冷軋電鍍鋅廢水處理
1 廢水來源及水質(zhì)
電鍍鋅機組生產(chǎn)工藝中,為提高產(chǎn)品質(zhì)量,對生產(chǎn)工藝進行了改進,導致大量的Zn2+隨廢水排出,從而使酸堿廢水處理系統(tǒng)中排放水Zn2+超標排放標準為≤4 mg/L,平均為14.26~9.71mg/L,造成月繳排污費20~30萬元;另一方面造成了資源浪費。引起排水鋅含量超標的廢水主要來自機組中的溶鋅坑和廢水坑,水質(zhì)變化無規(guī)律,其成份詳見表1。
表1 冷軋含鋅廢水水質(zhì)
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因此有必要在加強工藝控制管理的同時,對冷軋含鋅廢水進行治理,同時設法對鋅進行回收利用。
2 中和—薄膜過濾工藝的確定
某冷軋廠電鍍含鋅廢水處理,受總圖布置的局限,最大可利用面積為600m2,由于處理水量較大,若采用中和—沉淀法,占地面積需800 m2以上。經(jīng)比較并考慮到寶鋼實際生產(chǎn)過程中現(xiàn)代化技術(shù)水平、現(xiàn)場總圖布置及技術(shù)經(jīng)濟指標選擇采用了中和—過濾法,使占地面積降至400 m2。雖然中和—過濾法的單元技術(shù)是成熟的,但作為大型工業(yè)的整體廢水處理系統(tǒng),尚不多見。設計方案中采用先進的膜分離技術(shù)即薄膜液體過濾器,國內(nèi)尚無應用于處理電鍍含鋅廢水的先例。為慎重起見,先進行了必要的模擬試驗,探索運行條件,如濾前廢水的pH、濾脫精度、濾速,以確定合適的設計參數(shù)。
2.1 設計參數(shù)
廢水處理量:120~150 m3/h
廢水水質(zhì):詳見表1
中和反應pH控制值:8.5~9.0
石灰乳制備能力:20 m3/h
石灰乳濃度:8%~10% Ca(OH)2
壓縮空氣用量:35 m3/min,壓力為0.2 MPa
薄膜過濾器過濾膜孔:0.5 μ
薄膜過濾器過濾壓力:0.1~0.2 MPa
過濾清液Zn2+濃度(或含量):Zn2+≤4 mg/L
2.2 工藝流程
由冷軋電鍍鋅機組排出的高鋅濃度廢水進入中和反應池,以工業(yè)消石灰為中和劑中和,廢水pH由1~2提高到 8.5~9,然后經(jīng)薄膜液體過濾器作固液分離,過濾后濾液達標排放,污泥送現(xiàn)有酸堿廢水處理污泥系統(tǒng)。工藝流程見圖1。
整個處理工藝采用PLC控制,設備和閥門均設現(xiàn)場控制操作箱,同時在操作室內(nèi)設中央控制和人機操作界面工作站。系統(tǒng)工作狀態(tài)根據(jù)設置的CRT畫面進行動態(tài)顯示,并可實現(xiàn)設備故障統(tǒng)計、運行狀態(tài)顯示以及歷史記錄查閱。
由圖1可知,電鍍含鋅廢水處理裝置由四個單元組成:
、 中和反應及固液分離單元。這是整個水處理工藝的核心部分,充分反應有效控制pH值以使ZN2+形成Zn(OH)2沉淀析出,是確保廢水合格排放的前提,而高效率的固液分離是保證合格排放的關(guān)鍵。本單元由3座中和反應池、3臺薄膜液體過濾器以及空氣攪拌裝置和控制儀表等組成。
、谑胰橹苽浼肮┙o單元。該部分由石灰料倉、石灰乳制備及供應投加系統(tǒng)組成,包括倉體、螺旋給料機、混合器、溶解槽、攪拌機組及石灰乳輸送泵等設施。制備好的石灰乳濃度為8%~10%,由輸送泵送中和反應池。
、 污泥處理單元。由污泥收集池、泥漿泵等組成。污泥經(jīng)濃縮后送壓濾機壓濾。
④ 鹽酸活化清洗單元。由鹽酸池和輸送循環(huán)泵等組成。該部分是為了清洗濾膜上殘存的CaSO4和Zn(OH)2以免堵塞膜孔影響過濾流量。
3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標和處理效果
