四煉鋼7#電爐循環(huán)水處理方案
本項目為四煉鋼廠7號電爐直供水系統(tǒng)改造成為循環(huán)水系統(tǒng)。項目包括給排水系統(tǒng),供配電系統(tǒng),儀表計控系統(tǒng)及土建系統(tǒng)。
項目總投資為估算為384.96萬元。
通過該項目的實施,冶鋼四煉鋼7號電爐供水的重復(fù)利用率達到95%以上?梢源蠓档蜕a(chǎn)產(chǎn)品的成本,降低噸鋼水耗,保證電爐用水對水質(zhì)的要求,減少熱污染污水帶來的環(huán)境影響。同時也可以從根本上解決困擾在7號電爐的排水不暢,污水外溢影響生產(chǎn)的老大難問題。
2、四煉鋼廠7號電爐目前的供水狀況
7號電爐位于大冶特殊鋼股份有限公司四煉鋼廠,1985年建成,為50噸偏心底出鋼交流電弧爐。設(shè)計年產(chǎn)能力為10萬噸鋼錠。
7號電爐供水系統(tǒng)原由武漢鋼鐵設(shè)計院設(shè)計為直供水系統(tǒng),原設(shè)計供水能力為800m3/h,由主廠房西側(cè)DN300生產(chǎn)水管直接供水,排水經(jīng)爐底排水溝直接排入下水道向南北兩條通道排入廠區(qū)排水干管。1996年7#改造時又對水系統(tǒng)進行了一次改造,由冶鋼設(shè)計院完成的。
7號電爐設(shè)備冷卻水用點主要為水冷爐蓋、水冷爐壁、水冷爐門(框)、水冷電纜、導(dǎo)電橫臂、變壓器、電級夾頭、偏心爐底、碳氧槍及變壓器等需水冷卻的部位。供水壓力為0.3~0.5MPa,供水溫度為小于35℃,供水水質(zhì)為廠內(nèi)生產(chǎn)水質(zhì),供水制度為連續(xù)供水。
投產(chǎn)近20年來,隨著四煉鋼廠的生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴大,特別是近幾年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整,冶煉強度的不斷加大,設(shè)備內(nèi)換熱效果差等原因,導(dǎo)致電爐設(shè)備的冷卻水需求量逐年增加,已由原設(shè)計供水800m3/h猛增到1600m3/h。(通過走訪用戶和設(shè)計部門提供提供的數(shù)據(jù):爐殼、爐蓋、水冷彎管噴槍等設(shè)備用水334m3/h,電爐機電設(shè)備用水120m3/h,煙氣除塵系統(tǒng)用水780m3/h,其它設(shè)備冷卻用水360m3/h)水資源浪費的矛盾亦越來越突出了。不僅大量水質(zhì)受到污染即僅水溫升高的熱污水白白流入下水道,也帶來了環(huán)境的污染,而且由于外網(wǎng)中的水質(zhì)越難滿足7#電爐用水的要求,多次影響了生產(chǎn)。同時,由于供水量的增加,排水的問題也日益突出。南北兩條排水溝已不堪重負。排入下水道的廢水中帶有鋼渣,經(jīng)常堵塞下水道,造成排水不暢的現(xiàn)象。外溢的污水嚴重影響現(xiàn)場的生產(chǎn)環(huán)境。
3、項目建設(shè)的必要性和依據(jù)
據(jù)統(tǒng)計,根據(jù)四煉鋼7號電爐的實際生產(chǎn)能力生產(chǎn)用水量為1600m3/h,按冶鋼目前制水成本0.5元/噸,循環(huán)水測算成本0.20元/噸,廢水排放和水資源征費0.1元/噸,年生產(chǎn)350天計算,一年就有近672萬元供水成本白白流失。大量可以回收利用的熱廢水直接排放,造成了巨大的能源浪費。從目前國內(nèi)同等類型的電爐來看幾乎是沒有采用直供水系統(tǒng)的。噸鋼耗水率遠遠高于冶金行業(yè)的平均水平。
中華人民共和國《水法》第七條明確指出"各單位應(yīng)當采用節(jié)水用水先進技術(shù),降低水的消耗量,提高水的重復(fù)利用率。"冶金環(huán)境保護計劃目標也指出“到2005年,工業(yè)水重復(fù)利用率應(yīng)達到85%,平均噸鋼耗新水應(yīng)在35t以下”,在貫徹和執(zhí)行這些政策性法令、法規(guī)方面,我公司尚存一定的差距。巨大的能源浪費也是制約我公司經(jīng)濟效益的重大因素,節(jié)能降耗已成為我公司目前形勢下的首要問題。
