水泥粉磨系統(tǒng)PPW96-2×6型袋式收塵器的升級(jí)改造
某公司原φ3m×11m水泥粉磨系統(tǒng)采用PPW96-2×6型氣箱脈沖收塵器,改造前參數(shù)見表1。自2002年投入使用以來存在著運(yùn)行阻力大、排放超標(biāo)、過濾風(fēng)速高等問題,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的達(dá)標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)和公司經(jīng)營(yíng),同時(shí),公司欲將該系統(tǒng)改造為聯(lián)合擠壓粉磨系統(tǒng)進(jìn)行提產(chǎn),原除塵器更不能滿足生產(chǎn)的需要,于是我公司自行對(duì)該收塵器進(jìn)行了升級(jí)改造,收到了良好的使用效果,近3年來,幾乎為零故障,保證了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
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一、PPW96-2×6收塵器改造前存在的問題
(1)運(yùn)行阻力大,甚至超過3500Pa,經(jīng)常導(dǎo)致系統(tǒng)由于通風(fēng)問題降低產(chǎn)量,甚至停機(jī),且無法通過調(diào)節(jié)清灰程序進(jìn)行改觀。特別是在冬季,由于結(jié)露造成糊袋,只得通過人工清灰來維持生產(chǎn);
(2)風(fēng)速過高,影響了收塵器濾料表面粉塵的通透性;
(3)粉塵排放濃度嚴(yán)重超標(biāo),排氣筒口能夠看到明顯的粉塵排放,給環(huán)境造成了污染,同時(shí)造成了產(chǎn)品的浪費(fèi),遠(yuǎn)不能滿足北京市新的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(<30mg/Nm3);
(4)處理能力不能滿足水泥磨系統(tǒng)改造為聯(lián)合擠壓粉磨系統(tǒng)進(jìn)行提產(chǎn)的要求;
二、原因分析
(1)收塵器具有收集成品和過濾通風(fēng)的雙重作用,收塵器入口濃度達(dá)1100g/ Nm3,原除塵器采用的普通滌綸針刺氈濾袋,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,粉塵在濾袋表面、甚至內(nèi)部濾層大量聚集,響了粉塵過濾和脈沖清灰,進(jìn)而形成惡性循環(huán),造成糊袋,阻力增大,脈沖清灰效果不良,甚至失效等一系列問題;
(2)由于粉塵中0.01-1.0um微細(xì)顆粒的大量存在,普通滌綸針刺氈造成糊袋后,透氣量大大縮減,過濾風(fēng)速成倍增加,使大量此類粉塵進(jìn)入凈氣室,排入大氣;
(3)灰斗內(nèi)二次揚(yáng)塵問題嚴(yán)重,間接降低了濾料表面的過濾效率;
(4)現(xiàn)場(chǎng)選分機(jī)、除塵器、風(fēng)機(jī)等管路布置存在一定缺陷,增加了系統(tǒng)的機(jī)械阻力;
(5)冬季,系統(tǒng)保溫不利、漏風(fēng)嚴(yán)重,造成二次揚(yáng)塵和濾袋積灰結(jié)露;
三、改造措施
(1)經(jīng)過對(duì)國(guó)內(nèi)外收塵技術(shù)的調(diào)查和研究,分兩個(gè)階段分別在2003年10月和2004年2月將普通針刺氈濾袋更換為膨體聚四氟乙烯(ePTPE)覆膜針刺氈濾袋。該類過濾材料,可控制粉塵進(jìn)入濾料深處,防止濾料的堵塞,提高清灰性能。據(jù)相關(guān)報(bào)道,其分級(jí)捕塵效率可達(dá) 97-99%,總捕塵效率可達(dá)99.99%,約超出原濾料一個(gè)數(shù)量級(jí),并且覆膜濾料具有良好的拒水性,可防止因結(jié)露造成的濾料失效,提高了過濾材料的使用壽命。通過運(yùn)行近2年的觀察,在清灰周期由6分鐘縮短為12分鐘的情況下,運(yùn)行阻力基本在1200Pa左右。
