上海石化總廠大型ED裝置的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)
一、工程概況
上海石化總廠化工二廠電滲析裝置于1975年建成投入試運(yùn)行以來,經(jīng)過不斷地改進(jìn)和試驗(yàn),使這套大型裝置逐漸進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài),制水能力達(dá)2 00~300m3/h。
二、設(shè)計(jì)原始資料
上海石化總廠化工二廠ED工程建成后,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間調(diào)試、改進(jìn),于1983年召開鑒定會(huì),設(shè)備生產(chǎn)能力50m3/h·臺(tái),是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大產(chǎn)水量的大型ED裝置。
三、工藝流程及主要設(shè)備
原設(shè)計(jì)工藝流程未見介紹,電滲析設(shè)備最初是按每臺(tái)300對(duì)膜,隔板尺寸為805mm×1600mm×0.9mm的聚丙烯板。隔板網(wǎng)和布水槽系由兩層單絲直徑為0.55mm的聚丙烯編織網(wǎng),隔板有效面積為9936cm2。
四、運(yùn)行情況
工程建成后長(zhǎng)期運(yùn)行不正常,由國(guó)家海洋局海水淡化組確定為重點(diǎn)項(xiàng)目,由上海石化總廠化工二廠和國(guó)家海洋局二所等單位協(xié)作攻關(guān),取得不少的大型ED運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。
1.預(yù)處理
工程試車時(shí)運(yùn)行周期只有20~50d,原因是原設(shè)計(jì)預(yù)處理只有一個(gè)蝶式過濾器,后增加了投加凝聚劑的過濾裝置,使原水濁度從3~5mg/L降至1mg/L以下,大大改善了ED的運(yùn)行條件,使運(yùn)行周期提高到2~3個(gè)月。后又對(duì)ED膜面上垢樣分析,發(fā)現(xiàn)垢層主要是有機(jī)物,其次才是無機(jī)物,分析結(jié)果如表1所示。
表1 電滲析膜面垢樣成分及進(jìn)出水細(xì)菌總數(shù)
①灼燒減量計(jì)算以干垢為基準(zhǔn),第二次又以第一次失重后的垢樣為基準(zhǔn)。 |
原水通過ED時(shí),有30%的異養(yǎng)菌粘附在膜面上,形成微生物粘泥層。這種粘泥層電阻高,粘性大,能粘附水中含有的懸浮物(如泥砂等),兩者相互作用加快了粘泥層的形成,減少通水空間的截面,導(dǎo)致ED運(yùn)行阻力升高。粘泥層形成速度與原水中細(xì)菌含量和濁度大小有關(guān),細(xì)菌含量越高,濁度越大,粘泥層增長(zhǎng)速度越快。經(jīng)測(cè)定ED運(yùn)行中流量下降速度為每天5~10m3/h。后在預(yù)處理系統(tǒng)中增設(shè)了投加殺菌劑裝置,殺菌劑投量按出水余氯指標(biāo)控制,一般控制出水余氯為0.05~0.1mg/L,殺菌前后異養(yǎng)菌總數(shù)分別為105和102個(gè)/ml,濁度分別為1.2mg/L和0.6mg/L。
對(duì)原水進(jìn)行良好的預(yù)處理是保證ED設(shè)備正常運(yùn)行的先決條件。
2.ED設(shè)備的清洗
采用以上原水預(yù)處理后并不能完全控制原水中的細(xì)菌和濁度,經(jīng)過一段時(shí)間還需要對(duì)ED設(shè)備進(jìn)行清洗。在運(yùn)行中采用了以下的清洗方法。
?。?)加氣水反洗。在系統(tǒng)上增設(shè)加氣水反洗管路,反洗除去膜面粘泥層,處理效果較好。清洗出水呈黃褐色,濁度很高。清洗后流量可基本上得到恢復(fù)。ED運(yùn)行周期提高。如果不控制原水中細(xì)菌,反洗效果就不大。
(2)酸洗及鹽堿洗。ED運(yùn)行中難免發(fā)生局部輕微極化,原水中對(duì)膜有害物質(zhì),如十二烷基磺酸鈉,進(jìn)入離子交換膜孔后就會(huì)影響膜性能,采用定期的酸洗和鹽堿洗措施,可以消除膜面沉積物,恢復(fù)膜性能。
表2不同清洗劑的清洗效果
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?。?)不拆槽清洗新方法。針對(duì)膜面垢層組分的性質(zhì),采用清洗劑進(jìn)行不拆槽清洗。在清洗槽內(nèi)配制所需數(shù)量和濃度的清洗液,泵入ED的濃、淡水隔室和極室(保持壓力平衡),在常溫下循環(huán)清洗2~4h,接著進(jìn)行加氣水反洗,效果較好,清洗后裝置可以恢復(fù)到投運(yùn)時(shí)的流量,清洗結(jié)果如表6-12所示。
上述三種清洗方法可按一定時(shí)間順序交替使用,可以大大延長(zhǎng)電滲析器的拆槽清洗周期,提高設(shè)備利用率,增加裝置的制水能力。
3.電滲析器的改進(jìn)
運(yùn)行期間曾對(duì)電滲析隔板、電極板框及組裝方式進(jìn)行了改進(jìn)。對(duì)原設(shè)計(jì)的隔板和板框都改換成新結(jié)構(gòu)形式。將原來設(shè)備每臺(tái)組裝300對(duì)膜,改為250對(duì)膜組裝形式,使設(shè)備的脫鹽率和產(chǎn)水量相對(duì)有所提高。
作者認(rèn)為在ED設(shè)備改造過程中,未考慮采用EDR是大缺陷,哪怕是采用定期手動(dòng)倒極的簡(jiǎn)單措施,也會(huì)有效的。
4.電滲析系統(tǒng)的進(jìn)一步完善和改進(jìn)。預(yù)處理雖已采取了不少補(bǔ)救措施,但仍需采用更徹底的辦法,如增加活性炭吸附過濾,會(huì)對(duì)ED運(yùn)行起到保安過濾器的作用。進(jìn)一步改善ED的性能可采用耐氯膜等。
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