干熄焦除塵風機技術改造
1 前言
干法熄焦工藝技術是濟南鋼鐵集團總公司(簡稱濟鋼)引進烏克蘭技術,結(jié)合濟鋼的實際情況,從節(jié)能環(huán)保的角度,投入巨資興建的,于1998年陸續(xù)投產(chǎn)。濟鋼干熄焦生產(chǎn)工藝能否持續(xù)運行下去,除塵設施是否可靠,環(huán)保效果是否明顯,生產(chǎn)環(huán)境是否得到真正改善,其關鍵在于干熄焦除塵風機必須耐磨損、壽命長。
2 改造起因
干熄焦原工藝設計的除塵風機為Y4-73No15D風機,由于工作煙氣含塵量較高,為100~500mg/Nm3,硬度較大,對風機葉片產(chǎn)生嚴重磨損,而且含有少量的CO、CO2、H2、H2S、SO2等氣體,對風機有一定腐蝕作用。經(jīng)實測風機入口水分達到飽和狀態(tài),pH值為8.7,因而風機運行初期葉輪磨損、腐蝕相當快,使用壽命不到30天,致使整機振動趨勢發(fā)展較快,7天之內(nèi)垂直振動和水平振動分別由當初的50、40μm上升到150、100μm,無法正常使用?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)風機葉輪鋼板已由磨損到0~3mm,參差不齊,軸承損壞、底座松動,工作環(huán)境極其惡劣。由于頻繁出事故,給生產(chǎn)帶來極大影響。
3 改造方案
針對存在的問題,通過技術交流,為降低投資,并充分利用現(xiàn)場條件和現(xiàn)有設施,判定改造方案如下:(1)改造風機與原設計風機的安裝尺寸相同;(2)與風機相匹配的電機仍使用原設計的電機,功率為630kW,轉(zhuǎn)速為1440r/min;(3)葉輪進行耐磨、耐腐蝕處理,提高壽命;(4)采用進口SKF軸承,使葉輪與軸承壽命相當,滿足現(xiàn)場高負荷、高運轉(zhuǎn)的要求;(5)采用進口密封,防塵進入,確保軸承良好潤滑條件,改善風機運行狀態(tài);(6)風機基本參數(shù)保持原設計的要求不變。
4 葉輪改造
(1)葉輪材質(zhì):常用材料為15MnV和16MnV,而15MnV比16MnV綜合機械性能好,具有更好的可焊性和耐磨、抗腐蝕性能,為此,選用15MnV代替原設計16MnV。
(2)原風機葉片為后彎圓弧型,很容易掛灰,使用壽命短,為此,選用后向直板葉片,改變?nèi)~片的安裝角度,并在磨損嚴重部位增加補強板,葉片工作面上噴涂WC層,增加耐磨層,提高抗耐磨性能。
5 使用效果
通過改造,葉輪耐磨、耐腐蝕得到改善,葉輪壽命由原來的30天提高到190天,提高了6倍;采用進口SKF軸承,精度高,質(zhì)量好,并改用磁力機械密封結(jié)構,防止灰塵進入,改善了軸承潤滑狀態(tài),提高了運轉(zhuǎn)可靠性,可確保葉輪周期內(nèi)不出現(xiàn)任何事故。實際運行效果表明,改造是成功的,由于除塵風機整機運行平穩(wěn)可靠,在改善干熄焦環(huán)境、減少污染、降低勞動強度方面發(fā)揮了重要作用,為干法熄焦的推廣創(chuàng)造了條件。由此看出采用新技術、新工藝對關鍵部件進行長壽化攻關不失為提高整機壽命、改善運行狀態(tài)的一個很好的、強有力的措施。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”