(2)為進(jìn)一步完善收塵器存在的問題,同時(shí)滿足原系統(tǒng)改造為擠壓粉磨系統(tǒng)對(duì)收塵器處理風(fēng)量能力的要求,提高收塵器系統(tǒng)的整體性能,同時(shí)考慮廠房空間的限制,分別進(jìn)行了以下幾點(diǎn)改進(jìn)。
(3)在收塵器末端重新布置2個(gè)過濾箱室,增加同類型濾袋192條,增加過濾面積 192m2,從而減小了過濾風(fēng)速,使其穩(wěn)定在0.9m/min以內(nèi)。
(4)按照凈氣箱布置,沿濾袋方向增加過濾箱室隔板,減少高壓空氣清灰時(shí)的二次揚(yáng)塵引起的粉塵的再吸附。
(5)將原來的兩灰斗拉鏈機(jī)(型號(hào))輸灰系統(tǒng)改造為4灰斗重錘鎖風(fēng)翻板閥(型號(hào))輸灰系統(tǒng),解決了拉鏈機(jī)的鎖風(fēng)不嚴(yán)造成的漏風(fēng)問題和結(jié)露問題,同時(shí),無動(dòng)力輸灰系統(tǒng)的應(yīng)用節(jié)約了原拉鏈機(jī)輸灰系統(tǒng)需要經(jīng)常維護(hù)和需要電機(jī)拖動(dòng)的運(yùn)行費(fèi)用;
(6)利用優(yōu)質(zhì)保溫材料重新制作完善80mm厚保溫層,解決冬季濾料的結(jié)露問題;
(7)利用系統(tǒng)重新布置的機(jī)會(huì),嚴(yán)格按照流體力學(xué)原理,將收塵器入口法籃移動(dòng)到選分機(jī)出風(fēng)口同心位置;變動(dòng)風(fēng)機(jī)位置,改變?cè)諌m器出口法蘭與風(fēng)機(jī)管道的90。彎角,減小系統(tǒng)的機(jī)械阻力;
經(jīng)過以上措施,收塵器主要參數(shù)如表2。
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四、改造后的效果
(1)用覆膜型滌綸針刺氈(500g/m2)替代原來的普通滌綸針刺氈(500g/m2),不僅解決了系統(tǒng)的通風(fēng)問題,且大大降低了系統(tǒng)運(yùn)行阻力使其基本維持在1000Pa左右;
(2)濾料阻力的降低增強(qiáng)了清灰效率,優(yōu)異的清灰性能使清灰次數(shù)減少,清灰強(qiáng)度降低,從而減少了濾料的磨損,延長(zhǎng)了濾袋的使用壽命。同時(shí)各室清灰間隔時(shí)間由原來的30秒延長(zhǎng)為60秒,總周期調(diào)整為18分鐘,使脈沖閥膜片的壽命增加了近一倍,壓縮空氣消耗量降低了近一倍。
(3)減少了主排風(fēng)機(jī)的耗電量。收塵器阻力的減小使風(fēng)機(jī)負(fù)載降低,經(jīng)電流記錄比較,節(jié)約電耗近30%。
(4)經(jīng)過此次升級(jí)改造過程,排放口粉塵排放濃度,降到10mg/Nm3以內(nèi),收塵效率達(dá)到99.999%,完全可以達(dá)到北京市行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。
(5)該改造工程將PPW96-2×6型氣箱脈沖除塵器除塵器進(jìn)行了升級(jí),提高了處理能力,同時(shí)對(duì)早期產(chǎn)品的缺陷予以完善,與新上一臺(tái)除塵器相比,可節(jié)約資金20余萬元,大大節(jié)約企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
綜上,這項(xiàng)改造,效果明顯,符合企業(yè)利益,是值得推廣的。特別是在北京2008年奧運(yùn)會(huì)環(huán)境污染治理的高要求下產(chǎn)生,相信會(huì)對(duì)行業(yè)的達(dá)標(biāo)排放和清潔生產(chǎn)之路產(chǎn)生重要的現(xiàn)實(shí)意義。
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