程控技術(shù)在電廠優(yōu)化水處理中的應(yīng)用
摘要:介紹了儀化水程控系統(tǒng)存在的問題,以及改進(jìn)和完善的方法。通過優(yōu)化程控技術(shù)在電廠水處理中的應(yīng)用,取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)水處理部門有很好的借鑒作用。
儀化熱電廠水處理系統(tǒng)分為三期,每期有四臺(tái)陽床、四臺(tái)陰床和三臺(tái)混床。1996年擴(kuò)建的三期制水系統(tǒng)采用了程控技術(shù),2002年底對(duì)所有水處理系統(tǒng)進(jìn)行了程控改造,保留原有系統(tǒng),增加一套一、二期 OMRON PLC系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱下位機(jī)),共同配有兩臺(tái)操作員站(簡(jiǎn)稱上位機(jī))和一臺(tái)系統(tǒng)網(wǎng)關(guān),可同時(shí)實(shí)現(xiàn)操作功能,并通過網(wǎng)絡(luò)連接工程師站。
新程控系統(tǒng)上位監(jiān)控軟件采用Intellution公司的iFIX2.6,它是一套能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集、過程可視化及過程監(jiān)控功能的工業(yè)自動(dòng)化軟件解決方案,iFIX軟件與下位控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信靠I/O驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)。
原三期程控系統(tǒng)使用多年,存在不少問題。此次結(jié)合水處理系統(tǒng)的程控改造,努力將程控技術(shù)同生產(chǎn)實(shí)踐更加有效地結(jié)合,優(yōu)化其在水處理生產(chǎn)上的應(yīng)用,取得了很好的效果。
一、存在的問題
原三期程控范圍包括三期擴(kuò)建的交換器和再生系統(tǒng),程控系統(tǒng)經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行后,暴露出許多問題。
1.程序操作步驟不夠完善
交換器制水和再生時(shí)的操作工藝比較復(fù)雜,特別是酸(或堿)再生操作步驟比較多,如陽床包括小反洗(或大反洗)放水、頂壓、進(jìn)酸、置換。小正洗、正洗等步驟。原程控系統(tǒng)步驟簡(jiǎn)單,各步驟之間無過渡步驟,交換器上的氣動(dòng)閥門型號(hào)各異,動(dòng)作快慢不一,導(dǎo)致設(shè)備經(jīng)常損壞。
2.操作時(shí)間不合理
原來設(shè)定的操作時(shí)間不十分合理。這些程序步操作時(shí)間雖然可以改動(dòng),但需要由專業(yè)人員在組態(tài)畫面上操作,很不方便。
另外,各程序步驟操作時(shí)間在操作過程中不能調(diào)節(jié),只能在操作前或操作后調(diào)節(jié),而壓力、溫度、流量、液位、濃度等影響因素對(duì)操作過程的影響是實(shí)時(shí)的,故顯得缺乏靈活性。
3.缺少交換器深度失效時(shí)的防范措施
因設(shè)備原因或操作人員的失誤導(dǎo)致交換器深度失效時(shí),不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),易造成水質(zhì)污染。嚴(yán)重時(shí)甚至影響鍋爐和汽機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
4.缺少自動(dòng)檢查考核機(jī)制
因操作導(dǎo)致的工作失誤,系統(tǒng)無法實(shí)時(shí)記錄。
二、改進(jìn)措施
1.建立完善的程序操作步驟
為適應(yīng)自動(dòng)程控再生的需要,依據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,對(duì)各個(gè)交換器的操作步驟進(jìn)行了詳細(xì)劃分,在每個(gè)操作步驟后面都增加了閥門響應(yīng)步驟。有效地解決了操作步驟轉(zhuǎn)換時(shí)各個(gè)氣動(dòng)閥門驟開驟關(guān)造成的交換器憋壓?jiǎn)栴},以避免發(fā)生交換器中的樹脂亂層、跑樹脂、酸(或堿)利用率低等情況。
