫度保持在30oC以下。及時提取再生泡沫,保持再生的空氣進量,減緩副鹽的生成,每周分析脫硫液中的副鹽含量2-3次,當濃度超過標準后,及時排出一部分脫硫液,降低脫硫液中副鹽含量,但這樣就產生了大量的脫硫廢液。開工以來,一直把脫硫廢液混入煤場煤中,這不但污染了環(huán)境,使配合煤的水分、硫分升高,而且浪費了這些脫硫液中所包含的副鹽資源。為此,我廠投資興建了副鹽提取裝置,計劃在2009年前半年投產,到時副鹽的問題就能得到根本的解決

3.4 脫硫塔內防腐層的脫落

脫硫液是具有強腐蝕性地,對設備的危害很大,因此一般的脫硫塔都會進行內防腐,我廠脫硫塔也對脫硫塔進行了重防腐。但是在系統(tǒng)運行了半年多之后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內防腐層發(fā)生了脫落,開始堵塞脫硫塔的噴頭,造成系統(tǒng)流量和壓力提不上去,達不到工藝要求。這個問題如不及時解決,將會減少脫硫系統(tǒng)的使用壽命。因此重新采用玻璃鋼對脫硫塔進行了內防腐,目前,1號脫硫塔的內防腐已經完成,2、3號脫硫塔的防腐工作正在進行。

3.5 熔硫釜堵塞

原使用的熔硫系統(tǒng)包括了熔硫釜 沉降槽,換熱器等設備,它的工藝流程是硫泡沫用泵經過換熱器與熔硫清液換熱后,進入熔硫釜,熔硫釜出來的熔硫清液經過沉降槽沉降后,經換熱器流回脫硫塔 在投產使用之后不久,由于熔硫清液中含有一定的硫,經過一定時間的積累后,換熱器首先出現(xiàn)了堵塞,無法繼續(xù)使用 原使用的熔硫釜結構復雜,在使用過程中經常出現(xiàn)進出口管道堵塞現(xiàn)象,使得操作人員需要經常清理,在清理過程中,部分脫硫清液流到了熔硫釜上,由于脫硫清液中含有硫,具有強烈的腐蝕性,一段時間后,熔硫釜腐蝕日漸嚴重,最終無法使用。

結合投產以來的使用經驗,于2008年10月份引進了石家莊生產的內分式熔硫釜,該熔硫釜結構簡單,操作方便,自投產使用后,未發(fā)生問題,降低了操作人員的勞動強度,由于不需要檢修,操作環(huán)境也得到了大大的改善 同時在更換了新熔硫釜之后,我廠粗硫磺的質量也有了很大的提高

4、結論

脫硫脫氰系統(tǒng)在經過了一年多生產運行后,針對存在的問題進行了多次改造,系統(tǒng)運行質量正在逐步的好轉,雖然還有部分的改造項目還在進行,但目前三塔串聯(lián)運行,塔后煤氣含H2S濃度已從改造前的大于500mg/m3,降低到現(xiàn)在的小于150mg/m3說明改造是成功的。

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