而另一方面,熱污水排放也給環(huán)境帶了巨大的影響,嚴重污染了環(huán)境,為此公司不得不每年耗巨資去疏通廠房的排水溝及交納廢水排放費。僅2003年3-8月就對四煉鋼廠房北面的下水道進行了三次全線疏通,這些都成為企業(yè)本身的一個沉重的負擔(dān)。
根據(jù)全公司長遠規(guī)劃,到2010年,全廠的生產(chǎn)水循環(huán)率要達到90%以上,降低噸鋼耗水量,降低鋼產(chǎn)品成本。從近十幾年來看,公司內(nèi)部無論是技改項目還是新建項目都把水的循環(huán)率作為頭等大事來考核,基本上都循環(huán)利用了,而且七、八十年代的設(shè)備也大多改造完成實現(xiàn)了水的循環(huán)使用,而作為耗水大戶的7號電爐卻一直沒有得到很好的循環(huán)利用,任其自由排放,成了制約冶鋼噸鋼耗水率達到同行業(yè)先進水平的問題。
鑒于冶鋼四煉鋼廠7號電爐目前的生產(chǎn)用水、排水狀況,參照國內(nèi)外先進的治理方法及成熟的經(jīng)驗,對其進行治理改造已是勢在必行。
4.4、治理改造方案
7號電爐原采用廠內(nèi)生產(chǎn)水供水,冷卻供水設(shè)備,溫度升高后直流排放,考慮到排水雜質(zhì)多且易堵塞。應(yīng)將其處理后降溫循環(huán)使用。根據(jù)四煉鋼的要求,新建7#電爐冷卻水循環(huán)系統(tǒng),取代7#電爐現(xiàn)有的冷卻水供排系統(tǒng)。凈循環(huán)水量為1600m3/h,旁濾水為總循環(huán)水量的10%。
4.4.1.主要工藝參數(shù)
4.4.2.循環(huán)供水方案
7#電爐各設(shè)備使用后的冷卻水,僅使水溫升高,水質(zhì)少量受粉塵污染,這部分冷卻水使用后排入現(xiàn)有廠房內(nèi)7米平臺上各設(shè)備排水斗內(nèi),再通過排水管道流入廠房內(nèi)新建排水管中匯總,改變原有明溝回水方式,不僅減少了回水的二次污染,從根本上改變污水外溢造成的環(huán)境污染。還能夠利用高差降低室外排水管的埋深,降低施工成本。
回水通過室外埋地排水鋼管自流到凈循環(huán)水泵房的熱水池中,然后再由冷卻水泵升壓至冷卻塔冷卻降溫至設(shè)計溫度后,自流到循環(huán)水泵房的冷水池中。經(jīng)設(shè)備供水泵加壓,通過室外架空管網(wǎng)送至7#電爐循環(huán)使用。
在循環(huán)過程中為確保水質(zhì),設(shè)有旁濾、加藥(殺菌滅藻)及防垢、除垢裝置。
為保證電爐的安全用水,除在泵房內(nèi)設(shè)置兩路電源供電外,還利用原四煉鋼1000m3事故水塔安全供水,確保電爐使用安全,保安供水量大于800m3/h,供水時間大于30分鐘。
增加一趟循環(huán)泵房至1000噸事故水塔的供水管DN200,由旁濾水泵供給。
同時,在電控、儀控方面設(shè)置必要的控制檢測裝置,事故報警裝置及備用水泵自投裝置。
為節(jié)省基建投資,水處理設(shè)施利用原廢棄的十一泵站位置,利用原構(gòu)筑物加以改造。
4.4.3.水處理主要設(shè)備
1)循環(huán)泵:300S-58,Q=576-790-920m3/hH=63-58-50mN=200KW,兩用一備;配電機Y315L2-4
上冷卻塔泵:300S-32,Q=612-790-920m3/hH=36-32-28N=90KW,兩用一備;配電機Y280M-4
反洗水泵:150S50A,Q=111.6-144-180m3/hH=43.8-40-30mN=30KW一用一備
旁濾水泵:150S50,Q=130-170-220m3/hH=52-47.6-35mN=45KW一用一備
2)方型逆流式玻璃鋼冷卻塔JHDFNL-900兩臺(無水盤)
3)加藥裝置:置于凈循環(huán)水泵房內(nèi),不再另設(shè)加藥間
型號:JY-0.3/0.72A-1,攪拌機電機N=0.75KW,計量泵N=0.6KW.