2.制定合理的操作時(shí)間
對(duì)時(shí)間可調(diào)的操作步驟,經(jīng)過反復(fù)檢驗(yàn),確定了合理的操作時(shí)間。另外,在上位機(jī)操作畫面上增設(shè)了程序步獲時(shí)間設(shè)定表,可隨時(shí)在上位機(jī)改動(dòng)。
3.增設(shè)“跳步”和“延時(shí)”鍵
由于再生操作人員較多,在”程序操作步時(shí)間表”上隨意改動(dòng)易造成混亂。為此,特增設(shè)了“跳步”和“延時(shí)”鍵,以便再生時(shí)根據(jù)實(shí)際需要使用,增加了再生時(shí)的靈活性,用最少的酸堿,得到最好的再生效果,以達(dá)到降低酸堿單耗的目的。
4.增設(shè)適當(dāng)?shù)闹扑K點(diǎn)判斷條件
根據(jù)各交換器的具體情況,增設(shè)制水時(shí)間、制水量、酸度(或電導(dǎo))作為制水終點(diǎn)的判斷條件,以防交換器深度失效,加大下一周期的再生難度,并避免浪費(fèi)酸堿。更重要的是防止水質(zhì)污染,保證安全穩(wěn)定生產(chǎn)。一臺(tái)交換器失效時(shí),在自動(dòng)投運(yùn)另一臺(tái)交換器后,失效的交換器即開始再生,從而提高了自動(dòng)化程度。因交換器之間可能存在著一定的差異,故對(duì)每臺(tái)交換器單獨(dú)列出設(shè)定值,以便于根據(jù)生產(chǎn)情況隨時(shí)更改。
5.增設(shè)上位機(jī)自動(dòng)檢查考核機(jī)制
在上位機(jī)“查詢”欄中增設(shè)了“查操作記錄”。“查事件記錄”等。以前的操作情況可在上位機(jī)隨時(shí)查詢,故可實(shí)現(xiàn)有效的檢查考核,大大減少了虛假現(xiàn)象。由于酸堿用量有了準(zhǔn)確記錄,酸堿單耗明顯下降,自用水率得到有效控制,上位機(jī)也基本上不再死機(jī)。在考核事故或異常的責(zé)任時(shí),可做到有據(jù)可查。
6.加強(qiáng)人員培訓(xùn)
程控系統(tǒng)經(jīng)改進(jìn)后,人員的培訓(xùn)工作顯得尤為重要。開展了多種形式的培訓(xùn),如規(guī)程考試、技術(shù)比武和反事故演習(xí)等,通過操作講解和現(xiàn)場(chǎng)示范,運(yùn)行人員基本可熟練操作,并能處理一些簡(jiǎn)單的突發(fā)事件,為程控技術(shù)的優(yōu)化應(yīng)用,特別是在酸堿再生方面的應(yīng)用打下了良好基礎(chǔ)。
三、效益
儀化水程控經(jīng)改進(jìn)后,生產(chǎn)操作系統(tǒng)更具合理性和科學(xué)性,保證了設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)了熱電廠的安全穩(wěn)定生產(chǎn)。健全了自動(dòng)檢查考核機(jī)制,增強(qiáng)了操作人員的責(zé)任心,創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
1.提高了再生合格率
2002和2003兩年分別再生程控交換器2674和3 982臺(tái)次,再生合格率分別為 98.73%和99.92%,改進(jìn)后的程控系統(tǒng)再生合格率上升了l.2個(gè)百分點(diǎn)。
2.減少了自用水量
以改進(jìn)后程控交換器的一個(gè)制水周期操作時(shí)間衡量,每一周期大約少用14min,如以各步驟的平均流量為80t/h計(jì)算,一臺(tái)陽床在每個(gè)制水周期節(jié)約低硅水12.00t;一臺(tái)陰床每個(gè)制水周期節(jié)約除鹽水18.67t。2003年陽、陰床再生分別為1799、2022臺(tái)次,共計(jì)節(jié)約低硅水21588t、除鹽水49 750t。僅自用水一項(xiàng)即節(jié)約14.2萬元/年。
3.降低了酸堿單耗
2003年同比酸堿單耗得到明顯下降,之所以控制得如此之好主要得益于程控系統(tǒng)的改進(jìn)。2003年酸堿單耗分別降為0.423kg/t和0.425kg/t,同比下降了 0.043kg/t和 0.012kg/t。2003年共制除鹽水53 326 391t,節(jié)約酸堿分別為 229.3t和 64.0t,約合15.9萬元。
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