3.1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標
廢水處理量:2880 m3/d
工業(yè)消石灰:7.47t/d
壓縮空氣耗量:35m3/min
用電量:1800 kWh/d
過濾水回用:200m3/d
3.2 處理效果
實際處理水量與排水水質(zhì)狀況見表2;經(jīng)環(huán)保部門隨機抽樣,均未發(fā)現(xiàn)Zn2+超標。
表2 處理水量與水質(zhì)
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3.3 效益分析
該工程投資約1300萬元,投產(chǎn)后,避免了環(huán)保部門的巨額罰款和每月繳納排污費20~30萬元。目前,由于過濾后清液水質(zhì)較好,部分已代替原設計中制備石灰乳所用的工業(yè)水和作為雜用水,每天可節(jié)約工業(yè)水200 m3左右。根據(jù)出水水質(zhì)情況,處理后水質(zhì)基本上可達到或接近寶鋼工業(yè)水水質(zhì)標準。若對這部分水予以利用,估計一年可節(jié)約工業(yè)水約1.0 Mm3,按工業(yè)水價格1.2元/m3計,折合人民幣120萬元。
4 薄膜液體過濾應用中存在的問題
4.1 薄膜液體過濾的特點
薄膜液體過濾器是將膨體聚四氟乙烯專利技術(shù)與全自動控制系統(tǒng)完美地結(jié)合在一起的固液分離設備。其過濾方式獨特,它是利用薄膜來進行表面過濾,使液體中的懸浮固體被全部阻擋在薄膜的表面,因而過濾效果好。該濾膜具有表面摩擦系數(shù)低、單位膜面積成孔率高等特性,能始終保持較低過濾阻力和較高膜通量。另外,膜材料具有較好的化學穩(wěn)定性并能結(jié)合設備裝置自動反清洗的特點,做到連續(xù)過濾,使得設備體積小,占地面積省。
4.2 應用中存在問題
某冷軋廠電鍍鋅廢水處理采用薄膜過濾技術(shù),據(jù)了解國內(nèi)外尚屬首例,因而沒有應用實績和經(jīng)驗,在應用中尚存在一些問題,主要歸納如下:
4.2.1 當廢水中pH較高(pH>5)時,投加中和劑Ca(OH)2的量就減少,使廢水中的含固量較低,減少了良好的架橋物質(zhì),從而影響過濾效果和過濾器正常的反沖。后采取投加少量硫酸進行預處理和在石灰乳中添加少量輕質(zhì)碳酸鈣的辦法,使過濾趨于穩(wěn)定。
4.2.2 原設計配制石灰乳是利用寶鋼工業(yè)新水,而工業(yè)水中的菌藻,尤其是細菌的分泌物(粘狀體)隨石灰乳進入廢水中,對薄膜過濾產(chǎn)生嚴重影響。由于一般化學方法無法把粘狀體物質(zhì)清洗干凈,聚附在膜表面,從而影響了過濾效果,當廢水中含固量較少時情況尤為突出(細菌及其分泌物直接附著在濾膜表面)。后采取向廢水中投加 NaClO(投加濃度為15~20 mg/L)和用濾后清液代替工業(yè)水配制石灰乳的措施,使過濾器基本恢復正常運行。
4.2.3 薄膜液體過濾器每使用一段時間后,要用鹽酸進行活化。但濾膜的使用周期畢竟有一定限度,到時要予以更換,究竟一次使用能維持多長時間尚無這方面的經(jīng)驗,需待實踐證實。
5 結(jié)論
5.1 采用中和—薄膜過濾工藝處理電鍍含鋅廢水是成功的。選用濾膜孔徑為0.5μ,控制pH=8.5~9,可確保Zn2+充分去除,水中剩余濃度達到國家排放標準。
5.2 在選擇和確定處理工藝時,必須詳細了解廢水的來源及廢水中水質(zhì)的變化,如pH值、有機物、菌藻及油等影響過濾的因素,以便采取相應的措施如設調(diào)節(jié)池等使過濾器發(fā)揮其特性。
5.3 薄膜液體過濾的高去除率,使清液可得到再利用,以節(jié)約水資源,實現(xiàn)零排放。
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