4)機械過濾器:兩臺,
型號:QYJ-3200-1500d,每臺過濾水量80.4m3/h。
5)電子水處理器:兩臺,
型號:HYDS-GP/DD500-1.6I型分體式,N=480W,V=220v
6)自清洗過濾器一臺:處理流量1600m3/h過濾精度0.02mm
4.4.4.水處理構(gòu)筑物
1)水泵房為:長×寬=24m×6m,利用原有11#泵站長度延長6米,寬度不變。
2)鋼筋混凝土水池:長×寬=23m×9m,半地下式,地下2.5m,地上1.5m。
其中:凈環(huán)冷水池與凈環(huán)冷水吸水井合建,長×寬=14m×9m;
凈環(huán)熱水池與凈環(huán)熱水吸水井合建,長×寬=9m×9m。
水池除冷卻塔下面不加蓋板外,其它部分要求加蓋板、人孔。
4.4.5.供電
四煉鋼7#爐水處理系統(tǒng)需兩路6KV電源,考慮四煉鋼高壓室尚有備用的開關(guān)柜,因此,兩路6KV電源由四煉鋼高壓室提供,但現(xiàn)有的備用高壓開關(guān)柜需修復(fù)。
4.4.6.總圖
1)泵房西側(cè)電控室拆除,泵房向西延長6米。
2)將現(xiàn)有電控室旁的二層樓房拆除,新建變壓器房和電控室140m2。
3)新建的新建變壓器房和電控室占用了四煉鋼鉚焊間廠房東側(cè)的馬路,四煉鋼鉚焊間廠房只能從廠房西側(cè)的門進出。
4)新建的建筑占用了現(xiàn)有的部分綠化地帶。
5)原從泵房到四煉鋼的軟水管道需要拆除。
4.5投資估算
項目投資估算見下表:
4.6經(jīng)濟效益
本項目總投資:384.96萬元,其中:
固定資產(chǎn)投資:354.96萬元
流動資金:30萬元
本項目建成正式投入運行后,經(jīng)濟效益十分顯著:
4.6.1、節(jié)約水費用
(1)、制水費用:B1=350×24Q1d1/10000萬元/年
其中:Q1——節(jié)約所耗新水量m3/h,1600m3/h
d1——冶鋼實際生產(chǎn)制水成本,d1=0.3元/m3
則:B1=350×24×1600×0.3/10000萬元/年
=403.2萬元/年
(2)、排污費用:B2=350×24Q2d2/10000萬元/年
其中:Q2——節(jié)約所耗新水量m3/h,1928m3/h
d2——本地現(xiàn)階段廢水排放收費,d2=0.05元/m3
則:B2=350×24×1600×0.05/10000萬元/年
=67.2萬元/年
全年共節(jié)約用水費用B=B1+B2=470.4元/年
4.6.2、設(shè)備運行費用:
設(shè)備運行費用∑E=1.1×(B+B1)
其中:E——電費,E=350×24Nd3/10000萬元/年
N——水泵等其它水處理電機功率之和(不包括備用設(shè)備功率),N≈700kw
d3——電費單價,元/度,d3=0.45元/度
E1——檢修維護費用,E1=S×1%=3.85萬元
S——給排水工程造價,根據(jù)工程預(yù)算S=384.96萬元
則:E=350×24×700×0.45/10000=264.6萬元/年
全年運行費用∑E=1.1×(E+E1)=295.30萬元/年
4.6.3、人工工資:考慮四班三運轉(zhuǎn),9人,費用18萬元/年;
4.6.4、藥劑費用:投加阻垢緩蝕劑等約5萬元/年;
4.6.5、年利潤和投資回收期估算:
⑴年利潤計算:年利潤=年總收益-年總運行費用。
代入上述各數(shù),年利潤=470.4-(295.30+18+5)=152.1萬元。
資回收期的估算:
估算公式:回收期=投資總額÷年利潤
=384.96÷152.1
=2.5
計算得:回收期為2.5年。
⑶投資回收率估算:
估算公式:回收率=年利潤÷投資總額×100%
計算結(jié)果為:回收率=39.15%
4.7綜合評價
本項目靜態(tài)回收期為2.5年,遠大于基準回收期,所以在財務(wù)上是可行的。因此不論是從社會效益還是從經(jīng)濟效益上來講四煉鋼廠7號電爐循環(huán)水處理的改造是可行的。
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