轉(zhuǎn)爐煙氣凈化裝置——環(huán)隙洗滌器的性能研究
摘要:環(huán)隙洗滌器作為第四代轉(zhuǎn)爐煙氣凈化技術(shù)的核心部件,得到越來(lái)越多的重視。通過(guò)三維建模軟件Pro/E、前處理軟件GAMBIT、流場(chǎng)仿真軟件FLUENT建立三維模型及模型網(wǎng)格的劃分,對(duì)環(huán)隙洗滌器進(jìn)行仿真模擬分析,得出結(jié)論:模擬結(jié)果與數(shù)學(xué)計(jì)算結(jié)果相一致,仿真結(jié)果有一定指導(dǎo)作用;考慮到除塵效率和流速穩(wěn)定性問(wèn)題,最佳行程控制在30—50 mm。
關(guān)鍵詞:環(huán)隙洗滌器,轉(zhuǎn)爐煙氣凈化,仿真模擬分析
l 概述
氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼是目前世界上最主要的煉鋼方法。轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)過(guò)凈化處理后可回收加以利用,煙氣溫度為1450,1650 oC,濕法OG系統(tǒng)在中國(guó)具有廣闊的發(fā)展空間。自O(shè)G法出現(xiàn)以來(lái),先后經(jīng)歷了“一文二塔”、“二文一塔”、“一文+RD可調(diào)二文”,現(xiàn)在已發(fā)展到“蒸發(fā)冷卻塔+環(huán)隙洗滌器”的第四代OG系統(tǒng)。
環(huán)隙洗滌器具有占地少、壽命長(zhǎng)、噪聲低等優(yōu)點(diǎn),最初在20世紀(jì)60年代用于轉(zhuǎn)爐煤氣除塵。環(huán)隙洗滌器結(jié)構(gòu)如圖1所示。其關(guān)鍵部件是由文丘里外殼和與之同心的內(nèi)錐兩部分組成,后者可在文丘里管內(nèi)由液壓驅(qū)動(dòng)沿軸上下運(yùn)動(dòng),在外殼和錐體之間構(gòu)成環(huán)縫形氣流通道,通過(guò)錐體的移動(dòng)來(lái)調(diào)節(jié)環(huán)縫的寬度,即調(diào)節(jié)環(huán)縫的通道面積和氣體的流速,以適應(yīng)轉(zhuǎn)爐的不同操作工況,達(dá)到除塵和調(diào)節(jié)爐頂壓力的目的。
為了獲得較強(qiáng)的截流效應(yīng),環(huán)縫最窄處的寬度設(shè)計(jì)得非常小,在此形成高速氣流以保證好的霧化效果,足夠的通道長(zhǎng)度有利于液滴的聚合,提高除塵效率。
通過(guò)三維建模軟件Pro/E、前處理軟件GAMBIT、流場(chǎng)仿真軟件FLUENT建立三維模型及模型網(wǎng)格的劃分,對(duì)環(huán)隙洗滌器進(jìn)行流場(chǎng)仿真分析,并與數(shù)學(xué)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較,從而對(duì)其性能有進(jìn)一步的了解。
2 模型的建立、網(wǎng)格的劃分及仿真輸入條件
通過(guò)模擬仿真軟件對(duì)環(huán)隙洗滌器的內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行分析,首先建立環(huán)隙洗滌器流場(chǎng)的三維物理模型,以實(shí)驗(yàn)室實(shí)物為原型,將建好的三維模型分別導(dǎo)入CFD仿真軟件前處理軟件GAMBIT中,進(jìn)行網(wǎng)格劃分。三維模型采用T/d(混合網(wǎng)格)進(jìn)行劃分,網(wǎng)格單元主要由四面體組成的Tet/Hybrid單元。
本文采用標(biāo)準(zhǔn)的湍流模型進(jìn)行數(shù)值計(jì)算。
除塵器模型仿真時(shí)所選用的流場(chǎng)參數(shù)如下:流體選用20℃的常溫空氣為實(shí)驗(yàn)物系,空氣的密度為1.164 ks/m3,動(dòng)力黏度為1.824×10一Pa·s。
邊界條件:進(jìn)氣口邊界條件設(shè)為FLUENT 6.0中的空氣速度進(jìn)口;出口邊界條件設(shè)為FLUENT 6.0中的壓力出口。
收斂條件:為了確定計(jì)算結(jié)果收斂,把方程組中各項(xiàng)結(jié)果的殘差定為10-3。
3 工程應(yīng)用
3.1承鋼40 t轉(zhuǎn)爐工程應(yīng)用
承鋼煉鋼廠現(xiàn)有小轉(zhuǎn)爐4座,原來(lái)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為20 t,主體擴(kuò)容后達(dá)到40 t,最大鐵水裝入量增值46 t。氧槍改造后,每分鐘最大脫碳速度可以達(dá)到0.5%,從而使一次煙氣量增加了近50%,原有的除塵設(shè)備能力明顯不足,煤氣在爐外燃燒,車間內(nèi)部和煙囪排放都不理想。
2007年4月,承鋼轉(zhuǎn)爐車間4#轉(zhuǎn)爐煤氣回收凈化系統(tǒng)進(jìn)行改造,中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)環(huán)隙洗滌器和液壓伺服裝置供貨。該改造工程中環(huán)縫洗滌器和蒸發(fā)冷卻塔分開(kāi)布置,屬于塔文分離的配置。
經(jīng)過(guò)改造后,不但除塵效率提高,而且用水量有所減少,整個(gè)系統(tǒng)的阻力損失降低。環(huán)隙喉口的調(diào)節(jié)裝置采用液壓驅(qū)動(dòng),液壓裝置設(shè)在環(huán)隙喉口下方,解決了氣流干擾,布水不均、水的霧化和內(nèi)錐與環(huán)隙外殼角度問(wèn)題,脫水采用擋板脫水器,使得系統(tǒng)阻力損失減少。
3.2 新鋼210 t轉(zhuǎn)爐工程應(yīng)用
2008年6月,環(huán)隙洗滌器用于新余鋼鐵有限責(zé)任公司三期技改主體區(qū)煉鋼工程210t轉(zhuǎn)爐煙氣凈化及煤氣回收系統(tǒng),作為轉(zhuǎn)爐煙氣凈化及煤氣回收系統(tǒng)的煙氣凈化處理成套設(shè)備。在這個(gè)工程中,環(huán)隙洗滌器和蒸發(fā)冷卻塔是連為一體的,即塔文一體的配置。
該系統(tǒng)已安裝完畢,轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)后進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行。
4 結(jié)論
1)運(yùn)用數(shù)值模擬軟件對(duì)環(huán)隙洗滌器的內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行分析,其模擬結(jié)果與數(shù)學(xué)計(jì)算結(jié)果相一致,因此仿真結(jié)果有一定指導(dǎo)作用。
2)流速控制在80.120 rids時(shí),環(huán)縫洗滌器的除塵效果最佳,行程在35~95 mill之間時(shí)流速符合要求,但是考慮到流速穩(wěn)定性問(wèn)題,行程在30—50衄流流速比較穩(wěn)定,故最佳行程控制在30—50 toni。
3)不管是塔文一體,還是塔文分離的配置,第四代轉(zhuǎn)爐煙氣OG技術(shù)由于整體結(jié)構(gòu)單一,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,運(yùn)行穩(wěn)定,已經(jīng)逐步開(kāi)始取代以前的“兩文三脫”老系統(tǒng),從目前來(lái)看,應(yīng)該作為我國(guó)轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)的主要發(fā)展方向。
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